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采用水基溶劑提取芒果苷的工藝研究

2012-01-25 07:36:06李學堅杜正彩鄧家剛
中成藥 2012年1期
關鍵詞:工藝影響

李學堅,杜正彩,鄧家剛*

(1.廣西醫科大學藥學院,廣西南寧530021;2.廣西中醫學院新藥研究開發中心,廣西南寧530023)

芒果苷是芒果葉Mangifera indica L.的主要活性成分,具有鎮咳、祛痰、平喘等作用[1],現有文獻都是采用有機溶劑提取[2-3]。作者開發了一種水基提取溶劑,結合大孔樹脂吸附和脫色技術,從芒果葉中提取高純度芒果苷,形成新的高純度芒果苷生產工藝,結果報道如下。

1 儀器與試藥

美國Waters 515高效液相色譜儀,2487紫外檢測儀,威瑪龍色譜工作站。

芒果苷對照品(批號111607-200402)、磺胺甲唑(批號100025-200904)均購自中國食品藥品檢定研究院。D101大孔樹脂(批號200811257)、D301大孔樹脂(批號200706171),均購自西安電力樹脂廠。95%酒精(批號20090112,食品級),購自廣西南寧糖廠。定量測定用試劑為色譜純,水為重蒸水;其余制劑為分析純。芒果葉,經廣西中醫學院中藥鑒定教研室林安平副教授鑒定為Mangifera indica L.的葉子。

2 方法

2.1 工藝流程鮮芒果葉→弱堿性水煮→濾去藥渣→濾液調pH值<6→濃縮→靜置→濾取沉淀得芒果葉粗提物→強酸水熱溶解→靜置冷至室溫→濾取上清液→上D101柱吸附→稀醇溶液洗脫→洗脫液→上D301柱除雜質→收集流出液→回收溶劑至少量→析出芒果苷粗品→55%乙醇回流重結晶→芒果苷產品。

2.2 芒果苷測定按文獻[4]。

3 結果

3.1 提取用水pH值的影響預試結果表明,用NaOH、KOH、Ca(OH)2、Na2CO3等無機堿調節水的pH值均可。用NaOH調節不同pH值,提取結果見表1,綜合考慮堿的用量和芒果苷的提取效率,采用pH值為9。

表1 不同pH值對提取效果的影響(n=3)

3.2 煎煮用水量的影響6等份鮮芒果葉,分別用不同倍量的pH值為9水煮沸提取1 h,時間到立即濾取煎液,調pH值為5,測定水提液中芒果苷,計算芒果苷提取率,見表2。繪制曲線圖(圖略),拐點出現在10倍量。為保證工藝操作的穩定性,選用12倍量。

表2 不同水量對芒果苷提取率的影響(n=3)

3.3 煎煮時間的影響5等份鮮芒果葉碎片,分別用12倍量pH值為9水煮沸0.25,0.5,1,1.5,2 h,時間到立即濾取煎液,調pH值為5,測定水提液中的芒果苷,計算芒果苷的提取率,見表3。繪制曲線圖(圖略),拐點在1 h;拐點后提取率增加甚緩,但考慮工藝操作的穩定性,選1.5 h。

3.4 煎煮次數的影響表3數據表明,單煮1次,芒果苷的提取率達91.47%,煮第2次意義不大。

表3 不同煎煮時間對芒果苷提取率的影響(n=3)

3.5 調節提取液pH值的影響預試驗結果表明,用HCl、H3PO4、H2SO4調節提取液的pH值均可。用HCl將提取液分別調節pH值為3、4、5、6、7,濃縮,pH3~6均可得到沉淀,且其中的芒果苷量相差不大;pH7的沉淀不明顯,溶液呈難以過濾的混懸狀。綜合生產成本和生產設備條件,選用pH值為5。

3.6 濃縮倍數的影響提取液調pH值為5后分成等體積,分別濃縮至1∶0.5、1∶1、1∶1.5、1∶2、1∶3(鮮芒果葉質量∶濃縮液體積),放冷至室溫,靜置48 h,結果表明,1∶0.5的成稠液狀,沉淀甚少;1∶1、1∶1.5、1∶2、1∶3的均有沉淀出現,但1∶1的因液體較黏,沉淀相對較少,母液呈混懸狀;1∶3的母液清,但沉淀較少。1∶1.5、1∶2的較好,母液和沉淀分離清楚,且得膏率相差很小,因此選1∶1.5~1∶2。

3.7 濃縮液靜置時間的影響提取液調pH值為5后,濃縮至1∶1.5(鮮芒果葉質量∶濃縮液體積),放冷至室溫,靜置24、36、48、60、72 h,結果表明,24~36 h,母液呈混懸狀;48 h后,沉淀明顯,母液與沉淀分層清楚。

3.8 溶解粗品用水的pH值的影響預試驗結果表明,用HCl、H3PO4、H2SO4調節溶解粗提物的水的pH值均可;下面選用HCl。稱取等量芒果葉粗提物,分別用100倍量的pH1、2、3、4、5、6、7的溶解用水煮沸1 h,放冷,測定水中的芒果苷。結果表明,pH1~3的水能將大部分粗提物溶解,98%以上的芒果苷溶于水中;而pH>4的水,粗提物溶解不理想,只有少部分芒果苷溶于水中。工藝選用pH值2~3。

3.9 溶解粗提物的用水量的影響將5等份芒果苷粗提物,分別用25、50、75、100、150、200倍量的pH值為3的水煮沸1 h,靜置并冷至室溫48 h。結果表明,75倍量以下的,粗提物溶解不完全;100倍以上的,粗提物大部分溶解。工藝采用100倍量。

