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N330 MW汽輪發電機組4#軸承振動原因分析及處理

2012-07-02 13:21:26盧建中潘世漢陳曉勇
上海電力大學學報 2012年5期
關鍵詞:振動

盧建中,潘世漢,孫 暉,陳曉勇

(浙江臺州發電廠設備部,浙江 臺州 318016)

浙江臺州電廠7#機組系北京重型電機廠-法國阿爾斯通公司合作生產的N330 MW汽輪發電機組.2#對輪(即靠背輪)位于中壓缸后4#軸承與低壓缸前5#軸承之間.7#汽輪機自1996年投產以來,4#軸瓦一直不定期出現振動較大的現象,啟動中,有時在維持3 000 r/min時,4#和3#軸承振動會緩慢爬升,經多次拍車、沖轉,幅值會衰減,原因不明.2009年12月7#機組第3次大修后首次啟動時,發現振幅較大,在3 000 r/min時,4#軸瓦振動X/Y方向為95 μm/68 μm,機組帶滿負荷時振幅進一步增加,X/Y方向為 175 μm/100 μm.對2#對輪螺絲緊力及4#軸瓦進行解體檢查,未發現明顯缺陷.當啟機轉速為3 000 r/min時,X/Y方向上 3#軸承振動為 50 μm/33 μm,4#軸承振動為 95 μm/68 μm,但在滿負荷時,4#軸承振動為121 μm/92 μm,而且很不穩定(正常運行時軸承振動要求小于40 μm,高限為130 μm,跳閘為180 μm).根據在線振動監測系統顯示,此時X方向油膜厚度增加到0.189~0.190 mm,自動診斷結論是因油膜太厚引起振幅增加.為了減小振幅,2011年1月7#機組停機檢修時,對2#對輪螺孔及4#軸瓦再次進行全面解體檢查.

1 振動原因分析

1.1 主要原因

對輪螺孔存在缺陷是引發振動的主要原因.7#機組4#軸瓦在大修前不定期出現振動較大情況,大修之后振動穩定,但仍然較大,最高時可達125 μm,且隨負載提高而變大,各軸承振動情況見表1.

表1 各軸承振動情況

初步判斷靠背輪連接可能存在滑移現象.同時浙江電力試驗研究所專家進一步分析認為,2#對輪(即中低轉子聯軸器)螺孔存在一定缺陷,且基本確定為基建安裝遺留問題.另外,鑒于4#軸承溫度在60℃左右,而5#軸承溫度卻為90℃,故認為4#軸承存在輕載現象.為了驗證這一分析的正確性,在2#對輪螺栓解體前,先進行對輪同心度和晃度的復測(2#對輪共有8個聯接螺栓).為了測量對輪不同角度的同心度,在兩半對輪下面分別安裝兩個百分表,如圖1所示.圖1中,A為電機側對輪對應的百分表指示值,B為汽機側對輪對應的百分表指示值,A-B為同心程度偏差值,每轉45°分別記錄A值和B值.

表2為對輪同心度各測點的測試值.由表2可知,同心度偏差最大為0.16 mm,電機A側對輪晃度最大為0.13 mm,汽機B側對輪晃度最大值為0.10 mm,超標較嚴重(標準要求為≤0.02 mm).同時,檢修前的B值均小于A值,表明4#瓦軸承對輪的中心位置均高于5#瓦軸承對輪中心位置,即靜態時的A側對輪在自重作用下始終偏下,此時4#和5#軸承溫度不僅出現較大偏差,而且對輪螺栓受力狀況也不甚理想.

圖1 對輪同心度測試

表2 同心度測試數據 mm

從表2還可以進一步發現,除1#和2#螺孔外,其他3#~8#螺孔均存在不同程度的同心度偏大現象.在剛經過大修且同心度檢測均合格的情況下,短短幾個月內竟然出現這么明顯的超標現象,表明不是對輪螺栓緊力不到位,就是螺孔有問題.因此,我們在將對輪螺栓全部拆卸后,先將2#對輪同心度及晃度均調整至0.02 mm范圍內,然后對各螺孔內徑進行全面檢測.結果發現,對輪的開口錐形套筒(或稱對輪銷子)與螺孔之間的配合尺寸明顯有問題,其中2#螺孔超標最嚴重,內徑為61.15 mm/61.09 mm,而原開口錐形套筒外徑為60.00 mm.8個螺栓中實際上只有4個螺栓真正在起作用.開口錐形套筒外形及加工尺寸如圖2所示.各對輪螺孔配合尺寸如表3所示.

在沖轉空負荷時,對輪傳遞的扭矩很小,故振動良好,但在帶負荷情況下,振動會隨負載的提高而增大,說明在帶負荷狀態下,對輪扭矩增大,在開口錐形套筒與螺孔匹配不良的情況下,即使螺栓緊力足夠,但兩半對輪仍然會出現滑移現象,使張口產生變化或嚴重不對中,從而導致轉子在旋轉中產生跳動,這與先前的判斷和分析是一致的.

