王常凱
(河南中原大化集團(tuán)儀表工程公司,河南濮陽(yáng) 457004)
河南煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司500kt/a甲醇項(xiàng)目,其煤氣化裝置采用殼牌(Shell)干煤粉加壓氣化工藝。其中,氣化裝置煤粉袋式過(guò)濾器S1103A/B、S1201A/B,為磨煤及輸送單元重要設(shè)備。S1103A/B、S1201A/B中任何一臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題,將造成氣化煤粉輸送單元單系列運(yùn)行,氣化爐負(fù)荷減半,帶來(lái)非常大的經(jīng)濟(jì)損失。其煤粉反吹控制系統(tǒng),均為西門(mén)子S7-300系統(tǒng)獨(dú)立控制,其處理器為單卡,不符合現(xiàn)代自動(dòng)化控制的安全要求,另外,沒(méi)有通信卡,監(jiān)控操作必須到現(xiàn)場(chǎng)操作,十分不便;并且其控制方案有不是很完善的地方,存在一定的安全隱患。公司決定在2012年年度大修中對(duì)S1103A/B、S1201A/B進(jìn)行升級(jí)改造。
S1103A/B、S1201A/B反吹控制系統(tǒng)由S7-300PLC系統(tǒng)升級(jí)為S7-400PLC冗余系統(tǒng),并把現(xiàn)場(chǎng)S7-300PLC控制盤(pán)指示的二次表顯示引入DCS顯示;在利用原有控制柜中信號(hào)線的基礎(chǔ)上,優(yōu)化I/O點(diǎn),僅對(duì)PLC進(jìn)行冗余改造,既節(jié)省投資,又可以節(jié)約施工周期。
殼牌煤氣化工藝的給煤系統(tǒng)采用干粉加壓給料法。中原大化采用2套磨煤系統(tǒng)對(duì)應(yīng)2套輸送系統(tǒng)進(jìn)行煤粉的加壓輸送,每套系統(tǒng)向氣化爐的兩個(gè)對(duì)置的煤燒嘴供煤。煤粉過(guò)濾器位于煤粉鎖斗上部,對(duì)輸送合格煤粉起著非常重要的作用。
以煤粉袋式過(guò)濾器S1103A/B為例,其技術(shù)參數(shù)及工作原理簡(jiǎn)介如下。
(1)工作工況
含塵氣體從灰斗進(jìn)入裝有濾袋的過(guò)濾室,粉塵被阻留在濾袋外面,干凈氣體則透過(guò)濾袋,并經(jīng)凈氣室、排風(fēng)管、風(fēng)機(jī)和排氣筒排入大氣中。
(2)清灰工況
當(dāng)濾袋外壁的粉塵層逐漸增厚,除塵器阻力隨之增高,在達(dá)到設(shè)定的壓力值或清灰時(shí)間后,即逐漸輪流進(jìn)行脈沖噴吹清灰。清灰開(kāi)始時(shí),電磁控制閥打開(kāi)脈沖閥,噴吹管便與氣包相通,壓縮空氣(p=0.15~0.25MPa)經(jīng)噴吹口噴向?yàn)V袋,在噴吹的瞬間(0.065~0.085s),高速的壓縮空氣流在其周?chē)a(chǎn)生負(fù)壓,形成引射作用,又可從周?chē)爰s5~7倍于壓縮空氣的氣體,壓縮空氣和引射氣流一道射入濾袋內(nèi)部;由于噴射時(shí)濾袋發(fā)生全面抖動(dòng)和由里向外的反吹氣流的作用,便可有效地清除掉附著、堆積在濾袋外表的粉塵(掉入灰斗中),如此完成全部濾袋的清灰過(guò)程。清灰完畢后,恢復(fù)正常過(guò)濾狀態(tài),進(jìn)入運(yùn)行周期。落入灰斗的粉塵由空氣斜槽排放。