3.10 靜置時間及溶液溫度將芒果葉粗提物用100倍量pH值為3的水煮沸1 h,分成3等份,分別靜置24、36、48 h。結果表明,36 h以后,溶液中的固形物能很好地沉降,分層清楚。但考慮到大生產中降溫需要更多的時間,因此工藝采用48 h。

3.11 D101上柱體積流量的影響將D101濕法裝柱,長徑比(樹脂流床高度∶柱內直徑)為12。將芒果苷粗品用200倍量pH值為3的水煮沸1 h,靜置48 h,濾取濾液,以不同體積流量過柱,檢測流出液中開始出現芒果苷時的總的流出體積,見表4。繪制曲線圖(圖略),出現下降的拐點在3 BV/h(Body volume per hour)處。出于操作的穩定性考慮,工藝采用體積流量為2~3 BV/h。

表4 不同體積流量對D101柱吸附的影響(n=3)

3.12 D101柱洗脫體積流量的影響用70%乙醇水溶液對吸附飽和的D101柱進行洗脫,測定洗脫液中芒果苷,計算洗下90%芒果苷時的總洗脫液體積,見表5。繪制曲線圖表明(圖略),洗脫液體積隨洗脫速度的變大而變大,說明洗脫速度越大,洗脫效果越差,兩者呈線性關系,因此洗脫速度應越小越好。前期試驗結果顯示,洗脫體積流量為1BV/h時,洗脫效果很好,但會出現芒果苷在洗脫液中析出而影響操作的情況。因此,洗脫體積流量選擇2~3 BV/h,認為是比較適宜的。

表5 不同洗脫體積流量對D101柱解吸附的影響(n=3)

3.13 體積流量對脫色效果的影響將等體積(5 BV)D101洗脫液,用不同的速度通過D301柱進行脫色,然后收集全部的流出液,濃縮到0.5 BV,觀察芒果苷結晶及母液的情況。見表6。表中數據說明,流速小于4 BV時是可行的。結合洗脫體積流量,以及芒果苷粗品析出情況,建議采用2~3 BV/h。

表6 體積流量對D301柱脫色效果的影響(n=3)

3.14 D301脫色樹脂的用量不同的D101∶D301質量比值,對料液的脫色效果有明顯影響。實驗按不同的D101∶D301用量比例將D301樹脂裝柱,然后將等量的D101柱洗脫液通過D301柱,收集流出液,濃縮到0.5 BV,觀察芒果苷結晶情況,以及母液的情況,見表7。D101∶D301=1∶0.4~0.6時,脫色效果好,且芒果苷損失少??紤]到生產中脫色效果的衰退、安全系數等因素,工藝采用1∶0.5。

3.15 工業化生產驗證實驗根據上述工藝優化結果,制訂的大生產工藝如下:鮮芒果葉,不用切碎,用12倍量pH值為9的NaOH水溶液煮沸1.5 h,水提液趁熱用HCl調pH值為5,濃縮至1∶1.5~1∶2(鮮芒果葉質量∶濃縮液體積),靜置48 h,濾過,濾餅用100倍量pH值為2~3的HCl水溶液煮沸溶解,靜置48 h,濾過,濾液上D101柱,體積流量2~3 BV/h,吸附飽和后用70%乙醇溶液洗脫,體積流量2~3 BV/h,洗脫液接著上D301柱,體積流量2~3 BV/h;收集流出液,回收乙醇,析出芒果苷粗品;粗品用100倍量的55%乙醇回流溶解,濾過,濾液回收溶劑,析出芒果苷;如此重結晶1~2次,即可得到純度不小于95%的芒果苷產品。工藝在廣西邦爾藥業有限公司投入工業化生產,其中3批見表8。

表7 D301用量對脫色效果的影響(n=3)

表8 工業化生產結果

4 討論

4.1 作者曾開發一種制備高純度芒果苷的工藝[3],工藝中采用稀醇從芒果葉中提取芒果苷,采用大孔樹脂吸附去除提取液中的雜質,最后以稀醇重結晶而獲得高純度芒果苷;文獻[2,5-6]也用稀乙醇從芒果葉中提取芒果苷,還用輔助手段如超聲波和微波,但尚停留在實驗室研究階段。本工藝采用弱堿性水作提取溶劑,采用D101樹脂富集、D301樹脂除雜,克服了原工藝中用稀醇作提取溶媒、以及沒有富集工序的缺點,具有安全、環保、低成本、提取率高的特點。

4.2 芒果苷微溶于水[7],作者預試驗結果表明在pH值為>4的水中不能被D101樹脂所吸附。在強酸性水溶液中(pH值為<3),一些苷類可與酸根離子形成某種形態的鹽,從而改變其理化性質[8],芒果苷可能也具有這種特性,因此在強酸溶液中被D101所吸附。

4.3 D101樹脂對中藥有效成分具有較大的吸附量和較好的吸附選擇性,但同時也對色素有很強的吸附作用[9];D301樹脂在稀醇溶液中對D101樹脂所吸附的色素有較強的選擇性吸附作用[10]。將D101樹脂和D301樹脂聯用,富集和脫色效果都很好。

4.4 新開發的工藝可歸納為4個工序,即提取、富集、除雜、精制,每個工序有3個以上的影響因素,每個因素都影響到芒果苷的提取效率和產品純的度;用一張正交表很難同時對10多個影響因素進行優化,因此本實驗采用單因素優選法選擇操作參數,工業化生產驗證結果表明,是可行的。

4.5 工藝已得到工業化生產應用,大批量生產結果表明工藝運行穩定、可行。

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