劉江慶 畢同峰(大慶油田化工有限公司甲醇分公司)
工藝冷凝液系統離心泵的改造與運行效果評價
劉江慶 畢同峰(大慶油田化工有限公司甲醇分公司)
合成氨裝置冷凝液系統使用的冷凝液泵是多級離心泵,運行過程中存在平衡盤磨損嚴重、腐蝕泄漏等問題。先前選用的多級泵已不能滿足現有工況,后更換為全不銹鋼材質的旋噴泵,滿足了生產要求,此次技改效果顯著,共節約成本約22.03×104元。
冷凝液泵 旋噴泵 技改效果 效益
大慶油田化工有限公司甲醇分公司合成氨裝置冷凝液回收系統中,2臺冷凝液泵一轉一備,該冷凝液泵是將3套裝置(一甲醇裝置、二甲醇裝置、合成氨裝置)的冷凝液經罐收集后增壓,送至合成氨裝置汽提塔冷凝液回收系統。冷凝液最小流量為2 t/h,最大流量為30 t/h,最高溫度為105℃,工作壓力(泵前)為0.15~0.2 MPa,泵后為4.0 MPa。因冷凝液飽和蒸汽壓較高,流量調節范圍較大、壓力高,且介質內含一定量的氣體,系統初設選用的是多級離心泵,型號為DFIII 25-50*9。
泵的主要性能參數如下:
流量25 m3/h,H=440 m;材質:泵體、泵蓋采用ZG1Cr13;葉輪采用316 L(我國標準牌號為022Cr17Ni12Mo2);其余過流部件為304(即鉻-鎳不銹鋼);隔爆型電動機;配套功率Y2-75 kW,n=2 950 r/min,防爆等級EXdIIBT4;防護等級IP54,絕緣級F,電壓380 V。圖1為多級泵的示意圖。

圖1 多級泵示意圖[1]
由于冷凝液是來自3套裝置的冷凝液,干擾因素多,波動大,而且介質具有高壓比、pH值介于6~10之間的特性,原設計的多級離心泵投運后效果并不理想。運行一段時間,便出現軸承溫度高、軸彎曲、葉輪損壞、平衡盤磨損嚴重、機封頻繁泄漏等問題,影響冷凝液系統的正常運行,雖經反復更換,運行效果仍然不理想。另外,拆開檢查,還發現轉子腔腐蝕嚴重,是冷凝液對泵本體造成了腐蝕,引起了泄漏。經冷凝液泵檢修次數對比分析(圖2),造成泵損壞的原因主要有以下幾個方面:
(1)泵的實際輸出量偏小,大量介質泵內循環,熱量積聚,汽化現象時有發生,且時有輕微異常振動出現,再加之冷凝液溫度急劇變化,輕則機封靜環的強度下降,耐磨性隨之降低,加劇機械密封靜環密封面的異常磨損,并使密封面錯位貼合不嚴,產生間歇泄漏;重則使熱量急聚,溫度高,導致泵軸彎曲,葉輪損壞。
(2)系統的介質是pH值介于6~10之間的含醇污水,設備在使用過程中腐蝕嚴重,平衡盤磨損嚴重,平衡管或孔有堵塞現象。
(3)軸的徑向摩擦阻力及平衡盤與平衡環產生夾角引起推力,或者軸向有竄動量導致平衡盤來回摩擦,這也是平衡盤磨損的原因。
原離心泵在正常運轉中機械密封泄漏,除少數是因正常磨損或已達到使用壽命外,大多數是由于工況變化較大或操作調節不及時引起的。另外,機械密封材料的加工工藝和制造工藝等因素也是造成磨損和泄漏的原因。

圖2 冷凝液泵檢修次數對比
為保證裝置的安穩運行,充分發揮冷凝液回收裝置節能減排及環保達標排放的功能,決定對泵進行重新選型。在流量變化大、高壓比、氣蝕的復雜工況下,對泵的要求很苛刻,多級泵、往復泵又容易損壞,已不適宜在裝置的冷凝液系統中運行。2009年分公司結合一甲醇裝置引進了2臺型號為RS31-3500-15的旋噴泵,用于增壓輸送甲醇殘液,運行狀態良好。故裝置冷凝液系統選用更適宜運行的單級旋噴泵(又稱皮托管泵)。廠家根據裝置冷凝液系統的實際工況,提供了2臺RS22-3000-55型單級旋噴泵,以滿足冷凝液系統的要求。

