王建斌,畢虎才,高義斌
(1.大唐國際運城發電有限責任公司,山西 運城 044602;2.山西電力科學研究院,山西 太原 030001)
磨煤機磨輥斷裂失效分析
王建斌1,畢虎才2,高義斌2
(1.大唐國際運城發電有限責任公司,山西 運城 044602;2.山西電力科學研究院,山西 太原 030001)
某電站磨煤機磨輥發生斷裂,針對斷裂磨輥進行化學分析、力學性能分析、金相分析,結果表明磨煤機磨輥斷裂是典型的疲勞斷裂失效,主要由于熱處理工藝控制不當使組織性能達不到要求,在運行工況中產生表面損傷,在長期交變載荷作用下導致斷裂失效。
拉桿;斷裂;失效;疲勞
某電廠鍋爐制粉系統的中速磨煤機磨輥多次發生斷裂事故,嚴重影響了機組安全正常運行。該磨煤機的碾磨部分是由轉動的磨環和可自轉的3條磨輥組成,磨輥加載方式為液壓變加載,均勻作用至各個磨輥上,磨煤機磨輥設計材質為42CrMo。
為了查清磨煤機磨輥斷裂原因,對斷裂磨輥進行化學分析、力學性能分析、金相分析。
對斷裂磨輥進行化學試驗分析結果見表1。

表1 磨輥化學成分
化學試驗結果表明磨輥材質符合GB3077—1988 88中42CrMo規定。
在樣品上加工力學性能試樣,試驗結果見表2。

表2 磨輥室溫拉伸試驗結果
力學性能實驗結果表明材料抗拉強度和屈服強度偏低,不滿足技術要求。
斷裂磨輥宏觀斷口形貌特征見圖1,沒有宏觀塑性變形,有約1//3的面積晶粒較粗大,有完整的疲勞源區、疲勞裂紋穩定擴展區和快速斷裂區。斷口存在兩處明顯的疲勞弧線,分別位于5區以上擴展區和7區附近擴展區。疲勞弧線類似貝殼狀,也稱海灘狀條紋,是金屬宏觀疲勞斷口的典型特征,也是鑒別疲勞斷口的重要依據[1-2]。斷口瞬斷區表面局部呈現晶粒表象,顏色比較暗淡;另外,存在不同程度晶粒多面體特征,局部表現為脆性沿晶斷裂,也就是說,在疲勞擴展到一定程度,發生脆性斷裂的失效。由此可以判斷該斷裂屬于疲勞脆性斷裂。
由圖1可以看出,根據疲勞條紋的擴展方向及斷口宏觀臺階的擴展,可以確定斷口存在3處源疲勞源,每個疲勞源宏觀斷口都包括裂紋源與開裂區、裂紋擴展區和最終斷裂區,在疲勞源a和疲勞源c的附近存在明顯的疲勞弧線,疲勞源a沿垂直于貝殼花紋疲勞弧線的方向擴展;其中產生臺階的擴展疲勞源b不太明顯,但明顯的解理臺階可以初步推斷存在疲勞源b,且在不同水平的解理臺階存在相連續的、從疲勞源a發展來的疲勞條紋;疲勞源b沿9區擴展,與疲勞源a擴展相互影響,交叉擴展,在有應力、碳化物聚集或大塊夾雜的地方,產生局部解理臺階(宏觀表象見9區)。這個現象可以說明疲勞源a和疲勞源b是交互擴展的。
隨著3處疲勞源擴展的進行,磨輥局部的單位面積應力在逐漸增大,疲勞弧線之間的距離也在變大,疲勞裂紋擴展速度增大[3],隨著解理裂紋的擴展,到局部平均應力超過屈服極限時,發生脆性沿晶間斷裂。

圖1 磨輥斷口宏觀形貌及分區
在磨輥斷口的不同區域取樣,采用機械拋光,5%硝酸酒精溶液浸蝕,在金相顯微鏡下進行觀察。
9 區疲勞源b外表處組織為鐵素體加少量珠光體,見圖2a;7區疲勞源外表處組織為板條馬氏體,淬硬性明顯,見圖2b;5區組織為網狀鐵素體加珠光體,見圖2c;瞬斷區心部組織為針狀上貝氏體+碳化物,見圖2d。從圖2a和2c對比可以看出,磨輥局部表面珠光體含量低,存在脫碳現象,5區和瞬斷區心部組織的差異也表明組織在冷卻過程中的不均勻;分析9區珠光體含量少,其原因主要是磨輥在淬火后回火過程中,溫度偏高,局部脫碳所導致。瞬斷區金相組織為上貝氏體+碳化物,組織較粗大,分析此處組織在初次淬火冷卻過程中速度略慢,未能得到馬氏體,同時,在回火溫度略高的情況下析出部分碳化物,而上貝氏體組織強度高、韌性略差于回火索氏體;中心部位組織不一,形態不一,性能差異較大。從圖3可以看出,組織內部同時存在微裂紋及分層組織,也表明組織的不均勻。

