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PLC技術在植物纖維液壓機上的應用

2012-02-20 03:31:50張金達
裝備制造技術 2012年8期
關鍵詞:按鈕動作

張金達

(上海市公用事業學校,上海 200439)

可編程控制器(PLC)是計算機技術和傳統的繼電器控制技術相結合的產物,自問世以來,在工業控制中獲得了廣泛的應用,特別是在對傳統的控制設備進行改造時,往往會優先考慮采用PLC控制,因其具有設計周期短、調試簡便與可靠性高等優點。

筆者前幾年受邀于某企業,進行設備的技術改造,為車間的10 kN植物纖維液壓機的電氣控制系統引入PLC控制,獲得了成功。設備經改造后,體積減小,噪音降低,工作的可靠性大大提高。

1 植物纖維液壓機的主要功能與控制要求

植物纖維液壓機是將經加工處理的植物顆粒原料,在模具中加熱,由溫控儀進行控溫,再進行反復壓制,使植物原料成型的自動生產機械。安裝不同的模具,可加工出各種形狀的產品,因產品具有可降解的特點,符合環保理念。

液壓機有一個液壓控制箱,由液壓泵電機供給壓力油,各機械動作由液壓系統來驅動控制,故電氣系統主要是控制各電磁閥。

為適應不同的工藝要求,壓制過程有調整和半自動兩種方式:

調整方式為手動操作,按不同功能的按鈕時,液壓機執行相應動作;半自動方式為常用的工作方式,當上下模具的植物顆粒原料加熱到設定溫度時,按工作按鈕,上模具依次執行快速下行-慢速下行-壓制-泄壓-排氣-返回等工步,各工步的動作時間,由設在面板上的時間繼電器根據加工效果進行控制和調整,完成一次壓制工藝后自動計數。

模具上下行各設有限位開關,為提高工作效率,在半自動下行時,分快速和慢速兩段,由行程開關發信號。

2 硬件設計

在液壓機的電氣系統中,原來的液壓泵電機部分,上模具的電加熱及溫控部分,控制電磁閥部分,保護環節等維持不變。操作面板布置如圖1所示。

圖1 操作面板布置圖

XMT1和XMT2是兩個溫控器,用來分別設定及控制上下兩個模具內原料的加熱溫度;

KT1~KT5是時間繼電器,可根據工藝需要,隨時調整各工步的動作時間;

計數器是用來顯示加工產品的數量;

LED1~LED6是各液壓閥的動作顯示;

SB1是急停按鈕,另有一個急停按鈕裝在液壓機的側面;

SB3和SB4是液壓機的起動和停止按鈕;

SA1是模具的電加熱開關;

SA2是工作方式的選擇開關;

SB5和SB6是手動操作按鈕。

PLC選型時,考慮選用市面上較為普遍使用的主流機型——三菱的FX2N系列,根據輸入輸出信號的點數,并適當考慮一定的裕量,定為FX2N—32 MR。

將各控制開關,行程開關,按鈕,壓力表接點,時間繼電器接點都接入PLC的輸入端,時間繼電器線圈,各繼電器線圈,計數器接入PLC的輸出端。配置如圖2所示。

圖2 PLC配置圖

3 軟件設計

圖2中,

SA2是工作方式選擇開關,當SA2接通時,是半自動方式,斷開時,是手動方式;

SB5是手動下行按鈕;

SB6是手動上行按鈕;

SB7、SB8是工作按鈕,當兩個按鈕同時按下時,壓制工作開始,且到低速時才可放開,以確保安全;

SQ1、SQ2、SQ3分別是上中下3個位置的限位開關;

SP1是電接點壓力開關;

KT1~KT5是用來調整各工步工作時間的時間繼電器,可在操作面板上按需要進行調節;

KA1~KA6是繼電器,用來控制各電磁閥YA1~YA6,實現壓制工藝的要求,C是計數器,每完成一次壓制工件,自動計數一次。

根據液壓系統的動作要求,確定各電磁閥在各工步的動作狀態如表1所列。

表1 電磁閥各工步動作狀態表

設計的梯形圖如圖3所示。

圖3 梯形圖

4 系統調試

4.1 液壓泵電路

按按鈕SB3,液壓泵電機工作,壓力表指示液壓系統工作,按按鈕SB4,液壓泵電機停止。液壓泵電路具有短路及過載保護。液壓泵電機工作是整個液壓機工作的前提。

4.2 電加熱電路

合上SA1開關,兩加熱器對上下模具進行電加熱,XMT1和XMT2兩個溫控器可以設定加熱溫度和指示當前溫度,當加熱溫度達到設定值時,加熱電路將自動切斷,從而維持壓制溫度不變。

