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落棒試驗(yàn)對(duì)控制棒狀態(tài)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警

2012-04-26 08:46:56柴偉東張大勇何慶瓊
核科學(xué)與工程 2012年1期
關(guān)鍵詞:大修程序

李 剛,柴偉東,張大勇,何慶瓊

(大亞灣核電運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司技術(shù)部,廣東 深圳518124)

控制棒組件是控制反應(yīng)堆反應(yīng)性的設(shè)備,在正常運(yùn)行時(shí)用于調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率,在事故工況下快速引入負(fù)反應(yīng)性,使反應(yīng)堆緊急停堆,保證核安全[1]。緊急停堆時(shí),控制棒依靠重力快速落入堆芯。為了驗(yàn)證控制棒是否能夠快速落入堆芯,每次換料大修或其他對(duì)堆芯幾何結(jié)構(gòu)有影響的活動(dòng)之后,都需要在機(jī)組處于熱停堆或冷停堆狀態(tài)的額定流量下完成控制棒的落棒試驗(yàn),以檢查每束控制棒的落棒時(shí)間是否滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則。

1 落棒試驗(yàn)簡(jiǎn)介

控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的密封殼體上部有控制棒棒位指示器的套管,它由磁性材料制成。套管外有測(cè)量棒位用的一次線圈和二次線圈。當(dāng)一次線圈未通電、控制棒在線圈中移動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電壓。

落棒試驗(yàn)是通過(guò)快速記錄儀記錄控制棒在棒位探測(cè)器一次線圈內(nèi)移動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電壓和相應(yīng)控制棒的夾持銷爪線圈的電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)的,并對(duì)記錄的曲線進(jìn)行分析、計(jì)算,從而得到相應(yīng)控制棒的落棒時(shí)間,其驗(yàn)收準(zhǔn)則見(jiàn)表1。

表1 落棒時(shí)間的驗(yàn)收準(zhǔn)則Table 1 The criteria of control rod drop time

落棒試驗(yàn)中控制棒感應(yīng)電壓和夾持線圈電壓的一般變化曲線見(jiàn)圖1。在夾持線圈斷電之后,經(jīng)過(guò)一段極短的時(shí)間,控制棒開(kāi)始下落,速度逐漸增大,控制棒在棒位探測(cè)器一次線圈中的感應(yīng)電壓也隨之逐漸升高。當(dāng)控制棒進(jìn)入緩沖段后,其速度迅速減小,感應(yīng)電壓也隨之迅速降低,接觸堆底后控制棒經(jīng)過(guò)數(shù)次反彈停在堆底,感應(yīng)電壓最終為0。

圖1 落棒試驗(yàn)中控制棒感應(yīng)電壓和夾持線圈電壓的一般變化曲線Fig.1 The general curve of induced voltage of the control rod and current in stationary gripper coil

2 卡棒事件分析

2.1 事件介紹

2008年7月14日,大亞灣核電站2號(hào)機(jī)組主變壓器差動(dòng)保護(hù)繼電器發(fā)生故障,導(dǎo)致差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)作,反應(yīng)堆自動(dòng)停堆(簡(jiǎn)稱7·14事件)。在控制棒下落過(guò)程中,溫度調(diào)節(jié)棒組(R棒組)中有2束控制棒未完全落入堆底,2束棒均卡在距堆底24步處,這2束棒徑向位置分別位于F10和K10。這是大亞灣和嶺澳核電廠發(fā)生的第1起卡棒事件。事件發(fā)生后,立即進(jìn)行停機(jī)搶修,開(kāi)蓋對(duì)K10、F10進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)卡棒的原因是輻照腫脹造成的。此次停機(jī)搶修共耗時(shí)17 d,給大亞灣核電站帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

2.2 卡棒原因

從控制棒相關(guān)的設(shè)備或系統(tǒng)分析,可能造成控制棒卡棒的故障模式有:燃料組件變形;驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)異物引起卡澀;燃料組件導(dǎo)向管內(nèi)異物引起卡澀;控制棒彎曲變形;控制棒輻照腫脹引起卡澀等。

2.3 外部經(jīng)驗(yàn)反饋

根據(jù)法國(guó)電力公司(EDF)的反饋,每種故障模式在落棒試驗(yàn)中都會(huì)表現(xiàn)出不同的圖線形狀。“7·14事件”中因輻照腫脹導(dǎo)致F10和K10控制棒卡棒,這類故障在落棒試驗(yàn)中的表現(xiàn)形式如圖2中第4個(gè)棒束所示,腫脹的控制棒在進(jìn)入緩沖段后,由于卡澀下落到堆底的時(shí)間延長(zhǎng)較多,T6長(zhǎng)達(dá)720 ms,而其余3個(gè)棒束的T6均在500 ms左右,并且第4個(gè)棒束落到堆底后沒(méi)有反彈振蕩。

