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宣鋼2號高爐調(diào)整操作增產(chǎn)降耗實踐

2012-04-08 03:10:58裴生謙
中國鋼鐵業(yè) 2012年3期

裴生謙 李 洋

宣鋼2號高爐有效容積為2500m3,于2010年9月18日點火投產(chǎn),采用大型高爐先進的工藝技術及裝備主要有:爐缸石墨炭磚+陶瓷杯復合爐襯、爐腹至爐身下部四段銅冷卻壁、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻、PW型并罐無料鐘爐頂、“嘉恒法”爐渣處理系統(tǒng)、高爐煤氣干法除塵、高溫內(nèi)燃式熱風爐等。由于開爐方案制定科學合理,準備工作周密細致,開爐后第5天,高爐利用系數(shù)達到2.002t/m3.d,實現(xiàn)了達產(chǎn)目標。

1.高爐達產(chǎn)后的生產(chǎn)概況

2號高爐于2010年9月18日9:58點火開爐,22日實現(xiàn)達產(chǎn)。24日-27日連續(xù)出現(xiàn)送風系統(tǒng)設備故障,導致高爐3次長時間休風,造成爐缸堆積,雖然在12月份高爐風量水平恢復到4600-4700m3/min的正常水平,但在中心注焦量較大的情況下煤氣利用率低,入爐焦比、綜合焦比等燃耗指標差,并長時間處于虧產(chǎn)狀態(tài)。2號高爐達產(chǎn)后主要生產(chǎn)技術指標見表1。

從2010年9月到2011年8月,在近一年的時間里,高爐一直處于不穩(wěn)定狀態(tài),風量在4000m3/min-4700m3/min之間波動,爐缸不活躍。為了維持一定的風量確保中心氣流,高爐采取了中心注焦的布料模式,注焦量在4-5圈。通過休風觀察,中心注焦形成了一環(huán)焦炭擋墻,阻擋了礦石向中心滾動,中心無礦區(qū)擴大,中心氣流很強,但造成煤氣利用率低,頂溫高,爐頂打水量經(jīng)常在20t/h左右,對爐頂設備安全、爐況穩(wěn)定、指標改善影響很大。因此高爐要實現(xiàn)高產(chǎn)、低耗,必須改變現(xiàn)有操作制度,特別是上部裝料制度,以便提高煤氣利用率,降低燃耗。

2.高爐操作制度調(diào)整

2.1 第一階段(9月中上旬)

此階段主要通過休風堵風口,減礦批輕負荷,配加錳礦、螢石洗爐劑等措施處理爐缸堆積,同時還采取了集中加焦熱酸洗的方法,但風量持續(xù)萎縮。9月中旬逐步增加中心注焦量,以提高風量,效果同樣不理想,爐頂打水量大,煤氣利用率低,入爐焦比、綜合焦比高。9月16日,將主要操作制度調(diào)到月初時的水平。第一階段高爐主要操作制度參數(shù)見表2。

2.2 第二階段(9月下旬至11月上旬)

此階段多次調(diào)整布料矩陣,但效果不理想。9月19日-21日,將中心注焦由5圈減至3圈,隨著注焦量的減少,頂溫由200℃-250℃降低到150℃-200℃,爐頂打水量大幅減少,煤氣中CO2含量由13%-14%提高到15%-16%。但此時通過爐頂攝像發(fā)現(xiàn)布料溜槽襯板掉落并卡在溜槽中間,嚴重破壞了布料規(guī)律,導致氣流分布紊亂,滑尺崩料頻繁出現(xiàn),風量萎縮。為防止事故擴大,24日休風5小時更換了布料溜槽,送風后將中心注焦角度由13°變?yōu)?0°,并將礦環(huán)位由5環(huán)減至4環(huán),維持一定的中心氣流。由于爐內(nèi)原有爐料分布較亂,氣流不穩(wěn)定,爐況恢復困難,直到27日爐況才趨于穩(wěn)定,但風量僅在3500 m3/min左右低水平下徘徊。為盡快提高風量,28日又將中心焦由20°(3圈)調(diào)回13°(3圈)。10月中上旬風量在4200 m3/min-4500m3/min,但頂溫高,煤氣利用率低,燃耗高。鑒于制度調(diào)整效果不理想,10月18日高爐休風堵4個風口以適當提高風速和鼓風動能,活躍爐缸。當風量恢復到4300m3/min時,風速達到230kpa,鼓風動能由堵風口前的8000kg.m/s左右提高到10000kg.m/s,料柱透氣性也明顯提高。隨著陸續(xù)捅開所堵風口,到11月上旬,在堵一個風口情況下,風量達到4400 m3/min -4500m3/min,礦批擴到55t,頂溫得到控制,打水量由之前的15t-20t/h降到5t-10t/h,但爐況仍不穩(wěn)定,風量波動較大,入爐焦比430kg/t,仍然持高不下。第二階段高爐主要操作制度調(diào)整見表3。

