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31-6型汽輪機(jī)振動原因分析及解決措施

2011-09-04 10:26:52曾新華
綜合智慧能源 2011年9期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)振動

曾新華

(南京梅山能源有限公司,江蘇 南京 210039)

1 機(jī)組概況

汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子振動是反映機(jī)組運行安全性的重要指標(biāo),影響轉(zhuǎn)子振動的因素較多,處理起來也比較困難。

某電廠31-6型汽輪機(jī)組是上海汽輪機(jī)廠20世紀(jì)50年代生產(chǎn)的單缸沖動式凝汽機(jī)組,額定功率為6000 kW,額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,臨界轉(zhuǎn)速為1800~2000 r/min,工作汽壓為3.4 MPa。機(jī)組布置如圖1所示,#1,#2軸承支撐汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,#1軸承為坐落在前箱內(nèi)的推力支撐軸承,#2軸承坐落在排汽缸上,#3,#4軸承支撐發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,#3軸承坐落在排汽缸上,汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子采用齒套聯(lián)軸器連接。

圖1 31-6型汽輪機(jī)組軸系簡圖

2 汽輪機(jī)組振動情況分析

2.1 汽輪機(jī)振動現(xiàn)象

2008年,該機(jī)組運行正常,后因公司中壓蒸汽不足,機(jī)組停機(jī)2年。2010年6月啟動該機(jī)組,機(jī)組運行在臨界轉(zhuǎn)速時振動較以前有所增大,機(jī)組運行在額定轉(zhuǎn)速時振動較以前稍有增加,機(jī)組加負(fù)荷至額定負(fù)荷時,#2,#3瓦處振動明顯加大。用簡易測振筆測量4個軸承座振動:#2軸承座振動波動較大,#2軸承座y方向振動從36.2 μm發(fā)生波動,幅度為5~68μm,#3軸承座x方向振動從30.2μm發(fā)生波動,幅度為5~58 μm,#1,#4軸承座振動都為30 μm左右,表1就是當(dāng)時用簡易測振筆測量的軸承座振動值。盡管振動偏大,但考慮到生產(chǎn)的需要,設(shè)備還是持續(xù)運行了一段時間,但#2,#3軸承座振動在緩慢加大,#2軸瓦溫度開始升高,而且#1軸承座振動也開始加大,振動已經(jīng)嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運行,遂決定停機(jī)檢修。

表1 某時刻各軸承座振動值 μm

2.2 原因分析

2008年該設(shè)備屬于正常停機(jī),查看運行記錄,機(jī)組在停機(jī)前,#1,#2,#3,#4軸承座振動均在30.0 μm以內(nèi),#3軸承座振動最大,也不過才28.5 μm,屬于正常值,#1~#4軸承瓦溫也在正常范圍之內(nèi)(50℃左右),說明汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的平衡狀態(tài)良好。根據(jù)以往經(jīng)驗,一般存在轉(zhuǎn)子熱變形的機(jī)組,只要在機(jī)組充分暖機(jī)狀態(tài)下運行,機(jī)組振動會隨著運行時間的增加有所下降,因此,判斷該設(shè)備存在異常。

為了消除機(jī)組因熱脹冷縮造成的影響,低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下充分暖機(jī),通過檢查沒有發(fā)現(xiàn)運行過程中絕對膨脹、脹差存在異常,軸承座與臺板接觸面也沒有出現(xiàn)間隙,軸承座與臺板接觸面接觸均勻,軸承座能在臺板上自由滑動,不會發(fā)生因熱膨脹受阻而使汽缸缸體變形的故障。機(jī)組轉(zhuǎn)速為3000r/min以及帶6000 kW負(fù)荷時,熱膨脹都達(dá)到了運行的要求,機(jī)組振動不見減小,反而有增大的趨勢。該機(jī)組振動的基本特點是,隨著時間增加,不穩(wěn)定強(qiáng)迫振動增加,造成這種振動故障的可能原因是:

(1)汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)兩轉(zhuǎn)子對中不精準(zhǔn);

(2)軸瓦基礎(chǔ)松動或瓦面有損壞;

