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吹風(fēng)氣余熱回收裝置運(yùn)行總結(jié)

2012-01-30 10:49:46王維兵
化工設(shè)計(jì)通訊 2012年5期
關(guān)鍵詞:煙氣設(shè)備

王維兵

(山西蘭花科創(chuàng)化肥分公司,山西晉城 048000)

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化肥分公司合成氨生產(chǎn)能力達(dá)180kt/a,尿素300kt/a,甲醇10kt/a。現(xiàn)有三套造氣裝置,共17臺(tái)煤氣爐(φ2 650mm),常開13臺(tái)。其中一套造氣產(chǎn)生的吹風(fēng)氣配有10t/h余熱鍋爐。該裝置自去年改造后,效果良好,可回收4~5臺(tái)爐的吹風(fēng)氣,產(chǎn)汽量可達(dá)10t/h以上,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。二套造氣常開5臺(tái)煤氣爐,配有15t/h余熱鍋爐,由于原裝置換熱效果差,實(shí)際運(yùn)行中只能回收2~3臺(tái)爐吹風(fēng)氣,且系統(tǒng)煙氣正壓嚴(yán)重,可燃物燃燒不完全,排煙溫度高、粉塵含量超標(biāo)嚴(yán)重,故蒸汽產(chǎn)量低,無(wú)法滿足生產(chǎn)和環(huán)保要求。為此,我分公司委托安徽阜陽(yáng)市節(jié)能化工工程有限公司進(jìn)行整體設(shè)計(jì)安裝、技術(shù)指導(dǎo)和開車調(diào)試。2012年4月投運(yùn)后,可回收6臺(tái)爐的吹風(fēng)氣。系統(tǒng)微負(fù)壓運(yùn)行,煙氣中可燃物燃燒完全,煙氣達(dá)標(biāo)排放,整體狀況良好,達(dá)到了本次技術(shù)改造的目的。

1 新吹風(fēng)氣回收裝置

1.1 工藝流程

造氣工段各臺(tái)造氣爐產(chǎn)生的250℃吹風(fēng)氣進(jìn)入吹風(fēng)氣總管,經(jīng)旋風(fēng)除塵器除塵后,與高溫空氣預(yù)熱器送來(lái)的400℃高溫空氣經(jīng)混燃器混合后進(jìn)入燃燒爐燃燒。與此同時(shí),從合成送來(lái)的弛放氣經(jīng)減壓后入緩沖罐、安全水封,與低溫空氣預(yù)熱器送來(lái)的150℃助燃空氣在燃燒器內(nèi)混合燃燒,產(chǎn)生的高溫?zé)煔馊肴紵隣t,從而保證燃燒爐內(nèi)的溫度保持在750~900℃的安全燃燒溫度。燃燒爐出口的(800~950℃,42 000m3/h)高溫?zé)煔庖来芜M(jìn)入高溫空氣預(yù)熱器、蒸汽過(guò)熱器、余熱鍋爐、軟水加熱器、第一空氣預(yù)熱器,熱量階梯利用后,被引風(fēng)機(jī)抽送至簡(jiǎn)易煙道噴淋裝置,除塵后直接放空。

1.2 主要設(shè)備

主要設(shè)備規(guī)格、型號(hào)見(jiàn)表1。

表1 主要設(shè)備規(guī)格、型號(hào)

1.3 技術(shù)特點(diǎn)

(1)燃燒爐 由于此次改造時(shí)間緊、任務(wù)重,且場(chǎng)地十分有限,因此燃燒爐在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。原計(jì)劃將直筒段加高3m,但由于受場(chǎng)地限制(上部有皮帶走廊),因此將直筒體加高1.5m。由平頂改為錐頂結(jié)構(gòu)。混燃器改在頂部,因此增加了燃燒空間,在整體結(jié)構(gòu)上更加合理、安全可靠。由于原蓄熱層采用格子磚結(jié)構(gòu),實(shí)際運(yùn)行中極容易出現(xiàn)積灰堵塞。此次改造重新設(shè)計(jì)蓄熱層,采用四層折流式蓄熱層,這樣既可以保證可燃?xì)怏w和助燃?xì)怏w(空氣)多次反復(fù)混合接觸著火燃燒和燒盡,又消除積灰堵塞,達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行的良好效果。由于原燃燒爐基礎(chǔ)較低,下部清灰極不方便,因此改造時(shí)在原有灰池的外面重新制作一個(gè)沉灰池,將灰漿沖至外面的灰池,這樣,大大方便了操作,保證了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(2)旋風(fēng)除塵器 由于我分公司造氣系統(tǒng)長(zhǎng)期摻燒型煤,吹風(fēng)氣中粉塵含量高,造成吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)中設(shè)備堵塞嚴(yán)重。此次改造,在燃燒爐之前增加了一臺(tái)新型結(jié)構(gòu)的旋風(fēng)除塵器,該除塵器除了具有原有除塵器的特點(diǎn)外,下部增設(shè)了擴(kuò)張段,內(nèi)部增加一整流錐,這樣,既可除去大直徑的粉塵,又防止了細(xì)小粉塵隨氣流帶出,除塵效果十分明顯。

(3)蒸汽過(guò)熱器 蒸汽過(guò)熱器換熱管采用蛇形管錯(cuò)排,與高溫?zé)煔饽嫦驌Q熱。在進(jìn)口集箱上設(shè)置了一條外供蒸汽管,開停車時(shí)利用外供蒸汽,對(duì)蒸汽過(guò)熱器進(jìn)行降溫,防止其過(guò)熱燒壞。

