馬為孝
(江蘇省連云港亨泰電力設(shè)備有限公司,江蘇連云港 222022)
火力發(fā)電廠中使用有汽輪機、鍋爐等熱能動力設(shè)備及保證設(shè)備安全、可靠、穩(wěn)定運行的保護裝置安全閥。在生產(chǎn)運行過程中,有部分多余蒸汽(乏汽)要通過排汽管道或安全閥對空直接排放,由于對空排放的氣體多為高溫高壓蒸汽,流速高、能量大,氣流所產(chǎn)生的動力性噪聲,遠遠超出了國家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》中規(guī)定數(shù)值,為此必須在排汽管道末端加裝各種形式的排汽消聲器,來抑制、轉(zhuǎn)移、吸收多余的噪聲,使之達到環(huán)保要求。
排汽消聲器在投運前必須正確安裝,其通過自身的耳(支)座與鋼結(jié)構(gòu)體(鍋爐房鋼梁、架;車間墻壁等)之間形成剛性連接。蒸汽由排汽管道流入消聲器本體擴容降壓后,直接排入大氣中,而所排放的蒸汽大多為高溫高壓過熱(飽和)氣體,排汽管道所使用的材料多為優(yōu)質(zhì)碳素鋼管或低合金高強度鋼管,而且排汽管道較長,整個管系在上述工作條件下將產(chǎn)生很大的位移,這樣在連接消聲器與排汽管道之間,必須設(shè)有位移補償裝置,來吸收管系的水平、垂直方向上的熱位移,使管系不因消聲器的安裝而受到額外載荷,以保證排汽管道在熱能工作下的安全性;同時將排汽時產(chǎn)生的疏水及時排出管外。而傳統(tǒng)的補償器在此條件下顯然不適用,必須使用火力發(fā)電廠汽水管道零部件典型設(shè)計中管道雜項組件排汽管道用疏水盤。該部件結(jié)構(gòu)簡單,體積也不大,可按進、出口管徑直接選用,但在工程實踐中,出現(xiàn)了不少因選、使用疏水盤不當而引發(fā)的安全生產(chǎn)事故,在此作以總結(jié),以利于工程借鑒。
2007年7月,河南某煤化工有限公司熱電分公司新上3臺25MW抽汽凝氣式汽輪機組,配套主蒸汽為9.8MPa、540℃、130t/h循環(huán)流化床鍋爐,其集汽集箱上設(shè)置有生火排汽消聲器、安全閥排汽消聲器各1臺及與之相配套的疏水盤。機組在試運行調(diào)試過程中,發(fā)生了生火排汽消聲器進汽管前疏水盤爆裂的生產(chǎn)事故。經(jīng)現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)此處疏水盤,下筒體底板與Φ133×10排汽鋼管焊縫處已被蒸汽沖開,向下移動約300mm后空套在Φ133×10鋼管上,下筒體也被蒸汽沖裂,表面均是裂縫。疏水盤上半部分基本完好無損,管道上的保溫材料也被蒸汽吹開,散落在鍋爐房最高層維護平臺上。
130t/h循環(huán)流化床鍋爐消聲器結(jié)構(gòu)為阻、抗復(fù)合型,按 9.8MPa、540℃、70t/h 蒸汽,接管為 Φ133×10,材質(zhì)為12Cr1MoVG來設(shè)計制造,經(jīng)一、二級控、擴流管降壓后,阻力約為0.3MPa,消聲器本身設(shè)計無問題;而疏水盤進、出口管均為Φ133×10,材質(zhì)12Cr1MoVG,上下筒體為插入式連接,周邊留有5mm游隙,Φ133進出口管端之間相距約250mm。
