張喆 遼河油田特種油開發公司,遼寧盤錦 124010
介電分離節能電加熱器的研制與應用
張喆 遼河油田特種油開發公司,遼寧盤錦 124010
研制與應用一種新型介電分離節能電加熱器,將加熱元件換成單根獨立接線的電加熱管,通過外加隔離護管加大換熱面積,使加熱元件與被加熱介質分離,維修方便,只需更換單根加熱管。在隔離護管外表面焊接過熱保護傳感器,防止干燒損壞加熱管,提高安全性能。
電加熱器;介電分離
遼河油田油區大部分為稠油區,通過熱注對地底油層加熱進行開采。在熱注開采中,使用的燃料油因油質不同需要加熱到一定的溫度才能投產使用,而對燃料油的加熱主要采用電加熱器加熱的方式。現用電加熱器普遍采用傳統的電加熱絲,根據熱電效應,通電后進行加熱升溫,通過強制對流的方式對介質進行加熱,即介質從入口進入加熱腔,經過加熱后由出口流出。目前注汽鍋爐管道式電加熱器在燃油工藝中安裝有油泵房1臺(24 KW),爐前噴油嘴前一臺(24KW),共兩處。普遍采用的電加熱器為金屬管狀,直接對加熱介質進行加熱。注汽鍋爐現用燃料油普遍為混配油,鍋爐要求燃料油的正常燃燒溫度為90~105℃之間。油車拉運來的燃油溫度為60℃左右,經卸油箱、卸油泵導入貯油罐,通過油罐內靜態電加熱器使油溫保持在65℃左右。燃料油經油泵房供油泵、油泵出口電加熱器加溫后送至爐前電加熱器再次加溫,達到鍋爐正常燃燒溫度95~105℃,送至鍋爐噴油嘴進行燃燒。如果油溫達不到燃燒溫度要求,會導致油單耗上升及鍋爐霧化燃燒不好,使鍋爐冒黑煙,造成周圍環境污染。
通過多年實際應用情況總結,目前管狀電加熱器存在以下明顯不足:
1、原有電加熱器的加熱管由于受材料及制造工藝限制,結構不合理、熱阻大、發熱效率低,表面熱負荷高,易使被加熱介質結焦、積炭,造成加熱管容易爆裂,縮短使用壽命。
2、加熱管直接和加熱介質接觸,在易燃易爆介質和場所使用,不符合安全環保要求。當介質不流動時,會造成被加熱介質溫度急劇升高,出現燙傷及火災事故。
3、加熱管在使用過程中,當其中一根局部損壞時,整個一組加熱芯就不能使用,必須全部更換,維修成本較高。
4、傳統電加熱器發生原件氧化、老化嚴重及發熱管表面逐漸積炭、結焦導致傳熱效率降低,使能耗越來越大。
5、單位時間加熱溫差小,對介質的溫度提升較慢。常因油溫不能及時提升而延后啟爐,影響注汽服務質量。
6、由于常規電加熱器為普通溫度控制儀,其控溫精度低,溫度波動大,直接影響注汽運行參數,同時由于接觸器的頻繁啟停導致加熱管的使用壽命縮短。
研制一種新型的電加熱器,達到以下目標:一是單位時間內溫升由原電加熱器(全新)26℃左右提升到40℃以上,加熱效率提高到80%以上。二是符合HSE要求,防爆、不怕干燒。綜合論證分析及對不同類型電加熱器的優缺點對照,確定介電分離迷宮式符合生產實際情況,節能、安全性更高,且性價比高。
1、選用新型合金材料的加熱元件,實現介電分離。選定用鎳鉻合金電阻絲替換原有電加熱器的鋼化電阻絲,將原有電加熱器的普通碳鋼加熱管替換為不銹鋼加熱管。將電加熱管的每米功率由原來的2KW調至1.8KW,使發熱管的表面熱負荷降低。另外,在隔離護管外表面焊接過熱保護傳感器,對加熱管外表面溫度起到過熱保護作用,防止干燒損壞加熱管。
2、采用PID可控硅控制。控制方式將原來的普通溫度控制儀改為PID智能溫度控制儀,配合大功率無觸點調整模塊,使控溫更精確,故障率低,使電加熱器運行更可靠、更安全,大大延長加熱器的使用壽命。
3、管體內部結構改為迷宮式。將加熱器內部結構改造為迷宮式。傳統電加熱器為管狀直通式,被加熱介質從一端的入口進來,經加熱管加熱后從另一端出口流出,為單回程加熱,加熱長度等同于加熱腔長度1.2m。
最后,對新型電加熱器進行外層保溫,通過對常用的保溫材料不同性能參數對比選定最適用的保溫材料。
將組裝完畢的新型電加熱器進行打壓試驗,試驗合格后,投入運行試用。對新型電加熱器不設出口溫度控制,測試其溫升效果和工作電流情況。經測試,新型電加熱器溫升效果較好,平均溫升能達到50℃。將電加熱器投入生產運行中,設定加熱器出口控溫為105℃,測試其功能穩定性。
新研制的電加熱器工作電流僅28A;單位時間內溫升可達50℃,熱效率可達96%。因介電分離的內部構造,使這一款新型電加熱器防爆、防結焦,不怕干燒,符合HSE要求,具有更長的使用壽命。
通過對原有電加熱器和新型電加熱器,在啟爐初始對油箱油溫的加熱情況統計,得出以下數據:

(公式見圖1)
效益分析:以活動注汽爐為例,油箱貯油18噸,按每年注30井次,每年注汽300天,每天注汽18小時計算。

圖1
1、 每年節約回油加熱耗電量為146 KWh×30井次=4380 KWh
2、新型電加熱器功率改為21.6 KW。每天節電量為2.4(24-21.6)KW×18小時= 43.2 KWh,年節電43.2 KWh×300天=12960KWh。
年節約電量共計達17340 KWh;年節約電費達18936 KWh×0.8元=13872元
3、由于新型電加熱器溫升高、效果好,一臺新型電加熱器完全可以替代注汽鍋爐上原有的兩臺電加熱器,節約一臺電加熱器的費用。
間接效益及社會效益:
1、降低維修費用。原有電加熱器加熱管損壞要整組更換,需4000余元,新型電加熱器可單根更換,更換單根加熱管費用僅為180元。
2、符合HSE現場要求。更換加熱管時鍋爐供油流程不用掃線,避免了掃線時造成的現場污染。
3、檢修時間大大縮短,保證生產連續穩定性。
4、長期使用保持溫升50℃的工作效率,發熱效率高,環保又節能。
5、溫升快,使注汽鍋爐及時投產,加熱功能穩定,提高注汽服務質量。
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.08.114
張喆,女,畢業于大慶石油學院信息與計算科學專業,助理工程師,現在遼河油田特種油開發公司工作。