郭浩杰,宋海燕
(望亭發電廠,江蘇 蘇州 215155)
望亭發電廠#11機組于1996年12月投產,額定容量為310 MW。#11機組煙氣脫硫系統采用美國MET的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝(WFGD),一爐一塔配置,設增壓風機和煙氣換熱器(GGH),3層漿液噴淋系統,在設計硫分(0.8%)下脫硫效率應達到95%,該系統于2006年8月投產。
GGH為二分倉中心驅動形式,建設時配有1臺吹灰器和1臺高壓沖洗泵。吹灰器布置在GGH原煙氣側上部,迎著煙氣向下吹掃,蒸汽和高壓水共用1根槍管,通過PLC選擇邏輯實現蒸汽吹掃和高壓水沖洗的切換。在正常運行中,每4 h必須進行1次蒸汽吹掃,蒸汽來自全廠備汽系統,壓力控制在0.8~1.0MPa,但溫度僅有180℃左右;每半月進行1次高壓水沖洗,壓力控制在10.0MPa。由于設備使用頻率較高,運行中經常發生故障。由于蒸汽吹掃和高壓水沖裝置共同安裝在1根外套槍管內,在吹灰器運行時,蒸汽管與高壓水管因頻繁摩擦造成高壓水管破裂,經常導致高壓水沖洗系統無法正常工作。
脫硫系統投運后,一直為GGH堵塞問題所困擾,堵塞周期長則半年,短則兩三個月,嚴重影響了脫硫系統運行的可靠性和經濟性。GGH堵塞后,增壓風機出口壓力升高、電耗大幅上升,因而出現旁路擋板正壓保護開啟、增壓風機失速等異常現象,嚴重時甚至被迫降低機組出力。在這種情況下,必須申請停爐后對GGH進行人工沖洗,影響了發電機組的正常發、供電。因此,研究合理的改造方案,改善GGH的堵塞情況,對脫硫系統及機組的安全、經濟運行具有重大意義。
脫硫系統中GGH的堵塞摻和了多個復雜的過程,包括物理積灰、化學結垢及運行調整等。
進入脫硫系統的原煙氣中含有一定量的煙塵,包含 SiO2,Al2O3,CaO,MgO,SO3等物質,通過 GGH時,會逐步吸附在GGH換熱元件上而積灰。積灰經過吸收塔脫硫后的凈煙氣為飽和水汽,通過GGH時,部分水蒸氣凝結為水附著在GGH換熱元件上,更容易導致煙塵的黏附和沉積[1]。另外,煙氣中的SO3會與 CaO,MgO反應生成難溶于水的 CaSO4,MgSO4,成為堅硬而難以分離的垢附著在換熱元件上。所以,降低煙塵含量,是緩解GGH堵塞的重要手段。但即便電除塵設備除塵效率能達到99.5%以上,依然無法杜絕煙塵進入脫硫系統,從這個層面上講,GGH的結垢堵塞幾乎是不可避免的。
望亭發電廠#11鍋爐電除塵設備由于使用年限已久,設備老化、性能下降、除塵效果較差,石灰石-石膏濕法脫硫(FGD)系統入口煙塵質量濃度已遠遠超過了200 mg/m3的最大值,為GGH的積灰及堵塞提供了溫床[2]。另一方面,GGH吹灰蒸汽溫度低,若不能及時清除換熱元件的積灰,必將導致GGH頻繁堵塞。
原GGH吹灰器選用單槍吹灰且蒸汽品質較低。GGH吹灰蒸汽設計壓力為0.8 MPa,溫度為270℃,在實際運行中,吹灰蒸汽溫度僅有180℃左右,0.8 MPa壓力下蒸汽的飽和溫度為170.4℃,蒸汽從噴嘴噴出后經過膨脹和降溫,已經成為飽和水蒸氣,不但達不到良好的吹灰效果,而且可能使GGH換熱元件更加潮濕而更易積灰。
GGH設計不合理。望亭發電廠安裝的GGH為豪頓華早期產品,為確保排煙溫度達到80℃以上,換熱元件選用緊湊型小波紋,造成煙氣通流面積減小,GGH換熱元件容易發生堵塞,特別是靠近中心的三倉堵塞尤為嚴重。
雖然GGH堵塞幾乎是一個不可逆轉的過程,但若能將GGH的堵塞周期延長、控制壓差上升的速度,使其在機組小修周期內正常運行,即可基本滿足生產需求。若要防止GGH堵塞,一方面要考慮提高電除塵效率,另一方面是通過系統改造,改善GGH蒸汽吹掃的效果。
GGH蒸汽吹掃效果差主要是因為蒸汽的能量不夠,包括動能和內能。當前吹灰蒸汽的壓力能夠達到0.8 MPa的設計值且有一定的余量,咨詢了GGH制造商之后,決定將吹灰蒸汽壓力提高至1.0 MPa;內能則主要取決于吹灰蒸汽的溫度,1.0 MPa的蒸汽對應的飽和溫度為180℃,考慮蒸汽從噴嘴噴出后有30~50℃的溫差損失且要使GGH換熱元件表面保持干燥,需保證蒸汽有50℃的過熱度,故至少應將吹灰蒸汽溫度提高至260℃以上。基于以上幾點,望亭發電廠決定將GGH吹灰蒸汽汽源由全廠備汽系統改接至#11機組高壓排汽,高壓排汽正常運行時的壓力為2.6~3.2 MPa,溫度為320℃左右,通過調壓閥減壓后進行吹灰。
由于現有吹灰器蒸汽和高壓水共用1根槍管,磨損大、故障多、維修困難,在改造中對吹灰器進行了改型,將高壓水和蒸汽分開,各自配備1根槍管,互不影響。此外,一般規定當GGH換熱元件高度達到500mm時,必須安裝上、下2臺吹灰器,以提高吹灰效果,而#11機組脫硫系統GGH換熱元件高度為450 mm,故僅配備了1臺上部吹灰器。雖然換熱元件高度未達到500 mm,為了改善蒸汽吹掃的效果,進行吹灰汽源改接的同時,在GGH原煙氣側下部加裝1臺蒸汽吹灰器。
改造后的系統結構如圖1所示。

