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氨增壓機(jī)105J1節(jié)能技術(shù)研究及應(yīng)用

2012-01-30 10:49:50許茂深
化工設(shè)計通訊 2012年5期
關(guān)鍵詞:工藝設(shè)備系統(tǒng)

許茂深

(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)

中海石油化學(xué)股份有限公司二期年產(chǎn)450kt合成氨裝置,是由美國KBR(Kellogg &Brown Root)公司總承包,采用KBR公司深冷凈化技術(shù)設(shè)計而成。該工藝具有節(jié)能、易操作和較強(qiáng)的貧氣處理能力等特點。裝置至今已運行335d(本輪周期),打破了2008年的313d長周期記錄。

合成冷凍回路有一臺高壓電機(jī)驅(qū)動的氨增壓機(jī)105J1,長期處于備用(運行)狀態(tài),若按330d/a計算,105J1電機(jī)用電量約為484.6× 104kW·h/a,電費每年約268萬元。而根據(jù)KBR的設(shè)計,正常生產(chǎn)時105J1應(yīng)處于停運狀態(tài);但現(xiàn)實情況是,停運后若遇到尿素裝置突發(fā)停車,將瞬間退回62.5t/h的氨,冷凍系統(tǒng)無足夠能力儲存退回的氨,故105J1在實際生產(chǎn)中一直處于運行狀態(tài)。如何實現(xiàn)105J1停運而又不影響合成裝置的穩(wěn)定運行呢?

1 外送氨工藝流程簡介

富島二期合成裝置氨產(chǎn)品向外界輸送主要有兩條線:尿素裝置正常生產(chǎn)時,熱氨產(chǎn)品通過輸送到尿素裝置,氨增壓機(jī)105J1處于熱備用狀態(tài);尿素裝置停車時,冷氨產(chǎn)品通過送到氨罐,需105J1為系統(tǒng)提供必要的冷量。若尿素裝置停車,系統(tǒng)產(chǎn)氨累積在149D中,工藝人員通過關(guān)閉去149D熱氨(管線),提高105J1的負(fù)荷,增大到氨罐的冷氨輸送量,以達(dá)到平衡系統(tǒng)產(chǎn)氨的目的。

二期合成裝置外送氨系統(tǒng)流程示意如圖1。

圖1 外送氨系統(tǒng)流程示意

2 105J1停運可行性分析

合成裝置向外輸送液氨有兩條線路,一條送尿素裝置(熱氨),另外一條送氨罐(冷氨)。氨增壓機(jī)105J1主要作用是,為合成裝置產(chǎn)氨送氨罐時提供冷量,若合成裝置產(chǎn)氨不送氨罐,105J1便可停下;尿素裝置正常生產(chǎn)時,可通過對合成或尿素裝置負(fù)荷的調(diào)整,維持尿素裝置的用氨量大于或等于合成裝置的產(chǎn)氨量,停止合成裝置向氨罐送氨,可停下105J1;若尿素裝置處于非正常工況,既尿素的用氨量遠(yuǎn)小于合成的產(chǎn)氨量,此時可啟動105J1,實現(xiàn)合成產(chǎn)氨外送氨罐。由以上分析可知,105J1停運,在工藝上可行。

實際生產(chǎn)中,105J1停運后帶來的一個主要問題是,尿素裝置突發(fā)停車后合成裝置產(chǎn)氨的儲存。尿素裝置突發(fā)停車,若確保合成裝置穩(wěn)定運行,就必須把合成產(chǎn)氨儲存或者外送出去,此時已不具備外送條件,必須暫時把產(chǎn)氨儲存起來,及時打通冷氨流程,而105J1啟動、冷氨泵冷泵等流程的打通共需約50min,而冷凍系統(tǒng)儲存不了該時間內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)氨;可以通過液氨受槽149D擴(kuò)容或建新儲罐與冷凍系統(tǒng)一起儲存,確保裝置穩(wěn)定運行,很好地解決此問題。

3 方案SWOT(優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅)分析

氨增壓機(jī)105J1節(jié)能降耗技術(shù)改造最終確定為兩個方案:149D擴(kuò)容方案或新增149D1方案。

149D擴(kuò)容方案(方案一) 工藝流程維持原設(shè)計流程不變,僅增加氨受槽的容積即增加熱氨儲量,洗滌段維持不變。擴(kuò)容149D,設(shè)計直徑2 600mm、長度18 000mm,MAXLL 2 300mm,MINLL 300mm,空筒容積95.5m3,有效容積75m3,可增加氨停留時間40min。

新增149D1方案(方案二) 工藝流程做較大調(diào)整,新增149D1以儲存32.25t的熱氨,且該設(shè)備的氣、液相與120CF2的氣、液相相連,新增149D1容積按55m3(55m3×581kg/m3=31.9t)計算,直徑3 000mm,高度9 000mm,MAXLL 8 000mm,MINLL 0mm,可增加氨停留時間29min。

兩個方案從工藝原理、工藝運行以及設(shè)備制造等方面論證均可行,具體分析如下。

3.1 工藝分析

149D擴(kuò)容方案 本方案只是設(shè)備容積擴(kuò)大,設(shè)備安裝標(biāo)高不變,保持熱氨泵入口壓力不變,容積擴(kuò)大后維持操作溫度不變,閃蒸量不變,對整個工藝系統(tǒng)影響甚微。本方案不新增任何儀表控制系統(tǒng),操作簡便。

