蔣福佑,袁 鷹
(四川省電力公司,四川 成都 610041)
近年來,電流互感器油中單純氫氣含量超過注意值時有發(fā)生(所引用的標準皆以國家標準《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》GB/T 7252-2001)為準,對成都電網(wǎng)電流互感器單純氫氣超過注意值的設備進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)一度達到40%。據(jù)悉同類問題在諸多電業(yè)局都普遍存在,此情況對化學監(jiān)督工作者提出了考驗。
電流互感器油中單純氫氣含量超過注意值主要特征表現(xiàn)在3個方面:一是烴類和其他組分未見異常,僅氫氣含量超過注意值;二是設備運行正常,未發(fā)現(xiàn)有過熱或放電等故障;三是油質檢測各項指標均正常,也不存在受潮。電流互感器油中氫氣含量超過注意值的原因亟待弄清,通過研究電流互感器油中氫氣產(chǎn)生與運行機理將有助于深入理解原因,并選擇合適的技術監(jiān)督方案對其進行監(jiān)督,以確保設備的安全運行。
油浸電流互感器一般采用變壓器油作為其液體絕緣材料,變壓器油中氫氣的來源較為復雜,存在多種可能性,這里著重從變壓器油中氫氣產(chǎn)生機理來做分析,以求找到問題的根源。
(1)環(huán)烷烴催化脫氫反應。大多文獻都認為電流互感器單純氫氣含量超過注意值是由于加了金屬膨脹器(主要材料為奧氏體不銹鋼,含鉻、鎳等金屬元素),變壓器油中環(huán)己烷等成分在金屬鎳催化下發(fā)生脫氫反應而生成化學性質更穩(wěn)定的苯類化合物,并產(chǎn)生大量的氫氣,故導致變壓器油中氫氣含量快速增長。反應化學方程式見化學反應式(1)。

(2)設備受潮水解。也有文獻認為主要是由于設備受潮,導致變壓器油中水分的電解是導致氫氣含量增長的主要原因。
(3)設備材質和制造工藝的原因。設備在制造過程中或焊接時吸附氫在運行過程中又慢慢釋放出來,其主要來源是采用奧氏體不銹鋼作為材料的金屬膨脹器;其次,變壓器油中有溶解氧時,設備中某些油漆(如醇酸樹脂),在某些金屬元素的催化下可能產(chǎn)生氫氣,甚至釋放量很大。
(4)金屬置換反應。絕緣油的油質在運行過程中在不斷劣化,不斷有酸性物質生成,而這些酸性物質在與金屬鐵或其他化學性質更活潑的金屬相互作用下可以發(fā)生化學反應,置換出氫。比如醇羥基官能團(-CH2OH)在O2存在的條件下可以被氧化生成羧基官能團(-COOH),而后者是一酸性官能團。pH值為5.0的變壓器油經(jīng)金屬充分置換后產(chǎn)生的氫氣可致油中氫氣濃度達112 μL/L。

表1 8個變壓器油樣品的紅外吸收光譜測定數(shù)據(jù)
如上所述,導致油中氫氣含量超過注意值的原因應該是多種因素共同作用的結果。對成都電網(wǎng)此類設備單氫高原因分析如下:(1)在對單純氫氣含量超過注意值的近300相電流互感器進行油中水分含量檢測未發(fā)現(xiàn)一臺設備受潮,故基本可以排除設備受潮水解引起油中氫氣含量增長;(2)發(fā)生單純氫氣含量超過注意值的互感器大部分為剛投入運行時間不長且油質非常好的新設備,油的pH值基本都在6.0以上,酸性非常弱,基本可以排除因變壓器油中酸性物質與金屬發(fā)生置換反應而導致氫氣含量增長。鑒于曾發(fā)現(xiàn)同廠家同批次投入運行的設備與放置庫房備用的設備在出廠一年后同時發(fā)現(xiàn)其氫氣含量超過注意值的現(xiàn)象,通過分析,認為設備材質與制造工藝是造成電流互感器單純氫氣含量超過注意值的主要原因,環(huán)烷烴發(fā)生催化脫氫反應的原因亦不能排除。