圖3 旋噴泵的結構[2]
旋噴泵的具體參數如下:
◇泵型號:RS22-3000-55;
◇輸送介質:凝結水pH值為6~10,介質密度為0.965,含蒸汽;
◇介質溫度:95℃,最高使用溫度120℃;
◇流量調節范圍:2~36 t/h;
◇揚程:330~410 m;
◇泵轉速:2 980 r/min;
◇壓力:泵允許入口壓力≤1.5 MPa,泵出口壓力>4 MPa,軸功率55 kW。
對比發現,原來的多級泵存在很多弊端:
◇結構復雜,多級葉輪、導葉串聯安裝,承受高壓零件多,面積大;
◇2套機械密封,高壓端平衡盤、平衡套磨損后機械密封承受壓力高;
◇雙支撐結構,軸承位于泵的兩端,一旦葉輪腐蝕、磨損或平衡盤、平衡套磨損,軸承受力大;
◇流量小時效率較低;
◇易損件多,備件量大,費用高,維修麻煩,維修時間長。
與離心泵相比,旋噴泵存在很多優點:
◇小流量(0~100 m3/h),高揚程(100~1 000 m);
◇在較低轉速(3 000 r/min以內)時就能實現很高的揚程(高達500 m);
◇結構簡單,體積小,運行部件少,幾乎免維護,維修費用低,使用壽命長;
◇密封可靠性強,僅在泵低壓進口處有機械密封,解決了高壓泵普遍存在的高壓密封難題;
◇具有全揚程曲線范圍工作的優點,在任一工作點均有穩定的液壓,壓力輸出無脈動;
◇抗氣蝕性能良好,可以帶一定量氣體運行,避免液體抽空導致泵的損壞;
◇流量特性曲線平滑,且液體壓力輸出無脈動,很適合對流輸送要求較平穩的工況;
◇泵本身不產生軸向力,軸向力主要來源于進口壓力;
◇所有密封件均采用可靠性好的進口產品,機械密封為硬質合金的單端面機械密封;
◇性能的調節可以通過改變泵的轉速或更換不同尺寸的接收管來實現;
·泵腔內部的所有零部件均容易安裝拆卸,包括機封在內,都可以很方便地維護。
另外,旋噴泵沒有級間的密封環,所以不會出現密封環磨損和侵蝕而導致密封間隙增大、泵性能下降的情況。多級泵軸長,易彎曲變形甚至振動,使中間軸承磨損,軸系不穩定,而旋噴泵軸短,軸系穩定性好;多級泵軸向力平衡較困難,一般采用平衡盤,隨著平衡盤的磨損,軸向力改變,常常出現軸向力突然增加而導致軸承和整機的損壞。多級泵雖然揚程較高,但由于級數過多,級間摩擦磨損的環節過多,一旦其中一級出現損壞,則分解和維修就較困難。
2010年2月對冷凝液系統泵進行了改造,至今已連續運行1年多,運行狀況正常,兩端機封使用情況良好,沒有發生軸彎曲、葉輪損壞等現象,泄漏明顯減少。維護工作量幾乎為零,延長了設備的使用壽命,滿足了工藝生產的需要。
無論從泵的本身,還是從節能降耗、安全和環保的角度出發,這次技改效果均顯著。從實際運行情況看,旋噴泵具有設備結構簡單、費用少、運行可靠的優點,泵的檢修費用明顯下降,檢修工作量也大大減少。從環保和節水方面考慮,冷凝液不再外排,含甲醇和氨等雜質的冷凝液被汽提后在指標范圍內的合格冷凝液所取代,實現了污水零排放。
改造取得的經濟效益如下:
(1)電耗
原多級泵的運行電流:63 A。
電動機消耗的功率:37.32 kW,即1 h耗電37.32 kW·h。
旋噴泵的電流:24 A。
電動機消耗的功率:14.22 kW,即1 h耗電14.22 kW·h。
全年按330天運行計算,改造后1年可節電18.3×104kW·h。每kW·h電按0.57元計算,每年可節約電費約10.43×104元。
(2)材料費用和維修費用:原泵自2008年10月投用至2010年2月更換轉子、葉輪、機械密封等易損件共計5.8×104元。
(3)2009年1月至2010年2月冷凝液系統因泵的原因停車20次,每次停車按24 h、1 h回收冷凝液26 t計算,由于泵損壞停用造成整個環保回收系統停用,多消耗的新鮮水為12 480 t,每噸新鮮水按4.70元計算,每年可節約新鮮水費約為5.8×104元。
如果因冷凝液回收系統停車、環保不合格,而導致2套甲醇裝置精餾部分和合成氨裝置停車,其間接損失將不可估算。
綜上所述,改造后1年累計節約成本22.03×104元。
新泵自2010年3月投用后至今已累積連續運轉330天。冷凝液泵改造后效果明顯,備品備件的消耗大為降低,維護和檢修的工作量大大減少,經濟效益顯著。
[1]化工機械手冊—多級離心泵[M].北京:化學工業出版社.1995.
[2]旋噴泵操作使用說明書.中國農業機械化科學研究院,2009.
Evaluation for the Improvement of Centrifugal Pump in the Process Condensate Treatment System
Liu Jiangqing and Bi Tongfeng
Condensate pump,Jet pump,Technical effects,Benefit
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.02.016
2011-04-02)
劉江慶,1996年畢業于大慶石油學院,助理工程師,主要從事設備管理及裝置檢修工作,E-mail:liujiangqiang@cnpc.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田化工有限公司甲醇分公司,163411。
The multi-stage centrifugal pumps are used in the condensate system.There are some problems during operation,such as balance dish worn seriously and leakage by corrosion.So the multi-stage centrifugal pumps chosen previously can not meet the existing conditions yet.To satisfy the production requirements,the jet pumps made by stainless-steel must be used.The tatal cost saved is about 22.03×104Yuan.