新增149D1方案 尿素裝置停車后,熱氨由149D送到149D1中,溫度由40℃降至14.7℃,閃蒸量為7.2%(設(shè)計院核算),105J設(shè)計功率可以滿足此工藝工況,但因尿素304J高壓氨泵機(jī)封為水密封,304J最小流量返回到合成裝置120CF2中,在2009年曾出現(xiàn)2次304J返氨帶水事故,造成105J負(fù)荷大幅度增加,對機(jī)組造成了一定的損傷;若兩種工況疊加(尿素裝置停車及304J返氨帶水),會對機(jī)組造成更大損壞。

總體上講,新增149D1,并增加多組調(diào)節(jié)閥,105J的運行負(fù)荷也增加,且增加了操作難度。

3.2 投資分析

149D擴(kuò)容方案 由于只是替換原底部氨受槽,且汽提段利舊,設(shè)備材料仍采用16MnDR,故設(shè)備投資少。預(yù)計設(shè)備投資45萬元RMB。其余改造如下。

(1)鋼結(jié)構(gòu)工作量:合成框架EL106500平臺上設(shè)備操作重量增加較大,須復(fù)核合成框架的鋼柱,且設(shè)備的支撐梁要增大。

(2)管道改造量:由于設(shè)備增大,設(shè)備接口位置變化,管道局部稍有變化,管道改造量小,也不需額外增加閥門。

(3)儀表:設(shè)備本體的液位計量程增加,遠(yuǎn)傳液位控制不變,只需更換就地液位計即可,不涉及其他儀表投資。

新增149D1方案 本方案由于新增149D1,設(shè)備材料仍采用16MnDR,估計設(shè)備投資42萬元RMB。

(1)鋼結(jié)構(gòu)工作量:改造量大,需新增或改造至少3條管線。

(2)儀表:①新增149D1就地液位計和遠(yuǎn)傳液位計及相關(guān)變送器、電纜;②新增149D1氣相出口壓力調(diào)節(jié)閥及相關(guān)變送器、電纜;③新增149D1入口HIC調(diào)節(jié)閥及相關(guān)變送器、電纜;④新增149D1液相HIC調(diào)節(jié)閥及相關(guān)變送器、電纜;⑤控制室DCS需增加卡件,且調(diào)整組態(tài);⑥新增壓力容器149D1,應(yīng)增設(shè)安全閥。僅儀表項目投資高達(dá)40萬RMB。

3.3 建設(shè)安裝分析

149D擴(kuò)容方案 設(shè)備前期制作完成,大修更換。日常運行中完成步行梯位置更換、管線預(yù)制以及框架的制作;大修期間完成設(shè)備更換、管線焊接等。據(jù)設(shè)計院核算施工所需時間,在大修期間可以完成所有技改施工;經(jīng)吊裝人員核算,100t吊車吊裝無問題。

新增149D1方案 大修之前可以完成設(shè)備的地基建設(shè)、設(shè)備安裝、儀表安裝等,大修占用時間少,但現(xiàn)場沒有合適的安裝位置。

3.4 改造后投用分析

149D擴(kuò)容方案 若尿素裝置突發(fā)停車,在半小時之內(nèi)無需改變?nèi)魏喂に嚥僮?,工藝人員在1h之內(nèi)完成105J1啟動、124J冷氨泵冷泵以及打通流程等工作,及時把冷氨送出。此方案操作人員調(diào)整余度大,人員需求少,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

新增149D1方案 若尿素裝置突發(fā)停車,需及時打通149D到149D1流程,控制好149D1壓力,同時需壓控人員對105J壓縮機(jī)進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整,另一方面需壓縮人員及時啟動氨增壓機(jī)105J1,并對124J冷氨泵冷泵;149D1閃蒸氣(氨)進(jìn)入120CF2后會影響到120CF2的壓力以及溫度,進(jìn)而會影響到合成回路換熱。此方案操作人員需求多,處理需及時,否則會造成對整個系統(tǒng)的影響。

3.5 小 結(jié)

從以上分析可知,149D擴(kuò)容方案與新增149D1方案相比,前者具有工藝運行更穩(wěn)定,投資成本更低,工藝操作更簡單,日常維護(hù)費用低,現(xiàn)場位置易布置等優(yōu)點,推薦使用方案一。

4 改造后節(jié)能及經(jīng)濟(jì)效益分析

自3月份改造以來,系統(tǒng)一直穩(wěn)定運行。在擴(kuò)容后的149D投用初期進(jìn)行了實際演練,效果良好?,F(xiàn)在105J1已停運,達(dá)到了預(yù)期目的,對公司節(jié)能降耗具有重要意義,本次改造總費用為175萬,其中,135萬為設(shè)備購置費用,占總費用的77%。經(jīng)計算,年可節(jié)電484.6×104kW·h(電機(jī)電流64A、電壓6 000V、功率因數(shù)0.92,年運行時間以330d計),合標(biāo)煤1 958t(1kW·h電合標(biāo)煤0.404 0kg);電價以0.553元/(kW·h)計,每年可節(jié)約電費268萬元,則7個多月即可收回投資。

總之,本改造項目根據(jù)工藝的特點,進(jìn)行研究與分析,找出節(jié)能降耗的突破口,而又不影響到裝置的穩(wěn)定運行。

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