對電流互感器油中氫氣的來源經(jīng)過第一部分的分析后,認為設備材質與制造工藝和環(huán)烷烴發(fā)生催化脫氫反應是主要原因之一。基于此分析,則采取色譜、紅外光譜、色譜-質譜法對充裝在電流互感器中的變壓器油進行了檢測分析,檢測情況如下。
電流互感器所用的變壓器油通常為芳香基油和石蠟基油兩類。石蠟基油中烷烴比例較大,其化學性質比較穩(wěn)定,抗氧化性能好,但是耐熱性能較差,尤其在電場作用下可能會發(fā)生烷烴脫氫反應,從油中釋放出氫氣。此外石蠟基變壓器油在受到電磁場的作用下,部分烴分子可能會發(fā)生裂解而產(chǎn)生氣體,這部分氣體以微小的氣泡形式從油中釋放出來。如果小氣泡量增多,它們會相互連接而形成大氣泡。由于氣體與變壓器油之間的電導率有很大的差異,在高電場的作用下,變壓器油中會產(chǎn)生氣隙放電現(xiàn)象,而油中懸浮微粒及微小氣泡可引發(fā)局部懸浮電位放電,導致油中氫氣含量增高。而芳香基油化學性質穩(wěn)定,且析氣性好,不易產(chǎn)生游離氣體,故引發(fā)氣泡放電的概率更少。
由于電流互感器中使用了一部分不銹鋼材料(如金屬膨脹器),不銹鋼材料中的鎳分子可能會促進變壓器油發(fā)生催化脫氫反應。在各種頻率的外加電場作用下,無論是極性分子還是非極性分子,都會被極化而產(chǎn)生誘導偶極矩。由于分子所呈現(xiàn)的極性在反應進程中有利于極性吸附,降低了化學吸附的活化能,比較容易與鎳起吸附反應,從而提高了鎳的催化活性,有利于提高本來在常溫下很慢的反應速度,也有利于其他分子與其反應,因而加快了反應速度而導致氫氣產(chǎn)生速率的增加。
考慮到無論是電磁場或金屬促進變壓器油的分解,除產(chǎn)生氫氣外,還會產(chǎn)生一系列脫氫和裂解產(chǎn)物,如直鏈烷烴的脫氫裂解產(chǎn)物甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、低分子量的烯烴等,以及環(huán)己烷脫氫產(chǎn)物環(huán)己烯、環(huán)己二烯、苯等。為了驗證,可通過檢測氫氣含量超過注意值的使用過的變壓器油中是否含有以上脫氫或裂解產(chǎn)物來實現(xiàn)。為此,采用氣相色譜儀和紅外光譜儀進行檢測。
(1)氣相色譜儀的檢測與分析
采用頂空進樣法來檢查環(huán)己烷的脫氫產(chǎn)物環(huán)己烯、苯等產(chǎn)物,共分析了3個樣品(3個樣品都是單純氫氣含量超過注意值且氫氣含量超過500 μL/L),結果均未檢測到環(huán)己烯、環(huán)己二烯、苯的存在。
(2)紅外光譜儀的檢測與分析
紅外光譜儀儀器型號:NICOLET MX-1E FTIR。采用紅外光譜儀,檢測樣品是否有芳香烴、芳酸等的存在。共測試8個樣品,測定結果見表1。
光譜解析如下:①2954 cm-1:甲基C-H伸縮振動,~2960 cm-1、~2870 cm-1處有吸收,證明結構中有甲基(-CH3);②2924 cm-1、2853 cm-1:亞甲基C-H伸縮振動,~2925 cm-1、~2850 cm-1處同時有吸收,證明結構中有亞甲基(-CH2);③1458 cm-1,1376 cm-1:甲基的彎曲振動,甲基在~1380、~1460 cm-1處同時有吸收,亞甲基僅在~1470 cm-1處有吸收。證明結構中有甲基(-CH3)。