4.3 PLC程序模擬調試

將PLC的輸入輸出與現場設備相連,為確保安全,避免機械事故,將液壓泵電機斷開,從而不產生機械動作,只驗證程序的正確性。

(1)手動工作。開關SA2置手動位置,按下行按鈕SB5,M0動作,Y2和Y1先后動作,由繼電器KA3、KA2分別控制電磁閥YA3、YA2,用以實現滑塊下行。

碰下限位開關SQ3,M0、Y2、Y1均無輸出,下行自動停止。

按上行按鈕 SB6,M1 動作,Y3、Y5、Y0 輸出,其中Y0稍經延時后切換到Y1,由繼電器KA4、KA6、KA1(延時后切換為KA2)分別控制電磁閥YA4、YA6、YA1(延時后切換為YA2),用以實現滑塊上行。

碰上限位開關 SQ1,M1、Y5、Y3、Y1 均無輸出,上行自動停止。

(2)半自動工作。開關SA2置自動位置。

兩手同時按下工作按鈕 SB7、SB8,M2、Y2、Y4、Y1動作,由繼電器KA3、KA5、KA2分別控制電磁閥YA3、YA5、YA2,用以實現滑塊快速下行。

碰中間位置的限位開關SQ2,M3動作,M2復位,Y1、Y2保持輸出,由繼電器KA3、KA2分別控制電磁閥YA3、YA2,用以實現滑塊慢速下行。此時可放開工作按鈕SB7、SB8,

使電接點壓力表觸點SP1動作,Y6、Y7輸出,時間繼電器KT1、KT2得電,KT1是保壓延時,KT2是壓制延時。

KT1 延時時間到,Y1、Y2 釋放,下壓停止。Y0、Y3動作,開始泄壓,時間繼電器KT3、KT5得電,KT3是泄壓延時,KT5是排氣延時。

經KT3延時后,停止泄壓,經KT5延時后,停止排氣,Y1、Y2 動作,再次下壓。

待壓力升高,SP1動作,Y6再次輸出,時間繼電器KT1得電,經KT1再次保壓延時。經KT3、KT5再次泄壓延時和排氣延時。

泄壓排氣后,如KT2整定延時時間到,則Y1、Y3、Y5動作,將實現滑塊返回,Y13實現自動計數。如KT2整定延時時間未到,則重復保壓泄壓排氣過程。

滑塊返回過程中,碰上限位開關SQ1后停止,一個壓制過程結束。

4.4 統調

在以上3項單獨調試完成后,可進行聯合調試,將PLC的輸入輸出與現場設備相連。

先按SB3起動液壓泵,壓力表指示液壓系統正常。再合上SA1,接通加熱器,溫控器顯示上下模具溫度慢慢升高,植物顆粒原料被加熱。

當溫度上升到設定值時,兩手同時按工作按鈕SB7、SB8,滑塊連同上模具快速下行,當下行到中間位置SQ2處時,滑塊連同上模具轉為慢速下行,此時可放開工作按鈕SB7、SB8。

當上下模具合攏時,植物顆粒原料被擠壓,磁觸電接點壓力表SP顯示壓力增大,當達到設定的壓力值時,壓力表觸點SP1動作,時間繼電器KT1、KT2得電,在KT2的延時時間內,KT1使機構開始保壓延時,再轉為泄壓排氣,再加壓,保壓,泄壓排氣……。

當KT2整定時間到,則在最后一次泄壓排氣后,上模具開始進行回程,直到碰上限位開關SQ1止。一次壓制結束,計數器自動計數,可手工取下成品。

在壓制過程中,各時間繼電器的延時時間,可在面板上隨時手動調整,以適應加工工藝的要求。

5 保護環節

本液壓機系統有各種保護環節,液壓機電路有短路和過載保護;液壓機壓制過程中有上下限位SQ1、SQ3保護;還有電路的聯鎖保護,液壓泵和電加熱啟動,到達設定溫度后才能進行壓制工藝,以免產生廢品;兩手同時按下工作按鈕SB7、SB8,模具才能下行壓制,以防事故;兩個緊急停止按鈕SB1、SB2設置在液壓機的不同位置,以備緊急情況時能及時斷然處置。

6 結束語

這次設備的PLC技術改造,前后歷時半個多月,是筆者二十年教師生涯中一次重要的企業實踐活動,在企業的大力支持下,檢驗了自己的專業技術水平和實踐能力。設備經改造后運行穩定,性能良好,取得了較好的經濟效益和社會效益。當然,限于本人水平,加上時間倉促,在細節上一定有一些尚待完善和規范的地方,懇請廣大讀者批評指正。

[1]王兆義.可編程控制器使用技術[M].北京:機械工業出版社,2004.

[2]許 翏,許 欣.工廠電氣控制設備(第二版)[M].北京:機械工業出版社,2009.

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