何 鵬,尤 奎
(1.安徽電氣工程職業技術學院,安徽 合肥 230022;2.奇瑞汽車有限股份有限公司,安徽 蕪湖 220000)
奇瑞汽車有限股份公司動能公司2007年投產了蕪湖金鼎鍋爐廠生產的WHG-75/3.82-Mx型循環流化床鍋爐,該鍋爐為75 t/h中溫中壓、高溫旋風分離循環流化床鍋爐,單鍋筒、自然循環,半露天布置。
設計燃料為中煤和矸石混燒,對設計煤種煤質的適應范圍 Car=45% ~58%,War=4% ~8%,Aar=28% ~33%,Vr≥24%,Qnet.ar=18 841 ~20 934 kJ/kg。

表1 鍋爐設備規范及技術參數
WHG-75/3.82-Mx型循環流化床鍋爐自2007年投產伊始至2008年期間,鍋爐運行狀況始終不理想。具體體現在以下幾個方面:燃料堵塞,運行周期短;負荷調整困難,根本達不到額定負荷。鍋爐運行周期一般在10~15天;負荷在50 t/h左右,最高日小時平均負荷均沒超過60 t/h。
針對鍋爐現狀,2008年底和2009年初利用鍋爐大修之際,根據生產需要,對鍋爐給煤系統有關部位進行了技術改造,采用了先進的滾筒篩分設備,有效地控制住入爐燃料的顆粒度,減少濕度的影響;將給煤機改造成螺旋給煤結構,大大降低了設備的損壞頻次。
由于廠里沒有立式煤倉,受天氣影響,鍋爐給煤濕度經常超過10%,而給煤系統原采用的篩網式振動篩對濕煤篩分能力較差,設備本身無自清理裝置,特別是在梅雨季節或水分超過9%的時候,煤容易堵塞,特別是大煤塊多的情況下,導致篩網故障率高。為保證鍋爐供料,不得不放寬破碎粒度要求,造成部分入爐煤粒度遠大于12 mm。
能否控制好入爐煤的粒徑,將對鍋爐的燃燒效率和熱效率產生直接的影響。據統計分析計算,入爐煤的平均當量粒徑每上升1 mm,將直接導致爐效下降0.5%[1]。實際運行證明,尺寸超過了10 mm的煤粒,進入爐膛后很難燒透,揮發份低灰分大的劣質無煙煤更難燒透[2];而煤的粒度越細出力越大[3]。由于入爐煤顆粒度較大,鍋爐排渣顆粒度也較大,導致排渣溫度較高,不僅造成物料浪費,以75 t/h鍋爐為例,每小時耗煤11.2 t,由于爐效下降年損失達2%計算,每年將損失超過1 900 t原煤。而且影響物料流化,增大爐膛金屬受熱面的磨損,排渣顆粒大、溫度高,運渣皮帶故障率高,給鍋爐運行帶來了嚴重的后果。
針對上述問題,在#1段皮帶(原煤斗)入口前將原篩網式振動篩更換為籠式滾筒篩分機,該設備的主體結構為滾筒,它是由若干個圓環狀扁鋼組成的篩網,與地面呈傾斜狀態,外部被密封罩所密封,以防止污染環境。滾筒旋轉時,燃煤自上而下得到分離,細料從前端下部排出,粗料從滾筒尾部排出。它設有梳型清篩機構,在篩分過程中,通過梳型清篩機構與滾筒的相對運動,達到對篩體不間斷清理的效果,使篩分筒在整個過程中始終保持清潔,不粘,不堵,不影響篩分效率。在設計時,有針對性的選用Q345#鋼做為篩條鋼以防出現磨損速度過快,對篩分顆粒的保證上,結合實際情況采用篩條間距為15 mm,此間隙能保證入爐煤粒顆粒度有效控制在0~15 mm以內,為避免篩條間隙間的堵塞,在設計上加裝了一清篩裝置,在滾動篩滾動時,能徹底克服篩條堵塞現象。
經過一年來的運行,入爐煤顆粒度完全達到了設計要求,降低了一次風量,從而減輕了各處的磨損。保證了機組的正常運行。延長了機組安全運行周期。
該設備性能特點主要有:(1)煤種適應性廣,該設備適用于各種煤質,且使用效果良好。(2)特有的梳型自清堵裝置圓滿解決了其他篩分機無法解決的濕煤、臟煤、粘煤篩分時的堵塞問題。(3)篩分效率高,在來煤裝置上使用的滾筒篩分效率達到了99%以上。(4)篩分量大,能耗小,使用的篩分機小時篩分量為200 t,而功率僅為5.5 kW;(5)設備噪聲低,工作環境好。由于設備易于密封,大大降低了噪聲及物料泄漏。

