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淺談氯化鈣生產(chǎn)中能源的綜合利用

2012-09-08 06:04:34李忠生
純堿工業(yè) 2012年4期

李忠生

(唐山三友志達(dá)鈣業(yè)有限公司,河北 唐山 0 6 3 3 0 5)

淺談氯化鈣生產(chǎn)中能源的綜合利用

李忠生

(唐山三友志達(dá)鈣業(yè)有限公司,河北 唐山 0 6 3 3 0 5)

詳細(xì)介紹了唐山三友志達(dá)鈣業(yè)公司以純堿生產(chǎn)中排放的蒸氨廢液為原料,生產(chǎn)氯化鈣產(chǎn)品過(guò)程中,幾種能源的綜合利用情況,有效的降低了生產(chǎn)成本,對(duì)氯化鈣的生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能減排的實(shí)施具有指導(dǎo)意義。

鹽田灘曬;三效錯(cuò)流;冷凝水;鹽水回收;廢液;氯化鈣

0 引言

唐山三友集團(tuán)志達(dá)鈣業(yè)公司成立于1 9 9 7年,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)氯化鈣4萬(wàn)t,現(xiàn)已擴(kuò)建為年產(chǎn)1 5萬(wàn)t。氯化鈣生產(chǎn)是以純堿工業(yè)中排放的蒸氨廢液為原料,其產(chǎn)品氯化鈣主要應(yīng)用于:1)道路融雪的融雪劑;2)煤礦開(kāi)采的吸附劑;3)建筑行業(yè)的凝固劑;4)石油、造紙行業(yè)的干燥劑。

結(jié)合公司的實(shí)際情況,對(duì)氯化鈣生產(chǎn)過(guò)程中能源的綜合利用做重點(diǎn)分析。氯化鈣的生產(chǎn)工藝流程主要包括:蒸發(fā)、結(jié)晶、干燥3個(gè)工序。

1 蒸發(fā)工序

1.1 鹽田灘曬

我公司使用的原料液為唐山三友集團(tuán)股份有限公司重堿車間蒸餾塔排放的蒸氨廢液,先送至海邊堿渣場(chǎng)。堿渣場(chǎng)的上清液流入清液輸鹵溝,原料液(C a C l21 0%左右)中含有的主要離子為C a2+、C l-、N a+、M g2+、S O2-4、NH+4、OH-等,采用鹽田灘曬技術(shù),利用自然界的太陽(yáng)能及風(fēng)能的作用,通過(guò)初級(jí)蒸發(fā)池、中級(jí)蒸發(fā)池、高級(jí)蒸發(fā)池的自然梯級(jí)蒸發(fā),逐步提濃。蒸發(fā)池的占地面積達(dá)3.0 6k m2,有充足的沉降(重力沉降)、澄清時(shí)間,可以去除清液中混有的泥漿、沉淀物、灰乳等雜質(zhì),有效的保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

通過(guò)鹽田灘曬技術(shù)可以將1 0%左右的清液提濃至1 7%以上的精鹵液,因而節(jié)省大量的生蒸汽用于清液的提濃,并且有效地縮短了清液的澄清、除去雜質(zhì)的工藝流程,節(jié)省了一部分生產(chǎn)設(shè)備的投用。由于精鹵液中氯化鎂含量較高,對(duì)氯化鈣的生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)造成不利的影響,必須除去。我們使用石灰車間的灰乳除鎂的方法,反應(yīng)方程式為:M g C l2+C a(OH)2=M g(OH)2↓+C a C l2,經(jīng)過(guò)充分混合連續(xù)化灰后,進(jìn)入精制調(diào)和池,充分反應(yīng)并澄清后的精鹵送往蒸發(fā)系統(tǒng)。

1.2 蒸發(fā)系統(tǒng)

來(lái)自鹽田灘曬的精鹵液,經(jīng)過(guò)除塵塔的噴淋作用,將干燥工序外排廢氣的熱量及粉塵吸收到清液中,既增加溫度,又提高濃度,然后熱清液進(jìn)入二效預(yù)熱器,與來(lái)自冷凝水儲(chǔ)罐的一、四效高溫蒸汽冷凝水換熱后進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)。

