我公司甲醇合成氣壓縮機(K01301)為阿特拉斯多軸式壓縮機,共兩段六級,一級入口濾網為80目錐形直通型濾網。自轉化爐經過冷卻和分離的轉化氣至K01301,提壓后送入合成塔合成甲醇。
轉化工段至壓縮機管線為碳鋼,長期受酸性帶液介質沖刷,使碳鋼表面無法形成鈍化層。若在停車檢修時管線內進入空氣,即造成鐵氧化,開車后氧化層脫落,造成壓縮機入口濾網堵塞。經分析,堵塞物鐵含量在98%以上。
2010年7月在開車10天后入口濾網壓差升至0.2MPa,停車清理。
2011年3月開車后10天由于濾網壓差升高,兩次停車清理。
2011年8月在開車后3天即出現濾網壓差過高,不得不停車清理,但此次清濾網后壓差仍慢慢上漲,再次停車清理前濾網壓差達到了0.9MPa。拆開發現濾網已經受壓變形破裂,大量氧化鐵屑進入壓縮機并進入合成塔催化床層,對合成催化劑活性造成影響。
多次停車給公司造成極大損失。
為解決此問題,提出兩套方案。
(1)將轉化分離器至壓縮機全部碳鋼管線更換為不銹鋼管線。
(2)在壓縮機入口加裝雙濾網,在一個濾網堵塞的情況下,實現在線切換。
考慮成本問題,最終定第二套方案實施技改。
此技改共投資50萬元,于2012年2月底完工。為此制定了相應的濾網倒換方案:規定壓差達到0.1MPa后即擇機實施濾網倒換清理。
切換、泄壓要求
(1)置換前要啟動廠房換氣扇并打開周圍窗戶,防止毒氣、可燃氣積聚。
(2)均壓、置換時先全開均壓一次閥、再緩慢微開均壓二次閥。
(3)分析置換氣中氧含量<0.5%,方可切換。
(4)投用時先開濾網后閥再開濾網前閥。
(5)停運濾網的前后閥、均壓一二次閥關閉、全開導淋泄壓。
2012年4月17日在壓差漲至0.15MPa時成功實施濾網切換,切換后壓差0.004MPa。對堵塞濾網進行了清理,備用。
此項技改的成功,解決了制約天野甲醇裝置長周期運行的一個瓶頸問題,也保護了合成催化劑,保證了壓縮機的安全運行,為公司創造了效益,對今后處理類似問題亦提供了可借鑒的實踐經驗,意義重大。