李 琳,呂憲俊,邱 俊,栗 鵬
(山東科技大學化學與環境工程學院,山東 青島 266510)
隨著礦產資源利用程度的提高,礦石的可開采品位相應降低,從而使尾礦量激增。世界各國每年排出的尾礦量約50億t,我國2000年尾礦排放量達6億t左右[1]。尾礦雖是礦山排出的廢棄物,但同時又是潛在的二次資源,在當今資源日益枯竭的形勢下,對其進行有效地開發,是礦產資源綜合利用的重要組成部分,也是節約利用礦產資源的一個重要途徑。目前,我國資源利用率和選礦回收率都遠低于發達國家,所以尾礦量和流失在尾礦中的有用組分也多,帶來了巨大的損失。因此,在我國對尾礦中的有用成分進行回收,就成為一個很有意義的研究方向。
筆者針對某鉬礦選礦廠的尾礦進行了選礦研究,探討了從其中回收鐵礦物的可行性,為該廠尾礦的綜合利用提供了新的思路。
本研究所用原料為某鉬礦選礦廠尾礦,共取樣100kg,全部經干燥、混勻、裝袋后備用。
本文采用化學分析手段,研究原料的化學成分和鐵物相組成。磁選試驗儀器為實驗室磁選管和鼓形弱磁選機。
為了考察尾礦綜合回收的可能性,對尾礦進行了多元素分析,分析結果見表1。

表1 尾礦化學多元素分析
從表1中可以看出,尾礦中只有鐵品位較高,能夠達到2.34%,有潛在的回收價值。為了進一步確定回收的可行性以及回收方法,對尾礦進行了鐵物相組成分析,分析結果見表2。

表2 尾礦中鐵物相分析結果
從鐵物相分析結果可以看出,鐵礦物賦存狀態較為復雜,并且以硅酸鐵等無法回收的鐵為主。在目前的技術手段下,能夠回收的鐵為磁性鐵和赤褐鐵。但考慮到是從尾礦中回收鐵,因此,回收成本不宜過高,而赤褐鐵中的鐵通常要通過較高生產成本的強磁-浮選工藝才能獲得有經濟價值的鐵精礦。與赤褐鐵相比,磁性鐵的回收較為簡單,通過弱磁即能獲得高品位的鐵精礦。綜合考慮,確定將磁性鐵中的鐵作為回收對象。
依據尾礦的工藝礦物學研究結果,以所取流程尾礦樣為原料開展選礦試驗。
尾礦直接磁選試驗在實驗室磁選管上進行,磁場強度條件試驗見表3。

表3 尾礦直接磁選試驗結果
從試驗結果可以看出,隨著磁場強度的降低,精礦品位由21.37%提高到43.53%,回收率由14.30%降低至8.04%。說明在較低的磁場強度下,有利于提高精礦品位。但當磁場強度由0.15T降低至0.12T時,精礦品位的提高幅度很小,但回收率卻有明顯的降低。綜合考慮,磁場強度為0.15T時較為適宜。雖然直接磁選獲得精礦品位高于重選,可以獲得43%左右的鐵精礦,但距離有經濟價值的精礦品位還有一段距離,因此,需要進一步進行精選。
為了獲得更高的精礦品位,對直接磁選后的精礦(粗精礦)進行再磨,通過提高解離度來改善分選效果。
由于粗精礦產率很低,通過磁選管得到的精礦量遠遠不能滿足精礦再磨再選的要求,因此,采用XCRS-φ400×400電磁濕法多用鼓形弱磁選機進行粗選試驗。粗選試驗在磁選管試驗的基礎上開展,控制磁場強度為0.15T。試驗結果如表4所示。

表4 尾礦粗選試驗結果
粗精礦不同磨礦細度下的磁選試驗,仍然采用磁選管進行,不同細度下的磁選試驗結果見表5。

表5 粗精礦再磨磁選試驗結果
從試驗結果可以看出,增加磨礦細度,可以明顯提高精礦品位,但回收率也會隨之降低。在磨礦細度由86.97%提高到96.13%的情況下,精礦品位由55%左右提高到63%左右,回收率由96%左右降低至92%左右。但隨著磨礦細度的進一步提高,精礦品位和回收率基本不再發生變化,此時,增加磨礦細度已經不能改善分選效果,只會造成分選成本的增加。從試驗結果還可以看出,在每個磨礦細度下,不同磁場強度的分選結果變化不大,這可能是由于粒度組成較細,造成了分選時不同磁場強度選擇性的下降,說明在較細的磨礦細度下,在弱磁范圍內,磁場強度對分選的影響不大。綜合考慮,適宜的磨礦細度和磁場強度分別為96.13%和0.15T。
在選礦試驗的基礎上,推薦采用一粗一精-粗精再磨開路流程,對尾礦中的鐵礦物進行回收。尾礦經一段粗選,獲得精礦品位43.43%、回收率11.48%的粗精礦;粗精礦再磨至-200目96.13%,經過精選可最終獲得產率0.38%、品位63.93%、回收率10.29%的鐵精礦。推薦的選礦流程及分選指標見圖1。

圖1 尾礦再選推薦流程
通過一粗一精-粗精再磨開路流程,對尾礦中的鐵礦物進行回收,可以獲得產率0.38%、品位63.93%、回收率10.29%的鐵精礦。
[1] 聶永豐.三廢處理工程技術手冊:固體廢物卷[M].北京:化學工業出版社,1996.