王甲安,何桂寬,喬立捷,郭延軍,宋忠孝
(1.華電電力科學研究院,浙江 杭州 310030;2.西安交通大學,陜西 西安 71004)
某電廠新建工程裝設2臺DG1950/25.4-Ⅱ8型600 MW超臨界W形火焰燃燒鍋爐,過熱器出口蒸汽壓力為25.8 MPa,蒸汽溫度為572℃。其中,屏式過熱器前、后布置2組,每組包括22排管屏,每屏由17根 U形管圈組成,有 12Cr1MoVG,T91和TP347HFG 3種材料。
#2機組在點火啟動時發現前屏式過熱器從左往右數第12屏從前往后數第17根管子發生爆管,爆管材料為T91,規格為 ? 45 mm ×7.5 mm;爆口位于材質T91與材質TP347HFG(規格為? 45 mm×11 mm)異種鋼焊口上方約50 mm處。停爐后,取該管(編號為#1)及原始管子(編號為#2)做相關材料檢驗分析。
過熱器爆口呈喇叭形,爆口邊緣較為鋒利,爆口位置明顯漲粗并沿縱向撕裂,爆口長度約45 mm,最寬處約30 mm,管壁厚度沿圓周方向至爆口邊緣均勻減薄,呈現明顯塑性變形,符合短時過熱爆管特征[1]。爆口宏觀形貌如圖1所示。

圖1 爆口宏觀形貌圖
對#1和#2管樣進行了化學成分分析(見表1),分析結果表明,材料主要成分符合ASME SA-213標準規定的T91成分要求,材料與設計材質相符。
取爆管管樣爆口處、遠離爆口約400mm處以及原始管樣試樣做金相組織分析,如圖2、圖3及圖4所示。分析結果表明,原始管樣的金相組織為回火馬氏體,爆口處金相組織為貝氏體+鐵素體,偏離了ASME SA-213T91標準規定的材料的典型金相組織。

表1 #1和#2管樣化學成分分析結果 %
對#1管樣爆口處以及#2原始管樣進行了硬度檢驗,如圖5所示。結果表明,原始管樣的硬度符合ASME SA-213/SA-213M的要求,爆口處的硬度低于標準要求,可能是由于爆管管樣金相組織發生了轉變。


圖5 #1爆管爆口處和#2原始樣管的硬度值
表2為#1和#2管樣常溫拉伸性能的試驗結果。其中L1為爆管管樣向火側試樣,L2為爆管管樣背火側試樣,L3和L4為原始管樣試樣。試驗結果表明,管樣的拉伸強度滿足標準ASME SA-213/SA-213M中對T91材料的要求,但爆管管樣的屈服強度偏低。
現場用內窺鏡對屏式過熱器入口小集箱及低溫過熱器至屏式過熱器之間的連接管進行了檢查,發現在低溫過熱器至屏式過熱器之間的連接管大管彎頭上存在氧化皮狀異物并有大量附著在內壁尚未脫落的氧化皮狀附著物。對脫落的氧化皮狀樣品進行了外觀形貌及尺寸檢查。氧化皮狀樣品形貌為片狀,形狀不規則,一般長度方向及寬度方向尺寸為7~15 mm,最長可達25 mm,樣品一側(A側)為紅褐色,另一側(B側)為灰黑色。樣品厚度達0.47~0.60 mm。
利用HITACHIS-4800型高分辨率掃描電子顯微鏡對氧化皮狀樣品進行了表面形貌分析,如圖6、圖7所示。從圖中可以看出:A側表面相對比較平整,存在顆粒狀物;B側表面存在大量裂紋,呈龜裂狀,表面不平整,致密性差,在溫度、交變應力的作用下很容易從基體上脫落[2-3]。

表2 抗拉強度檢測結果
圖8和圖9是氧化皮狀樣品A側和B側的能譜(EDS)分析圖。從分析結果來看,樣品 A,B兩側都有很高的Fe元素和O元素含量,主要是Fe的氧化物;而且在A,B兩側都發現了少量的Cr元素的存在,表明Cr元素通過晶界等途徑擴散到外側表面。

對原始管樣及爆管管樣進行宏觀檢查、化學成分分析、金相分析及力學性能檢驗,結果表明,管樣的化學成分、金相組織、硬度及力學性能等均符合標準要求,爆管具有短時過熱爆管特征。T91鋼典型金相組織應為回火馬氏體或回火索氏體。分析結果表明,爆管管樣金相組織偏離正常組織,硬度略低于標準值,屈服強度不符合要求。分析認為,可能是由于發生了超溫,達到了材料的相變溫度,導致組織發生轉變。
停爐后通過內窺鏡對現場進行檢查,發現在低溫過熱器至屏式過熱器之間的連接管大管彎頭上存在氧化皮狀異物并有大量附著在內壁尚未脫落的氧化皮狀附著物,此氧化皮較厚(在0.47 mm以上),說明該氧化皮是由非奧氏體不銹鋼產生的。對于運行時間較短的鍋爐管,其內壁難以形成厚度為0.47 mm的氧化皮??梢酝茢?,該氧化皮并非在運行時由蒸汽側氧化形成的。既有可能是鋼管出廠時自帶的原生態氧化皮(鋼管未進行“內鏜外車”等機加工),也有可能是設備制造企業在彎管及熱處理過程中形成的次生氧化皮,此后進行的噴砂(丸)清理、化學清洗及蒸汽吹管等都沒有清理干凈。

氧化皮與受熱面金屬管壁材料的熱膨脹系數不同,當管壁金屬溫度發生變化時,由于金屬內存在一定的熱應力,有可能引起氧化皮剝落。在試運行期間,屏式過熱器就多次發生爆管事故,主要原因可能是低溫過熱器至屏式過熱器之間的連接管大管彎頭上存在大量的原生態或次生態氧化皮,脫落后堵塞屏式過熱器入口集箱節流孔或管子,造成管子介質流量減小及管子壁溫上升,使管子在高溫下的環向應力超過其材料本身強度而發生爆管。
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