表1 S1103A/B技術(shù)參數(shù)
據(jù)給煤系統(tǒng)工藝要求,在原S7-300系列PLC的基礎(chǔ)上,將控制系統(tǒng)升級(jí)改造為S7-400系列PLC,并與DCS系統(tǒng)結(jié)合,按分散控制、集中管理的原則對(duì)整個(gè)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、監(jiān)控及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的控制。

圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
(1)增加一面控制柜,用于安裝S7-400CPU安裝導(dǎo)軌。并在其上安裝電源模塊PS407、S7-400冗余CPU,及配套同步模塊和通信模塊CP。
(2)采用西門(mén)子分布式PROFIBUS-DP冗余通信方式,將原四套粉煤反吹系統(tǒng)S1103A/B、S1201A/B整合為一套冗余控制系統(tǒng),通過(guò)接口模塊IM153-2與CPU通信。
(3)在原S1103A/B系統(tǒng)上分別增加3塊16點(diǎn)DO數(shù)字量輸出模塊,原S1201A/B系統(tǒng)上分別增加1塊16點(diǎn)DO數(shù)字量輸出模塊。并相應(yīng)完善控制方案,將各倉(cāng)室脈沖閥分開(kāi)激勵(lì)。
(4)完善控制柜內(nèi)控制回路,增加中間繼電器及配套底座和安裝導(dǎo)軌。增加端子排,并完善接線。系統(tǒng)預(yù)留工程師維護(hù)編程接口,實(shí)現(xiàn)操作人員在主控室即可進(jìn)行管理、調(diào)試和監(jiān)控。
以S1103A為例進(jìn)行介紹。S7-400PLC在S1103A控制系統(tǒng)中所實(shí)現(xiàn)的功能:80臺(tái)反吹閥(A1~A80)實(shí)現(xiàn)了順序啟動(dòng),每個(gè)閥門(mén)觸發(fā)時(shí)間200ms,閥門(mén)之間動(dòng)作間隔為5s、8s、10s三種動(dòng)作頻率可選擇(如圖2),啟動(dòng)PLC現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)與DCS遠(yuǎn)程啟動(dòng)可選擇,監(jiān)控點(diǎn)(溫度、壓差、壓力、開(kāi)關(guān)等)全部以現(xiàn)場(chǎng)總線方式引入DCS控制系統(tǒng)監(jiān)控,從而實(shí)現(xiàn)各倉(cāng)室脈沖閥分開(kāi)激勵(lì)。

圖2 脈沖閥自動(dòng)運(yùn)行程序流程
西門(mén)子S7-400H冗余系統(tǒng)較之原S7-300系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)冗余控制,在安全和處理速度上均有質(zhì)的飛躍。通過(guò)接口模塊,可以實(shí)現(xiàn)與原4套系統(tǒng)的無(wú)縫連接;通過(guò)安裝通信模塊,主控可實(shí)現(xiàn)監(jiān)控和操作。同時(shí),對(duì)原系統(tǒng)中的隱患進(jìn)行整改,增加模塊、繼電器和端子排,徹底消除影響生產(chǎn)穩(wěn)定的不安全因素。S7-400H系統(tǒng)具備很高的可用性,其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛:
·控制器發(fā)生故障后再啟動(dòng)的費(fèi)用十分昂貴的場(chǎng)合(一般為過(guò)程控制工業(yè)),如發(fā)生停機(jī),將會(huì)造成重大的經(jīng)濟(jì)損失;
·過(guò)程控制中包含有貴重的材料;
·無(wú)人管理的應(yīng)用場(chǎng)合;
·需減少維護(hù)人員的場(chǎng)合。
自動(dòng)化控制領(lǐng)域中,有容錯(cuò)功能和高可靠性的自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用越來(lái)越多。如氣化煤粉反吹系統(tǒng),系統(tǒng)停機(jī)將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。在這種情況下,只有冗余系統(tǒng)才能滿足高可靠性的要求。高可靠性的SIMATIC S7-400H能充分滿足這些要求。它能連續(xù)運(yùn)行,即使控制器的某些部件(一個(gè)或幾個(gè))出現(xiàn)故障而失效也不受影響。