1.2.1 鹽水回收

換熱后的清液經(jīng)過(guò)二、三效加熱器,用二次蒸汽蒸發(fā)提濃,隨著氯化鈣濃度的不斷提高,氯化鈉的結(jié)晶顆粒也不斷增大。但是,當(dāng)氯化鈉的結(jié)晶顆粒達(dá)到一定粒徑時(shí),就會(huì)造成對(duì)氯化鈣溶液的加熱設(shè)備—列管式加熱器堵塞,當(dāng)堵塞嚴(yán)重時(shí),換熱能力變差,氯化鈣溶液難以提濃,影響生產(chǎn)能力的發(fā)揮。相反,當(dāng)氯化鈣溶液濃度較低時(shí),氯化鈉的結(jié)晶顆粒較小不能析出。通過(guò)技術(shù)分析和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)得知,當(dāng)氯化鈣濃度控制在3 0%左右時(shí),為除鹽的最佳濃度。于是在蒸發(fā)的生產(chǎn)工藝中我們通過(guò)活塞推料式離心機(jī),在離心力的作用下除去較大的氯化鈉結(jié)晶顆粒,有效的解決了氯化鈣提濃過(guò)程中的副產(chǎn)鹽(氯化鈉)對(duì)換熱器的影響。

回收干燥工序鼓風(fēng)機(jī)預(yù)熱器的高溫冷凝水(6 0℃),將副產(chǎn)鹽溶解制成高溫淡鹽水,送往鹽水車間,不僅回收了大量的冷凝水,而且提高了鹽水車間化鹽洗水的溫度,相當(dāng)于節(jié)省了大量的蒸汽。除鹽后的氯化鈣溶液再與一效加熱器1.6 MP a生蒸汽換熱、經(jīng)過(guò)閃蒸罐的閃發(fā)提濃可以達(dá)到4 6%以上的含鈣量。

1.2.2 三效錯(cuò)流蒸發(fā)工藝

蒸發(fā)操作要消耗大量的加熱蒸汽,那么如何提高蒸汽利用率,如何充分利用溶劑汽化所產(chǎn)生的二次蒸汽,是選擇蒸發(fā)工藝時(shí)應(yīng)考慮的首要問(wèn)題。

表1 蒸發(fā)效數(shù)與蒸汽量的關(guān)系

從表1中可見(jiàn),隨著效數(shù)的增加,節(jié)約的生蒸汽量越來(lái)越少,而設(shè)備的投資費(fèi)或折舊費(fèi)將增多。若增加效數(shù)所節(jié)約的蒸汽費(fèi)用不足以抵消設(shè)備的折舊費(fèi)時(shí),則不能再增加效數(shù)。

按多效蒸發(fā)時(shí)溶液加料方式的不同分類,見(jiàn)表2。

表2 不同蒸發(fā)方式的比較

從表2中可見(jiàn),錯(cuò)流法兼有并流法和逆流法的優(yōu)點(diǎn)而避免其缺點(diǎn),為此我公司結(jié)合實(shí)際情況采用的是三效錯(cuò)流蒸發(fā)工藝流程,通過(guò)壓強(qiáng)差將二次蒸汽充分利用,節(jié)省了大量的1.6 MP a生蒸汽,實(shí)現(xiàn)了綜合能耗最低的目標(biāo)。

