【摘 要】曲靖某五星級酒店設計為人工挖孔樁基礎,由于圓礫層較厚,無法穿透,采用后壓注漿法,提高了樁基承載力,滿足了設計要求。
【關鍵詞】后壓注漿;人工挖孔樁;卵礫層
1. 工程概況
云南某酒店擬建規模為五星級,位于曲靖市南城門,曲靖廣場西側,東面為曲靖會堂,北面為瀟湘河,主樓16層,附樓三層(分為A、B、C三座商業中心),為框剪結構,酒店凈用地6.2公頃,建筑面積75058.71m2,主樓與附樓均設計為人工挖孔樁基礎,樁基持力層為中風化泥巖,持力層的樁端阻力特征值為3500KPa。
根據地質勘察報告,該工程地層自上而下分布為:
①-1層雜填土,褐、褐灰雜褐紅、深灰、黑色,由可塑狀態粘性土及部分砂性土、粉土混塊石、卵石、砼塊、碎石、磚塊及少量碳渣、瓦片、腐木質及雜物組成,結構松散,狀態差異大,層厚0.7~7.5米。
① 層耕植土:深灰、褐色,由粘性土混少許砂礫,粉粒組成,松散狀態為主,部分軟——可塑狀態,含植物根莖及碳屑,層厚0.3~1.2米。
② 層卵石:灰、褐灰色,卵礫石主要成分為褐灰色、灰、深灰、紫色砂巖、硅質巖及砂質巖、石英砂巖等,微風化,堅硬,2.2~5cm為主,部分可達6~9cm,卵礫形狀呈亞圓、圓~次棱角狀,卵石含量25.5~77.89%,平均50.59%,礫石含量18.66%,由礫石、砂礫、粉粒及少量黏性土充填,飽和,稍中密狀態,部分密實,卵礫石分布 不均勻,含膠結塊及腐木塊,層厚0.3~15.5m,樁端端阻力特征值為1200KPa。
②-1層粉質黏土:深灰雜褐灰、褐黃色,部分地段含少量粉土團塊及卵礫石,1.5~6.0cm,亞圓形、狀態不均勻,可軟塑狀態為主,局部硬塑狀態,中高壓塑性,固結比OCR=4.91,屬超壓密土,含少量腐木塊屑,具弱膨脹潛勢,層厚0.5~3.7米。
②-2層粉土:灰、褐灰色,濕、稍中密狀態,中壓縮性,呈零星透鏡體分布于②層的上部及②層中,局部在②層的底部,層厚0.3~1.4米。
②-3粉砂:褐灰、深灰色,含少量礫石及腐木塊屑,濕、稍密狀態,呈零星透鏡體分布于②層的上部,層厚1.6~2.4米。
③-2層粉質黏土(全風化泥質頁巖):灰、灰綠雜深灰色,含少量泥質頁巖強風化殘塊,硬塑狀態為主,部分可塑及堅硬狀態,中壓縮性,OCR=3.58,屬超壓縮,土層厚0.3~7.9。
③-1層含粉質黏土角礫強風化泥質頁巖:灰色為主,部分深灰色,角礫為強~中等風化泥質頁巖,呈碎塊狀、塊狀、餅狀、及少部呈短柱狀,3~9cm,卵礫石含量28.2~87.7%,角礫分布不均勻,由粘性土及少量砂粒充填,飽和,中密實狀態,層厚0.6~13.0m。
③ 層中等風化泥質頁巖:灰、深灰色,中等風化,巖芯呈長拄狀、柱狀、短柱狀、部分塊狀,及餅狀,節理、層理較發育,RQD=25~65%不等,軸心夾角55~600,飽和單軸抗壓強度10.2~48.2MPa,屬較軟巖,遇水后呈塊狀,片狀,巖面起伏較大,基巖埋深一般為西淺、東深,層厚1.5~34.5。
