劉克生 王 禹 朱智杲
(鐵煤集團內蒙古東新煤炭有限責任公司敬老院煤礦,內蒙古 鄂爾多斯010321)
1.1 敬老院礦煤層地質概況
敬老院煤礦位于東勝煤田準格爾召—新廟礦區,東勝煤田是以三疊系上統延長組為基底的侏羅紀早、中期含煤建造,主要含煤地層為侏羅系中下統延安組。延安組為河流泛濫平原發展至湖濱平原相沉積。本井田位于東勝井田南部,為向南西傾斜的單斜構造,井田內煤層賦存穩定,不發育斷層、褶皺、及巖漿巖侵入體,地質構造屬簡單類型。該井田煤層屬淺埋深煤層,煤層瓦斯含量和涌出量小,絕對涌出量為0.08m3/min,煤層所處的瓦斯分帶為氮氣帶。
1.2 8405 工作面簡要概況
8405采場為該礦4層煤西盤區首個回采工作面,設計傾向長220米,走向長2250米,運順設計斷面為4.2m*2.8m。運順臨近井田邊界,與伊泰集團大地精煤礦相臨,西北部臨近滿來梁井田,工作面切眼為井田邊界,與滿來梁井田相鄰。回順為本礦未采動區,與8406綜采工作面回順相鄰,上覆三層煤不發育,無采空區。煤層最小厚度1.2米,最大厚度4.09米,平均厚度2.45米。
8405運順由我礦綜掘一隊負責掘進施工,由于該巷道為井田邊界,掘進采取先探后掘的探放水措施,超前探孔施工設計如圖所示。鉆孔采用專用探水鉆機施工,孔徑42mm。2011年5月12日掘進至1646米處,白班在工作面右側施工的超前探水鉆孔時,發現孔內有異常氣體排出,并且帶壓,作業人員及瓦檢員立即向礦調度和相關領導匯報。瓦檢員用理研檢查孔內瓦斯濃度3.5%,工作面瓦斯濃度0.01%。礦領導了解到該地點情況后,研究采取的主要措施是立即停止該工作面掘進,由通風隊進行現場觀測,取樣化驗分析,地測科詳查該區域地質資料及臨近礦井采空區情況。
3.1 經現場觀測發現,孔內氣體向外排,氣體外排壓力為前進右幫孔294mmH20,使用光學瓦斯鑒定器測定孔內氣體3.5%,氧氣濃度為0%。有老空區氣味。瓦斯便攜檢測無濃度。根據現場對探放水鉆孔觀測結果,初步認定為:⑴探孔打通了老采空區,老空區與相鄰礦井存在自燃發火的采空區連通,向采空區注氮氣引起鉆孔氣體高壓排放現象。⑵特殊地質條件造成存在溶洞,積存大量氣體、打鉆過程中造成帶壓氣體釋放。
3.2 該區域地質及臨近礦井采空區情況。該掘進工作面煤層及頂底板都非常正常,無任何變化,原始地質資料也無特殊地質構造。詳查周邊臨近礦井,均無越界開采現象,不存在廢舊老空區。
3.3 研究決定下一步措施如下:
3.3.1 將該工作面情況向集團分公司及當地上級主管部門匯報;
3.3.2 由綜掘隊繼續向工作面前方及巷道兩側施工探孔,進行泄壓釋放,繼續觀測相關涌出氣體參數,并取樣化驗分析,探孔覆蓋工作面前方及巷幫兩側。各探孔施工參數情況如下表:鉆孔布置形式同探放水鉆孔,并在工作面后5-6米范圍向巷幫兩側施工鉆孔。計補打6個鉆孔;
3.3.3 通風隊安排專人現場跟班,負責施工鉆孔全過程的氣體檢查。瓦斯檢查員對每個鉆孔取樣。現場檢查各項氣體濃度為:氧氣2%、一氧化碳0%、二氧化碳0.1%、瓦斯3.2%、硫化氫0%,溫度12,孔內向外排氣。通過現場檢測觀測檢查,發現孔內氣體壓力成衰減下降趨勢,且下降較快,大約20mmH20/小時,10小時后鉆孔壓力均降到10mmH20以下。