圖2 磨輥斷口不同區域金相

圖3 磨輥斷口內部裂紋及分層組織
金相分析表明磨輥表層組織局部存在脫碳,未得到有效的回火馬氏體;中心部位及表層組織存在明顯差異,這種差異會加速疲勞裂紋的擴展。
磨輥化學成分符合42CrMo規定,材料抗拉強度和屈服強度偏低,表層、中心部位金相組織不均勻,在多處疲勞源存在的情況下,受到復雜的交變載荷作用,直至發生疲勞脆性斷裂。
斷裂磨輥宏觀斷口有完整的疲勞源區、疲勞裂紋穩定擴展區和快速斷裂區。斷口存在兩處明顯的疲勞弧線,分別位于5區以上擴展區和7區附近擴展區。最終斷裂表現為脆性沿晶斷裂,也就是說,隨著疲勞源擴展的進行,拉桿局部的單位面積應力在逐漸增大,疲勞弧線之間的距離也在變大,疲勞裂紋擴展速度增大,隨著解理裂紋的擴展,到局部平均應力超過屈服極限時在疲勞擴展到一定程度,發生脆性斷裂的失效。由此可以判斷該斷裂屬于疲勞脆性斷裂。
根據疲勞條紋的擴展方向及斷口宏觀臺階的擴展,可以確定斷口存在3處源疲勞源,每個宏觀斷口都包括裂紋源與開裂區、裂紋擴展區和最終斷裂區,疲勞裂紋穩定擴展區是由多源疲勞源交互擴展形成的,磨輥在組織不均勻及內應力的條件下承受外界的交變載荷作用,產生局部解理臺階(宏觀表象見9區)。
42 CrMo的馬氏體轉變開始溫度Ms點為310℃,加熱上臨界點Ac3為775℃[4],如果冷卻速度不夠,或冷卻速度及區域不均勻,有可能在Ms點以上,加熱下臨界點Ac1溫度以下得到部分珠光體+鐵素體,或者貝氏體組織,就會產生組織的不均勻;中心部位及表層組織存在明顯差異,磨輥表層組織局部存在脫碳,這些差異會加速疲勞裂紋的擴展。
磨煤機磨輥的斷裂是典型的疲勞斷裂失效;熱處理工藝控制不當使組織性能達不到要求,力學性能實驗結果表明材料抗拉強度和屈服強度偏低,在運行工況中產生表面損傷,在長期復雜的交變載荷作用下導致斷裂失效。
[1] 鐘群鵬,趙子華.斷口學[M].北京:高等教育出版社,2005:184-186.
[2] G.亨利,D.豪斯特曼.宏觀斷口學及顯微斷口學[M].曾祥華,譯.北京:機械工業出版社,1979:58-90.
[3] 張海峰,王春芬,張永輝,等.軋輥斷裂原因分析[J].熱加工工藝,2008(2):114-116.
[4] 姜求志,王金瑞.火力發電廠金屬材料手冊[M].北京:中國電力出版社,2004:841-843.
Failure Analysis of Grinding Roller Rupture on Coal Pulverizer
WANG Jian-bin1,BIHu-cai2,GAO Yi-bin2
(1.Datang International Yuncheng Power Generation Co.,Ltd,Yuncheng,Shanxi 044602,China;2.Shanxi Electric Power Research Institute,Taiyuan,Shanxi 030001,China)
Rupture occurred on the grinding roller of coal pulverizer in a power plant.Chemical analysis,mechanics property analysis and metallographic analysis were done to figure out the reason of rupture,and the results show that itwas a typical fatigue failure.Unsuitable control of heat treatment led to substandardness of structure property so that rupture failure happened under longterm alternate load.
grinding roller;rupture;invalidation;fatigue
TK223.25
A
1671-0320(2012)04-0045-03
2012-03-19,
2012-06-12
王建斌(1974-),男,廣西桂林人,1997年畢業于安徽工業大學熱能動力專業,工程師,從事電站金屬部件監督管理工作;
畢虎才(1978-),男,山西五寨人,2001年畢業于太原理工大學金相專業,工程師,從事電廠金屬部件材料性能分析及理化探傷工作;
高義斌(1979-),男,山西襄垣人,2005年畢業于太原理工大學材料加工工程專業,工程師,從事電站金屬部件檢驗分析工作。