某型號1420mm幅面的大幅面雙色膠印機是我公司的主力印刷設備,用于印刷瓦楞紙箱的面紙。在印刷過程中,該設備曾出現過一系列印刷故障,筆者經過認真分析與調節,這些故障最終都得以順利解決。下面,筆者將總結的幾例典型故障的原因及排除過程與業內人士共同分享。
故障一:輸紙不暢
1.原因分析
該大幅面膠印機的輸紙機構為“四分六送”式,即包括4個分紙吸嘴和6個送紙吸嘴(4個主送紙吸嘴和2個輔助送紙吸嘴),在輸送平整度好的高檔紙張時,輸紙正常,而在輸送平整度差的低檔紙張時,4個主送紙吸嘴就會出現吸紙不穩、吸空等現象。
經觀察發現,2個輔助送紙吸嘴的位置較為特殊,且調節幅度較小,故易發生真空泄漏,從而導致4個主送紙吸嘴負壓不足,使得輸紙不暢。
2.故障解決
遇到上述問題時,只要拆除2個輔助送紙吸嘴,或用膠帶將吸嘴封住,即可保證輸紙順暢。
故障二:合壓偏晚
1.原因分析
該設備在運行過程中,曾出現前2張試印紙張總是不能印上圖文的情況,這通常是由于設備合壓偏晚造成的。解決此類故障可從機械和電路兩個方面加以考慮。
(1)機械方面
該設備采用的是凸輪式離合壓機構。導致合壓偏晚的機械因素一般包括:凸輪安裝錯位;連桿機構不靈活,有卡滯現象;棘爪頂合量太少,有脫離、滑位現象;電磁鐵老化,磁力不足,吸合緩慢等。
(2)電路方面
該設備的水、墨離合采用的是氣動電磁閥控制方式。導致合壓偏晚的電路因素一般包括:電壓力不 足、合壓信號發出較晚。筆者通過低速合壓發現,當第一張紙已經通過第二傳紙滾筒時,第一組合壓氣動電磁閥才開始工作。由此斷定,導致合壓偏晚的原因就是電路合壓信號發出較晚。
2.故障解決
該設備的合壓信號是由旋轉編碼器提供的,旋轉編碼器安裝于設備輸紙臺板下方的鏈輪軸上,并用緊固螺釘固定,可與設備同步工作。筆者將設備點動到零點位置時(即遞紙牙與第一傳紙滾筒的叼紙牙剛好交接時),設備角度應為0°,而人機界面觸摸屏顯示的實際數據卻偏差了30°。可見,造成電路信號發出較晚的原因是旋轉編碼器失效,使得設備角度校錯位。筆者松開旋轉編碼器的緊固螺釘,調節旋轉編碼器,直至人機界面觸摸屏顯示的設備角度為0°。調節完畢后將緊固螺釘鎖緊并開機試印,合壓恢復正常狀態。
故障三:墻板孔冒煙霧
1.原因分析
在日常生產中,車間內總是蒙有一層煙霧,空氣污染指數較高,需要用排風機不停地排風。經觀察后發現,每當這臺大幅面膠印機工作一段時間停機后,其墻板孔總是會冒出絲絲煙霧,打開外殼板后看到,設備護罩內的煙霧更濃,但沒有焦味,也沒有發熱現象。筆者觀察到,墻板孔冒煙霧的現象總是發生在停車后,此時設備處于離壓狀態,因此產生這一現象的根源應該在控制水、墨離合的氣動電磁閥上。該設備的每個色組安裝有2個氣動電磁閥,每個氣動電磁閥上有2個排氣孔,煙霧則是在排氣的過程中由排氣孔消聲器上面的機油產生的。
2.故障解決
該設備中控制水、墨離合的氣動電磁閥安裝在潤滑區內,將其改移到避油區或加裝擋油罩傘,上述現象可以得到明顯改善。
故障四:收紙氣泵存在大量粉塵
1.原因分析
收紙氣泵的故障率和返修率往往高于給紙氣泵,而故障大多是由于油泥堵塞氣泵缸體所致。收紙氣泵吸風口處的濾清器往往“把關”不嚴,導致大量粉塵進入缸體形成油泥,從而堵塞油道。
2.故障解決
筆者認為,如果在收紙氣泵的負壓吸風管口前方再加裝一道過濾裝置,就可以在一定程度上阻止粉塵進入缸體,從而降低收紙氣泵的故障率,進而延長其使用壽命。
對此,筆者在靠近收紙氣泵處切斷負壓吸風管,然后串接了一個過濾器,該過濾器采用金屬鋼管或鐵板制成,并配有一個密封性較好的密封蓋,以便于清潔缸體。缸體共分為兩個氣室,中間的鐵制骨架上附有一塊厚度約為1cm的海綿,要求該海綿面積足夠大,以使得進入氣室的空氣能夠全部經過海綿進入濾清器,這樣可將大部分粉塵阻擋在缸體外,而且該海綿具有較好的透氣性,不會對真空負壓造成負面影響。