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因主油箱油位測量引發(fā)的誤停機事故分析

2012-06-12 09:42:20王林暉
綜合智慧能源 2012年1期
關(guān)鍵詞:汽輪機

王林暉

(山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)

0 引言

汽輪機潤滑油系統(tǒng)是汽輪機設(shè)備的一個重要組成部分。由于不同制造廠生產(chǎn)的汽輪發(fā)電機組整體布置各不相同,所以,潤滑油系統(tǒng)的具體設(shè)置也存在差異。對于目前國內(nèi)單機容量為600 MW的大型汽輪機來說,潤滑油系統(tǒng)的主要任務(wù)幾乎是完全一致的,即可靠地向汽輪發(fā)電機組的各個軸承(包括支承軸承和推力軸承)、盤車裝置、頂軸裝置提供合格的潤滑油、冷卻油和頂軸油。

若潤滑油系統(tǒng)出現(xiàn)異常會威脅汽輪機設(shè)備的安全運行,嚴重時會導(dǎo)致汽輪機燒瓦、大軸彎曲、轉(zhuǎn)子動/靜摩擦,甚至?xí)?dǎo)致整機損壞等惡性事故的發(fā)生。在實際運行中,因潤滑油系統(tǒng)故障而被迫停機的事故時有發(fā)生,因停運潤滑油系統(tǒng)受到汽輪機缸溫、盤車等諸多因素的制約,處理過程一般較長,給發(fā)電企業(yè)帶來極大的損失。因此,加強對以往類似事故的分析與總結(jié),強化對汽輪機潤滑油系統(tǒng)的管理與監(jiān)視,才能做到防患于未然。

1 200 MW機組潤滑油系統(tǒng)概況

鄭州市鄭東新區(qū)熱電有限公司一期工程為2臺200 MW機組,機組采用東方汽輪機廠生產(chǎn)的C200/140-12.75/0.245/535/535-1型超高壓、單軸﹑一次中間再熱﹑三缸兩排汽﹑抽汽﹑凝汽式供熱汽輪機。

潤滑油系統(tǒng)采用的是組裝油箱(以下簡稱主油箱),如圖1所示。高壓啟動油泵、交流潤滑油泵和直流潤滑油泵安裝在主油箱蓋板上,2臺射油器安裝在主油箱內(nèi)。#1射油器向主油泵入口供油,#2射油器向潤滑系統(tǒng)供油。主油泵裝在汽輪機前軸承箱內(nèi),通過齒型聯(lián)軸器由汽輪機轉(zhuǎn)子帶動。主油泵的作用是在正常運行時,除供危急遮斷器(低壓保安油)、隔膜閥用油(低壓保安油)外,還向2臺射油器供高壓油。

2 事故過程

2009-07-27,#1機組正常運行,負荷為160 MW。2009-07-27 T 16:25,運行人員在監(jiān)盤過程中檢查發(fā)現(xiàn)#1機組交、直流潤滑油泵和高壓啟動油泵同時聯(lián)鎖啟動,主油泵出口壓力(就地壓力表)在0.15~1.70 MPa擺動。在就地檢查時,能聽到主油泵有明顯的間斷性打空和抽吸聲音。查主油箱就地油位計在1 650 mm,并無異常。查看潤滑油壓歷史曲線時發(fā)現(xiàn)異常,2009-07-27 T 16:24:58,潤滑油壓突然由0.12 MPa下降到0.04 MPa,低壓保安油壓由2.00 MPa下降到 0.60 ~1.70 MPa,分別達到了交、直流潤滑油泵和高壓啟動油泵聯(lián)動的定值,證明交、直流潤滑油泵和高壓啟動油泵聯(lián)動是正常的。另外,主油泵出口壓力的波動,勢必會造成潤滑油壓和低壓保安油壓的下降,與前述3臺油泵聯(lián)鎖啟動相吻合。

潤滑油系統(tǒng)各設(shè)備之間的關(guān)聯(lián)程度很高,相互影響因素很多,一時不易判斷故障所在。主油泵有明顯異常的聲音,交、直流潤滑油泵同時運行方可保持潤滑油壓在合格運行范圍,為保證機組安全,鄭州市鄭東新區(qū)熱電有限公司決定當即將#1機組停機進行檢查和處理。

3 故障分析

(1)從故障現(xiàn)象來看,首先是低壓保安油壓和潤滑油壓幾乎同時降低,分別導(dǎo)致交、直流潤滑油泵和高壓啟動油泵聯(lián)鎖啟動。

(2)從就地情況來看,主油泵出口壓力出現(xiàn)間歇性大幅擺動,主油泵本體發(fā)出嘯叫聲,但機組本體振動無明顯變化。

綜合以上分析,筆者認為故障發(fā)生點在主油泵處或#1射油器處,理由如下:

圖1 潤滑油系統(tǒng)

(1)若主油泵發(fā)生故障,則葉片斷裂和聯(lián)軸器松動會造成其出力下降,還會造成主油泵出口的低壓保安油壓下降和#2射油器出口壓力下降,同時也說明了為何主油泵會發(fā)出不正常的嘯叫聲。

(2)從射油器的工作原理可知,射油器實際上就是1臺噴射泵或縮放噴嘴。當高壓高速油流自射油器底部射入時,會在射油器喉部形成較高真空,主油箱內(nèi)的存油在壓差作用下,會頂起底閥(止回閥),被抽吸到射油器中且在漸擴噴嘴中壓力提高,從而以高壓小油流帶動低壓大油流。如#1射油器底閥因某種原因關(guān)閉(如潤滑油質(zhì)差導(dǎo)致閥門卡住)或底閥處因密封不嚴而漏入空氣,則主油泵出口的高壓油無法有效帶動潤滑油的供給,會造成主油泵出口油壓降低,導(dǎo)致#1射油器出口油壓下降,進一步造成主油泵出口油壓(低壓保安油泵)的下降。主油泵入口油壓過低會導(dǎo)致主油泵的氣蝕,發(fā)出類似于打空泵的嘯叫聲。主油泵出口油壓降低會造成#2射油器供油不足,降低了潤滑油壓。

從圖1可知,無論是哪種原因,都需要盡快將潤滑油系統(tǒng)停運,才能檢查主油泵和射油器。

4 檢查和處理

4.1 完成主油泵和射油器的系統(tǒng)隔離

由于采用的是定參數(shù)停機,#1汽輪機缸體溫度很高,高壓內(nèi)上缸溫度達470℃,當時環(huán)境溫度較高,也未配備汽輪機快冷裝置,無法滿足“高壓內(nèi)上缸金屬溫度降至100℃以下方可停運潤滑油系統(tǒng)”的條件,當時正處于電網(wǎng)迎峰度夏的關(guān)頭,河南省電力調(diào)度中心不斷催促盡快消缺開機。因此,必須另辟蹊徑解決這一問題。

從圖1可以看出,在停機后,當交流潤滑油泵運行時,#1,#2射油器出入口與潤滑油母管相連,即整個射油器和主油泵系統(tǒng)都帶有0.25 MPa的壓力。雖然射油器在主油箱頂蓋上,由于帶壓無法直接抽出檢查,必須想辦法消除這一壓力。從圖1可以看出,直流潤滑油泵出口直接連入冷油器出口,與交流潤滑油泵出口隔了1臺冷油器。分析了冷油器內(nèi)部構(gòu)造后,鄭州市鄭東新區(qū)熱電有限公司決定采取如下6個步驟實現(xiàn)潤滑油系統(tǒng)不停運,同時隔離射油器和主油泵系統(tǒng)。

第1步,啟動直流潤滑油泵。

第2步,冷油器A側(cè)運行,關(guān)閉冷油器注油門。

第3步,分別拆開冷油器B側(cè)油管進、出口法蘭并打堵板。

第4步,將冷油器切至B側(cè)運行。

第5步,分別拆開冷油器A側(cè)油管進、出口法蘭并打堵板。

第6步,停運交流潤滑油泵。

至此,在保證潤滑油正常運行的前提下,隔離了冷油器,消除了射油器和主油泵的壓力,為下一步檢修工作創(chuàng)造了條件。

4.2 故障點的發(fā)現(xiàn)過程

停運主油箱排煙風(fēng)機,拆除#1射油器與主油箱聯(lián)接螺栓,直接使用桁架式起重機將#1射油器從主油箱上拔起。檢查#1射油器底閥,密閉正常,彈性良好。更換#1射油器底閥與本體之間的密封墊,舊密封墊經(jīng)目測無破損痕跡。

在回裝#1射油器的過程中,檢修和運行人員發(fā)現(xiàn)安裝孔處主油箱油面離油箱頂部的距離要高于正常值,經(jīng)測量此距離為68 cm,正常值應(yīng)為35~49 cm,已經(jīng)低于射油器的有效吸入余量。再次檢查另一側(cè)主油箱的玻璃管油位計,顯示值為1.69 m。由于主油箱底部呈斜坡狀,回油一側(cè)為主油箱最底部,折算后發(fā)現(xiàn)回油油位要高于射油器處(同時也是交直流潤滑油泵、高壓啟動油泵安裝處)近20 cm。