圖1 GGH蒸汽吹灰系統
改造方案在2010年5月機組大修時得以實施,改造后,下部吹灰器和上部吹灰器輪流吹灰,上、下各1次為1個周期,每班至少吹掃2個周期,在線高壓水沖洗則仍按原規定每月沖洗1次,沖洗完畢后,立刻使用蒸汽吹掃,以盡量保持GGH換熱元件表面干燥。改造后蒸汽吹掃的實際溫度提高至250℃上下,最高達到270℃,吹掃壓力維持在1.0 MPa左右。吹灰的各項參數見表1。

表1 吹灰參數
改造后,脫硫系統于6月18日與機組同步投運,一直運行到2011年3月26日機組小修。在此期間,2010年9月30日因機組調停,脫硫系統隨機停用,打開GGH后,發現換熱元件通道基本暢通,表面只有少許積灰,與改造前相比,有明顯改觀。改造前運行3個月的GGH如圖2所示,改造后運行3個月的GGH如圖3所示。

#11機組于2009年5月小修,運行至2010年2月,機組因GGH堵塞調停2次進行人工沖洗(2009年11月和2010年2月),滿負荷(300 MW)時增壓風機電流和GGH壓差的變化趨勢如圖4所示。

圖4 改造前運行10個月GGH壓差變化趨勢
2010年5月至2011年3月(2010年10月隨機組調停,雖然壓差不高,但也對GGH進行了離線清洗),機組滿負荷時GGH壓差和增壓風機電流的變化趨勢如圖5所示。

圖5 改造后運行1年GGH壓差變化趨勢
從以上趨勢圖可以看出,在同等負荷下,系統改造后GGH壓差上升速度明顯降低,增壓風機運行電流很穩定,堵塞周期從原來的3個月左右提高至半年以上,改造取得了預期效果。
蒸汽吹掃系統改造后,經過10個月的運行證明,通過提高GGH吹灰蒸汽溫度和加裝下部吹灰器,GGH蒸汽吹掃的效果有了很大的改觀,GGH壓差的上升趨勢得以緩解,減輕了因其堵塞帶來的沉重壓力。但此舉仍不能從根本上解決GGH堵塞的難題,還需進行更深入的研究和探討,并在實踐中摸索更為有效的方案。
[1]周至祥,段建忠,薛建明.濕法煙氣脫硫工藝技術全程控制指導手冊[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]趙紅文.脫硫系統煙氣換熱器堵塞原因分析及對策[J].華電技術,2010,32(5):71 -73.