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DEH系統(tǒng)閥切換時負荷波動原因分析與對策

2012-06-17 08:19:20鄭曉春許世龍周長偉
山東電力技術 2012年1期
關鍵詞:調節(jié)閥閥門指令

鄭曉春,許世龍,周長偉

(國電菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)

0 引言

常見大型機組汽輪機控制有單閥和順序閥兩種運行方式,單閥運行方式常用于機組投產或大修后較短時間內使用,進入汽輪機的蒸汽經調節(jié)閥節(jié)流后進入噴嘴,以全周進汽進入第一級動葉做功,該方式節(jié)流損失較大,機組效率低;順序閥運行方式是指各調節(jié)閥根據(jù)預先設置的動作順序依次動作,分別進入對應的噴嘴,再至汽機的第一級動葉,該方式一般用于機組的正常運行期間,節(jié)流損失小,機組效率高。通過切換可以提高機組的運行效率,起到節(jié)能降耗的作用,但許多機組在進行閥門切換時會發(fā)生機組負荷波動大,同時影響其它重要參數(shù)的穩(wěn)定,威脅機組的安全和經濟運行,一般情況下這種現(xiàn)象的發(fā)生與控制邏輯中時間參數(shù)和閥門流量特性曲線參數(shù)的設置不當有關。

國電菏澤發(fā)電廠6號機組通常采用高中壓缸聯(lián)合方式進行啟動,開機后負荷控制較為穩(wěn)定,但在進行閥切換操作,負荷波動較為嚴重,在此過程中4個主蒸汽調節(jié)閥(CV1-CV4)的控制指令和開度反饋產生振蕩,負荷波動較大,歷史數(shù)據(jù)顯示:每次單閥切順序閥發(fā)生負荷波動,一般CV1-CV4初始開度在26%~32%之間。

1 原因分析與處理

圖1為單閥/順序閥切換邏輯及DEH系統(tǒng)伺服控制簡圖[1]根據(jù)所述現(xiàn)象并結合控制圖進行分析,造成機組負荷波動的原因可能有以下幾種:

1)汽機調門動作不正常;

2)閥門的流量特性曲線設置不合理,致使整個汽機調門控制指令與實際流量不能呈現(xiàn)線性關系,在某些固定的指令段上會出現(xiàn)控制品質降低;

3)DEH內部控制邏輯和參數(shù)不合適。

為確定問題原因并尋求解決方案,進行以下幾個方面試驗和檢查。

2 冷態(tài)閥門特性試驗

圖1 單、順序閥切換邏輯及DEH系統(tǒng)伺服控制簡圖

通過冷態(tài)閥特性試驗檢查閥門的動作情況,排除閥門本身的故障。在6號機組停機期間,汽輪機掛閘后分別對CV1-CV4閥門的VCC伺服卡進行校驗,并檢查各調節(jié)閥伺服卡件的狀態(tài)指示是否正常。然后分別對各調節(jié)閥進行靜態(tài)試驗,即檢查閥位指令同反饋跟蹤情況。試驗結果曲線如圖2所示。

圖2 CV1-CV4伺服控制系統(tǒng)靜態(tài)試驗曲線

圖2所示的試驗曲線可以看出,閥位指令同反饋值基本成線性對應關系,且指令同反饋偏差絕對值≤1%,符合靜態(tài)調節(jié)精度要求,由此可以判斷整個伺服控制回路工作正常,可排除圖1中伺服控制回路的VCC卡、電液轉換器、LVDT及油動機閥桿各環(huán)節(jié)故障。

3 DEH功率控制工況

為確定負荷振蕩是否由功率回路控制品質不好造成的,特進行功率回路負荷擾動試驗。在不同幅值負荷(5 MW、10 MW、20 MW)擾動作用下,實際負荷跟蹤給定負荷良好,不同擾動下超調量為1~2 MW,滿足控制要求。在負荷無擾動情況下,實際負荷波動小于0.4 MW,且無顯著振蕩現(xiàn)象,表明調節(jié)系統(tǒng)控制效果良好,由此可排除功率回路中調節(jié)參數(shù)設置不當或設計原因造成的調節(jié)品質差。