3.3.4 通風隊負責對取樣進行分析,具體分析情況見下表:

通道 測點位置CH4(%)CO(PPM)CO2(%)O2(%)N2(%) 時間1 1# 0.01 0 0.07 1.7 98.22 2011-05-13-10:27 2 2# 0.03 0 0.06 0.3 99.88 2011-05-13-10:47 3 3# 0.03 0 0.07 0.2 99.88 2011-05-14-10:07 4 4# 0.02 0 0.06 1 98.98 2011-05-14-9:10 5 5# 0.01 0 0.07 1.5 98.97 2011-05-14-9:27 6 6# 0.01 0 0.07 0 99.82 2011-05-15-9:47
3.3.5 高壓氣體涌出的綜合判斷分析:鉆孔內氣體主要為氮氣,施工鉆孔過程中,鉆孔全程為堅硬質地煤,無塌孔現象,鉆孔返水正常且未透異常空間空頂現象,可以排除遇地質溶洞現象;同時相臨礦井無越界開采,不存在廢舊老空區,鉆孔壓力衰減較快,氣體無補給,可以排除遇老采空區情況。最后分析判斷為:該區域含煤地層為侏羅紀中下統延安組,該地層為河流平原相沉積,屬瓦斯分帶的氮氣帶,成煤時積特殊存了大量氮氣。施工鉆孔時造成大量氮氣的釋放涌出。理研與便攜和化驗結果的誤差的假象原因為:氮氣濃度高、壓力大、溫度低等條件造成了光學瓦斯鑒定器測量錯誤顯現瓦斯在3.5%左右。該地層含豐富有機物化石,在鉆孔或掘進過程中破碎造成有機物腐蝕的采空區特有氣味出現。
3.3.6 根據分析結果,經礦研究決定在采取必要措施情況下可以繼續掘進。具體措施如下:
(1)為防止工作掘進揭露煤體再有大量高濃度氮氣突然涌出,在工作面后50米建一道臨時板閉,只留皮帶側出貨空間,行人側留行人小門,運順拉門口備好封閉材料,一旦工作面掘進有大量氮氣涌出,人員立即佩戴自救器撤出,同時關上臨時板閉小門。
(2)掘進前在工作面施工好超前釋放探孔,保證在釋放鉆孔保護下掘進,鉆孔在工作面左、中、右布置,距底板1.2米,左右兩側鉆孔各向外側水平45度傾斜,傾角均為向上3度,長度均為30米。掘進留5米超前距離。
(3)通風隊瓦斯檢查員現場跟蹤施工鉆孔情況。檢查孔內及環境中氣體壓力、濃度、溫度情況,檢查好工作面風量和氣體情況。
(4)加強局部通風管理,保證工作面足夠風量稀釋鉆孔內釋放的氣體。
(5)放慢掘進循環速度,保證孔內氣體釋放,保證施工人員安全。
該區域掘進100米后,上述特殊情況消失,恢復正常掘進。
掘進工作面掘進必須查明詳細地質資料,查明相關臨近區域采空區情況。在井田邊界及復雜區域設計和施工時,必須做到“先探后掘”,探明水文地質資料情況下方可掘進。地質測量部門及時對掘進工作面地質情況進行測量和報告,制定相應安全措施。完善地質測量檢測手段,采取新方法如物探、超聲波探測方法,豐富檢測手段。加強局部通風管理,特別是長距離通風必須使用大功率局部通風機和大直徑風筒,做好風筒維護,并做到雙風機雙電源,實現自動切換,確保遇特殊地質構造時能及時排放有毒有害氣體,保證安全。
[1] 張有權.煤礦掘進機常見故障分析及處理方法,2012-04-15.
[2] 陳明. 煤礦掘進作業方式分析,2012-06-08.