該工程于2006年5月開始施工,主摟及商業中心A、B棟的人工挖孔樁基礎均按設計要求挖至③層中等風化泥質頁巖,且樁端進入持力層大于1.0m。惟獨商業中心C棟有33根樁未能挖至持力層,樁端位于②層卵石中,(C棟共有人工挖孔樁61根,設計樁徑1100mm)。
2. 原因分析
未挖到③層中等風化泥質頁巖持力層的33根樁,挖至②層卵石時,普遍遇到直徑50~150cm的漂石,該漂石大都一半在護壁下;對照地質剖面圖,②層卵石層在該施工區域內25m深仍未揭穿,且施工有效樁長已滿足設計≥6米的要求;在有圓礫及流沙的地層中,人工挖孔樁的孔徑800太小,給施工帶來困難。
3. 處理措施
②層卵石的樁端端阻力特征值為1200KPa,顯然滿足不了設計的要求,因樁端置于漂石上,無法進行擴底及爆破施工,改用其他樁型,或回填后增大樁徑從新開挖,一是施工工期增長,費用加大;二是因②層卵石較厚,泥漿難以護壁,極易引起塌孔,故決定采取后壓注漿的方法對此33根樁進行加固處理,因②層卵石層為強透水層,在人工挖孔樁開挖中,大量的細顆粒被降水抽走,采用后壓注漿法可對卵石層的樁周及樁端進行加固,從而達到提高樁基承載力的目的。
4. 加固機理
樁斷后壓注漿可分為滲透注漿(粗粒土:中粗砂,卵礫石土)和霹靂注漿(細粒土(粘性土、粉土、粉沙)兩種方式。由于壓力作用下土顆粒被擠密,水泥漿與土顆粒中空氣、水分進行置換并填充空隙,水泥漿以滲透、霹靂方式與地基土結合,改良了樁端地基土巖性,填充因混凝土硬化收縮而在樁周與樁周土之間產生的縫隙,使樁與樁周土提前固結,樁周與樁端的共同作用使單樁豎向承載力得到大幅度提高:由于樁端注漿,使漿液在壓力作用下把樁端虛土(浮渣)及周圍土體顆粒的空隙壓縮并填充水泥漿,使樁端形成擴大頭,同時擠密了擴大頭周圍的砂土,提高樁端周圍土層壓縮模量,提高擴大頭下部卵石層的端阻力。另外,漿液在壓力作用下,沿著樁身側壁向上返,同時向側壁土體顆粒間滲透,填充砂土顆粒間空隙,提高樁身側阻力;在樁端注漿時,樁身有上臺現象,這種注漿引起的上臺力需克服樁側壁摩阻力和樁身重力才能出現,等于給樁身上施加了向上的預應力,在受豎向荷載時,該預應力將承當部分荷載。
5. 加固處理工序
(1)在鋼筋籠上對稱綁置2根89的PVC管,管底部封口。
(2)按正常工序進行樁身混凝土的澆灌。
(3)樁身混凝土澆注養護7日后,先用XY-100型鉆機沿PVC管進行掃孔,掃孔深度距孔底1~1.5米。
(4)掃孔完后,采用BW-2500型注漿泵,水灰比為1:0.5的水泥漿進行注漿,注漿終止壓力控制在0.6~1.0MPa。
6. 加固效果檢驗
樁身混凝土養護28日后,隨機抽起3根樁進行單樁豎向承載力的靜載荷試驗,檢測結果,單樁豎向極限承載力值均達到665t,滿足設計要求。檢測的Q-S曲線圖如圖1。
圖1 7. 結論
后壓注漿法解決了人工挖孔樁在卵石層中,因降水使側壁摩阻力減少的問題,并增大了樁基的樁端端阻力。但也存在著控制指標檢測不完善;技術規程和質量控制標準不統一(國家還未出臺統一的規范);后壓漿的承載力尚無完善的計算公式等問題。因此在后壓注漿施工中,應精心設計,科學施工,嚴格控制好注漿量及最終壓力值,以達到預期效果。