鄧海平 張玲麗(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
降低油田集輸系統自耗氣的認識
鄧海平 張玲麗(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
轉油站是集輸系統中的重要組成部分,能耗高,且調整余地大。圍繞降低轉油站自耗氣,結合生產實際,從提高中轉站加熱爐爐效,提高降溫集輸潛力進行分析,通過控制系統運行參數入手,優化設備運行;同時加強細化管理,確定合理的分站能耗指標,提高管理人員節能意識,降低集輸自耗氣。
加熱爐 爐效 降溫集輸 參數細化
根據統計,大慶油田第七采油廠2009年全年消耗能量14.23×104t標煤,其中油田生產用氣為4937×104m3,折合標煤為6.57×104t,占總能耗的46.2%,而生產用氣的90%以上是集輸系統消耗使用。通過對集輸系統耗氣進行分析,影響耗氣的主要因素體現在兩方面:一是加熱爐的爐效,二是集輸中摻水溫度的高低及單井摻水量的大小。
造成加熱爐爐效偏低的因素主要有以下幾個方面:
1)部分加熱爐使用時間較長,加熱爐損耗較大,熱效率較低。同時,部分加熱爐的參數設置不合理,空氣過剩系數大,帶走的熱量也大,加熱爐效率低;空氣過剩系數小,燃料不能充分燃燒,加熱爐效率低。大部分加熱爐燃燒器屬于自動控制,只能依靠廠家調設,導致不能及時調整燃氣配比,影響了加熱爐的爐效。
2)加熱爐燃燒器部件維護不及時。由于加熱爐工況的特殊性決定其需要定期維護保養,其中對燃燒器火嘴的維護工作是保證加熱爐燃燒效果的重要環節,尤其是使用濕氣的加熱爐燃燒器火嘴;長時間運行火嘴容易結焦或腐蝕,如不及時清理或維修,必然會導致燃燒效果差,甚至偏燒,影響加熱爐系統效率的同時造成能源浪費。
3)部分加熱爐熱負荷偏低。由于加熱爐的散熱損失是一定的,過低的負荷將意味著熱效率的降低。系統投產至今,由于產能的下降,導致部分加熱爐處于低負荷狀態。比如葡二聯合站,建設時間從1989年至1999年,改造前只有9號轉油站近滿負荷,其余轉油站的負荷率在42.5%~88.1%之間,負荷較低。
4)加熱爐結垢導致熱效率降低,增加天然氣浪費。根據有關文獻介紹,如果油田加熱爐換熱面平均結垢1~5mm,燃料至少多消耗3.4%~28.1%;若再加上軟垢部分,燃料至少多消耗5%~30%。一般情況下,加熱爐全年均處于運行或備用狀態,很少開爐檢查除垢,再加上二合一加熱爐的加熱介質較為惡劣,導致長期運行后加熱爐結垢嚴重,影響傳熱效果;同時,加熱爐結垢導致加熱介質吸收熱量的能力大大降低,剩余的熱量通過煙氣散發到大氣中,使加熱爐的熱效率降低,造成能源的大量浪費。為保證加熱介質的出口溫度,必須加大燃氣用量,這樣就會使火管壁溫升得更高,同時燃料浪費就越來越多,形成了惡性循環。
由于轉油站的耗氣主要用于加熱摻水,而減少摻水量、降低摻水溫度是實現減少加熱負荷的有效措施,所以減少摻水量、降低摻水溫度是降低轉油站耗氣的有效途徑。
1.2.1 對減少摻水量的節能潛力分析
據統計,2010年第七采油廠生產耗氣為4770×104m3,全年總摻水量為1 252×104m3,平均單井摻水量為0.44 m3/h。由表1可以看出,目前全廠平均單井摻水量較高區塊主要在太南地區(0.61 m3/h)、敖包塔地區(0.48 m3/h),均高于其他區塊,具有一定的節能潛力。

表1 2010年全廠各區單井摻水量統計
根據以上數據統計,平均每增加1 m3摻水量,增加消耗3.8 m3天然氣,按此計算:
1)如果全廠單井摻水量能下降0.01 m3/h,則年可節約天然氣107×104m3。
2)太南地區平均井摻水量為0.61 m3/h,高于其他雙管摻水及環狀摻水流程區塊;如果太南地區單井摻水量能由0.61 m3/h下降到全廠平均水平(0.44 m3/h),則年可節氣108×104m3。
3)敖包塔地區平均井摻水量為0.48 m3/h,高于其他環狀摻水流程區塊;如果敖包塔地區單井摻水量能由0.48 m3/h下降到全廠平均水平(0.44 m3/h),則年可節氣52.33×104m3。
1.2.2 對摻水溫度的節能潛力分析
2010年全廠年總摻水量為1 251.99×104m3,按照公式(1)及天然氣燃燒值q=8 500 kcal/m3計算,則全廠總摻水量每升高1℃所需天然氣=〔Q(t2-t1)×C〕/8 500]。

