閔承勇
(云浮發電廠,廣東 云浮 527300)
云浮發電廠三期2×300 MW機組配置2臺容量50%的汽動給水泵和1臺容量50%的電動給水泵。其中,汽動給水前置泵為 YNKn300-200-20Y/J型單級雙吸臥式渦殼式泵,殼體垂直分開。該泵設計流量為670 m3/h,揚程為44.6 m,轉速為1450 r/min;采用Y3 315S-4型電動機驅動,電動機功率為110kW,轉速為1487r/min,額定電流為196.4A。
自2010-11-29 T 15:26:24以來,#6機組#1汽動給水前置泵電流值較之前偏高,查分散控制系統(DCS)歷史曲線,得出其平均電流高于180.00 A,運行中電流最高達196.65 A(2011-02-07 T 10:10:43),超過了電動機額定電流196.40 A,而之前最高電流只有183.00 A。#1汽動給水前置泵運行DCS曲線如圖1所示。
(1)懷疑#6機組#1汽動給水泵再循環調整門內漏大造成前置泵偏離正常流量運行。2011-03-07 T 17:15:00,關閉#6機組#1汽動給水泵再循環前、后手動隔離門,以觀察參數的變化;19:50:00,經過觀察,#1汽動給水泵參數無變化。可見,#1汽動給水泵再循環調整門運行情況良好,不是引起汽動給水前置泵電流偏大的原因。

圖1 #1汽動給水前置泵運行DCS曲線(截屏圖)
(2)2011-03-17—04-12,#6機組B級檢修期間,解體#1汽動給水泵前置泵。
1)檢查汽動給水泵前置泵動、靜部件,未發現碰磨痕跡,排除了動、靜摩擦造成電流過大的可能。
2)測量葉輪口環與密封環間隙,在0.30~0.80 mm之間,符合廠家技術要求,因此,葉輪出口的壓力水漏至葉輪進口不是造成電流過大的原因。
3)檢查前置泵殼密封面,驅動端端蓋密封面和非驅動端端蓋密封面沖刷磨損(密封面位置如圖2所示),測量密封配合面得出的數據見表1。
通過咨詢前置泵生產廠家,正常密封面配合間隙應在0.02mm左右。由表1可知,該泵配合間隙遠遠超標,因此,泵出口的高壓水從泵殼和端蓋密封面泄漏至泵進口側,是造成前置泵電流偏大的直接原因。
針對泵殼密封面和端蓋密封面沖刷磨損,密封面配合間隙遠遠超標,擬采用噴涂修復,方案如下:
(1)初加工。以端蓋的另一不加工密封面和端面為基準,將配合間隙對稱調整至0.02 mm,上車床加工。以泵殼兩端的密封面為基準,將配合間隙對稱調整至0.02 mm,上立式車床或鏜床加工內孔。
(2)保護非噴涂面。
(3)修復面噴砂。
(4)噴涂。噴涂NiAl合金底層,厚度0.10 mm;噴涂高鉻合金工作層,噴至加工余量大于1.00 mm;涂層硬度為42~45 HRC。
(5)后加工。以端蓋的另一不加工密封面和端面為基準,將配合間隙對稱調整至0.02 mm,上車床加工,表面粗糙度為Ra1.6。以泵殼兩端的密封面為基準,將配合間隙對稱調整至0.02 mm,上立式車床或鏜床加工,表面粗糙度為Ra1.6。
經噴涂處理后再次測量密封配合面,數據見表2。

表2 噴涂修復后測量數據 mm
采取上述噴涂措施處理后,#1汽動給水前置泵運行電流最高為173.8A,比處理前最高電流值降低約23.0 A,電流回歸正常。噴涂修復后運行DCS曲線如圖3所示。

圖2 密封面位置

表1 密封配合面數據mm

圖3 噴涂修復后運行DCS曲線(截屏圖)
本文對#6機組#1汽動給水泵前置泵電流偏大的問題進行了分析,針對泵殼密封面和端蓋密封面沖刷磨損、密封面配合間隙遠遠超標的問題,進行了噴涂修復。#1汽動給水泵前置泵處理后,電流回歸正常值。事實證明,以上的分析及所采取的措施是正確的。