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中型型鋼廠碼垛電磁吊行程控制優化

2012-04-12 00:00:00劉偉
中國新技術新產品 2012年6期

摘要:型鋼碼垛是型鋼生產、打捆,運輸和儲存中的重要環節,萊鋼中型型鋼廠采用全自動碼垛系統進行定尺型鋼的碼垛包裝。近年來,由于設備老化,檢測元件誤檢測等原因,經常導致電磁吊動作異常,影響了中型線的生產節奏。本文通過考察碼垛區域的實際情況,對電磁吊行程控制進行優化,使檢測元件不再是檢測的必需條件,從而達到設備控制的精確度及穩定性。

關鍵詞:型鋼碼垛;電磁吊;行程控制

中圖分類號:TU391文獻標識碼:A

1 概述

型鋼碼垛是型鋼生產、打捆,運輸和儲存中的重要環節。在現代化的連軋鋼廠中,型鋼經冷鋸定尺鋸切后送到成品收集系統,實現碼垛、打捆、稱重、掛標牌,并最終進入成品區。為保證連軋的生產節奏,提高成品包裝質量,以適應型鋼連軋的生產節奏和不同規格、尺寸的變化范圍,以實現對不同型鋼的碼垛,萊鋼中型型鋼廠采用全自動碼垛系統進行定尺型鋼的碼垛包裝。電磁吊主要用來進行成品材的碼垛,完成成品材由單支到成垛的收集,使碼垛過程實現機械化、自動化必不可少的設備。

中型線碼垛區域電磁吊的自動控制系統主要由4套PLC系統組成,包括3套三菱FX系列PLC,分別控制三個碼垛磁頭電磁裝置,一套東芝系列的PLC,控制碼垛三個區域的軋件搬運、數據傳送、跟蹤等。電磁吊的驅動采用東芝交-直-交電壓型變頻器U/S-250,其位置檢測采用變頻器反饋的脈沖計數結合接近開關完成。

近年來由于設備老化,現場設備損壞、嚴重變形,檢測元件誤檢測等現象,經常導致電磁吊動作不正常,要么下降不到位,要么到位后不吸鋼,或者把鋼碼散等,影響了中型線的生產節奏。通過對現場的實際考察,技術論證等方式提出位置檢系統不再使用接近開關檢測,只采用變頻器反饋的脈沖計數控制電磁吊的動作行程,對電磁吊的行程控制進行優化。通過軟件控制的優化,使現場檢測元件不再是檢測的必需條件,達到設備控制的精確度及穩定性。

2 電磁吊行程控制優化

根據碼垛區域的現場實際情況,綜合考慮各種控制因素,通過現場考察,對現場檢測元件位置的實際測量,并對檢測元件控制方式和軟件控制方式進行了比較,認為軟件控制方案能起到控制設備行程、保護設備的目的。

在控制優化過程中,通過對現場所有控制位值的考察、測量,討論和研究,制定出了每個位置的控制行程,減速點和停止位置等,并確定出每個位置的計算公式,參數大小。

2.1 電磁吊動作一周期流程

當碼垛平臺處于上升位置,且橫移小車前進到前限位時,電磁吊從零位(原為上限位接近開關位置,現改為用行程控制)開始第一次下降,至勵磁位置(lift1)時開始勵磁吸鋼,繼續下降至DOWN1位置(原為TOUCH位接近開關位置,現改為用行程控制:電磁吊到鋼的表面下壓20mm)時,電磁吊停止;當橫移小車后退完成后,電磁吊開始第二次下降,LIFT2勵磁完成,直到DOWN2 APC成功(目標值與實際值相差0.5mm),DOWN2完成;電磁吊消磁,把鋼放在碼垛平臺上;消磁完成后,電磁吊開始高速上升,而后低速至電磁吊回到零位,結束一個動作周期。

2.2 電磁吊位置控制點

在電磁吊一個周期的動作過程中,一共有六個位置控制點,分別是:零點位置、勵磁位置(LIFT1)、DOWN1位置、LIFT2位置、DOWN2位置、消磁位置(DROP)。其中勵磁位置(LIFT1)、消磁位置(DROP)、LIFT2位置三個位置檢測到后要把信號傳到三菱控制器,控制電磁吊的電流大小,來進行吸鋼和放鋼。電磁吊行程示意圖如下:

1)LIFT1位置:將9.3A的電流傳給三菱PLC

?滎L1=L0-H-X0=300-H-X0

2)DOWN1位置:原接近開關位置(現為電磁吊到鋼的表面下壓20mm)

?滎L2=L1-X1=300-H-X0-X1

3)LIFT2位置:把7A的電流傳給三菱PLC

?滎L3=L5-X2

4)DROP位置:把3A的電流傳給三菱PLC

?滎L4=L5-X3

5)DOWN2位置:電磁吊把鋼放在碼垛平臺上的位置,從DOWN1到DOWN2的過程是做APC自動下降。(電磁吊到鋼的表面距離)

?滎第一層(count3=0):L5=L-H

?滎其他層(非槽鋼非角鋼) L5=L-(N×H0+H)

?滎槽鋼

a)奇數層:L5=L-[(N+1)/2×H0+(N+1)/2×H]

b)偶數層:L5=L-[N/2×H0+(N+2)/2×H]

其中:(L=1250mm:電磁吊零位到碼垛平臺的距離L0=300mm電磁吊零位到平移小車上限位置的距離H: 產品高度 H0:碼垛高度 N:已經碼垛層數X0、X1 、X2: 補償值)

2.3 優化方案實施

碼垛電磁吊行程的控制是采用東芝T3H控制器。利用控制器的編程功能,根據控制方案設定的思路,進行了程序的編制,然后對所有參數進行設定。

程序編制完成后,利用中型生產線定修的時間,對程序進行調試。在調試的過程中,發現控制思路非常正確,參數設置也很合理。但是由于現場每個區域的機械設備和電氣設備的狀態不一樣,對每個區域的個別參數進行了調整。

3 實施效果

電磁吊行程控制優化后,不再依賴于現場檢測元件,避免了檢測不準導致電磁吊動作異常的現象,調整效果得到明顯改善,設備運行穩定,滿足了工藝要求,對提高過鋼節奏起到了重要的作用。

參考文獻

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[2]余雷聲,方宗達編著.電氣控制與PLC應用[M].機械工業出版社,2000.

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