李彩芬,曠明秋,鄧建軍
(1.國家知識產權局,北京 100088;2.湖南南車時代電動汽車股份有限公司,湖南 株洲 412007)
混合動力城市客車噪聲與振動的性能優化
李彩芬1,曠明秋2,鄧建軍2
(1.國家知識產權局,北京 100088;2.湖南南車時代電動汽車股份有限公司,湖南 株洲 412007)
以混合動力城市客車為原型,通過試驗和仿真相結合的方法,了解和評估該車型的噪聲與振動狀況并進行改進,效果良好。
混合動力城市客車;噪聲;振動
隨著汽車工業的迅速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對城市客車的舒適性和車內噪聲、振動控制的要求也越來越高[1]。我國作為一個人口眾多的國家,城市客車在今后很長一段時間仍是主要的客運交通工具。其內部環境為小型的公共環境,噪聲、振動將影響乘員舒適性、聽覺損害程度、語言清晰度以及各種音響訊號識別能力,因此,其車內噪聲、振動控制顯得尤其重要[2]。
本文以南車時代牌TEG6121SHEV混合動力城市客車為原型,通過試驗和仿真相結合的方法,了解和評估該車型噪聲、振動產生機理,噪聲、振動數據分布以及現有狀態對噪聲、振動的隔離效果,提出有效改善TEG6121 SHEV混合動力城市客車的乘坐舒適性的措施。
本次的試驗分為兩部分:一部分是噪聲試驗,主要包含車內四個點(駕駛員右耳處、中排座椅、中后排座椅、后排座椅)的聲壓級和發動機艙噪聲的測量[3];另一部分是振動試驗,主要包含怠速下發動機及發電機每個懸置點隔振率測量[4]。通過試驗,分析噪聲、振動的主要來源。
測量工況為客車在怠速、30 km/h、40 km/h、50 km/h、加速、熄火滑行并且組合開/關空調狀態下。圖1為客車車內測量位置(用內聲壓級進行頻譜分析)[5],同時再測量發動機艙(圖1上5點所示)位置的聲壓級[6]。測量結果見表1。

表1 車內噪聲聲壓級表
對整車怠速工況下4個點的發動機懸置隔振率[4](發動機懸置輸出加速度/發動機懸置輸入加速度)進行測量[7],測試位置如圖2所示,試驗結果(因文章篇幅的原因,只列出圖2中1、3點的測試結果)詳見圖3-圖8中深色線標識部分。
通過對發動機懸置點(圖2中 1、2、3、4點)測試曲線分析后,得到發動機懸置的隔振率測試結論:
1)發動機側懸置及發電機后懸置更改后隔振率相比更改前都有提高。對車內由于振動產生的噪聲的減小起到較好的作用。
2)發電機后點(圖2中3點位置)由于設計時的Z向高度加高及加強板的厚度不夠,導致Z方向的衰減比更改前效果差。
3)各懸置的隔振率離目標值(衰減10倍)還有一定差距。
1)從噪聲來說:車內噪聲值基本在80 dB(A)以下。熄火滑行時,車內后排座椅的振動比勻速的時候低了5 dB(A)左右。開關空調時,車內噪聲最大值的位置不同。在開空調的時候,車內噪聲最大值位于空調口正下方的中后排座椅處,而未開空調時,車內噪聲最大值位置在最后排座椅處。空調開啟主要影響中高頻的噪聲。車速越高,車內噪聲越大。發動機艙噪聲在1163 Hz、1902 Hz有較大峰值,并隨著發動機轉速的提高而增大。發動機加速時,在轉速1100~1200r/min時,車內噪聲出現峰值。
2)從振動來說:通過分析客車怠速或空調關狀態下發動機懸置四點的隔振率,發現在0~400 Hz范圍內,隔振效果不佳,特別是發動機側的衰減不夠,振動加速度被放大。表明懸置設計不合理,有待改善。由于隔振效果不好,發動機傳遞到車架的激勵過大,導致車身板件產生較大的振動以及向車內輻射聲壓。經CAE分析,發動機側四個懸置支架動剛度不足,嚴重不達標。
為有效改善TEG6121SHEV混合動力城市客車的噪聲、振動性能,采用模擬分析方法[8]提出改進方案(具體方案在此不進行詳細闡述)。
1)將發動機側的4個懸置的懸置剛度進行調整:前面2個懸置(圖2中3、4位置)的懸置剛度降低1/6,后面2個懸置的懸置剛度降低1/5后,進行發動機懸置振動測試。
2)經過分析,發現發動機前左右支架總成、后懸置左右支架、發動機后托架總成動剛度偏弱,所以進行了一些方案的改進,然后通過CAE分析,對改進的幾種方案和改進前比較,選取最佳的一組方案。
3)高頻噪聲及隔音控制建議,空調回風口加隔聲止振墊[9]、側圍部分增加尖角海綿、后地板及檢修蓋部分增加隔熱棉[10]。