2 結(jié)晶工序

我公司的氯化鈣產(chǎn)品包括:無(wú)水粒狀氯化鈣、一水粒狀氯化鈣、二水粒狀氯化鈣、二水片狀氯化鈣4種產(chǎn)品。

2.1 二水片狀氯化鈣生產(chǎn)工藝

主要工藝流程:來(lái)自蒸發(fā)工序的4 6%鈣液,進(jìn)入四效預(yù)熱器與來(lái)自冷凝水儲(chǔ)罐的閃發(fā)蒸汽換熱,冷凝換熱后送往片鈣的四效加熱器繼續(xù)蒸發(fā)提濃,鈣液含鈣量達(dá)到6 0%左右,經(jīng)過(guò)升膜蒸發(fā)器進(jìn)入成品鈣液儲(chǔ)槽中,與1.6MP a生蒸汽換熱蒸發(fā)后達(dá)到7 0%左右,送入轉(zhuǎn)鼓制片機(jī)與一次水冷卻,結(jié)晶成片狀氯化鈣,其冷卻水回收到循環(huán)水中,通過(guò)涼水塔利用自然界的風(fēng)能降溫,落入循環(huán)水池中,可以作為循環(huán)水送往蒸發(fā)系統(tǒng)的三效冷凝器和結(jié)晶工序的四效冷凝器,為三效分離器和四效分離器造真空提供冷卻介質(zhì),再次循環(huán)使用。

2.2 二水粒狀氯化鈣生產(chǎn)工藝

二水粒狀氯化鈣的生產(chǎn)工藝,前部分流程與二水片狀氯化鈣的工藝流程相同,不同的是到成品鈣液儲(chǔ)槽后,鈣液進(jìn)入加熱釜,通過(guò)液下泵送往高的造粒塔,上液管有油伴熱裝置,以保證鈣液恒溫,由造粒機(jī)噴淋成小液滴,在引風(fēng)機(jī)的作用下,利用自然界的風(fēng)能冷卻成二水粒狀氯化鈣產(chǎn)品。

2.3 其它生產(chǎn)工藝

由于一水粒狀氯化鈣(8 3%以上)與無(wú)水粒狀氯化鈣(9 4%以上)的含量較高,我公司引進(jìn)了德國(guó)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,新增添了粒鈣生產(chǎn)工藝,流程較為復(fù)雜,自動(dòng)化操作程度較高,但能源的綜合利用情況并不顯著,因此不再詳細(xì)介紹。

3 干燥工序

結(jié)晶工序冷卻后的二水片狀氯化鈣與二水粒狀氯化鈣交換生產(chǎn)時(shí),均由濕鈣皮帶送至1#、2#震動(dòng)流化床,在振動(dòng)電機(jī)的震動(dòng)作用下,物料與1.6MP a生蒸汽加熱的熱風(fēng)干燥除濕。于是我們將1#、2#鼓風(fēng)機(jī)又添加了兩臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)預(yù)熱器,利用蒸發(fā)工序中產(chǎn)生的高溫冷凝水(8 0℃)作為熱源,與外界空氣換熱后再加熱進(jìn)入1#、2#震動(dòng)流化床,這項(xiàng)改造可以每小時(shí)節(jié)約1t生蒸汽,節(jié)約費(fèi)用6 3.3 6萬(wàn)元。物料經(jīng)過(guò)冷卻流化床自然冷風(fēng)降溫后,由成品皮帶機(jī)輸送至成品料倉(cāng),通過(guò)自動(dòng)包裝秤打包后,送入庫(kù)房。

4 結(jié) 論

通過(guò)對(duì)唐山三友集團(tuán)股份有限公司重堿車間蒸餾塔排放的蒸氨廢液的回收治理,減輕了蒸氨廢液對(duì)渤海灣海域的污染,對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)平衡發(fā)揮著重要作用。

采用鹽田灘曬技術(shù)和三效錯(cuò)流蒸發(fā)生產(chǎn)工藝,可節(jié)省大量的生蒸汽,極大地提高了產(chǎn)品質(zhì)量和降低了氯化鈣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;冷凝水的再次利用、鹽水的回收,使得有限的資源得到充分利用。

[1] 北京師范大學(xué)無(wú)機(jī)化學(xué)教研室,華中師范大學(xué)無(wú)機(jī)化學(xué)教研室,南京師范大學(xué)無(wú)機(jī)化學(xué)教研室.無(wú)機(jī)化學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2 0 0 3:6 6 2

[2] 張振坤,劉建中.化工基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社.2 0 0 4.1:0 3 9

T Q 1 3 2.3 2

B

1 0 0 5-8 3 7 0(2 0 1 2)0 4-3 0-0 3

2 0 1 2-0 6-0 8

李忠生,2 0 0 7年畢業(yè)于河北科技大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),任職于唐山三友志達(dá)鈣業(yè)有限公司技術(shù)科。

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