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鋼廠粉煤灰浮選提碳試驗研究

2011-12-13 00:35:26范桂俠曹亦俊劉炯天李國勝張姝婷賈艷陽
中國煤炭 2011年8期

范桂俠 曹亦俊 劉炯天 李國勝 侯 偉 張姝婷 賈艷陽

(中國礦業大學化工學院,江蘇省徐州市,221116)

鋼廠粉煤灰浮選提碳試驗研究

范桂俠 曹亦俊 劉炯天 李國勝 侯 偉 張姝婷 賈艷陽

(中國礦業大學化工學院,江蘇省徐州市,221116)

針對貴州六盤水某鋼廠粉煤灰燒失量高達27.30%,進行了實驗室提碳浮選研究。首先研究了粉煤灰的可浮性,找到粉煤灰的優化浮選條件,最后進行了4種流程探索。試驗表明,采用分段加藥一次粗選+一次掃選+掃選精礦再精選流程,可以得到產率38.67%、燒失量56.95%、碳回收率79.85%的產品,尾灰燒失量可降至6.72%。

粉煤灰 提碳 流程 分段加藥

目前,我國粉煤灰每年的排放量約有3億t。大量的粉煤灰存放,不僅會占用大片農田耕地,產生揚塵嚴重污染大氣,而且其灰漿如果排放到江河湖泊,會污染阻塞河道,直接影響到水生物的生長,破壞生態平衡。粉煤灰品種有干灰、濕灰和爐底渣3類,它們的化學組成相似。粉煤灰在資源化過程中存在的一個重要問題是碳含量超標,它制約了粉煤灰在許多領域的應用。利用粉煤灰中未燃盡的炭和其它顆粒潤濕性的差異,通過浮選方法來回收碳是一種有效的方法,用以提高粉煤灰的技術附加值,充分挖掘粉煤灰的工業和商業價值,提高企業的最大效益。

1 粉煤灰的可浮性特征分析

貴州六盤水某鋼廠粉煤灰燒失量高達27.30%,根據工業要求,該粉煤灰經過分選之后產品的燒失量要提高到56%~58%;尾灰燒失量在8%以下。浮選提碳試驗采用XFD-Ⅲ型1.5L單槽浮選機、DSA100接觸角儀、激光粒度分析儀、馬弗爐、分析天平等試驗設備和儀器。

1.1 粉煤灰的粒度特性

通過小篩分試驗、激光粒度分析儀和馬弗爐燃燒法,測得各粒級的產率和燒失量,見表1;使用激光粒度分析儀測得粒度分布曲線,見圖1。

表1 各粒級產率及燒失量%

從表1和圖1可以看出,燒失量隨粒度的增大而增加,但是變化幅度不大。原灰的燒失量較高,說明煤粉不完全燃燒。-0.038 mm的產率達42.12%,碳回收率為34.17%。其余各粒級產率均勻,碳回收率相對也均勻。可見各粒級的提碳都是降低燒失量的關鍵。

圖1 粒度分布曲線

1.2 炭粒的潤濕性

潤濕性是表征顆粒表面重要的物理化學特征之一,是顆粒可浮性最直觀的標志。顆粒的潤濕程度可以用接觸角的大小來表示。本試驗使用德國DSA100接觸角儀測出接觸角。粉煤灰的接觸角為21°,說明它的可浮性較差。研究表明,粉煤灰中炭粒表面的潤濕性和可浮性與煤炭相近,其接觸角在60°左右,而粉煤灰中其它顆粒的接觸角相對較小,只有10°左右。因此在泡沫浮選中,由于接觸角的差異,使得炭粒可以粘附在氣泡上,而其他顆粒不能,從而實現分選。

2 粉煤灰浮選條件優化試驗

2.1 捕收劑用量試驗

根據前期試驗和文獻得到,捕收劑柴油的效果遠比煤油效果好,這里選用柴油作為捕收劑。起泡劑用新型R-1起泡劑。試驗采用的XFD-Ⅲ型1.5L單槽浮選機,入浮礦漿濃度15%,捕收劑攪拌時間7 min,起泡劑攪拌時間5 min,充氣量1.67 m3/(m2·min),刮泡時間為6 min,起泡劑用量固定在800 g/t,捕收劑的用量探索3次,捕收劑的3個水平分別為600 g/t、1000 g/t和1600 g/t。試驗結果見表2。

表2 藥劑用量試驗結果

評定同一種煤樣在不同工藝條件下的浮選完善程度時,用浮選完善指標作為評定標準,公式為:

式中:ηwf——浮選完善指標,%;

γdj——浮選精煤實際產率,%;

Ady——浮選入料灰分,%;

Adj——浮選精煤灰分,%。

計算3組試驗的浮選完善指標分別為35.12%、39.44%和31.90%,第二組指標比較好,所以選擇捕收劑用量1000 g/t。

2.2 起泡劑用量試驗

試驗采用新型R-1起泡劑和R-2起泡劑進行試驗,捕收劑用量1000 g/t,礦漿濃度15%,起泡劑用量對試驗回收率影響如圖2所示。

由圖2看出,在相同捕收劑用量條件下,隨著起泡劑用量的增加,精煤的產率增加,燒失量降低,碳回收率增加,在同等藥劑用量條件下的試驗結果相比,R-2起泡劑優勢明顯,R-2起泡劑用量在1200 g/t的條件下,一段粗選可以得到燒失量7.53%的合格尾灰產品,所以R-2起泡劑的適宜用量為1200 g/t。

