譚明德,黃偉
(華能河南中原燃氣發電有限公司,河南 駐馬店 463000)
華能河南中原燃氣發電有限公司裝有2臺390 MW燃氣-蒸汽聯合循環機組(9F級V94.3A型燃氣輪機),鍋爐補給水處理系統采用高效澄清池+雙介質過濾器+超濾+二級反滲透+電除鹽系統。連續電解除鹽EDI(Electrodeionization)單元包括滲透水箱1座、EDI升壓泵2臺、EDI裝置2套、NaCl加藥裝置2套、濃水循環泵2臺及除鹽水箱2座等,其中的滲透水箱與二級RO單元共有。EDI裝置每套8個模塊,單套EDI裝置產水量設計為25 m3/h,進水量為28 m3/h。
經過上述系統處理后,系統出水水質可達到下列指標:硬度≈0 μmol/L(1/2Ca+1/2Mg);電導率≤0.2 μS/cm(25℃);二氧化硅質量濃度≤20 μg/L。
化學清洗流程圖如圖1所示。

圖1 化學清洗流程圖
藥劑規格為:氯化鈉分析純,250 kg;鹽酸分析純,270 kg(36% ~38%);氫氧化鈉分析純,50 kg(固體)。
華能河南中原燃氣發電有限公司EDI模塊進水水質:pH值為6~8,電導率為4~6 μS/cm,無硬度。唯有二氧化硅超過設計值0.5 mg/L,產水電阻率持續下降很可能是進水SiO2質量濃度長期超標造成的,反滲透裝置的除硅效果已經遠遠低于設計值95%,甚至不到50%,具體數據見表1。

表1 2010年10月系統SiO2質量濃度
由表1可知,EDI模塊進水SiO2質量濃度已經遠遠超過設計值500 μg/L的技術指標,所以說,EDI模塊進水SiO2質量濃度長期超標對其本身有極大的影響,它會導致電阻率下降,甚至導致濃水室結垢,尤其是存在鎂離子的情況下更是如此。由于長時間的影響,電阻率也一直下降,前期是緩慢下降,后期是急劇下降。2010年春節前,2套EDI產水電阻率都在11 MΩ以上,春節后#1 EDI產水電阻率在9 MΩ左右,#2 EDI產水電阻率在11 MΩ左右,尚能滿足生產需要。運行幾天停運后,再啟動時電阻率突然降到2 MΩ左右,與專家交流后,對#2 EDI模塊增加電流至13.9 A、電壓460 V運行5 d,又對#1EDI模塊增加電流至7.8 A、電壓289 V運行5 d,系統進行了多次調整,但效果不理想,產水電阻率沒有突破5 MΩ·cm。EDI模塊電阻率出現異常,開始啟動時產水電阻率較高,達到了16 MΩ·cm左右,運行3~5 min后開始下降,很快降到2~3 MΩ·cm,然后開始緩慢上升,上升至4.5 MΩ·cm以后開始穩定運行。由EDI模塊的工作原理可知,EDI模塊內部樹脂是在運行過程中自動再生的,由于設備運行時間較長(4年左右),部分樹脂性能不可避免地會下降,從而造成EDI模塊產水水質的下降(與投運時比較)。當EDI設備停運時間較長時(超過3 h),部分性能下降,由于樹脂不再參與交換而只參與再生,造成工作交換容量下降,當設備開始啟動后,EDI模塊內部樹脂再生比較完全,所以,剛開始啟動后,產水水質會維持在一個較高的水平。過一段時間后,由于樹脂工作交換容量的下降,參與交換的樹脂容量減少,不能夠滿足進水中離子的容量,從而造成EDI模塊產水水質的下降,一直下降到離子與樹脂交換的平衡狀態后,設備開始穩定運行。由于工作交換容量和產品性能的下降,此時的產水電阻率比以前低很多。根據分析,由于進水SiO2質量濃度超標,決定適當延長酸堿清洗時間。
(1)清洗水泵進、出口手動閥已開啟。
(2)EDI裝置處于手動狀態,同時將整流器電源斷開,斷開電源前將輸出功率調至零位。
(3)EDI模塊清洗進水、清洗回流手動閥已開啟。
(4)關閉EDI裝置產水閥、產水沖洗排放閥、極水排放閥、濃水排放閥、濃水循環泵進口閥、濃水循環泵出口閥、濃水補水閥和濃水循環旁路閥,認真檢查有關閥門是否嚴密,特別要檢查EDI產水閥關閉是否嚴密,防止清洗液竄入除鹽水箱而造成生產事故。
(5)在清洗模塊時,用水沖洗干凈有關清洗系統以免污染模塊。
(6)清洗所需試劑及儀器準備并校正。
(7)所有設備、閥門及儀表正常。
(8)關閉廢水回收系統進水閥,關閉廢水回收泵,開啟化學清洗排污閥。
(1)向清洗水箱內注入2 500 L反滲透產水,在清洗水箱內配制2500L質量分數為1.8%的鹽酸溶液,最佳溫度為30~35℃。
(2)配完清洗藥劑后,用清洗水泵至清洗水箱的回水管做循環攪拌,將清洗藥劑混合均勻。
(3)攪拌均勻后,開啟EDI裝置上相應的清洗閥門,然后開啟清洗水泵,在要求的清洗流量下進行EDI裝置的循環清洗與浸泡,其流量為正常制水時的一半,循環清洗時間為40min,浸泡時間為30min。
(4)模塊污染嚴重時,在清洗的最初幾分鐘,清洗液可排至地溝,然后再循環。在一般情況下,清洗液可不排地溝,可直接循環。
(5)清洗結束后,排空清洗水箱和清洗泵。
(6)沖洗。
1)向清洗水箱內注入一定量的反滲透產水。
2)開啟清洗水泵,清洗流量一般為正常制水流量或一半流量沖洗,直至產水出口和濃水出口電導率不大于50 μS/cm即可。
(7)質量分數為1.0%的氫氧化鈉和質量分數為5.0%的氯化鈉混合清洗。
1)向清洗水箱內注入2 500 L反滲透產水,在清洗水箱內配制2500L質量分數為1.0%的氫氧化鈉和質量分數為5.0%的氯化鈉混合溶液,最佳溫度為30~35℃。
2)配完相應的清洗藥劑后,采用清洗水泵至清洗水箱的回水管進行循環攪拌,將清洗藥劑混合均勻。
3)攪拌均勻后,開啟EDI組件上相應的清洗閥門,然后開啟清洗水泵,在要求的清洗流量下進行EDI組件的循環清洗與浸泡,其流量一般為正常制水時的一半,循環清洗時間為60min,浸泡時間為30 min。
4)清洗結束后排空清洗水箱和清洗泵。
5)沖洗。
(8)再生。
1)沖洗結束后,啟動EDI裝置升壓泵,進水水質一定要滿足模塊進水要求,原則上要求小流量進行再生,即淡水流量一般為正常流量的一半(每個模塊正常產水流量為3.4 m3/h)。為了保證生產制水和模塊的安全,以略大于正常流量進行再生,再生花費時間較長。
2)設定濃水進口壓力,使濃水進口壓力比淡水進水壓力小0.03~0.06MPa,淡水壓力必須大于濃水壓力,這一點非常重要,只有這樣才能確保淡水通過膜進入濃水室,如果沒有這個壓差,濃水室的壓力比淡水室高,若濃水進入淡水室,產水水質就會下降。
3)設定濃水排放流量,以得到需要的系統回收率,濃水排放流量取決于回收率、產品水流量和極水流量。而所需的回收率取決于進水成分(即進水水質),已知回收率、產品水流量和極水流量,就可以確定濃水排放流量。
4)將極水出口流量調節為640 L/h。
5)啟動整流器(設定手動)。
①逐步增加電流、電壓。電流對于模塊的運行來說遠比電壓重要,將整流器設為限流,整流器使模塊維持一定的電流,根據需要調整電壓,每個模塊的額定最大電壓為360 V,最大電流為4.5 A。
②啟動加鹽泵,調整濃水電導率,濃水電導率的大小影響模塊電流的大小。
③當產水水質達到要求時,可增加淡水流量至設定值。為了保證一定的回收率,需要調節濃水排放量,流量改變之后,確定濃水和淡水的壓差符合要求并根據需要進行調節,再生流量數據見表2。

