王效柱,李祥苓,端木顏峰,王樹春,趙新普,姜受坤,李曙光
(1.華電國際鄒縣發電廠,山東 鄒城 273522;2.華電漯河發電有限公司,河南 漯河 462000)
華電國際鄒縣發電廠(以下簡稱鄒縣電廠)是一座特大型坑口電站,裝機容量4 540 MW(4×335 MW+2×600 MW+2×1 000 MW),其中,4×335 MW機組是上海汽輪機廠20世紀70年代設計生產的N300-165/550/550型亞臨界壓力、四缸四排汽、中間再熱、沖動凝汽式汽輪機,于1985—1989年建成投產,并在2001—2003年進行了增容改造,機組改造后型號為N335-16.18/538/538型亞臨界壓力、四缸四排汽、中間再熱、沖動凝汽式汽輪機,機組實際熱耗為7984 kJ/(kW·h)。鑒于國家節能減排及國計民生方面的需求,為改善當地城市居民的生活條件,滿足鄒城市日益增大的采暖供熱需求,提高機組經濟性與企業效益,鄒縣電廠于2010年3月對一期2×335 MW純凝機組進行了供熱改造。
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程主要內容為:對#1,#2汽輪機本體進行改造,廠區內建設供熱首站,并通過廠區內新設的熱網管道與鄒城市熱力管網連接,主要滿足鄒城市采暖熱負荷。一期供熱改造包括#1和#2機組汽機本體、汽機供首站蒸汽管道及疏水管道改造。機組供熱蒸汽參數為0.35 MPa/232.1℃,供汽量為 600 ~700 t/h。#3,#4機組改造納入二期供熱改造,首站本期按2臺機組改造并留有擴建余地。
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程供熱抽汽從中壓缸至低壓缸導汽管上接出至熱網首站,蒸汽參數為0.35 MPa/231.5℃,2臺機組最大抽汽量約700 t/h。中壓缸至低壓缸導汽管上裝有調節閥以調整抽汽壓力和流量,供熱抽汽管道上依次裝有電動蝶閥、氣動止回閥、快關閥、安全閥以及電動關斷閥。
汽輪機中、低壓聯通管水平管段上加裝抽汽壓力調控碟閥(下部加裝彈性支撐)實現調整抽汽供熱,改造為熱、電聯供機組,改造后供熱工況下單臺機額定抽汽量為325 t/h(聯通管道公稱直徑為DN 1320 mm(閥門和三通處考慮補強),位于聯通管上的供熱調節蝶閥為DN 1300,供熱安全閥為DN 500/600,聯通管以外的抽汽快關閥、抽汽氣動逆止閥和電動隔斷閥均為DN 1400)。為方便安裝和檢修,聯通管上設置了必要的連接法蘭。聯通管上的抽汽壓力調控碟閥投入采暖抽汽壓力閉環控制,控制供熱壓力。供熱抽汽投入流程設置為:在滿足條件后,點擊供熱抽汽投入按鈕,供熱抽汽處于手動開環方式,點擊供熱增按鈕,關小供熱抽汽蝶閥,使機側的供熱抽汽壓力逐漸升高;當汽機側的供熱抽汽壓力到達抽汽止回閥打開壓力時,抽汽止回閥開啟,對外供暖;此后,操作供熱增、減按鈕,控制抽汽量。如需投入供熱抽汽壓力反饋,則點擊供熱自動/手動按鈕投入自動,此時可設定抽汽壓力目標值,自動進行壓力調節。在液壓件故障失電、失信號狀態下,抽汽壓力調控碟閥具有保位功能。
2.2.1 熱網首站熱力系統設計
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造對外供熱介質采用熱水,供水溫度為130℃,回水溫度為60℃,循環水量為6 600 t/h。熱網首站共設3臺熱網加熱器,不設備用加熱器,2臺熱網加熱器運行時可滿足66%以上的供熱負荷;4臺熱網循環水泵中,3臺運行,1臺備用;設置1個凝結水回收水箱,3臺疏水泵中,2臺運行,1臺備用。為使熱網循環水泵在各種工況下均能達到滿出力,節約廠用電,采用變頻調節裝置。供水母管上裝有流量測量裝置,用于監測送往熱網二級站的熱水流量。在回水母管入口裝有電動自動排污過濾器,定期去除熱網回水中的雜質。為監測回水流量,裝有回水流量的測量裝置。與外網的設計分界在廠區圍墻外1m處,外網所需熱網供水壓力為1.80~1.85 MPa,熱網回水壓力為0.35 ~0.40 MPa,回水定壓為0.40 MPa。
根據CJJ 34—2002《城市熱力網設計規范》要求,熱網補充水源有2路。正常補水是將化學除鹽水進入大氣式除氧器除氧后,經熱網補水泵補入熱網循環水回水管道,最大補水量為熱網循環水的2%。共設1臺大氣式除氧器,2臺補水泵,其中1臺運行,1臺備用;事故補水為工業水,最大補水量為熱網循環水量的4%。利用熱網補充水泵作為系統靜態定壓泵。
3臺熱網加熱器分期建設,根據該工程分期建設的具體情況,3臺熱網加熱器配套設置4臺熱網循環水泵。
供熱回水溫度為60℃,熱網回水經循環水泵升壓后進入熱網加熱器,經加熱器升溫后(130℃)的高溫熱水進入供熱水母管。供水母管上裝有流量測量裝置,用于監測送往熱網二級站的熱水流量。
熱網加熱器疏水至疏水箱,疏水箱汽側與蒸汽管道連通,可擴大熱網加熱器水側容積,有利于熱網加熱器水位的控制。疏水至汽輪機#3低壓加熱器入口,進入機組熱力系統。