為什么會出現(xiàn)這種異常情況?在打開回油濾網(wǎng)后,發(fā)現(xiàn)2個圓桶形的回油濾網(wǎng)已經(jīng)被不明雜質(zhì)和膠體覆蓋堵死。這樣一來,大流量回油無法順暢地經(jīng)濾網(wǎng)返回主油箱,從而大大抬升了回油側(cè)的主油箱油位。在抽出回油濾網(wǎng)后,回油箱處玻璃管油位計由1.65 m下降至1.41 m。事后檢查廠房外回收油箱油位升高,說明部分回油被迫溢流,驗證了這一推論。主油箱頂部的超聲波油位計長期損壞沒有維修,主油箱油位的測量與監(jiān)視完全依靠回油濾網(wǎng)處的玻璃管油位計,從而失去了油泵處主油箱油位的監(jiān)視。在正常運行時,#1,#2射油器在工作過程中,射油器的吸入口距油箱底部的高度要高于交、直流潤滑油泵和高壓啟動油泵,當油箱油位下降時,最先受到影響的是射油器。在射油器有效吸入高度無法滿足時,會出現(xiàn)出口壓力波動的現(xiàn)象,而油泵卻可以繼續(xù)正常工作。2009-07-27 T 17:16,停機后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)射油器本身無異常,但回油濾網(wǎng)基本堵死,回油箱與凈油箱位差近800 mm,油位僅比射油器入口高出寸許,筆者認為是油位波動時射油器吸入空氣所致。2009-07-30 T 01:30點火,2009-07-30 T 05:24并網(wǎng)。

此次故障的原因終于查明,這是一次典型的、由于回油不暢和主油箱油位測量不合理共同造成的誤停機事故。當射油器處油位過低時,一旦油位稍有波動,#1,#2射油器間斷性地吸入空氣,造成主油泵和潤滑油供油不足,才會出現(xiàn)主油泵間斷性“打空”現(xiàn)象和潤滑油壓、低壓保安油壓下降,繼而出現(xiàn)高壓啟動油泵和交直流潤滑油泵聯(lián)動。

5 處理方案

(1)清理回油濾網(wǎng)上的雜質(zhì)后,更換濾布。

(2)增設(shè)濾油機,同時加大對主油箱底部的排污,在最短的時間內(nèi)凈化主油箱油質(zhì)。

(3)制訂修復(fù)主油箱其他油位計的檢修方案,制訂回油濾網(wǎng)的定期檢查和清理的工作方案。

6 事故的反思

(1)早在2004年,某電廠曾經(jīng)出現(xiàn)一起因回油濾網(wǎng)堵死導(dǎo)致供油中斷而造成汽輪機軸承大部分損壞的惡性事故,說明因油質(zhì)監(jiān)督不力和回油濾網(wǎng)定期清理不到位造成設(shè)備異常甚至出現(xiàn)重大事故的案例并非首次出現(xiàn)。

(2)對于主油箱油位監(jiān)控手段不健全的問題長期漠視。在原設(shè)計中,主油箱頂蓋處有一個遠傳油位計和就地浮筒式油位計,但由于遠傳油位計存在缺陷,一直無法正常使用,設(shè)備管理部門對這些缺陷未能足夠重視,就地主油箱油位計在#2機組安裝,卻在#1機組不安裝,導(dǎo)致冗余的油位監(jiān)控手段就此失去。主油箱油位長期依靠回油濾網(wǎng)處的玻璃管油位計來監(jiān)視。

(3)對于潤滑油油質(zhì)的監(jiān)督,雖然每周都在進行取樣和化驗,但對于油中雜質(zhì)在相關(guān)標準中尚無定量的要求,僅靠目測,存在很大的主觀性。

(4)沒有制訂潤滑油回油濾網(wǎng)的定期檢查和清理技術(shù)措施,造成該濾網(wǎng)長期堵塞運行,以至于回油不暢和大量跑油。

7 結(jié)束語

潤滑油系統(tǒng)作為汽輪機的最重要的輔助系統(tǒng),一直受到業(yè)界有關(guān)人員的重視。在該案例中所造成的事故損失算是油系統(tǒng)故障中較小的一類,所幸在發(fā)現(xiàn)故障后,在原因未明的情況下,沒有心存僥幸堅持運行,而是果斷停機之后再探查究竟,從而體現(xiàn)“保人身、保設(shè)備、保電網(wǎng)”的事故處理原則。

近年來,由于潤滑油系統(tǒng)而引發(fā)的事故層出不窮,該案例充分說明,無論是從運行監(jiān)視和檢修管理,還是事故預(yù)案和油質(zhì)監(jiān)督等方面,必須加大對潤滑油系統(tǒng)的足夠重視,真正做到防患于未然。

[1]韓中合,田松峰,馬曉芳.火電廠汽機設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2002.

[2]QB/2DRD -03-002—2007,汽輪機運行規(guī)程[S].

[3]QB/2DRD -04-002—2007,汽輪機運行系統(tǒng)圖冊[S].

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