唐文迎
(肥城礦業集團有限責任公司 山東 肥城 271608)
1)3101 工作面概況
肥礦集團陶陽煤礦3101工作面位于中三井田3100回風下山東翼,為3100采區第一個工作面。該工作面傾斜長50m,走向長 153m,煤層厚度 3.12~3.50m,平均 3.43m;直接頂板為粉砂巖,厚4.0m左右,老頂為中砂巖,厚12.0m;直接底板為粉砂巖,厚1.5m。該工作面采用上、下分層開采,全部冒落法管理采空區頂板。上分層回采時沒有鋪設鐵絲網等可形成人工假頂的材料,也未進行人工灑水幫助膠結,其直接頂板冒落后呈自然松散狀態,沒有形成人工假頂,給下分層開采造成較大困難。工作面上分層平均采高為1.9m,剩余煤厚為1.5m左右,工作面下分層剩余可采儲量為3.1萬t。
2)開采技術難點
經分析預測,認為3101工作面上分層開采完畢至今,已有20多年的時間跨度,采空區已非常穩定,可排除動壓沖擊隱患。主要難題是如何有效支護自然松散狀態下的破碎頂板。在下分層回采巷道進入后,果然發現上分層采空區冒落巖石基本上沒有膠結,處于松散自然狀態,給后繼開采帶來重大安全隱患。
如何加固松散巖石狀態頂板,是解決3101采煤工作面支護難題的關鍵所在。經過反復研究,最終確定采用打鉆注漿加固形成人工假頂的技術方案。
1)鉆孔設計
(1)在工作面上方送料道內,每間隔40~45m施工一鉆機峒室,共計布置3個鉆機峒室。(2)為精確設計注漿擴散區域,沿工作面傾斜方向劃分3個條帶,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ條帶,條帶寬15m。(3)按正常漿液擴散半徑15m,均勻布置鉆孔,鉆孔開孔位置一律布置在工作面送料道。(4)鉆孔底部嚴格進入上分層采空區內。(5)在Ⅰ條帶內呈扇形布置鉆孔9個,在Ⅱ條帶內呈扇形布置鉆孔9個,在Ⅲ條帶內呈扇形布置鉆孔6個。根據鉆孔進漿情況于Ⅲ條帶內補打3個檢查孔。(6)為確保注漿效果,鉆孔設計下入二級套管,一級套管Φ73mm,長3m,在煤層內;二級套管Φ50mm,根據鉆孔深度必須下至采空區內2~3m處。
2)注漿技術
在3101送料道內安裝48.6mm供水管路160m,用于鉆進及注漿供水。為實現連續注漿,設計制作2.0m3水箱1個,用于水泥制漿。選用425#普通硅酸鹽水泥,漿液設計比重為1.4~1.6t/m3,在采空區遇塌孔嚴重時,適當減小漿液比重至1.2t/m3。鉆孔注漿期間,加強對工作面運輸巷檢查,防止跑漿,在運輸巷不跑漿情況下,采取連續注漿方式;運輸巷發現有跑漿時,采用間歇方式進行注漿,運輸巷內跑漿嚴重時,在孔口設置骨料添加器,進行骨料(鋸沫)添加。
3)頂板支護設計
支護設計是實現安全開采的關鍵。結合現場實際,遵循減小機道寬度、縮小無支柱空間、超前控制、提高支強度、增加護密度的原則,研究設計了以下技術方案。
(1)支護設備及參數
根據工作面上分層開采礦壓觀測數據,分析認為其直接頂全部冒落后為松散巖石,老頂為15m厚中砂巖,推斷應該形成“砌體巖梁”,具備力的傳遞條件,由此分析,工作面支護對象是上分層直接頂的全部以及老頂的有限作用。經過對“采場頂板控制設計專家咨詢系統”咨詢,支護強度為0.38MPa。為盡量減小采煤機機道寬度,選用DY-150型采煤面,滾筒截深1.0m,機道寬度平均1.2m左右。工作面采用DZ16型單體液壓支柱配合HDJA-1000型金屬鉸接頂梁作為基本支護,確定支柱排距1.0m,柱距0.6m,支護強度0.42MPa>0.38MPa。 工作面采用“3~4 排”控頂,最大控頂距4.5m,最小控頂距3.5m,頂梁端面距為0.3m。
(2)特殊支護

圖1 平面圖

圖2 剖面圖
考慮到注漿效果可能存在差異性,研究確定,已形成穩定頂板的區域,采煤機割煤后,允許有一定的空頂時間,可以按平常采煤工藝進行施工。對注漿未達到預期效果,頂板仍處于自然松散狀態的區域,則設計了特殊支護安全措施,采用插入厚壁鋼管的方法超前控制頂板。具體方法為:采煤機割煤前,在工作面每兩棵相鄰支柱中間,靠近頂板處垂直煤壁用煤電鉆打眼,眼垂深1.2m,在眼中安設Φ38mm,長1.3m厚壁鋼管,其后部插入π型鋼梁(前部經過機械加工處理)將其固定,π型鋼梁長3.2m,一梁3柱。具體工序順序為,采煤機割煤前打眼安入厚壁鋼管,前移π型鋼梁插入鋼管內,鋼梁下支設支柱,柱距1.0m。采煤機沿頂向上割煤,隨后掛設聚丙烯編織網,以增加護頂密度。由于厚壁鋼管超前控制了頂板,采煤機割煤后仍有0.2m在煤體中,保證了頂板不會發生冒落。見圖1、圖2。
采取以上頂板支護措施后,順利完成了對該工作面的正規開采。經開采發現注漿效果明顯,90%的頂板顯現出注漿加固后的整體穩定性,一般可采取平常采煤工藝及工序,頂板支護效果較好。但在開采過程中,也發現局部頂板漿液未能覆蓋,仍處于原始松散狀態,出現過局部機道范圍內的高冒現象,但其空間一般不超過長×寬×高=0.4×0.3×0.3m3,顯示了頂板支護設計方案的安全可靠性。由于采取了具有針對性的注漿加固、特殊支護等有效手段,確保了開采順利進行,該工作面開采歷時49天,安全采出煤炭3.0萬t。
注漿加固技術對松散型頂板效果顯著,比較適應裂隙發育、嚴重影響安全開采頂板的超前加固。鉆孔布置及注漿方案是關鍵技術,直接影響水泥漿液對頂板的加固效果,需要結合實際具體分析、科學計算。特殊頂板條件下開采成功,可作為實踐經驗來借鑒,對于類似松散巖石狀態頂板支護技術的發展具有一定意義。