4 單閥/順序閥切換工況

由圖1可知,無論單閥切順序閥還是順序閥切單閥,其基本原理都是在每個高壓調節(jié)閥輸入的閥位指令信號上疊加不同的偏置信號,以改變閥門的位置。圖1中調節(jié)閥的總給定值在經過單、順序閥流量函數(shù)計算后,生成對應的單閥、順序閥給定指令,此閥位給定指令乘以彼此對應的單閥、順序閥系數(shù)后再進行相加,從而得出對應的閥門輸出指令[2],即:

CVn閥位指令=單閥系數(shù)×單閥給定指令+順序閥系數(shù)×順序閥給定指令

閥切換結束時,系統(tǒng)處于順序閥方式,此時單閥系數(shù)為0,順序閥系數(shù)為1;當系統(tǒng)處于單閥方式時,單順序閥系數(shù)剛好相反;也就是說,只要閥切換結束,圖1中

CVn閥位指令=單閥給定指令(結束時為單閥方式)

CVn閥位指令=順序閥給定指令(結束時為順序閥方式)

結合閥切換過程中負荷波動情況,對單、順序閥動態(tài)轉換系數(shù)和閥門動態(tài)流量特性進行檢查。

4.1 單閥/順序閥動態(tài)轉換系數(shù)

在進行單閥/順序閥切換時,無論是在穩(wěn)態(tài)(切換開始前或切換結束時)還是動態(tài)切換過程中,單閥/順序閥系數(shù)始終滿足:單閥系數(shù)+順序閥系數(shù)=1。在閥切換過程中,單閥/順序閥系數(shù)轉換速率可能影響到分配給每個調閥指令偏置的速率,也就是說如果分配到各個調節(jié)閥的指令偏置速率不恰當,在閥切換的動態(tài)過程中,很有可能造成轉換速率過快,引起調節(jié)閥開度動作偏快,從而影響實際負荷的變化。因此,單閥/順序閥系數(shù)的增減量這個參數(shù)會在此過程中產生重要影響。如圖1所示,用RI(增量)和RD(減量)定義了閥切換過程中指令偏置速率,其中RI=0.000 167,RD=-0.000167,DEH邏輯中功能塊運算周期為T=100ms,這表明要想RI或RD在整個閥切換過程中變化量為1,設需要的時間為t,于是有下面關系式:

綜合6號機負荷波動情況,可以得知閥轉換時間設置偏短造成單順序閥系數(shù)變化偏快,影響到各調節(jié)閥的指令分配速率。

綜合上面分析,可將閥切換時間t延長為15 min,即

使用以上參數(shù)重新試驗時,單順序閥轉換時間增長,負荷波動頻率得到改善,但負荷仍有所波動。通過增大閥切換時間,雖然在一定程度上可以緩解切換過程中負荷波動情況,但是根據(jù)閥切換運行要求,切換時間不能無限制延長,通過前面分析,作為6號機閥切換過程之中負荷波動問題,在10 min切換時間基礎上延長時間仍不能根本解決負荷波動問題。

4.2 閥門動態(tài)流量特性

圖1中,單閥流量函數(shù)f(x)對于 4個調節(jié)閥CV1-CV4是相同的,4個高壓調節(jié)閥的開關在同一閥門流量指令作用下,其輸出閥位指令是一致的;但是對于順序閥方式,CV1和CV2的流量函數(shù) f1(x) 和 f2(x)相同,即 CV1 和 CV2 同時開啟和關閉,而 CV3對應的流量函數(shù) f3(x)和 CV4對應的流量函數(shù)f4(x)又各不相同。在閥切換過程中,在一定流量作用下,各調節(jié)閥按照特定流量特性對應關系實現(xiàn)閥門的開啟和關閉,假想某一個或幾個閥門流量特性有所改變,相應的輸出閥位指令也應有所改變,此時如果按照原來特性來開關閥門的話,勢必會造成整個調節(jié)閥閥位開度達不到真正需要的流量值,這樣就會造成整個系統(tǒng)控制失去平衡,即使功率回路調節(jié)性能再好,也會引起系統(tǒng)產生振蕩。基于上述分析,進行下面的試驗:

1)測取單閥方式下,高壓調節(jié)閥行程反饋和流量的特性;

2)測取順序閥方式下,閥門重疊度為零時,高壓調節(jié)閥行程反饋和流量的特性;