(4)高溫空氣預(yù)熱器 高空預(yù)熱器為列管式結(jié)構(gòu),采用耐熱鋼光管形式,一端焊接,另一端為密封自由端,可有效避免熱脹冷縮因素對(duì)設(shè)備造成的損壞,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

(5)軟水加熱器 軟水加熱器的換熱管采用橫置式翅片管結(jié)構(gòu),既強(qiáng)化傳熱,又能夠有效防止積灰。

(6)吹灰器 針對(duì)我分公司吹風(fēng)氣中粉塵含量較大的實(shí)際情況,此次改造中增設(shè)了五臺(tái)吹灰裝置,安裝位置為,余熱鍋爐對(duì)流管上中下布三臺(tái),軟水加熱器與低溫空預(yù)器設(shè)備前各一臺(tái)。其工作原理是通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)跑車和吹灰槍管,槍管上的噴頭在爐內(nèi)旋轉(zhuǎn)噴出過(guò)熱蒸汽(0.8MPa),吹掃換熱設(shè)備受熱面上的積灰和結(jié)渣。根據(jù)各設(shè)備受熱面的大小,選擇不同的吹掃半徑,依據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況定期吹灰,保證各換熱設(shè)備高效、穩(wěn)定運(yùn)行。

(7)煙囪簡(jiǎn)易噴淋裝置 為了降低煙塵的黑度,在引風(fēng)機(jī)出口煙道上加裝五組實(shí)心錐噴頭,采用循環(huán)水進(jìn)行噴淋。由于實(shí)心錐具有噴淋面積大,不易堵塞的特點(diǎn),因此除塵效率較好,能滿足要求。

2 裝置運(yùn)行情況

該裝置2012年3月施工安裝結(jié)束,4月初烘爐后,4月10日正式投入生產(chǎn)運(yùn)行。

(1)由于燃燒爐內(nèi)襯較厚,烘爐初期應(yīng)控制較低的升溫速率,防止大量水分急劇蒸發(fā)對(duì)內(nèi)襯造成損壞。具體做法是,先期在燃燒爐底部配置簡(jiǎn)易的點(diǎn)火裝置,可保證有效調(diào)控升溫速率,使耐火材料中的水分均勻緩慢蒸發(fā)出來(lái),防止內(nèi)襯出現(xiàn)裂紋,甚至大面積脫落等現(xiàn)象的發(fā)生。后期采用在爐頂燃燒器點(diǎn)火烘爐,以提高爐溫、強(qiáng)化烘爐質(zhì)量。當(dāng)然,任何時(shí)候開車點(diǎn)火前,均須做好安全置換和隔離工作,特別是在滅火等情況后,必須徹底置換合格才能重新點(diǎn)火。

(2)運(yùn)行中應(yīng)注意的問(wèn)題

① 送吹風(fēng)氣時(shí),一定要注意燃燒爐內(nèi)溫度是否高于安全燃燒溫度,即是否大于吹風(fēng)氣等氣體中幾種主要可燃組分的著火點(diǎn)。一般要求蓄熱層爐溫超過(guò)750℃,并且隨著吹風(fēng)氣的不斷送入密切注意爐溫的變化,及時(shí)作相應(yīng)的調(diào)節(jié),要特別注意觀察配風(fēng)閥是否與造氣吹風(fēng)氣回收閥同步啟閉。

②燃燒爐爐溫正常后,注意水管鍋爐、過(guò)熱器的工作壓力,嚴(yán)禁超壓,注意水管鍋爐保持正常水位。

③鍋爐應(yīng)連續(xù)給水,以保持正常水位,不允許水位低于最低水位或高于最高水位。

④系統(tǒng)開車初期,必須引用外來(lái)蒸汽冷卻過(guò)熱器換熱管束,不允許加水來(lái)冷卻過(guò)熱器。同時(shí)打開配風(fēng)閥組的近路閥,以確保高溫空預(yù)器管內(nèi)有冷空氣流動(dòng),防止燒壞管束。回收系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,因?yàn)榇碉L(fēng)氣的送入具有不連續(xù)性,所以該近路閥應(yīng)始終保留一定的開度。

⑤當(dāng)鍋爐超壓,蒸汽需放空時(shí),應(yīng)在過(guò)熱器出口或過(guò)熱器后其他管路上放空,不允許在上鍋筒放空,目的在于鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽全部通過(guò)過(guò)熱器,使過(guò)熱器的換熱管得到充分的冷卻。

3 改造效果及經(jīng)濟(jì)效益

改造后可全部回收六臺(tái)爐的吹風(fēng)氣,解決了較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)困擾我分公司吹風(fēng)氣直接放空污染環(huán)境的問(wèn)題,煙氣經(jīng)水膜除塵組合式煙囪除塵后放空,粉塵含量不超過(guò)100mg/m3,林格曼黑度一級(jí),極大地改善了工作環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。

本套裝置總共投資250萬(wàn)元,現(xiàn)汽量達(dá)12t/h以上(由于受限電影響,生產(chǎn)未達(dá)到滿負(fù)荷,正常運(yùn)行5臺(tái)φ2 650mm煤氣爐),多產(chǎn)汽6t/h。蒸汽價(jià)按100元/t、年運(yùn)行300d計(jì),則年增效益432萬(wàn)元。6個(gè)月可全部收回投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

4 結(jié) 語(yǔ)

15t/h吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造投運(yùn)后,系統(tǒng)微負(fù)壓穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)汽量及各項(xiàng)控制指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,各項(xiàng)指標(biāo)均有所優(yōu)化,解決了制約生產(chǎn)的許多問(wèn)題,達(dá)到了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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