從紅外光譜圖得知,結構中主要含有甲基,亞甲基,且亞甲基和含量遠高于甲基。未檢測到有烯鍵、芳環(huán)、羧基等吸收峰。
氣相色譜及紅外光譜檢測結果提示,變壓器油中氫氣不應是來自變壓器油在電磁場或金屬促進作用下的分解所產(chǎn)生。
(3)氣相色譜-質譜聯(lián)用儀的檢測與分析
在前面氣相色譜檢測中,樣品在保留時間6.2 min出現(xiàn)一組分,為進一步驗證這一組分為哪些物質,是否為變壓器油脫氫或裂解產(chǎn)物,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、低分子量的烯烴、環(huán)己烯等,對樣品進行了氣相色譜-質譜聯(lián)用儀的檢查(儀器來自中國地質科學院成都礦產(chǎn)綜合利用研究所分析測試中心)。
儀器型號:Thermo trail GC ULTRA2000+DSQ。
色譜柱:Thermo TR-SMS 30 m×0.25 mm×0.25 μm。
色譜條件:柱溫50℃→10℃→200℃(10 min);Inlet Temp 250℃,不分流進樣;Flow載氣 He流速0.6 mL/min constant flow;頂空瓶 Temp=90 ℃;進樣針Temp 100℃;進樣量1 mL;質譜儀離子源 EI Temp 250℃。檢測結果見表2。
經(jīng)檢查,當氣化溫度小于120℃時,使用過的變壓器油中檢測到碳十三烷、碳十四烷、碳十五烷、碳十六烷、碳十七烷、碳十八烷等直鏈烷烴,還檢測到甲基丙烯酸酯、甲基二叔丁基苯酚。甲基丙烯酸酯作為樹脂聚合的單體,二甲基二叔丁基苯酚常用作塑料的增塑劑,分析這些物質來源,可能來源于電流互感器絕緣材料及器身內(nèi)的絕緣涂料。
氣相色譜-質譜聯(lián)用儀的檢查結果進一步證實了前面的推測,即變壓器油中氫氣的來源主要不是來自變壓器油在電磁場或金屬促進作用下的分解。而甲基丙烯酸酯、甲基二叔丁基苯酚的檢出,提示氫氣的來源與浸入變壓器油的組件有關,如絕緣材料、金屬組件等吸附的氫氣釋放,或金屬組件與變壓器油中的酸性物質發(fā)生反應釋放出氫氣。

表2 氣相色譜-質譜聯(lián)用儀的檢查結果

表3 鐵粉對變壓器油中氫氣含量的影響

表4 奧氏體不銹鋼對變壓器油中氫氣含量的影響
從相關文獻材料及設備廠家處都了解到,電流互感器在生產(chǎn)過程中使用了醇酸樹脂漆,如在固化定型過程中未對其進行充分的脫氫處理,在設備運行初期可與變壓器油反應分解釋放出氫氣,在變壓器油的氣相色譜-質譜聯(lián)用儀的檢查結果中,就檢查出了甲基丙烯酸酯、甲基二叔丁基苯酚這些作為醇酸樹脂漆的原料。
在電流互感器線圈干燥、浸漬、高電壓試驗等熱和電的作用下,絕緣材料分解產(chǎn)生氫氣、烴類氣體,這些氣體可吸附于多孔性而且較厚的固體絕緣纖維材料中,由于氫氣的釋放速度較慢,完全釋放到變壓器油中一般要數(shù)年之久。
此外,一些金屬材料(如金屬膨脹器中的碳素鋼和奧氏體不銹鋼等)也可能吸附一定量的氫氣,這些氫氣通過與變壓器油接觸而緩慢的交互溶解到油中,也會引起油中氫氣含量的增高。
為此,設計了以下試驗:在5個變壓器油樣品中(氫氣含量近似為0)加入適量鐵粉和奧氏體不銹鋼(塊狀),于50℃環(huán)境下放置168 h后,檢測其氫氣的含量。檢測結果見表3和表4。
