盧立軍,陶東凱,趙 亮,馬玉剛,王 琪
LU Li-jun, TAO Dong-kai, ZHAO Liang, MA Yu-gang, WANG Qi
(北京機械工業自動化研究所,北京 100120)
氣門油封是汽車發動機缸蓋上的一個重要元件,它的裝配精度對發動機的性能具有較大影響,尤其是氣門油封的裝配深度,如果氣門油封沒有裝好容易造成機油進入發動機燃燒室,會造成發動機運行時冒黑煙,使發動機的動力性能下降,等一系列問題。
通常氣門油封的裝配有兩種方式:1)裝配工通過工裝來裝配;2)通過設備進行壓裝,目前大多發動機生產廠家都采用人工壓裝。人工裝配效率低,質量更難以保證,為解決這一問題,08年我單位為某發動機生產廠家設計了一條缸蓋裝配線,該線上配置了一臺全自動氣門壓裝機,該設備自投產兩年多來一直穩定運行,受到了該廠家的好評。
該壓裝機(如圖1所示)主要由以下六部分構成。
1)自動上料、直線輸送機構;
2)進、排氣門油封分時送料機構;
3)缸蓋翻轉機構;
4)壓頭變位機構;
5)壓頭前后移動機構;
6)壓頭上下移動機構(即壓裝機構)。
其中2)~6)部分均采用三菱伺服控制系統QD75定位模塊、J2S系列驅動模塊和HCSFS系列伺服電機構成。
1)震動料斗對料斗內進氣門油封、排氣門油封姿態自動調整及輸送 ,對于姿態不正的油封在進入直線料道前已被設備上料機構剔除掉。
2)取料機構分時取8個進氣、排氣門油封等待壓裝機構取料,8個油封一次送到壓頭取料位,壓頭一次取8個油封,即進氣門8個油封和排氣門8個油封均一次壓裝完成提高了工作效率,同時取料機構采用伺服控制保證取料、送料精確定位。
3)缸蓋翻轉機構采用伺服,保證進氣、排氣門都能垂直壓裝。
4)8個壓頭間的的間距由壓頭變位伺服機構控制,可以根據不同缸蓋的進、排氣氣門的間距隨時改變,從而適用多種機型的壓裝。
5)壓頭前后移動機構通過伺服控制可以將壓裝機構精確定位到取料位,涂油位,進氣門壓裝位,排氣門壓裝位。
6)壓頭上下移動機構通過伺服控制可以保證壓頭精確的取油封、涂油、壓裝。
7)各伺服軸均具有位置示教功能。

圖1 設備局部圖

圖2 未壓裝氣門油封的缸蓋

圖3 已壓裝氣門油封的缸蓋圖
控制系統以三菱Q02 PLC為核心,控制多個伺服系統協調工作。控制系統方框圖如圖4所示。

圖4 控制框圖
本設備控制的關鍵點是對伺服軸的控制,每個伺服軸控制程序都由:1)伺服軸參數初始化程序;2)伺服軸回零程序;3)伺服軸點動程序;4)伺服軸示教程序;5)伺服軸定位程序;6)伺服軸運行變速及限位保護程序;7)伺服軸報警復位程序;8)伺服軸非正常停止(急停)程序組成。由于設備較為繁瑣,現以伺服壓裝上下移動機構進行說明。
參數初始化程序:

定位程序:

尋零程序:

本設備采用三菱伺服控制系統該。伺服系統能夠適應用戶車間較為惡劣的電磁環境,較好的完成了各個軸的精確定位,可靠性較高。
[1]三菱QD75 定位模塊用戶手冊[Z].