錢程
(上海通華燃氣輪機服務有限公司,上海 200003)
某電廠建有2臺S109FA SS聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,燃氣輪機型號為PG9351,余熱鍋爐為加拿大福斯特·惠勒電力機械有限公司生產(chǎn)的高/中/低三壓、一次中間再熱、臥式、無補燃、自然循環(huán)余熱鍋爐。汽輪機為D10型高/中/低三壓、中間再熱、單軸、沖動式無抽汽純凝式機組。
2010-08-17 T 16:50,#1燃氣輪機正常啟動,輔汽溫度為195℃,軸封進氣溫度為178℃,高壓缸上缸內(nèi)壁溫度為136℃,差脹為0.11mm,0.71mm,缸脹為5.5mm,軸脹為7.7mm。軸位移為 -0.02 mm,-0.01mm。17:14,機組全速運行,振動最大值為0.05mm,振動正常,#1軸承金屬溫度為100℃。機組全面檢查正常后于17:17并網(wǎng)。17:18,燃氣輪機軸振、瓦振突然開始上升。油溫為49℃,#1瓦振、#2瓦振由3.38mm/s升至 8.27mm/s,1X 軸振由0.04mm 升至0.11mm,1Y 軸振由0.045mm 升至0.130 mm,2Y 軸振由0.016 mm 升至 0.070 mm。17:30,振動趨于平緩,1Y 軸振在0.190~0.210mm之間波動,1X軸振在0.170~0.190mm之間波動,17:45,機組1X 軸振緩慢上升至0.170~0.190mm,1Y軸振緩慢上升至0.220mm,自動執(zhí)行停機程序,停機時負荷為20 MW。#1瓦振、#2瓦振為13.00 mm/s,推力軸承溫度為71℃,差脹正常。停機過程中惰走時間與原先基本一致(為37min),盤車電流正常(為53~54A)。
該機組從上一次檢修結(jié)束到恢復運行,共運行823 h,啟、停16次,振動值雖然升高,但壓氣機排氣壓力保持在0.97MPa左右,未見明顯異常。在盤車未停的情況下,目視檢查壓氣機的進氣道未見明顯異常,在排氣擴壓段具備檢查條件后進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。通過內(nèi)窺鏡孔檢查壓氣機的0~6級葉片及14~16級葉片,也未發(fā)現(xiàn)明顯異常。在檢查透平葉片時,發(fā)現(xiàn)燃氣輪機透平一級動葉出氣邊和一級噴嘴壁面涂層普遍有剝落現(xiàn)象,在三級透平出口下半缸位置發(fā)現(xiàn)較多直徑為3~6mm的金屬顆粒。二級護環(huán)的蜂窩狀密封損壞嚴重,一張三級動葉進氣邊靠近葉頂處有一異物打擊的小缺口。在排氣擴壓段發(fā)現(xiàn)金屬碎渣。燃氣輪機透平一級動葉輪轂上拉緊螺栓被異物擊傷,如圖1所示。

圖1 內(nèi)窺檢查發(fā)現(xiàn)一級動葉輪轂拉緊螺栓被異物擊傷
根據(jù)現(xiàn)場初步檢查情況,筆者懷疑透平轉(zhuǎn)子輪轂拉緊螺帽被轉(zhuǎn)子上脫落的物體(可能為平衡塊等松動脫落)打傷,從而導致此次事故停機。根據(jù)目前所知的損壞程度,決定對燃氣輪機和壓氣機進行解體檢查。在對壓氣機排氣缸解體后,發(fā)現(xiàn)壓氣機和燃氣輪機聯(lián)軸器螺栓中有1根完全斷裂脫落,對聯(lián)軸器和后端基體造成嚴重擊傷,最終確定此次停機的原因是由于壓氣機和燃氣輪機聯(lián)軸器螺栓斷裂造成的,斷裂螺栓位置如圖2所示。