圖1 改造前振動篩設計示意圖

圖2 改造后滾動篩設計示意圖
WHG-75/3.82-Mx型循環流化床鍋爐原安裝有三臺GX-300(u)型埋刮板式給煤機。由于煤潮濕,這就造成給煤機下部溜煤筒靠近火焰的部位經常粘煤,進而導致給煤堵塞,造成鍋爐斷煤事故頻發,這嚴重影響了鍋爐的穩定運行。為保證給煤機不斷煤工人們只好采用水沖的辦法進行解決。一時間解決了堵煤事故,但給鍋爐的正常運行帶來堵多不利因素。
螺旋輸送軸長2.4 m,使用4個月后,螺旋片磨損嚴重,必須更換,兩臺鍋爐年約更換螺旋軸18根,按每根4 000元計算,費用約7.2萬元;進煤口和落煤口容易被潮濕的煤堵塞,造成輸送困難;由于煤濕,經常發生堵塞現象,聯軸器防過載的銷子容易切斷,同時,極易造成減速機機座損壞,運行兩年來,兩臺鍋爐共計損壞減速機機座4臺。
針對上述問題及75 t/h循環流化床鍋爐使用雙鏈條刮板式給煤機的種種缺陷,將給煤機改造成單鏈條刮板式給煤機。該型給煤機具有結構簡單、物料輸送均勻、使用壽命長、維修簡單等特點。
為節約費用及減少備件儲備,改造用原給煤機的電機、減速機等動力運行控制部分。
安徽蕪湖地處皖南,氣候濕潤多雨,梅雨季節常有3~7天連陰雨,對燃料影響極大。有資料表明,煤的應用基水分超過12%,粘著性很大[4]。對于循環流化床鍋爐來講,控制好入爐燃料的水分是十分關鍵的,最好設法避免濕煤進入輸煤系統及CFB鍋爐給煤系統,同時還可在其它方面做些工作以改善上述的堵煤斷煤問題,如原煤斗內襯采用微晶鑄石板或者不銹鋼板、原煤斗內設計安裝液壓疏松機、給煤機出口去掉旋轉給料閥后加裝鎖氣器、改進原煤斗下煤口狹窄、煤倉四壁與水平面的傾斜角>70°、原煤倉的容積適當減小等。原煤倉的容積適當減小或煤濕度大(>12%以上)時半倉儲煤等[5]。
給煤用篩分機改造效果:改造前的煤粒顆粒最大達到50 mm,改造后煤粒粒度小于15 mm,在入爐煤的顆粒度上有效的得到了保證。鍋爐燃燒后的排渣顆粒變化顯著(見圖3、圖4)。

圖3 改造前鍋爐燃燒后的排渣

圖4 改造后鍋爐燃燒后的排渣
技術經濟比較:改造前,振動篩因篩網損壞更新,一年需3~4萬維修費;此項改造為自主設計、制造安裝、調試,投入成本(含標準件、鋼材等采購成本)1.74萬元,與滾動篩整體采購價25萬元相比,節約23.26萬元;改造后,鍋爐年可節約煤量1 900 t原煤,以到廠煤的價格為750元/t,年直接節省經濟效益達142.5萬元。
刮板式給煤機改造效果:2009年初改造后,平穩運行13個月,沒有發生任何維修工作,運轉良好,達到鍋爐給煤輸送量的要求,鍋爐運行平穩。單鏈條刮板式給煤機長度2.6 m,磨損量較小,與原采用螺旋片磨損情況相對比,兩臺鍋爐年可節約費用7.2萬元。在進煤口和落煤口被濕煤局部堵塞時,不會造成輸送設備(如減速機)的損壞。在落煤口處增設兩路播煤風,大大緩解落煤口因煤濕而堵塞的現象。
鍋爐給煤系統的兩項改造,鍋爐運行質量得到明顯提高:負荷由改造前65 t/h提高至穩定的75 t/h,最大負荷可達87 t/h;分離效率得到提高,爐渣可燃物及飛灰可燃物含量得到了不同程度的降低,爐渣可燃物小于2%,飛灰可燃物小于10%,鍋爐效率始終保持在85%以上,水冷壁管使用時間大大延長,避免了因燃煤堵塞而造成鍋爐停爐,鍋爐運行時間由原來最多連續運行3個月提高至連續運行201天,同時,降低了檢修強度,縮短了檢修時間。改造后鍋爐的出力和運行穩定性有了顯著提高,經濟、社會效益非常顯著。
[1]岑可法.循環流化床鍋爐理論設計與運行[M].北京:中國電力出版社,1998.
[2]洪邦俊.國產75 t/h循環流化床鍋爐運行現狀淺析及改進對策[J].動力工程.1993.13(6).
[3]孟兆龍,王少棟.75 t/h循環流化床鍋爐試運行中暴露出的問題及改進方法[J].節能技術,2002,20(2):37-38.
[4]楊圣春,呂德友.循環流化床鍋爐安全運行的若干問題[J].冶金動力.2004(4).
[5]劉全勝,吳志.440 t/h循環流化床鍋爐試運行中暴露出的問題及改進方法[J].節能技術,2006(3),24(3):270-275.