摘 要:根據電廠670t/h鍋爐對流過熱器爆漏案例進行分析,及結合爆漏處割管取樣進行分析,論證過熱器磨損變薄、運行方式不合理及調整不及時管壁長期超溫爆管的主要原因。
關鍵詞:鍋爐 對流過熱器 超溫 爆漏
中圖分類號:TK223.32文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)11(c)-0042-02
2011年5月1日,撫順電廠運行中的2號機組鍋爐發生對流過熱器爆漏,經過割管取樣全面檢查分析,確定爆管原因為運行周期過長,運行調整不及時,高溫煙氣作用致使對流過熱器長期超溫過熱運行,引發嚴重的金屬組織珠光體球化,最終導致高溫段對流過熱器爆管且大面積管徑脹粗。
撫順電廠2號鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產的HG-670/13.7-YM9型超高壓、一次中間再熱的單汽包、自然循環煤粉鍋爐。額定過熱蒸汽溫度540℃、壓力13.7MPa,高溫段對流過熱器煙氣進/出口溫度1069/768℃,工質進/出口溫度491/540℃,尺寸∮42×6mm,管子節距橫向/縱向80/100mm,煙氣橫向沖刷且與工質順流布置,材質為12Gr1MoVG,管材允許溫度580℃。
1 事件經過
1.1 事件發生前機組狀態
機組負荷142MW,蒸汽流量447t/h,過熱器壓力8.13MPa,機前壓力7.94MPa,主汽溫度533℃/527℃,給水流量446t/h,給水壓力13.27MPa,汽包壓力9.05Mpa。
1.2 事件過程
2011年05月01日04:52,2號機組啟動后準備定溫定壓,在將功率回路投入后,進行單閥切順序閥操作過程中,汽機1、2、3號高壓調速汽門突然關閉,4號高調門關至6%,鍋爐蒸汽流量由447t/h下降至126t/h,機組負荷由142MW下降至13MW,過熱器壓力由8.13MPa升高至13.11MPa。值班員立即就地油槍穩燃,同時立即停止13~16號給粉機運行,全開減溫器調整門,并以100MW/min的負荷率開啟調速汽門,04:57高壓調速汽門全開,機組負荷由14MW升至190MW,鍋爐蒸汽流量由126t/h升至549t/h,鍋爐主汽溫度由533℃/527℃升高至595℃/583℃后下降,05:06各項參數恢復正常。
2 設備檢查及分析
檢查高溫段對流過熱器北數第40排外圈第一根脹粗,彎管部位有裂紋;第41排外圈第一根哧薄;第42排外圈第一根爆管,管口呈喇叭狀;第43排外圈第一根脹粗后裂紋漏泄,見圖1。折焰角處水冷壁北數51、53根哧漏。其他管排共計66根局部管徑脹粗現象,見圖2。
2.1 試驗與分析
取3段彎管為試驗管材,分別編號為1#、2#、3#,其中1#、2#為已經爆管管段,3#為未泄漏,但懷疑發生過熱的管段。從爆口的宏觀照片可見,爆口處破口邊緣粗鈍,管徑有一定脹粗,管外壁氧化皮較厚,有樹皮狀縱向微裂紋(圖3、圖4),屬長時過熱爆管特征。未泄漏的3#樣品外壁有較厚氧化皮,宏觀形貌與爆管管段相似(圖5)將管材切開后觀察其截面,發現彎管外弧處明顯減薄(圖6)。
2.2 金相檢驗
對采樣進行金相檢驗,1#、2#爆口處及3#樣品彎管外弧處金相組織為均鐵素體加碳化物,球化4~5級,為過熱組織(圖7~9);3#樣品外弧外壁處可見多處細小裂紋,由外壁向基體內部深入,深度約4~5個晶粒(圖10、圖11)。
2.3 對流過熱器爆漏原因
對流過熱器換熱負荷較高,工質行程長、流阻大,容易超溫過熱。而且過熱器管長期在高溫下承受內壓對管子的切向應力作用,發生金屬蠕變而導致管徑脹粗和金相組織轉變。對流過熱器采用的12Gr1MoVG珠光體耐熱鋼,在高溫和應力長期作用下將發生珠光體球化組織轉變。經查DCS畫面內金屬壁溫曲線,及相關記錄發現機組近6個月曾多次發生管壁超溫現象,單次時間最長達17分鐘(最高溫度587℃),超出過熱器管壁溫度設計限值超溫運行,加快金屬蠕變速度,當05月01日發生鍋爐超溫超壓后,隨溫度進一步提高(過熱器壁溫620℃/613℃),加劇鋼中鐵素體和珠光體組織轉變,導致金屬蠕變極限和持久強度降低而發生爆漏。
3 結語
發生爆管的過熱器管宏觀形貌具有長時過熱特征,組織球化嚴重,而運行曲線記錄多次發生管壁超溫,對流過熱器管壁長時間超溫過熱是主要原因,超溫超壓降低金屬蠕變極限和金屬強度,最終導致對流過熱器爆漏的發生。