3)根據(jù)以上測取的閥門流量特性數(shù)據(jù),優(yōu)化閥門管理曲線。

試驗過程中DEH需切除功率、調壓和一次調頻回路,切除AGC控制方式,切除CCS控制方式,DEH處于閥位控制方式,在試驗過程中爐側維持主汽壓力穩(wěn)定。

試驗步驟如下:試驗時運行人員在DEH畫面改變目標值,使閥門開度降為98%,爐側維持主汽壓力P1,保持2 min;依次以2%的速率關閉閥門,爐側維持主汽壓力P1,保持2 min,直至4個調節(jié)閥開度降到30%閥位;單閥控制方式切為順序閥控制方式(由于功率回路已撤出,切換過程中功率波動較大),運行人員在DEH畫面改變目標值,使閥門開度升為32%,爐側維持主汽壓力P1,保持2 min;依次以2%的速率開啟閥門,爐側維持主汽壓力P1,保持2 min,直至4個閥門開度升到100%閥位。

在此過程中,需要記錄:1)閥門指令(REFDMD)、2) 流量指令(FDEM)、3) 調節(jié)閥閥位指令(CV1-CV4 SP0)、4)主汽壓力(TP)、5)調節(jié)級壓力(IMP)、6)實際負荷(MW)。 經過廠家工程技術人員采集上述不同時段數(shù)據(jù)進行熱力計算,得出函數(shù)優(yōu)化數(shù)據(jù)如表1-表4所示。

從優(yōu)化前單、順序閥函數(shù)并結合前面閥切換負荷波動經過可知:在單閥/順序閥切換時的CV1-CV4開度值Y通常處于26%~32%之間,此時由表1通過函數(shù)計算出對應單閥流量值X為80%~90%左右(計算時按表中定義函數(shù)曲線關系計算);如果在單閥/順序閥切換過程流量穩(wěn)定不變(假設無擾)情況下,由表2-表4可計算出切換結束時各調節(jié)閥開度值為:CV1、CV2對應100%左右,CV3對應 13%~37%左右,CV4對應0%左右。

表1 單閥函數(shù)優(yōu)化

表2 CV1、CV2函數(shù)優(yōu)化

17 74.77 81.85 17 76.55 99.93 18 83.54 100.00 18 83.33 99.93 19 99.44 100.00 19 99.44 99.93 20 100.00 100.00 20 100.00 100.00

表3 CV3函數(shù)優(yōu)化

表4 CV4函數(shù)優(yōu)化

14 原無 原無 14 99.15 42.50 15 原無 原無 15 99.30 45.53 16 99.44 43.29 16 99.44 51.57 17 99.64 65.97 17 99.64 63.66 18 96.01 100.00 18 96.18 99.93 19 99.89 100.00 19 99.82 99.93 20 100.00 100.00 20 100.00 100.00

對比優(yōu)化后單、順序閥函數(shù)數(shù)據(jù):CV1、CV2由26%~32%開度至全開,CV3由 26%~32%開度至13%~37%以及 CV4由 26%~32%開度至 0%。整個切換數(shù)值區(qū)間,流量值X和開度開度值Y對應關系存在改變,且新函數(shù)對原設計中直接用直線代替的諸多未設計點重新進行了定義,提高系統(tǒng)動作精確度。

通過上面試驗分析可知:造成單閥/順序閥切換過程中負荷波動原因歸結為DEH調節(jié)系統(tǒng)中閥門管理特性曲線參數(shù)設置已經不能與現(xiàn)場實際相對應,閥門開度與通過閥門的蒸汽流量不對應,在單閥/順序閥切換和閥門活動試驗的過程中負荷擾動較大。

5 結語

通過上面閥門流量函數(shù)修正措施及后期運行觀察,6號機組DEH系統(tǒng)單/順序閥切換時負荷波動情況具有明顯改善。自2010年3月至11月采取上述措施以來,6號機組汽輪機控制系統(tǒng)單閥/順序閥切換時負荷波動平均0.12次/月,小于前期值0.5次/月,負荷波動超調量平均1.27 MW/次,小于前期值5.88 MW/次。此兩項指標均達到理想目標,負荷波動問題得到解善。

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