這種結(jié)構(gòu)形式的疏水盤雖然解決了排汽管道水平、豎直兩方向上熱位移,但鍋爐生火過程中經(jīng)閥門來的9.8MPa、540℃、70t/h過熱蒸汽,通過疏水盤下部Φ133進口鋼管管端時,由于上下兩管端處留有一定的距離空間,一部分蒸汽向上流入消聲器內(nèi),但另一部分蒸汽在此處瞬間擴容膨脹,流速有所降低,內(nèi)外筒體周邊的環(huán)縫處有大量蒸汽向外噴出,形成相當大的向外反推作用力,當超過疏水盤材料的強度極限時,就出現(xiàn)了上面所述的焊縫、筒體開裂現(xiàn)象。改造措施:將此處疏水盤取消,直接把上下Φ133排汽鋼管端口對焊;將原安裝在鍋爐房頂部鋼梁上的消聲器,由剛性固定式改為彈性吊架式。再次點火投運,機組運行正常,蒸汽經(jīng)消聲器排放后,噪聲控制水平也達到了原設(shè)計要求。
2011年12月山西某熱電公司2臺3.82MPa、450℃、220t/h鍋爐技改工程,鍋爐排汽管上設(shè)置有2臺生火排汽消聲器及疏水盤。消聲器為不銹鋼小孔噴注型,疏水盤由承建公司提供。在鍋爐試運行時,發(fā)生了疏水盤上蓋板脫離排汽鋼管,擊穿爐房頂棚,飛落在地面上的生產(chǎn)事故。
小孔型消聲器按蒸汽 3.82MPa、450℃、50t/h流量,接管Φ273×8 20G來設(shè)計制造,控流管通流面積足夠,排汽時阻力約為0.35MPa,鍋爐排汽流量也未超出。疏水盤進口管為Φ159×10 20G,出口管同消聲器本體接管Φ273×8 20G。此種形式的疏水盤,由于排汽管系進、出口管端周邊留有近50mm間隙,鍋爐排汽時僅有部分蒸汽流向消聲器,而大部分蒸汽通過疏水盤進出口管處50mm通道流向大氣,出現(xiàn)了大量蒸汽反噴,引起排汽管道劇烈振動,噪聲嚴重超標現(xiàn)象。后經(jīng)多次改造,始終不理想,最終將此處疏水盤割除,用DN150/DN250異徑接頭來焊接進出口管,由開式排放改為閉式,將消聲器安裝形式由固定式改為活動式,經(jīng)鍋爐再次啟動排汽,排汽管系及消聲器工作正常。
通過以上案例可以看出,疏水盤是構(gòu)成鍋爐排汽管系統(tǒng)的一個重要部件,應(yīng)正確對待與足夠地重視,否則會引起重大的安全生產(chǎn)事故,甚至出現(xiàn)人身傷亡慘劇,造成不必要的經(jīng)濟損失。經(jīng)過大量的工程實踐調(diào)查及理論分析,建議如下:
(1)對鍋爐生火排汽管系,為使對空排放的蒸汽產(chǎn)生的噪聲達到環(huán)保要求,其管系末端加裝消聲器,消聲器本身的阻力是一定的,其值也在開式排汽工作條件下不發(fā)生蒸汽反噴允許范圍之內(nèi);是否采用疏水盤,即排汽管系采用開式或閉式形式,設(shè)計院及工程公司應(yīng)謹慎對待。如采用疏水盤,則疏水盤選型要正確,其進出口管徑、插入長度要根據(jù)排汽參數(shù)進行認真計算,排汽管系走向、空間布置要合理,盡量減小排汽阻力;如不采用,則消聲器的安裝形式要能保證排汽管道在熱能工作下的位移要求。
(2)對于熱力設(shè)備上各安全閥排汽管系,為保證熱力設(shè)備安全、穩(wěn)定運行及排汽時的環(huán)保要求,其末端也裝有消聲器,它不能影響安全閥動作時正常的起跳、回座、泄放量。當設(shè)備超壓時,瞬間泄放出大量的蒸汽流向安全閥、排汽管道及消聲器,流量大、壓力高、流速快、沖擊力強,引起排汽管道劇烈振動、位移,所以安全閥排汽管系一般必須安裝疏水盤,工程設(shè)計施工時一定要使排汽管系空間布置合理,盡量減少彎頭、法蘭等管件,縮短排汽管道的長度,選用結(jié)構(gòu)合理的疏水盤及根據(jù)排汽參數(shù)進行反噴計算,正確確定排汽管徑、插入長度等。只有如此,才能保證整個排汽管系在工作時的安全性,使通過消聲器釋放出的蒸汽產(chǎn)生的噪聲,達到環(huán)保要求,創(chuàng)造出安全、舒適的工作環(huán)境。
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