通過(guò)以上例子可以看出,根據(jù)分析落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)控制棒的異常,并可根據(jù)落棒曲線的異常變化來(lái)判斷控制棒可能存在的故障,因此落棒試驗(yàn)為控制棒的檢查和更換提供了重要依據(jù)。為了能夠提高對(duì)異常數(shù)據(jù)的敏感度和識(shí)別度,需要在落棒試驗(yàn)中記錄更加全面和細(xì)化的數(shù)據(jù)。從EDF的反饋和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)可以看出,落棒試驗(yàn)只記錄T4、T5、T6,但對(duì)感應(yīng)電壓、振蕩次數(shù)等數(shù)據(jù)基本沒(méi)有關(guān)注過(guò),而這些數(shù)據(jù)對(duì)于發(fā)現(xiàn)異常,判斷原因也起著重要作用。

圖2 控制棒落棒曲線(控制棒腫脹)Fig.2 The curve of control rod drop test(RCCA swelling)

2.4 歷史數(shù)據(jù)分析

對(duì)歷次大修的落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。以大亞灣核電站2號(hào)機(jī)組(D2)的R2棒組為例:T5變化范圍最大不超過(guò)50 ms,相鄰2次試驗(yàn)變化最大為30 ms(圖3),變化趨勢(shì)比較平穩(wěn);T6變化范圍最大不超過(guò)60 ms,而相鄰2次試驗(yàn)變化最大值出現(xiàn)在“7·14事件”前的D212大修,F(xiàn)10棒的T6值陡增51 ms(圖4),T6異常增大正是控制棒輻照腫脹的表現(xiàn)。由此可以看出,控制棒狀態(tài)的變化可以在落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)中體現(xiàn)出來(lái)。如果對(duì)落棒試驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真分析比較,就有可能將控制棒的異常隱患及時(shí)排查出來(lái),避免控制棒的故障缺陷進(jìn)一步惡化而帶來(lái)更大的損失。

圖3 D2機(jī)組R2棒組歷次落棒試驗(yàn)T 5變化趨勢(shì)Fig.3 The T 5 trend of R2 rod group of Unit 2 of Daya Bay NPP in all previous tests

圖4 D2機(jī)組R2棒組歷次落棒試驗(yàn)T 6變化趨勢(shì)Fig.4 The T 6 trend of R2 rod group of Unit 2 of Daya Bay NPP in all previous tests

3 落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理

3.1 常規(guī)落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄與處理

過(guò)去落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄與處理方式與EDF一樣,都是通過(guò)記錄儀自帶的打印機(jī)打印出紙質(zhì)版落棒曲線,再通過(guò)試驗(yàn)人員手工畫(huà)線讀取落棒試驗(yàn)各段時(shí)間,過(guò)程復(fù)雜、耗時(shí)長(zhǎng)、占用人力多,而且在記錄紙上1 mm的距離就代表10 ms的時(shí)間,因此在讀取時(shí)間時(shí)不可避免地存在隨機(jī)誤差。另外,紙質(zhì)版記錄易損壞、丟失,不易長(zhǎng)久保存,歷史數(shù)據(jù)也不易進(jìn)行對(duì)比分析。如果能夠通過(guò)一個(gè)落棒數(shù)據(jù)自動(dòng)處理程序?qū)⒏鞫螘r(shí)間自動(dòng)精確地計(jì)算出來(lái),而且得到的電子版記錄數(shù)據(jù)可以更加方便且長(zhǎng)久地保存下來(lái),那將會(huì)為以后的數(shù)據(jù)對(duì)比分析提供非常大的便利。

3.2 自動(dòng)化計(jì)算程序

(1)程序結(jié)構(gòu)

根據(jù)落棒試驗(yàn)各段時(shí)間的計(jì)算原理編寫(xiě)了落棒數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理程序,各段時(shí)間均由夾持線圈電壓和控制棒感應(yīng)電壓的變化情況來(lái)決定。程序基本框圖見(jiàn)圖5。

圖5 自動(dòng)計(jì)算程序結(jié)構(gòu)框圖Fig.5 The structure block of automatic calculation program

(2)軟件界面

基于Perception軟件的落棒試驗(yàn)軟件界面及控制棒落入堆底后的震蕩曲線見(jiàn)圖6。4個(gè)棒束的感應(yīng)電壓和線圈電壓共8條曲線可同時(shí)記錄在一個(gè)顯示界面中,便于進(jìn)行對(duì)比分析;程序自動(dòng)計(jì)算的結(jié)果(包括T4、T5、T6、V5max、Cwave等)可直接顯示在右側(cè)數(shù)據(jù)表中,非常直觀方便。

圖6 基于Perception的落棒試驗(yàn)軟件界面Fig.6 The software interface of control rod drop test based on Perception