從表3可知,在同等條件下,5個加鐵粉的樣品氫氣的含量均超過不加鐵粉的樣品,且隨著pH的減小,氫氣的含量呈增加的趨勢,當pH小于5時,氫氣的含量增長幅度較大。從表4可知,在同等條件,5個加不銹鋼的樣品氫氣的含量均遠超過不加不銹鋼的樣品,pH對其產(chǎn)生氫氣的量影響不大。比較表3和表4可知,不銹鋼對變壓器油中氫氣含量增長的影響高于鐵粉,鐵粉僅在pH較低即酸性較強的樣品中可產(chǎn)生較多氫氣。鑒于大部分電流互感器都是在投入運行初期產(chǎn)生及發(fā)現(xiàn)單純氫氣含量超過注意值,此時的變壓器油質較好,pH一般都在6.0以上,故可以判斷氫氣的主要來源是不銹鋼中隱藏氫氣釋放所致。
如前所述,電流互感器油中單純氫氣含量超過注意值主要是由于設備材質和制造工藝所致,并非由于設備故障所引起,一般情況這類氣體的存在并不影響設備的正常運行。鑒于此,故國標《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》(GB/T 7252-2001)指出:在某些情況下,有些氣體可能不是設備故障造成的,例如油中含有水,可以與鐵作用生成氫氣。新的不銹鋼部件中也可能在鋼加工過程中或焊接時吸附氫而又慢慢釋放到油中。特別是在溫度較高,油中溶解有氧時,設備中某些油漆(醇酸樹脂),在某些不銹鋼的催化下,甚至可能生成大量的氫。這些氣體的存在一般不影響設備的正常運行。為做好單純氫氣含量超過注意值的電流互感器的技術監(jiān)督工作,提出以下幾點建議。
(1)對于明確判斷為因設備材質和制造工藝原因引起的單純氫氣含量超過注意值的設備,可以判斷為正常,從經(jīng)濟角度來看,無須進行處理。對氫氣含量特別高(≥500 μL/L)的設備應引起注意,在條件允許的情況下應對其進行脫氣處理,主要從兩個方面的原因來考慮:①氫氣含量過高容易掩蓋某些早期的潛伏性故障,而造成錯過發(fā)現(xiàn)故障的最佳時期;②由于氫氣在變壓器油中的奧氏瓦爾特系數(shù)比較小(50℃時僅為0.06),油中氫氣含量過高容易造成氫氣游離出油中,以微小氣泡的形式從油中析出,在狹長的縫隙中逐漸積聚并附著在絕緣表面上,形成氣泡性電暈放電。若放電發(fā)生在導線絕緣和墊塊之間或導線絕緣與撐條的縫隙處,則造成的危害就更大。在長期工作電壓作用下,氣泡內(nèi)的烴類氣體分子形成的帶電粒子會導致電流瞬間增大,造成絕緣擊穿,引發(fā)惡性安全事故。
(2)正常情況,此類設備油中的氫氣含量一般在投入運行3~5年后,油中的氫氣含量達到穩(wěn)定,或有緩慢的下降趨勢。對氫氣含量已趨于穩(wěn)定后,發(fā)現(xiàn)氫氣含量再次增長,尤其是甲烷等烴類氣體也有明顯增長趨勢,總烴未超過注意值亦應引起高度重視。
(3)嚴格把好設備入網(wǎng)驗收關,電流互感器投入運行前嚴格執(zhí)行國家相關標準(油中氫氣含量應低于50 μL·L-1)。設備投入運行后,發(fā)現(xiàn)氫氣含量超過注意值,在未弄清原因之前應縮短跟蹤檢測周期,待查明原因后,根據(jù)具體情況制定相應的檢測周期,切不可任意認定為非故障氣體。
通過對成都電網(wǎng)電流互感器油中氫氣來源的研究,發(fā)現(xiàn)如下結論:①電流互感器油中單純氫氣含量超過注意值大多是由于設備材質和制造工藝所致,為非故障氣體,一般情況下不影響設備的正常運行。②電流互感器油中氫氣主要來自不銹鋼組件在鋼加工過程中吸附氫氣的釋放和樹脂類油漆催化脫氫,而非普遍認為的環(huán)烷烴催化脫氫、設備受潮水解等原因。
[1]GB/T 7252-2001,變壓器油中溶解氣體的分析和判斷導則[S].