摘要:內蒙古錫林郭勒盟芒來煤礦區在鉆進過程中由于泥巖、碳質泥巖中粉土膨脹,水化分散,易發生提下鉆困難、泥漿粘度增大、成孔后測井困難等原因。下鉆掃孔還極易造成鉆孔偏離原孔位,使得鉆孔報廢,從而使鉆進效率低下,影響施工進度。應用鈣處理泥漿取得了明顯的效果。
關鍵詞:內蒙古芒來煤礦 孔內事故 鈣處理泥漿
1. 工程概況
內蒙古錫林郭勒盟芒來煤礦,位于錫林郭勒盟東蘇旗境內,面積50多平方千米,分南北兩區,兩區分別各占50%左右,礦區設計鉆探工作總量3萬多米,孔深大部在200-300m之間,工期60天。
2. 礦區地質條件
礦區地表為第四系粉砂,下部依次為礫巖、砂巖、泥巖、碳質泥巖等。
3. 礦區施工存在的問題
該礦區在鉆進過程中由于泥巖、碳質泥巖中粉土膨脹,水化分散,易發生提下鉆困難、泥漿粘度增大、成孔后測井困難等。下鉆掃孔還極易造成鉆孔偏離原孔位,使得鉆孔報廢,從而使鉆進效率低下,影響施工進度。2006年4月進入該礦區10臺鉆機,一月之內完成工作量不足4000m。由于上述原因的出現,必須找出一套合理可行的解決辦法。
4. 鉆進工藝的原則
經過認真分析和參閱有關資料,綜合考慮多方因素,采用管徑89mm巖心管和113mm非標鉆頭進行鉆進,但還不能達到理想的目的。要想從根本上解決泥巖地層遇水膨脹、水化分散這一難題,必須從沖洗液的選擇上入手。經查閱大量資料,決定采用鈣處理泥漿。
5. 鈣處理泥漿的性能以及作用機理
鈣處理泥漿是在淡水泥漿( 普通泥漿)中加入絮凝劑、石灰、石膏、氯化鈣等,并用降粘劑和降失水劑來調整泥漿性能,以形成控制絮凝而又穩定的粗分散體系的泥漿。鈣處理泥漿中含有較大數量的鈣離子,可使細分散的粉土顆粒適度地絮凝變成粗分散狀態,因而提高了對外來可溶鹽的抗污染能力,使泥漿性能穩定,它具有抗鈣侵和抗鹽侵的能力,能抑制粘土膨脹、水化分散,故能抑制孔內自然造漿和鞏固孔壁,具有粘度低、流動性好、有利于提高水泵的排量和鉆進速度、避免或降低鉆孔的坍塌、縮經、吸水膨脹現象的發生的特點。
6. 低堿性石灰泥漿的野外配制方法以及實驗效果對比
6.1配制方法
(1)按一定的粘土、水配比率配制基漿,為使粘土分散,按泥漿的體積加入一定量的純堿充分攪拌。
(2)按泥漿的體積加入石灰,加入之前將石灰粉碎、過篩,將石灰粉配成石灰乳加入泥漿,加入過程需緩緩倒入,一邊倒入一邊攪拌。
(3)加入稀釋劑(如鐵鉻鹽),配成濃度為10%的溶液,按泥漿體積的百分比加入,邊攪拌邊加入。
(4)調節泥漿的pH值,用濃度為10%的NaOH溶液來調節,邊倒入邊攪拌,用pH試紙測試。
(5)如泥漿的失水量還較高,再進一步加入降失水劑如NPAN來降低失水量。
6.2配方選擇
根據野外現有的泥漿材料,選用3組配方,在同一勘探線,分別在1號機、2號機、5號機進行現場使用,進行效果分析對比,以分析其使用效果。3組配方見表1(所需材料加量為2m3基漿所添加量),性能參數見表2。
6.3 使用效果對比
第1組配方,經1號機使用,鉆進效率明顯提高,但如不及時進行測井,停留時間較長時,容易發生測井困難。
第2組配方,經2號機使用,泥漿的流動性能較差,巖粉不易沉淀,偶有憋泵現象。
第3組配方,經5號機使用,鉆進效率明顯提高,巖粉沉淀良好,鉆機完工后停留24h,未出現縮徑現象,測井順利。
綜合以上各組配方的使用效果,以及各項經濟指標,決定采用第3組配方。
7. 泥漿的維護與使用
泥漿的使用及維護,直接關系到泥漿性能的穩定,因此要正確使用以及維護。
(1)因草原地區水質較差,同一地區不同水井水源、水質不同,所含礦物質不同( 如水質有苦、咸等),加入泥漿后對泥漿性能有很大影響,因此必須使用配方所用水源。
(2)泥漿在循環使用時,因孔內自然造漿、地下水活動等原因,使泥漿性能破壞,因此需定期維護、更換。稀釋泥漿時必須使用配制好的泥漿進行稀釋。
(3)需加長循環系統,勤撈巖粉、鉆屑等。
8. 結語
煤系地層,特別是含有泥巖、碳質泥巖的煤系地層,以及其它遇水膨脹、水化分散,自然造漿能力較強的地層,使用上述鈣處理泥漿,提高了泥漿對外來可溶鹽的抗污染能力,使泥漿性能穩定,抑制粘土膨脹、水化分散。經在本礦區使用上述泥漿取得了較好的效果,為以后在該類地層施工提供了寶貴的經驗。