(3)計(jì)算結(jié)果驗(yàn)證

將以前落棒試驗(yàn)的數(shù)據(jù)代入計(jì)算程序后,發(fā)現(xiàn)每臺(tái)機(jī)組的每個(gè)棒組的落棒數(shù)據(jù)都有各自不同的特點(diǎn)。根據(jù)不同棒組數(shù)據(jù)的特點(diǎn)添加了自動(dòng)邏輯判斷語(yǔ)句,使得落棒試驗(yàn)的數(shù)據(jù)更加精確。

將D113/D213/L107/L206/L207/L108/D214各次大修落棒數(shù)據(jù)與手工計(jì)算出的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,二者最大偏差在20 ms以內(nèi),平均偏差在3 ms以內(nèi),表明該計(jì)算程序既滿足了4臺(tái)機(jī)組所有棒組的通用性,又保證了計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

以L206大修落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)為例,通過(guò)全部61組棒束的數(shù)據(jù)驗(yàn)證,計(jì)算程序可以在短時(shí)間內(nèi)計(jì)算出T4、T5、T6,程序計(jì)算結(jié)果與原來(lái)人工畫(huà)線計(jì)算得到的結(jié)果基本一致,全部棒組T4/T5/T6平均值偏差在±2 ms左右,T5+T6平均值偏差為3.1 ms,與各項(xiàng)限值相比偏差非常小。利用該程序首次對(duì)控制棒最大感應(yīng)電壓及控制棒在緩沖器內(nèi)的振蕩次數(shù)等數(shù)值進(jìn)行了計(jì)算統(tǒng)計(jì)。該計(jì)算程序?yàn)槁浒粼囼?yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理提供了有力支持,更重要的是為控制棒的異常預(yù)警和故障分析提供了更加全面的參考依據(jù)。

4 落棒試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理改進(jìn)后的優(yōu)點(diǎn)

相比過(guò)去的試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理方法,該自動(dòng)化計(jì)算程序應(yīng)用于落棒試驗(yàn)后有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):

(1)提供了更加全面的控制棒落棒數(shù)據(jù),該程序不僅可以計(jì)算出控制棒落棒過(guò)程中的各段時(shí)間和控制棒感應(yīng)電壓、振蕩次數(shù)等數(shù)據(jù),而且還能根據(jù)不同的需求任意添加語(yǔ)句,得到更全面的數(shù)據(jù),為控制棒的異常預(yù)警、故障判斷、原因分析提供更有力的幫助。

(2)將試驗(yàn)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,如果發(fā)現(xiàn)有異常變化,可以根據(jù)這些異常數(shù)據(jù)對(duì)控制棒的狀態(tài)進(jìn)行初步分析,判斷控制棒可能出現(xiàn)哪一類的問(wèn)題(例如T6異常增大可能是燃料組件變形或控制棒腫脹導(dǎo)致),并及時(shí)向相關(guān)專業(yè)提出預(yù)警信息,建議在下次大修中對(duì)出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)的棒組進(jìn)行重點(diǎn)檢查,防止缺陷進(jìn)一步惡化。

(3)試驗(yàn)數(shù)據(jù)便于保存和對(duì)比。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)的保存介質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮佑涗洠瑸樵囼?yàn)數(shù)據(jù)的保存、歷史數(shù)據(jù)的查閱、各次試驗(yàn)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,以及控制棒異常信息的判斷和預(yù)警都提供了極大的便利。

(4)提高了落棒時(shí)間的精確性。原方法在記錄紙上畫(huà)線時(shí)精確度不夠,在讀取時(shí)間時(shí)不可避免地存在隨機(jī)誤差,而在計(jì)算程序中則不存在這些誤差,精確性得以大大提高。

(5)節(jié)約了大修關(guān)鍵路徑時(shí)間和試驗(yàn)人員數(shù)量。原方法要得到落棒時(shí)間需經(jīng)過(guò)采集數(shù)據(jù)——打印記錄紙——畫(huà)線——讀取過(guò)程,所需時(shí)間為5~10 min;而現(xiàn)在從采集數(shù)據(jù)到導(dǎo)入數(shù)據(jù)再到計(jì)算落棒時(shí)間,計(jì)算機(jī)只需十幾秒,大大節(jié)約了大修關(guān)鍵路徑時(shí)間,另外也可節(jié)約畫(huà)線讀數(shù)方面的試驗(yàn)人員數(shù)量。

5 結(jié)束語(yǔ)

落棒試驗(yàn)作為一項(xiàng)針對(duì)控制棒安全性能的試驗(yàn),對(duì)堆芯的安全保護(hù)功能起著重要的作用。改進(jìn)后的落棒試驗(yàn)增加了檢查項(xiàng)目,豐富了落棒試驗(yàn)的內(nèi)容,為控制棒狀態(tài)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警提供了一種新的思路、方法及手段,為控制棒的檢查和更換提供了重要依據(jù)。

[1] 蘇林森,等 .900MW壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備[M].北京:原子能出版社,2007.

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