表2 再生流量數據(2010年)
限制進水硬度對于防止EDI模塊結垢而言是必要的。在EDI模塊中有一個穩定的OH-再生流量,能維持濃水一側的陰離子膜有一個較高的pH值,從而易形成鈣鎂碳酸鹽或氫氧化物的水垢。EDI模塊進水中CaCO3的質量濃度要求在1.0 mg/L以下,盡量使進水中CaCO3的質量濃度小于0.1mg/L,若進水中CaCO3的質量濃度大于0.1 mg/L,需要周期性清洗較頻繁且膜的物理和化學性能下降快。清洗周期與硬度的關系如圖2所示。

圖2 清洗周期與硬度的關系
(1)再生時整流器調整為手動模式,輸出電壓從零緩慢開始。調節電壓的同時觀察電流及產水電阻率,待產水電阻率達到5.00 MΩ·cm之前,一點點調節電壓,濃水電導正常情況下維持在200~300 μS/cm。華能河南中原燃氣發電有限公司EDI模塊結垢嚴重,當把電壓和濃水電導率調低后,電阻上升趨勢較快,為了保證出水水質,華能河南中原燃氣發電有限公司進行低電流、低濃水電導率運行,產水電阻率達到15.00 MΩ·cm后,慢慢加大電流和濃水電導率。
(2)華能河南中原燃氣發電有限公司對EDI模塊進行化學清洗,后經數天調整,現已恢復正常,#1,#2EDI產水電阻率分別恢復到18.26MΩ·cm和17.30 MΩ·cm,但產水量達到不到設計值25 t/h的指標要求,作者判斷可能是離子交換膜損壞(如熱損壞和機械損壞等)。華能河南中原燃氣發電有限公司再生時間達60~75 h出水電阻率才能達到15.00 MΩ·cm,后經60~80 h才能達到最大值。
(3)再生時淡水壓力必須比濃水壓力大0.03~0.06 MPa,將極水出口流量調節為640 L/h。剛開始時,低電流、低濃水電導率、低流量調節出水電阻率,待電阻率達到15.00 MΩ·cm后,先加大電流和濃水電導率,再慢慢調節。
(4)應保證EDI模塊進水水質,尤其是進水中CaCO3質量濃度最好小于0.1 mg/L,硅的質量濃度必須控制在 0.5 mg/L以下,當原水全硅超過10.0 mg/L時,必須對原水進行混凝除硅,pH值應控制在8.0 ~9.0,除去進水中 CO2,pH 值 >9.0 時在EDI模塊濃水室一側易形成Ca,Mg鹽類水垢。
[1]鞏耀武,管柄軍.火力發電廠化學水處理實用技術[M].北京:中國電力出版社,2006.