圖2 兩種起泡劑探索試驗

2.3 礦漿濃度影響研究

結合前期試驗,在捕收劑用量1000 g/t、R-2起泡劑用量為1200 g/t的條件下,礦漿濃度在10%、15%和20%3個水平下進行探索,試驗結果見表3。

從試驗結果看,隨著濃度的升高,精煤產率增大,燒失量減小,且尾灰燒失量變小。綜合考慮精煤產率、灰分和粗尾燒失量,最終確定了最佳浮選濃度為15%。

表3 礦漿濃度浮選試驗結果%

3 浮選流程探索試驗研究

根據現場對尾灰燒失量在8%以下的具體要求,采用一次粗選,尾灰燒失量可達7.53%,但精煤燒失量不符合要求。鑒于此,后續試驗的重點是如何在保證精煤燒失量的條件下,提高精煤產率。

3.1 試驗流程設計

試驗室設計4個流程進行試驗,其中:流程A為一次粗選+一次精選;流程B為一次粗選+一次精選+精選尾礦再掃選;流程C為一次粗選+一次精選+精選尾礦磨礦再掃選;流程D為分段加藥一次粗選+一次掃選+掃選精礦再精選。試驗時礦漿濃度15%,捕收劑攪拌時間7 min,起泡劑攪拌時間5 min,流程圖如圖3所示。

3.2 浮選試驗結果及分析

根據圖3所示的流程,經過多次試驗,最終得到如表4所示的試驗數據。

3.2.1 流程A:一次粗選+一次精選流程

因為一次粗選得到的精煤灰分較高,所以首先采取對粗選精煤進行精選試驗。試驗采用粗選和精選,刮泡時間均6 min,由表4知,此流程可得到碳回收率為75.17%、產率37.40%的產品,此時精煤燒失量為55.14%,比要求的燒失量低,不是十分理想。

3.2.2 流程B:一次粗選+一次精選+精選尾礦再掃選流程

此流程是在A流程的基礎上進行的,為降低精選精煤灰分,刮泡時間改為2 min,然后進行掃選,掃選刮泡時間為4 min,此流程可得到碳回收率為74.95%,產率為37.38%,燒失量為55.49%的產品。此流程和A流程類似,可以大致看出浮選速度,這個流程的意義還在于和流程C進行比較,得出原灰的一些性質。

圖3 試驗流程圖

3.2.3 流程C:一次粗選+一次精選+精選尾礦磨礦再掃選流程

流程C比流程B多了一個磨礦,從試驗來看,磨礦后得到精煤2的灰分與流程B的精煤2相比,灰分升高2.5%,但其產率也大幅降低,比流程B降低約10%,這種規律與一些試驗是相悖的。綜合分析,產率降低的原因是在磨礦過程中,脈石礦物泥化嚴重,對藥劑的吸附量大大增加,使得真正的碳沒有機會與藥劑結合,不能形成氣泡,從而使精煤2產率大大下降。灰分增加的原因是脈石礦物易粉碎,磨礦過程加劇了該粉煤灰的泥化程度,導致浮選過程中的高灰細泥夾帶現象嚴重,污染了精煤,致使精煤灰分提高。因此,磨礦工藝不能得到合格的產品。

表4 流程探索試驗結果

3.2.4 流程D:分段加藥一次粗選+一次掃選+掃選精礦再精選流程

為了提高藥劑作用,采用分批加藥方式。在粗選時減少藥劑量的加入,不僅可以保證精煤1的灰分,同時后續流程補加藥劑也可以延長藥劑的作用時間,維持浮選整個過程的均衡濃度,提高難浮物料的選擇性。在掃選時加藥得到精煤的灰分比較高,所以采用掃選精煤再精選的流程,這樣不僅可以保證精煤2的灰分,也可以使中煤灰分提高。試驗證明,流程可以得到精煤產率為38.67%、燒失量為56.95%的合格產品,同時碳回收率為79.85%,尾灰燒失量為6.72%,達到了較好的分選效果。

4 結論

(1)通過探索,得到粉煤灰的優化試驗條件為攪拌速度1800 r/min,充氣量為1.67 m3/(m2·min),捕收劑攪拌時間7 min,起泡劑攪拌時間5 min,采用分批加藥,一次捕收劑600 g/t、起泡劑600g/t,二次捕收劑400 g/t、起泡劑600 g/t,可得到產率38.67%、燒失量為56.95%、回收率79.85%的產品,產品可作中煤使用,且尾灰也可用于燒磚,達到綜合利用。

(2)R-2起泡劑的效果比R-1起泡劑的效果要好。在同等條件下,使用R-2起泡劑比R-1起泡劑得到的產品燒失量提高2%,而產率也可提高一些。

(3)采用分段加藥的方式,可以維持浮選整個過程的均衡濃度,提高難浮物料的選擇性,提高回收率,達到試驗指標。

[1] 付洪波.粉煤灰特性及其在綠色高性能混凝土中的試驗研究[J].建筑設備與建筑材料,2010(2)

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An experimental research on separation of unburned carbon using flotation from fly ash

Fan Guxia,Cao Yijun,Liu Jiongtian,Li Guosheng,Hou Wei,Zhang Shuting,Jia Yanyang
(School of Chemical Engineering and Technology,China University of Mining &Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China)

The paper gives the flotation experiment of improving carbon based on the loss on ignition of Guizhou fly ash up to 27.30%.Fly ash's flotability was studied firstly,we find the optimization condition for flotation reagents.At last,experiment is done by four processes,the results show that the product with the productivity of 38.67%,the loss on ignition of 56.95%,the recovery of 79.38%and the tailing with the loss on ignition of 6.72%can be achieved according to the process of one roughing,one scavenging and one refinement.

fly ash,improve carbon,process exploration,the stage agent addition

TD943

A

范桂俠(1987-),女,中國礦業大學在讀博士研究生,主要從事礦物加工的研究。

(責任編輯 張毅玲)

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