1)車內噪聲測試結果。改進后再測試前面各點的噪聲值見表2。對比表1、2,發現:更改后,車內噪聲最大值由 79.04 dB(A)降低到 77.24 dB(A);車內最大噪聲依然在50 km/h工況時的車廂后部位置;怠速工況,車內各個位置的噪聲均有降低,降低幅度在0.02~3.26 dB(A);在30 km/h、40 km/h及50 km/h工況時,車內大多數位置噪聲都有改善;空調位置處的噪聲在開空調時降低幅度不是太明顯。

表2 改進后的車內噪聲聲壓級表
2)振動測試及結果。現定義如下的隔振率:隔振率是隔振系統的重要評價指標。一般振動的衰減率應該在20 dB(A)以上。隔振率大于20 dB(A)意味著加速度從主動邊傳遞到被動邊的振動衰減了10倍,加速度的傳遞率用分貝形式可表示為[11-12]
式中:aactive表示主動振動邊的加速度;apassive表示被動邊的加速度。
對TEG6121SHEV混合動力城市客車的改進是以試驗為基礎,采用模擬仿真的CAE分析手段,在不改動車型主要零部件的情況下,來分析該車的振動噪聲特性。通過這次改進,從噪聲上來說,根據對改進車型的試驗,車內噪聲最大值由79.04 dB(A)降低到77.24 dB(A),并且在各個工況下,大部分位置的噪聲都有所改善;從懸置上來說,隔振率基本有提高,減少了發動機傳到車身上的振動。
[1]馬金勝.大型客車車內噪聲及其控制[D].大連:大連理工大學,2003.
[2]龐劍,諶剛,何華.汽車噪聲與振動-理論與應用[M].北京:北京理工大學出版社,2006:7-10.
[3]尹可,宋向榮.客車異常振動噪聲的分析和控制[J].噪聲與振動控制,2011,(8)
[4]林萬國.發動機懸置元件性能特性與各工況的匹配研究[D].長春:吉林大學,2009.
[5]曹飛.微型客車車內噪聲試驗研究[J].客車技術與研究,2002,24(5):12-15.
[6]席桂東.輕型客車振動噪聲試驗研究[J].輕型汽車技術,2009,(S0)
[7]李葉.輕型客車車內噪聲聲源的試驗研究[J].公路與汽運,2003,(2)
[8]曹立波,董成功,黃天澤,等.大客車車內噪聲控制的試驗研究[J].汽車技術,1995,(8)
[9]謝暴,汪涌,陶其銘.用CAE分析懸置系統參數優化[J].現代制造工程,2010,(3)
[10]張金華,左俊芳.車外噪聲控制技術的研究現狀及發展趨勢[C].第七屆河南省汽車工程科技學術研討會論文集,2010.
[11]高書移,張慶才,孟慶雨.客車降噪分析與設計[J].客車技術與研究,2004,26(2):11-14.
[12]徐中明,晏慧,張志飛,等.重型商用車驅動橋振動噪聲分析[J].重慶理工大學學報:自然科學版,2010,(7):1-6.
修改稿日期:2012-07-02
Performance Optimization of Hybrid Electric City Bus Noise and Vibration
LI Cai-fen1,KUANG Ming-qiu2,DENG Jian-jun2
(1.State Intellectual Property Office of the People's Republic of China,Beijing100088,China;2.Hunan CSR Times Electric Vehicle Co.,Ltd,Zhuzhou 412007,China)
Takinga hybrid electric citybus as a prototype, combining the experiment and simulation method, the authorsresearch and evaluate the prototype vehicle noise and vibration, and have an improvement.The results are effective.
hybrid;electric city bus;noise;vibration
U469.7;U467.4
B
1006-3331(2012)04-0020-03
李彩芬,女,五級審查員(中級職稱);從事內燃機專利審查工作。