圖2 開口錐形套筒外形及加工尺寸

表3 對輪螺孔內徑測量

1.2 其他因素

在線監測及診斷系統的反饋意見為:由于X方向油膜厚度較大(0.185~0.190 mm),引起 X方向振幅增加,建議將X方向所對應的軸瓦下面的墊鐵厚度增加 0.06 ~0.08 mm[1].但是在復測2#對輪中心時,發現該中心是符合標準的,即左右圓周為0.02 mm,右張口為 0.015 mm;上下圓周為0.02 mm,上張口為 0.01 mm.因此,該對輪中心無論張口、圓周均無超差現象,說明軸系中心沒有變化,可排除對輪中心不正引起振動這一因素.檢修過程中,還針對幾個可能的原因進行逐一排查,比如仔細檢查對輪的端面,并未發現毛刺等異常缺陷;重演并驗證對輪螺栓緊固方法及檢修工序,也未發現任何錯誤.

2 振動原因的處理方法

確定對每個螺孔進行重新絞孔,并將8個開口錐形套筒及對輪螺栓全部更換.在確認對輪同心度偏差消除后,再進行鉸孔,每鉸一個孔,復測一次同心度,觀察有無數值變化;4個螺孔鉸孔結束后,將4個新螺栓連接上去,再復測同心度仍在0.02 mm內;然后拆卸4個假螺栓,此時復測同心度,數值出現了偏差,最大為0.05 mm.我們采取一些調整手段,將對輪同心度調至0.02 mm內,再鉸剩下的4個螺孔,最后復測同心度合格(見表2).由此表明,對轉子同心度的測量非常重要,因為一般機組在確定對輪中心后,轉子的同心度也就滿足了要求,但是由于轉子自身存在輕微彎曲,以及為防止對輪螺栓聯接時對輪圓周會出現偏差,故一般在緊固對輪螺栓的同時還要測量調整轉子的同心度.雖然通過緊固螺栓調整了轉子同心度,但是軸承(軸系)的中心是不會變化的.這樣的調整顯然有助于減小轉子運行時的晃度.因此,測量并調整對輪同心度,是汽輪機尋找對輪中心工作的延續與深化[2].

從表2可以看出,檢修后,除1#螺孔外,其他B值均等于或小于A值,表明兩個對輪中心位置基本相等,說明4#和5#瓦軸頸中心位置基本一致,而且在鉸孔并調整對輪同心度后,4#軸瓦油膜厚度減小,即軸頸與軸瓦之間的油膜厚度變薄.當滑動軸承中充滿了潤滑油時,由于油的粘性作用,一部分油也隨軸頸一起轉動,使軸頸與軸瓦間的楔形間隙內的油壓升高,此時油膜具有一定剛度,正是這個油膜剛度支撐了轉子的徑向載荷,當載荷增加時油膜變薄,油膜剛度增加,振幅下降[3].

表4和表5分別為7#汽輪機檢修前后的軸振幅、油膜厚度及相位角統計數據[4].

表4 7#汽輪機檢修前油膜厚度、軸振幅及相位角

表5 7#汽輪機檢修后油膜厚度 軸振幅及相位角

由表4和表5可知,4#軸瓦X方向油膜厚度由 185 μm 下降到 74 μm,而振動幅值由 122 μm下降到47 μm.由這兩組數據可知,振幅變化與油膜厚度變化呈正比關系,油膜厚度變薄,油膜剛度增加,致使振幅下降.另外,檢修前后軸頸偏心位置不變,僅因油膜厚度和阻尼系數的變化引起的相位角的偏差很小.

在對4#軸承進行仔細檢查時,未發現明顯異常,同時因檢修前對2#對輪中心進行復測時均符合標準,故檢修中未對4#軸承底部墊鐵作任何調整.2011年2月,7機組沖轉,當轉速達3 000 r/min 時,4#軸瓦 X/Y 方向振動值為 50 μm/30 μm;滿負荷時,4#軸瓦 X/Y方向振動值為45 μm/35 μm.處理后,4#軸瓦軸振下降了70μm,消除了亞倍頻21 Hz的振動.

3 結論

(1)2#對輪的開口錐形套筒與螺孔的不匹配,使對輪的扭矩及兩半對輪中心的相對位置產生影響.

(2)2#對輪同心度偏差引起4#軸瓦軸頸徑向位置上移,徑向載荷減小(即存在輕載現象),油膜厚度增加,引起油膜剛度下降,導致振幅增加.通過絞孔措施消除了對輪同心度偏差,使4#軸瓦軸頸徑向位置下移,油膜厚度減小,振幅下降.

[1]葉榮學,孫偉.油膜剛度變化對轉子振動特性的影響[J].汽輪機技術,2006(2):114-115.

[2]潘世漢,盧建中.密切爾推力軸承故障原因分析與處理措施[J].浙江電力,2010(2):37-39.

[3]陸頌元.汽輪發電機組振動[M].北京:電力工業出版社,2000:18-96.

[4]黃其勵.電力工程師手冊[M].北京:中國電力出版社,2002:348-359.

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