譚靖輝
(湖南化工職業技術學院,湖南 株洲 412004)
隨著我院與企業校企合作的拓展與深入,專業教師假期下廠鍛煉、學生下廠實習、教師進廠對企業員工進行崗位培訓、教師與企業技術人員共同探討生產實際問題、共同編寫實訓教材等蔚然成風。筆者與同事接到過給某復合肥企業進行員工培訓的任務。該企業有一個硫酸銨車間、兩個復合肥車間。硫酸銨車間工藝較簡單,主要進行外來硫酸銨母液的濃縮結晶和離心操作。兩個復合肥車間共有3條復合肥生產線,3條生產線均設有熱風爐、破碎、配料、造粒、干燥、冷卻、篩分與包膜、包裝崗位,其中一條生產線還另有配酸、卸氨崗位。通過參觀生產現場、學習與熟悉企業技術資料、給企業員工授課,筆者對如何進一步促進復合肥企業的安全生產較為關注,提出了一些改進措施或值得關注的事項,具體如下:
卸氨崗位的任務是將槽車運送進廠的液氨卸至液氨貯罐內,為造粒崗位提供液氨。液氨為無色液體,具有強烈刺激性氣味,沸點-33.5℃,極易氣化為氣氨,極易溶于水,在空氣中的爆炸極限為16%~25%。該崗位在以下方面值得關注:
臥式液氨貯罐一般采用鞍式支座,鞍式支座不能全部固定在水泥混凝土基座上,必須一端為固定端,一端為滑動端,以保證罐體因外界環境及內部壓力變化而發生伸縮時能自由滑動。水泥混凝土基座靠滑動端部位要留預埋鐵,預埋鐵表面要平整、光滑。
氨具有較高的體積膨脹系數,氨的貯存溫度升高會使氨的體積增大、壓力增加。如果是滿量充裝液氨的鋼瓶或槽車,在0~60℃范圍內,液氨溫度每升高1℃,其壓力升高約1.32~1.80MPa,這樣極易引發液氨鋼瓶或槽車的爆炸事故,因而液氨鋼瓶或槽車不能超裝并要在陰涼的環境下存放(不能在太陽下暴曬)。液氨貯罐也不能裝滿液氨,其液位一般控制在70%以下,并要設置噴淋降溫裝置,在夏天氣溫高時對液氨貯罐噴淋冷卻水降溫。
這些重點部位包括:液氨槽車卸料所用膠管;氨管道法蘭、閥門、法蘭連接處;液氨貯罐的氣相進出口、液相進出口、排污口、液位計接口、安全閥接口、壓力表接口等接管、閥門、法蘭連接處。液氨槽車卸料所用膠管是否有必要用金屬軟管代替、金屬軟管選用何種材質要根據實際情況而定。企業材料庫應有適當的材料庫存,如閥門、法蘭等。液氨槽車卸車時必須作靜電接地處理。
企業停電大修前卸氨崗位如何處理未體現在企業的操作規程中,這個內容要予以補充和完善。筆者認為停電大修前卸氨崗位可以有兩種處理方案,采用哪種方案視具體檢修任務情況而定。
方案一:卸氨崗位的設備、管線與202線徹底斷開(尤其是與造粒崗位),管線該堵盲板處要堵盲板、該斷開處要斷開,且卸氨崗位貯存的液氨要盡可能少,202線動火時安全員對卸氨崗位要重點巡查;
方案二:卸氨崗位徹底處理干凈,使之具備動火條件。處理步驟:
(1)檢修前幾天卸氨崗位停止進液氨,將該崗位的液氨盡可能完全地送至造粒崗位;
(2)卸氨崗位泄壓,泄壓時由液氨汽化產生的NH3用水吸收后排放,直至整個卸氨崗位表壓為0;
(3)從膠管接頭處通入N2對卸氨崗位作置換處理,處理現場采用防爆風機吹風以稀釋空氣中的殘留氨氣;
(4)泄壓后從膠管接頭處通入壓縮空氣對卸氨崗位繼續置換處理,處理現場繼續采用防爆風機吹風以稀釋空氣中的殘留氨氣;
(5)泄壓后卸開卸氨崗位容器類設備上的人孔或手孔,打開所有排盡閥、排氣閥;
(6)分析室現場取樣,做氣相色譜分析和動火分析;
(7)分析數據合格后開具動火證,嚴格動火作業。
建議:購置瓶裝N2、無油潤滑移動式空氣壓縮機,以方便卸氨崗位的檢修處理。
液氨貯罐發生泄漏時,崗位人員應立即佩戴好空氣呼吸器、做好個人防護后進入現場緊急處理。處理程序:
(1)查看泄漏現場有無中毒人員,若有中毒人員,應盡最快速度將中毒者抬離現場,交由醫護人員搶救;
(2)關閉所有液氨貯罐的進、出口閥門;
(3)開啟液氨貯罐頂部噴淋裝置進行噴淋;
(4)將消防水帶接到消防栓上,用大量清水噴向泄漏部位對氨進行溶解和稀釋,溶解的廢氨水經中和處理后排放;
(5)泄漏部位表壓為0后進行堵漏處理;
(6)若泄漏部位需進行焊接,則卸氨崗位要作一系列的置換處理,直至達到動火要求。
配酸崗位的任務是將濃H2SO4稀釋,為氨酸造粒提供稀H2SO4。該崗位在以下方面值得關注:
濃H2SO4具有強吸水性。濃H2SO4與水混合、形成水合物時會放出大量的熱,可使水局部沸騰而飛濺,飛濺出來的水會夾帶濃H2SO4,從而造成人身傷害事故。因此,將濃H2SO4稀釋時,只能在攪拌下將濃H2SO4慢慢倒入水中,而不能將水倒入濃H2SO4中。
這點在操作規程中和安全技術規程中都未明確,有必要對配酸崗位檢修前的置換處理作如下規定:
(1)濃H2SO4要盡可能轉移、反應掉,防止設備、管道中殘存的濃H2SO4對檢修人員的傷害;
(2)防止設備、管道中殘存的濃H2SO4排溝時對廠區周圍農田、農作物、水、土壤的破壞與污染,可預先將排放的濃H2SO4用生石灰中和;
(3)用水對配酸崗位的設備、管線置換后,可再用N2置換,嚴防稀釋后的H2SO4與設備、管線(如碳鋼材質)產生H2,分析室要取氣體樣進行分析,嚴格動火證作業,防止發生爆炸事故,洗水用生石灰中和至中性后方可排放。
加強對復合肥企業配酸崗位、卸氨崗位的管理是很有必要的,這樣能進一步提高企業員工的安全意識,強化安全生產和檢修,從而杜絕化工生產、檢修中的人身傷害事故,使企業能健康、穩定地發展。
[1]周連仁.肥料加工技術[M].北京:化學工業出版社,2007.
[2]張允湘.磷肥及復合肥料工藝學[M].北京:化學工業出版社,2008.