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催化劑物理分離技術(shù)在連續(xù)重整裝置的應(yīng)用

2012-01-13 08:30:10王俊玲李順德蔡立棟楊玉明
石油煉制與化工 2012年12期
關(guān)鍵詞:催化劑

王俊玲,李順德,蔡立棟,楊玉明

(中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠,蘭州730060)

中國(guó)石油蘭州石化公司(簡(jiǎn)稱(chēng)蘭州石化公司)連續(xù)重整裝置以加工石腦油、生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分和芳烴的中間原料為目的。重整反應(yīng)在裝有含連續(xù)重整催化劑(球型)的移動(dòng)床層徑向反應(yīng)器中進(jìn)行,催化劑在反應(yīng)器和再生器之間不斷循環(huán)。催化劑經(jīng)過(guò)反應(yīng)器,在與反應(yīng)物料接觸、進(jìn)行重整反應(yīng)的同時(shí),也會(huì)發(fā)生結(jié)焦反應(yīng)。在正常情況下,催化劑的積炭量一般控制在6%以下。

由于設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)本身等方面的原因,一小部分催化劑滯留在連續(xù)重整裝置反應(yīng)器中,無(wú)法在反應(yīng)-再生系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)循環(huán),形成滯底死區(qū)催化劑,其積炭量可高達(dá)20%~30%。由于這部分催化劑上的積炭量較高,并且為石墨化的炭,與正常催化劑燒焦行為不同,一旦進(jìn)入催化劑循環(huán)流程,往往需要很長(zhǎng)時(shí)間才能夠?qū)⑵浞e炭燒掉。另外,這部分催化劑在燒焦的過(guò)程中易發(fā)生燒焦超溫,導(dǎo)致再生器內(nèi)構(gòu)件損壞,并時(shí)常導(dǎo)致催化劑發(fā)生晶相變化而形成侏儒球或珊瑚礁塊狀物等,從而影響裝置的正常運(yùn)行及催化劑的整體性能[1-2]。

為了避免滯底死區(qū)催化劑進(jìn)入催化劑循環(huán)流程,在連續(xù)重整裝置停工檢修的卸劑過(guò)程中,需要將這些滯底死區(qū)催化劑單獨(dú)卸出,不再回裝。然而這些滯底死區(qū)催化劑中還有相當(dāng)量的正常催化劑,若將這些催化劑作為廢劑處理,則會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失[3]。

為了實(shí)現(xiàn)這些混入滯底死區(qū)催化劑中的正常催化劑的回用,2011年7月,蘭州石化公司在連續(xù)重整裝置停工檢修期間,采用濟(jì)南瑞東實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的顆粒狀催化劑密度物理分離(G-CAU)技術(shù),對(duì)重整反應(yīng)-再生系統(tǒng)卸出的滯底死區(qū)催化劑進(jìn)行物理分級(jí),將低積炭量催化劑和高積炭量催化劑進(jìn)行分離,將低積炭量催化劑回用,取得一次開(kāi)車(chē)成功。本文主要介紹催化劑物理分離技術(shù)在蘭州石化公司連續(xù)重整裝置的應(yīng)用情況。

1 G-CAU技術(shù)原理

正常連續(xù)重整催化劑顆粒的直徑及密度基本穩(wěn)定,但隨著積炭量的不同,催化劑的密度會(huì)發(fā)生變化。催化劑由于高溫焙燒變成侏儒球后,其密度大幅度增加。G-CAU技術(shù)就是按照密度的不同對(duì)催化劑進(jìn)行分級(jí),從而實(shí)現(xiàn)侏儒球的分離及催化劑按照積炭量的分級(jí),確?;匮b反應(yīng)器催化劑的積炭量在裝置的安全運(yùn)行范圍內(nèi)。

2 G-CAU技術(shù)的分離效果

2.1 催化劑分離前后物料平衡

裝置卸劑時(shí),按照反應(yīng)器與還原區(qū)、再生器及閉鎖料斗分別計(jì)量,在反應(yīng)器與還原區(qū)卸料時(shí),反應(yīng)器中的正常催化劑最先流出,將此稱(chēng)為“反應(yīng)器正常區(qū)催化劑”,隨后流出的是還原區(qū)催化劑,將此稱(chēng)為“還原區(qū)低積炭催化劑”,最后流出的是反應(yīng)器滯底死區(qū)催化劑,將此稱(chēng)為“反應(yīng)器高積炭區(qū)催化劑”。對(duì)上述物料按密度進(jìn)行分級(jí),各部位催化劑總量及分離后積炭量小于5.8%的正常催化劑的量見(jiàn)表1。由表1可見(jiàn),經(jīng)過(guò)密度分級(jí),從55 678.52kg催化劑中得到了51 106.00kg合格物料,回收率為91.79%。

表2中列出了催化劑分離后不合格物料分布。由表2可見(jiàn):不合格物料主要為高積炭催化劑,占總物料的6.62%;其次為侏儒球,占總物料的0.64%;另外還含有一定量的受潮結(jié)塊物料、散落清掃料、粉塵等。