圖2 斷裂螺栓位置
導致該燃氣輪機和壓氣機聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因是多方面的,應從以下幾個方面逐一排查并對螺栓斷裂原因進行分析。
(1)機組是否在超溫情況下運行。如果機組過熱導致聯(lián)軸器螺栓的材質(zhì)發(fā)生晶間裂紋,則輪間溫度會遠遠高于當前的報警值,而在運行過程中并未發(fā)生輪間溫度異常的情況,這一點可通過金相分析得到驗證,圖3表明在斷面的晶間擴張痕跡上并沒有發(fā)現(xiàn)交變應力或者過載的典型特征。圖3是用電腦編輯好的1張圖片,箭頭所示方向表示斷裂位置和同一位置的電子顯微鏡下微觀結(jié)構(gòu),說明了顯微鏡下晶間擴張的位置,沒有標出箭頭方向的圖片是說明與右下圖片同一晶間擴張的位置。
(2)沒有發(fā)生不正常的工況變化,比如機組振動一直較高而導致的交變應力,如圖3所示。
(3)在運行過程中也沒有發(fā)現(xiàn)存在腐蝕性元素。
(1)材料的脆化和微結(jié)構(gòu)方面。圖4表明晶粒結(jié)構(gòu)符合ASTM8-10級的晶粒標準,在裂紋起源處的裂紋路徑是晶粒內(nèi)和晶粒間相混合的,表明材料的微觀結(jié)構(gòu)正常。
(2)材料的硬度、化學成分、材料缺陷、熱處理和尺寸方面。從損壞的螺栓孔和未損壞的螺栓上取樣,其化學成分在材質(zhì)規(guī)范要求的范圍內(nèi)。材料的延展性能在427℃和649℃時符合規(guī)范要求。螺紋和螺栓的硬度也符合設計規(guī)范要求。在裂紋起源區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)壓痕,沒有發(fā)現(xiàn)損壞的螺紋。
該聯(lián)軸器螺栓采用了最新設計,所有的關鍵數(shù)據(jù)均符合設計標準,在組裝過程中,螺栓拉伸時的數(shù)據(jù)也符合設計標準要求。和其他轉(zhuǎn)子的螺栓相比,該聯(lián)軸器螺栓的強度明顯高于其他轉(zhuǎn)子螺栓的強度。
查閱組裝時螺栓拉長量的記錄發(fā)現(xiàn),拉長量符合技術(shù)規(guī)范要求。在螺栓拆下時,測量了除受損螺栓以外的拉長量,這些螺栓的拉長量均小于典型的組裝要求。在安裝過程中,沒有使用對螺栓有腐蝕性的In718材料。該螺栓為一次性產(chǎn)品,只要在機組上使用過,在回裝時就必須使用新的螺栓,通過組裝記錄的追蹤檢查,可確認該螺栓為全新的螺栓。

圖3 斷面在掃描式電子顯微鏡下的微觀結(jié)構(gòu)

圖4 斷面的晶間結(jié)構(gòu)
聯(lián)軸器連接法蘭處的槽口、螺栓孔及結(jié)合面的法蘭處的尺寸也符合規(guī)范要求,斷面的宏觀情況如圖5所示。

圖5 斷面的宏觀
圖6反映了裂紋源區(qū)的擴展模式,在源區(qū)有輕微的污臟痕跡。在螺栓安裝過程中,通常會在螺栓螺紋處涂一層含鎘的材料以防止螺紋鎖死,因此,在螺栓肩部、螺紋和裂紋表面發(fā)現(xiàn)含有2%~6%的鎘元素,同時在非裂紋區(qū)域的螺栓和其他螺栓上也發(fā)現(xiàn)富鎘區(qū)域。鎘元素在超高溫條件下會導致金屬脆化,因此,筆者推斷通過劃痕處滲透聚集的鎘元素使局部金屬脆化,最終導致螺栓在運行時迅速失效而斷裂。

圖6 裂紋源區(qū)的顯微鏡檢查
從以上分析可以看出,鎘元素是導致金屬脆化的主要因素,由于在裂紋源區(qū)及周圍發(fā)現(xiàn)鎘元素異常偏高,因此,筆者推斷是在安裝或運輸過程中在螺栓表面形成了輕微的劃痕,鎘元素在該劃痕處聚集,造成該區(qū)域金屬脆化,最終導致了裂紋的擴展。
由于聯(lián)軸器螺栓斷裂會造成設備嚴重的損害,給業(yè)主帶來巨大的經(jīng)濟損失,因此,建議制造廠在螺栓的安裝和運輸過程中加強管理,避免運輸過程的碰撞和安裝過程中的意外損傷,杜絕類似事件再次發(fā)生,保證設備的安全運行。
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