江 龍 Ecichard A. Groll
(1 上海交通大學制冷與低溫工程研究所 上海 200240;2 Purdue University, Westlafayette India, 47906)
有機朗肯循環地熱發電是地熱能利用的一種有效形式。它采用低沸點有機工質實現朗肯循環發電。由于采用低沸點工質,可以充分利用較低溫度的地熱流體實現發電,不需要消耗其他的化石燃料,減小對環境的污染,因而受到人們的關注。 很多研究人員通過理論分析與EES軟件模擬,對于中低溫地熱有機朗肯循環發電系統進行了研究。根據工程熱力學和傳熱學基本原理,分析了發電系統的基本運行原理,并且提出了確定基本有機朗肯循環系統循環參數(包括蒸發溫度,冷凝溫度;地熱流體的質量流量,溫度;外界環境溫度)的方法。 在基本有機朗肯循環的發電系統方式下,采用最佳循環參數,根據不同的地熱流體溫度(60~150℃),選擇出最佳且環保的循環有機工質,為實際電站的設計提供了依據。 從 分析和能分析角度對亞臨界飽和蒸氣循環和亞臨界過熱蒸汽循環做詳細的對比分析,最終確定亞臨界飽和蒸氣循環要優于亞臨界過熱蒸汽循環,并且在此基礎上分析了雙級雙工質有機朗肯循環。根據一級,二級系統不同的地熱流體入口溫度選擇合適的工質,并且考察系統的適用性,給出合理的設計方案。

圖1 有機朗肯循環原理圖Fig.1 Organic Rankine cycle schematic
圖1給出了基于原始的朗肯循環所設計的有機朗肯循環的原理圖。系統主要包括兩個換熱器和一個壓縮機,一個膨脹機,其中位于加熱循環側的換熱器用作加熱鍋爐,為膨脹機提供蒸汽。熱蒸汽在膨脹機中膨脹并將熱能轉化為功,提供電量輸出,然后在冷凝器中冷凝成液體。最后經水泵壓縮后再進入到加熱鍋爐,完成一個循環。
圖2是圖1中循環系統的熱工圖,系統的工作過程包括以下幾個部分:1)1-2:降焓降溫的過程,與等熵過程1-2s相比,存在做功能力損失;2)2-3:降溫降焓過程;3) 3-4:升溫焓升過程;4)4-1:升溫增焓過程。

圖2 有機朗肯循環T-s 圖Fig.2 Organic Rankine cycle T-s diagram

圖3 實驗系統設計圖Fig.3 Experimental system design
有機朗肯循環系統實際工作的原理如圖3所示。循環回路由液體泵、膨脹機、加熱鍋爐、冷凝器、回收器,溫度壓力和流量傳感器組成。通過各個部件的管路連接形成內循環系統。在這個系統中,最重要的部件是渦旋式壓縮機。在此系統中,渦旋式壓縮機實際上被逆向用作一個膨脹機。當高壓的工質進入膨脹機后,會推動輪軸從而發電。渦旋式壓縮機是一種在空調系統中廣泛使用的壓縮機。換熱器的作用是將來自地熱循環的熱量傳遞給工質進行相變換熱。地熱循環將通過換熱器的高溫側高壓蒸汽加熱到200℃左右,而低溫側水溫處于4.5~15℃。為了使工質以一定的流速通過,系統采用液壓隔離泵來實現這一過程。此泵有60%左右的效率并且擁有廣泛的應用。一個收集器與泵相連接用來確保進入膨脹機的只有汽相而非兩相混合物。
為了評價該實驗系統的工作性能,采用表1的參數值對圖1所示系統進行了仿真,其中a、b、h、c分別代表了圖1中各個點所測的溫度和壓力值,水循環的溫度和壓力如表2所示。制冷劑R134a的流量及冷熱水流量分別為 0.0907kg/s、 0.1169kg/s、0.3982kg/s。

表1 R134a循環的各個點的溫度和壓力值Tab.1 Temperature and pressure of each point in R134a cycle

表2 水循環的理論溫度輸入值Tab.2 Theoretical temperature input value of water cycle
針對圖2的熱力過程,仿真中的各個過程的數學模型分別為:

式中:η1是系統卡諾效率;η2是膨脹機效率;w是流動功; η3是理論效率;η4是泵效率;m是質量流量。
采用EES軟件對上述模型進行計算,結果如表3及表4所示。

表3 理論效率以及理論功和熱Tab.3 Theoretical ef fi ciency and theoretical power and heat

表4 理論熱力學參數值Tab.4 Theoretical thermodynamic parameters

圖4 實際的實驗系統圖Fig.4 Actual experimental system
建立的實驗系統如圖4所示。實驗結果見圖5~7。通過圖5可以看出,大約500s后,系統開始進入穩定的發電狀態,在運行3min時產生較大壓差,約425kPa。在穩定的實驗區域之外,計算的實際的凈發電量是不準確的,然而一旦實驗的狀態完全穩定以后,通過圖6可以看出,可以得到大概1kW的電能輸出量。圖7為實際實驗的系統循環圖,與理想的循環過程曲線對比可以看出,為了有效的提高實驗系統的整體表現,在熱蒸汽端的溫度應該要降低,這樣才可以在T-s圖上的曲線過熱部分的差值增大,這樣經過膨脹機壓降變大,提高系統的效率。
經過實驗測試,第一實驗凈功為1.2kW,相應的循環效率為8%。第二次實驗的凈功值為1kW,相應的循環效率為5%。卡諾效率為23%。

圖5 R134a循環中的壓差變化曲線Fig.5 Cycle pressure curve

圖6 凈功輸出Fig.6 Output of power
將實驗結果與表3的仿真結果進行對比,可以知道,實驗結果的理論效率為仿真中所得到的理論效率的一半。主要是因為仿真過程中,忽略了換熱損失,所以得到較高的理論值。實驗系統中由于系統設計尺寸較小,金屬熱容相對于功的轉換量來說較大,所以熱量損失所占的比重也較大。如果系統在實際應用中擴大尺寸,熱量損失相對于功的轉換來說將會有效地減小,效率會得到有效地提升并接近理論效率的最大值。

圖7 穩態過程中的實驗溫熵圖Fig.7 Steady-state testing T-s diagram
1)通過理論計算結果和實驗數據的比較,系統在工質R134a的運行下,可以達到8%的發電效率,實驗的初始有一些波動,然后發電過程趨向平穩,系統的過熱度還需要調整,使系統效率有所提高。
2)當膨脹機進口的狀態為飽和或者過熱時,系統的熱效率與發電量都會隨著進口壓力的增加而增加。
3)系統壓力較低的時候,系統的不可逆程度較大,系統效率會有較大損失。
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