表1 各部位催化劑總量及分離后合格物料量

表2 催化劑分離后不合格物料分布

2.2 分級(jí)前后催化劑中積炭量對(duì)比

對(duì)反應(yīng)器和還原區(qū)催化劑分級(jí)前后物料按照顏色采樣并進(jìn)行積炭量分析,結(jié)果如表3所示。由表3可見(jiàn),分級(jí)前亮黑色物料的積炭量高達(dá)42.5%,黑色物料的積炭量也達(dá)到了21.6%,灰色物料的積炭量為10.4%,微灰和微白物料的積炭量分別為3.46%和0.79%。由此可見(jiàn),亮黑色、黑色和灰色物料的積炭量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正常運(yùn)轉(zhuǎn)催化劑積炭量6.0%的指標(biāo),需要從物料中分離出去。

對(duì)催化劑分級(jí)后合格物料,按照顏色挑選出最黑的催化劑進(jìn)行積炭量分析,結(jié)果表明,反應(yīng)器高積炭區(qū)最黑催化劑的最大積炭量為5.8%,反應(yīng)器正常區(qū)最黑催化劑的積炭量為2.22%,而還原區(qū)最黑催化劑的積炭量為3.48%,均滿足正常運(yùn)轉(zhuǎn)催化劑積炭量6.0%的指標(biāo)要求。高積炭廢料及侏儒球的積炭量分別為26.53%和0.15%。

表3 反應(yīng)器和還原區(qū)分級(jí)前后催化劑中的積炭量

3 分級(jí)后催化劑的工業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效果

催化劑分級(jí)后反應(yīng)部分開(kāi)工情況如表4所示。2011年8月,將催化劑分級(jí)后積炭量小于5.8%的合格物料重新裝入裝置,同時(shí)補(bǔ)充重整新鮮劑5.15t。反應(yīng)裝置于2011年8月15日升溫至360℃,引精制石腦油進(jìn)裝置,并逐漸提溫至480℃,隨后幾天反應(yīng)溫度保持在500℃以下;8月24日循環(huán)氫水含量小于30μg/g,將反應(yīng)溫度提高至505℃以上,脫戊烷油RON達(dá)到100以上,反應(yīng)部分開(kāi)工正常。

表4 催化劑分級(jí)后反應(yīng)部分開(kāi)工情況

催化劑分級(jí)后再生部分開(kāi)工情況如表5所示。再生部分于2011年8月18日啟動(dòng)催化劑循環(huán);8月19日催化劑循環(huán)量為60%,開(kāi)始催化劑黑燒;8月22日檢測(cè)得到燒焦后再生催化劑積炭量為0.13%,開(kāi)始催化劑白燒,注氯方式由重整進(jìn)料注入改為再生部分注入,再生部分開(kāi)工正常。

催化劑分級(jí)前后主要結(jié)果對(duì)比如表6所示。由表6可見(jiàn):對(duì)催化劑進(jìn)行密度分級(jí)前,脫戊烷油RON為100.2~101.4,催化劑積炭量為3.40%~3.58%,再生燒焦峰溫為517~528℃。對(duì)催化劑進(jìn)行密度分級(jí)后,脫戊烷油RON為99.9~100.7;催化劑積炭量為2.34%~3.22%,比分級(jí)前略低;燒焦峰溫為476~492℃,比分級(jí)前明顯降低。

表5 催化劑分級(jí)后再生部分開(kāi)工情況

表6 催化劑分級(jí)前后主要結(jié)果對(duì)比

4 結(jié) 論

(1)濟(jì)南瑞東實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的G-CAU技術(shù)不僅可以將使用后的連續(xù)重整催化劑中的侏儒球、粉塵分離,而且還可以根據(jù)催化劑積炭量的不同,實(shí)現(xiàn)催化劑的密度分級(jí),將高積炭量催化劑和正常催化劑分離。

(2)蘭州石化公司連續(xù)重整裝置催化劑采用G-CAU技術(shù)進(jìn)行分級(jí)后,積炭量小于5.8%的正常催化劑的收率為91.79%。

(3)分級(jí)后催化劑的工業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果表明,積炭量小于5.8%的催化劑的回用,能夠滿足反應(yīng)和再生的要求,避免了高積炭催化劑、粉塵和侏儒球等回裝帶來(lái)的不利影響,保證了開(kāi)工的順利進(jìn)行。

[1] 黃永章,蘇建偉,趙玉軍,等.連續(xù)重整高炭催化劑對(duì)再生系統(tǒng)開(kāi)工的影響[J].煉油技術(shù)與工程,2009,39(4):47-49

[2] 邢衛(wèi)東.連續(xù)重整裝置跑損催化劑的原因及對(duì)策[J].煉油技術(shù)與工程,2010,40(11):27-29

[3] 鄭鳳萍,夏惠芬.降低鉑重整過(guò)程檢修費(fèi)用的催化劑分離方法[J].國(guó)外油田工程,1996(3):41-42

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