李 強
(中海石油化學股份有限公司,海南東方 572600)
合成氨裝置在2012年檢修開車后,脫碳工況一直存在問題,吸收塔出口二氧化碳微量超標。我們在多種影響微量的因素中,找到再生塔再生工況差的原因,下面詳細介紹。
經變換后的工藝氣中CO2含量在19.02%左右。本裝置采用改良苯菲爾法脫除工藝氣中的CO2,吸收劑為碳酸鉀溶液,由兩段吸收,兩段再生,四級噴射閃蒸組成。反應如下:

這是一個可逆過程,脫碳溶液中K2CO3吸收CO2生成KHCO3,KHCO3又在加熱、減壓的條件下放出CO2,重新變成K2CO3。前一個過程是吸收過程,后一個過程是CO2再生過程。經過吸收塔的工藝氣CO2含量小于0.1%,再生后CO2純度為98.5%。
生產負荷FC03013 27.24km3/h
脫碳吸收塔出口微量AR06001 0.056%
再生塔05C002底部溫度TI05011 123.7℃
05P005運行,脫碳小循環
設計指標是FC03013 28.6km3/h,TI05011 128℃,AR06001<0.1%。
影響微量的因素有堿液循環量;堿液再生溫度;堿液冷卻溫度;貧液、半貧液分配;系統壓力;氣液接觸;堿液組分。目前,堿液組分正常,循環量正常,貧液,半貧液流量分配正常,系統壓力正常,堿液冷卻和氣液接觸也正常。脫碳小循環無法停止。脫碳小循環是從再生塔05C002底部退液至地下槽,再通過05P005打回05C002塔內。當停下05P005時,再生塔塔底再生溫度低,吸收塔出口微量超標,具體如下。
TI05011 121.6℃,AR06001 0.187%。設計指標為TI05011 128℃,AR06001<0.1%。
從以上情況可以得出再生溫度出現問題的結論。影響再生溫度的因素有哪些?再生熱源,再生壓力,再生塔塔件問題。再生熱源包括以下幾方面。
(1)再沸器05E001間接供熱。
(2)輔助再沸器05E002間接供熱。
(3)低壓蒸汽發生器04E003間接供熱
(4)管網來LP蒸汽直接供熱。
(5)閃蒸槽05D002閃蒸蒸汽的內部熱量。
05E001,05E002堿液循環描述堿液自05C002下塔折流板處進入05E001殼程,經過溢流進入05E002殼程,再經過溢流至再生塔底部。而05E001,05E002殼程氣相全返回再生塔。
(1)05E002分析
05F101現場玻璃液位計有兩塊,全為滿液位,但主控指示為30%~40%。開玻璃液位計導淋排放,發現上部液位計液位為假液位,全是蒸汽。

圖1 再生塔流程簡圖1—再生塔05C002;2—再沸器05E001;3—輔助再沸器05E002;4—低壓蒸汽發生器04E003;5—給水預熱器04E004;6—工藝冷凝液脫氣器05C003;7—冷凝液閃蒸槽05F101
開05E002管側出口管線至05F101上的導淋,發現大部分是蒸汽,僅有少量冷凝液。
05C003壓力PC05001 0.35MPa(設計0.28MPa),05C003蒸汽量FC05001 16~17t/h,05C003下塔溫度TI05001 149℃(設計145℃),TI05011 121.6℃,05C003出口微量AR05001 15μS/cm(設計50μS/cm),05F101頂部煙囪放空量大。
對以上三種現象進行分析,發現在工藝冷凝液脫氣器05C003高壓力時,下塔溫度高,出口微量合格,說明05C003汽提正常。但是煙囪放空多,在05E002出口排大量蒸汽,結合上面的情況,說明05E002換熱不好。換熱不好的原因可能是換熱蒸汽問題,或者堿液循環問題。但是在小循環建立時05E002換熱就好,直接證明是堿液循環問題。05E002管程進口設計溫度143.2℃,出口設計溫度141.9℃,溫差有1.3℃。測量05E002管程進口溫度135℃,出口溫度126℃,溫差有9℃。雖然設計溫度是在滿負荷時的溫度,但是溫差可以體現換熱器的換熱好壞,同時可以證明05E002自身無問題,什么原因造成05E002循環不好?我們繼續分析。
(2)05E001、04E003、04E004分析

表1 05E001溫度 ℃

表2 04E004溫度 ℃

表3 04E003溫度 ℃
從表1~3的數據可以看出,05E001換熱效果差,管側設計溫差27℃,而現場監測數據只有8℃,即使有偏差,也說明熱量下移進入04E004。見表2,04E004管側、殼側溫差比設計值還好。
(3)管網來LP蒸汽直接供熱
管網來LP蒸汽FC05011 4.57t/h(設計),為提高再生塔下塔溫度,我們把蒸汽加到6t/h,雖然再生溫度有些變化,但是吸收塔微量還是超標。所以問題不是出在這里。
(4)05D002閃蒸蒸汽的內部熱量
閃蒸槽05D002有四個噴射器,噴射壓力逐級降低。05D002做功好壞,可以通過壓力體現。第一級壓力設計值是PI05010 0.075MPa,第四級壓力設計值是PI05012 0.048MPa,目前,PI05010 0.052MPa,PI05012 0.025MPa,壓力比設計值還低,說明05D002閃蒸得好,熱量回收充分。
05E001熱負荷42.4MJ/h,05E002熱負荷17.8MJ/h,05E001換熱起主要作用。雖然05E002在脫碳小循環運行的情況下可以穩定脫碳工況,但是TI05011仍然沒有達到預期溫度。05E001換熱效果差。
(1)05E001殼程進液問題(進堿液量對換熱效果起著重要作用)。

圖2 折流板簡圖
再生塔目前工況是下塔液位正常。說明堿液通過折流板的折板溢流到下塔,滿足下塔液位。如果發生折流板溢流,首先要檢查05E001是否滿液,通過圖1可以知道,如果05E001滿液,它的氣相管一定有溶液,對05E001而言一定發生嚴重的水擊現象。但是目前工況并沒有發生水擊現象,說明05E001沒有滿液。沒有滿液發生溢流,說明折流板發生部分堵塞現象。從圖2可以看到,折流板在再生塔內成85°,05E001入口處還有金屬篩網。05C002有57.95m高,上塔直徑4 040mm,下塔直徑2 670mm。這種容器只有在角落里才會發生堵塞,而下塔折流板正是在角落處。并且,本次檢修前系統換了三爐催化劑(脫硫,二段爐,低變),大量粉塵進入脫碳系統(開車初期吸收塔微量高也是因為堿液臟的緣故)。
從圖2可以了解到,折流板的折板有600mm高,堿液臟,在折流板處也很容易形成氣泡,由于有氣泡,可能使堿液部分進入05E001,部分通過溢流進入下塔。
(2)05E001殼程出口管線堵,應該在05E001一側,因為05E002循環是正常的。
通過再生塔再生工況差的原因分析,對于堿液臟,我們要加強堿液的過濾,另外通過藥品改善溶液的狀況。對于折流板堵,我們需要在停車時處理。