2.2.2 熱網首站電力系統設計
2.2.2.1 電氣部分
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程在熱網首站內設2段6 kV段,為熱網首站的高壓負荷提供電源,2段之間設聯絡開關。熱網首站6 kV段的進線電源分別由#1與#2機組的主廠房6 kV段提供。熱網首站內就地設電動機控制中心(MCC)段為熱網首站的低壓負荷提供電源,MCC進線電源由#1與#2機脫硫動力中心(PC)段提供。熱網首站內設直流分屏,為6 kV段提供控制電源,直流分屏電源由一期脫硫島內直流屏提供。
2.2.2.2 電氣控制與保護
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程熱網首站內的電氣系統全部納入熱網首站分散控制系統(DCS)。所有6 kV進線、聯絡和饋線開關均由DCS控制和監視,變頻器的啟、停和頻率控制也由熱網首站DCS實現。6 kV高壓電動機采用微機式綜合保護裝置,放置于6kV開關柜;380V廠用系統及電動機由空氣開關脫扣器及熔斷器實現保護。變頻器的過熱保護、短路保護及接地故障由變頻器自身的保護裝置實現
2.2.2.3 照明、檢修、通信、接地
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程熱網首站內設置正常照明系統和緊急疏散事故照明系統。正常、事故照明網絡電壓為380,220 V;照明箱電源由熱網首站內MCC段提供;疏散照明由自帶蓄電池的燈具實現。熱網首站內設置檢修箱,檢修箱電源由首站MCC段提供,熱網首站內設置生產管理電話和生產調度電話,由附近的通信接線箱引接。熱網首站內設接地網,首站內電氣設備應與接地網連接。熱網首站接地網與廠區主接地網多點相接。
2.2.2.4 電纜設施
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程熱網首站6 kV電力電纜選用交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套三芯電力電纜,型號為ZRC-YJY22-6/6 kV。控制電纜選用ZRC -kVV22-0.45/0.75kV 或ZRC-kVVP22-0.45/0.75 kV 型聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制(屏蔽)電纜。
2.2.3 熱網首站控制系統設計
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程熱網首站監控采用以DCS為基礎的計算機控制系統,實現就地無人值守,設置閉路電視監視系統,納入全廠閉路電視監視系統。在就地人員的巡回檢查和配合下,最終實現以LCD/鍵盤為中心的集中監視和控制,在值班人員少量干預下自動完成熱網首站的啟動/停止、正常運行的監視控制和異常工況處理。為保證系統調試、啟動初期以及生產巡檢時運行操作,熱網首站系統在就地控制室設有監控上位機,以方便就地巡回檢查并最終實現在機組DCS上進行監控。
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組供熱改造工程根據工藝系統規劃布置方案,熱網首站擬采用就地控制站,設置1對控制器并設置2個操作員站及1個工程師站作為臨時值班點,分別通信至主廠房#1,#2機組DCS。熱網首站DCS留有與廠外熱網二級站的通信接口。
熱網首站DCS控制系統將為廠級監控信息系統(SIS)提供符合要求的軟、硬件接口,采用專用、可靠的安全隔離設施,使得能在上級網絡中監視熱網首站的所有測點。
鄒縣電廠2×335MW純凝機組供熱改造工程完成后,每年可節約標準煤25.5萬t,直接減少二氧化碳排放5.87萬t、二氧化硫排放7650 t、粉塵排放1592 t,減少灰渣排放11.8萬t、廢水排放50萬t,具有顯著的環保效益及社會效益,節能減排成效顯著。
鄒縣電廠335 MW純凝發電機組供熱改造前熱耗是7984 kJ/(kW·h),通過改造,在供熱流量325 t/h的工況下機組熱耗可達6767kJ/(kW·h),在最大供熱工況下機組熱耗可達6 690 kJ/(kW·h);機組改造前發電標準煤耗為309.04 g/(kW·h),機組改造后供熱期間發電標準煤耗為271.76 g/(kW·h),同期下降37.28g/(kW·h);機組全年平均發電標準煤耗為295.01g/(kW·h),同期下降14.03g/(kW·h)。機組經濟性得到極大提高。
鄒縣電廠2×335 MW純凝機組改造為同型機組供熱改造在經濟和技術上提供了支撐,在不影響機組可靠性的前提下,直接抽取一定數量的機組中壓排汽作為居民取暖或制冷用汽的改造模式,為600 MW及以上等級機組的供熱設計和改造提供了依據,為我國節能減排工作提供了更廣闊的決策平臺。