式中:
W——所需加熱量,W;
Q——總摻水量,m3;
t1——加熱爐進口溫度(回油溫度或外輸液溫度),℃;
t2——加熱爐出口溫度,℃;
C——摻水比熱容,J/(kg·℃)。
由此可以計算出全廠各站摻水溫度每升高1℃所需天然氣為0.403 5×104m3/d,即全年溫度每升高1℃所需消耗天然氣為147×104m3。
由表2可以看出,下一步葡北地區、太南地區、敖包塔地區可以在降低摻水溫度上進一步挖潛。

表2 2010年全廠各區夏季摻水溫度界限統計
1)加熱爐運行中要根據實際工況及時對加熱爐進行參數調節,存在故障的及時聯系廠家維修,但目前廠家不固定,售后服務不及時,影響正常生產。應該加大對崗位人員的培訓力度,從自動燃燒器的工作原理到操作及調節技術進行系統培訓。
2)通過反復巡查加熱爐附屬設備的運行狀況,及時清理或維修影響加熱爐正常運行的故障,如避免火嘴結焦或腐蝕導致燃燒效果差,甚至偏燒。各站可以結合本站實際情況,制定相應計劃,對加熱爐各部件做到及時保養和維護,保證加熱爐平穩高效運行。
3)規范加熱爐運行臺數,提高加熱爐運行負荷率。從加熱爐的現狀調查來看,加熱爐低負荷運行的情況較為嚴重,據統計,摻水加熱爐負荷一般在60%~80%,部分達到34%~50%。因此,當2臺和2臺以上同類型加熱爐低負荷運行時,可以合并為1臺使用,在保證生產參數正常的條件下,使加熱爐在高負荷狀態下運行。
加熱負荷公式為

式中:
W1——所需加熱量,W;
Q1——摻水量,m3/s;
t1——加熱爐進口溫度(回油溫度或外輸液溫度),℃;
t2——加熱爐出口溫度,℃;
C——摻水比熱容,J/(kg·℃);
W2——所需加熱量,MW;
Q2——摻水量,m3/d;
Δt——摻水溫升,℃。
不同摻水量、溫升所需加熱負荷詳見表3。
參照公式(1)、公式(3)及表3,根據轉油站的摻水量、溫升情況,確定加熱爐運行臺數,保證加熱爐運行負荷率達到80%左右,提高加熱爐的熱效率[1]。

表3 加熱負荷簡易核對表
4)加熱爐清淤。如果加熱爐煙火管上的硬垢、軟垢和泥沙等雜質的累積厚度達到7~8 mm時,則很難保證加熱裝置的熱效率和安全生產。因此,應加強對加熱爐的管理,除定期清污外,重點加強投運新井區塊、上年加熱爐易損區塊的加熱爐清淤,實施個性化清淤制度[2]。
2.2.1 制定年度節氣工作實施方案,突出過程監督
為了保證年耗氣任務的順利完成,計劃在年初即著手制定下一年度“節氣工作實施方案”,同時完善組織機構,突出過程監督,不斷促進節能管理由粗放型模式向模型化、精細化管理模式轉變;成立以總工程師為組長的降溫集輸組織機構,不斷完善降溫集輸管理的三級管理網絡,將各站總能耗、單耗指標層層分解,落實到基層小隊。加強能耗計量體系建設,實行月度能耗指標檢查分析考核,成立降溫集輸督察小組,將節能降耗作為一項日常工作來抓。
2.2.2 優化生產參數,制定集輸方案
根據不同時間段制定并下發各類方案及生產參數指標,每年的4月15日—5月15日開展春季降溫集輸,制定《春季降溫集輸暫行規定》;5月15日—10月15日開展夏季降溫集輸,制定《夏季降溫集輸、停摻水暫行規定》;方案將對中轉站摻水出站溫度、平均單井摻水量、單井回油溫度做出明確規定;合理優化運行參數,提高設備運行效率,最大限度地降低耗氣指標。
2.2.3 深化不加熱集油界限,擴大季節性停摻水規模
綜合含水在90%以上轉油站,實行轉油站停摻水集輸;綜合含水低于90%轉油站,實行單井停摻水及降摻水集輸相結合。如第一油礦,根據生產實際情況在2010年的5月中旬到8月末開展全礦大面積停摻水工作,其中6#、7#中轉站全部停摻水。
從實際運行效果可以看出,6月、7月耗氣量僅為1.7×104m3、0.3×104m3,全站停摻水期間節氣效果顯著。2011年將繼續開展全站停摻水集輸,提高節氣效果。
6#、7#中轉站全年耗氣量為88.6×104m3,其中冬季間的耗氣量為69.2×104m3,占全年比例的78.1%,說明集輸系統中的耗氣主要集中在冬季生產期間。如何優化冬季期間加熱溫度及相關生產參數,仍需要進一步摸索。
[1]田慶榮.優化運行參數,細化指標管理,降低集輸自耗氣[R]13,大慶:大慶油田有限責任公司地面研討會(節能降耗組)2010:254.
[2]徐巍,曾黎.加熱爐綜合治理及防護技術應用[C]//2009年大慶油田有限責任公司地面工程論文集(優化簡化組),大慶:2009:295.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.10.015
鄧海平,2003年畢業于大慶石油學院,工程師,從事地面技術管理工作,E-mail:denghaiping@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第七采油廠規劃設計研究所,163517。
2011-10-25)