表1 2號高爐開爐達產(chǎn)后主要生產(chǎn)技術指標

2.3 第三階段(11月中下旬)

2.3.1 調(diào)整布料矩陣。之前取消中心注焦后導致風量大幅萎縮,分析原因主要是邊緣氣流疏導不夠,在邊緣氣流不通暢的情況下,中心氣流受到抑制后導致風量降低,因此11月中旬再次將中心焦13°環(huán)位揚至20°時,將最外環(huán)礦角取消,為氣流提供適當通路。此次調(diào)整取得了良好效果,在中心氣流得到控制后邊緣氣流明顯趨于活躍,爐體各部溫度呈升高趨勢。經(jīng)過兩天的氣流轉換適應后,爐況穩(wěn)定性明顯增強,風量水平提高到4600m3/min以上。

2.3.2 提高煤氣利用率,降低燃耗,提高產(chǎn)量。針對宣鋼原燃料特點,制定了新的工藝操作思路,改變了過去一味追求大風量的操作理念,提出了控制適當風量,通過提高煤氣利用率降低燃耗來提高產(chǎn)量的操作方針。11月中旬風量水平穩(wěn)定在4700m3/min,逐步擴大礦批,到下旬礦批擴到63t,焦比降到380kg/t。隨著礦批擴大,焦比降低,煤氣利用率明顯提高,煤氣中CO2含量由16%-17%提高到19%-19.5%,頂溫比之前進一步降低,完全避免了爐頂打水。煤氣利用率的提高反過來又進一步促進了燃耗的降低,綜合焦比在11月底降到了490kg/t,日產(chǎn)水平由月初的4700t/d提高到5800t/d。

2.3.3 合理控制操作參數(shù),爐況實現(xiàn)穩(wěn)定順行。大高爐要實現(xiàn)長期穩(wěn)定順行,除了原燃料條件基本保證外,控制合適的操作參數(shù)和選擇合理的操作制度也非常重要。以往宣鋼高爐習慣采用縮小風口面積,提高風量、提高風速及鼓風動能的操作制度,希望盡可能吹透爐缸中心,保證爐缸活躍。但從幾次爐況調(diào)整的實踐看,追求過高的鼓風動能反而適得其反,中心氣流過強,煤氣利用率降低導致燃耗升高,同時爐缸邊緣氣流不足,環(huán)帶不易活躍,爐身中下部渣皮容易結厚,特別是在出現(xiàn)非正常減風、休風后爐缸容易堆積,爐況恢復困難。宣鋼高爐入爐品位在57%-57.5%,鈦負荷在9kg-10kg/t,鋅負荷在400g-500g/t,原料條件不好,爐缸活躍難度大,因此還需要保持一定的風速和鼓風動能,結合以上兩方面,將標準風速控制在230m-240m/s,最高不超過245 m/s,鼓風動能控制在11000 kg.m/s -13000kg.m/s,風口前理論燃燒溫度控制在2150℃-2250℃。

表2 第一階段2號高爐主要操作制度參數(shù)

表3 第二階段2號高爐主要操作制度參數(shù)

表4 第三階段2號高爐主要操作制度參數(shù)

表5 2號高爐調(diào)整制度前后主要生產(chǎn)技術指標對比

通過調(diào)整布料矩陣和合理控制操作參數(shù),2號高爐爐況恢復到了正常水平,燃耗大幅降低,產(chǎn)量明顯提高。第三階段主要操作制度調(diào)整見表4,制度調(diào)整前后主要生產(chǎn)技術指標見表5。

3.結語

(1)此次爐況調(diào)整成功的重點是將中心注焦的布料模式變成平臺加漏斗的布料模式,同時取消了最外環(huán)礦角,疏導了邊緣氣流,確保了煤氣流的通暢,改善了料柱透氣性,提高了煤氣利用率,取得了良好效果。

(2)改變原有通過大風量、高風速、高鼓風動能、維持爐況穩(wěn)定獲得高產(chǎn)的操作觀念,轉變?yōu)榭刂七m當風速、適當鼓風動能、控制合理的操作參數(shù)來保證煤氣合理分布,實現(xiàn)爐況穩(wěn)定順行。通過提高煤氣利用率,降低燃耗,提高產(chǎn)量。

(3)目前,2號高爐從技術經(jīng)濟指標改善方面還有很大潛力,需要在操作制度上進一步完善,最終煤氣中C O2要達到2 0%以上,入爐焦比要降到360kg/t以下

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