(3)轉(zhuǎn)子彎曲。

3 檢修中的檢查以及故障處理

3.1 轉(zhuǎn)子彎曲

該機(jī)組在2008年正常停役后,有2年沒有啟動過,而且在該段時間內(nèi),機(jī)組沒有做過例行保養(yǎng),轉(zhuǎn)子也沒有進(jìn)行過盤車,轉(zhuǎn)子受重力的影響,肯定存在一定的彎曲。因此,設(shè)計廠家在設(shè)計時應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)子受自重影響帶來的彎曲,轉(zhuǎn)子彎曲對振動的影響應(yīng)該在可控范圍之內(nèi)。此次檢修過程中,在#1軸承處、#2軸承處分別用合像水平儀測量轉(zhuǎn)子的揚度,均沒有發(fā)現(xiàn)大的異常狀況。

3.2 汽輪機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn)的問題分析

汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子采用齒套聯(lián)軸器連接,齒套在軸系中不是剛性聯(lián)接,而是靠齒輪嚙合定位的。在齒套聯(lián)軸器中,當(dāng)齒輪與齒套嚙合時,能自動定心而使齒套浮動。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到一定值時,不平衡質(zhì)量產(chǎn)生的離心力一旦大于嚙合時的摩擦力,便會發(fā)生偏心嚙合而使振動值突然上升。齒套間隙越大,其振動變化也越大;不平衡量越大,軸系負(fù)載越小,此突變發(fā)生的轉(zhuǎn)速也越低。因此,為了使振動控制在較小值內(nèi),嚴(yán)格控制齒套與齒輪的間隙是很有必要的。

在檢查中發(fā)現(xiàn),齒套聯(lián)軸器嚙合齒磨損十分嚴(yán)重,導(dǎo)致齒輪與齒套之間的間隙>0.3 mm,間隙過大會引起轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)時兩轉(zhuǎn)子對中不良。嚙合齒磨損需要一個過程,前期設(shè)備運行正常,設(shè)備停役一段時間后再開啟,就表現(xiàn)出了嚙合齒輪嚴(yán)重磨損的情況。經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),該齒套聯(lián)軸器在運行中是靠潤滑油冷卻的,檢修時發(fā)現(xiàn)該潤滑油管管道中間某處被敲扁,影響了冷卻潤滑油的流量,導(dǎo)致齒套聯(lián)軸器潤滑不良。

依次對#1,#2,#3,#4軸瓦進(jìn)行了檢查,最后發(fā)現(xiàn):#1軸瓦下支撐面局部有裂紋,#2軸瓦上、下支撐面出現(xiàn)了嚴(yán)重的烏金脫胎,如圖2所示。#3軸承無緊力,軸承座底部有間隙,瓦側(cè)間隙大,瓦面無破損,#4軸瓦無異常。瓦側(cè)間隙就是振動空間,如果振動力一定,軸瓦對軸頸約束得緊,振幅就小,反之就大。#2軸瓦損壞,#3軸承無緊力,軸承座底部有間隙,瓦側(cè)間隙大,當(dāng)轉(zhuǎn)子運行時,軸瓦對其約束減少,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)兩轉(zhuǎn)子在#2,#3軸承處約束減少,兩轉(zhuǎn)子對中不良,最終表現(xiàn)為振動過大。

3.3 檢修中的處理對策

機(jī)組振動大的原因找到后,在檢修中進(jìn)行了處理。按照圖紙尺寸重新加工制作了1副齒套聯(lián)軸器,對輪螺栓也重新進(jìn)行了加工,制作廠家按照要求對齒套聯(lián)軸器進(jìn)行了動平衡和晃度檢驗,均達(dá)到了要求。在安裝過程中,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修、安裝工藝。對原來潤滑聯(lián)軸器不通的油管重新制作,油管末端適當(dāng)打扁,便于潤滑油能均勻噴灑在聯(lián)軸器嚙合齒輪上。

圖2 #2軸瓦上支撐面烏金脫胎

#1軸瓦下支撐面局部有裂紋,補焊后修刮瓦面,#2軸瓦烏金脫胎,重新澆鑄烏金后切削加工,最后用刮刀在瓦面上做出合格的油楔。#1~#4軸承都按照汽輪機(jī)設(shè)備檢修工藝要求進(jìn)行安裝,軸瓦與軸側(cè)間隙為0.25 mm,軸瓦與軸頂部間隙為0.20 mm;同時,#1~#4軸承與瓦枕之間為過盈配合,過盈量為0.05 mm(汽輪機(jī)廠家安裝要求的范圍之內(nèi))。

4 運行情況

設(shè)備檢修后進(jìn)行了調(diào)試,機(jī)組運行在臨界轉(zhuǎn)速時,#1~#4軸承中#2軸承振動最大,最大值為58 μm;額定轉(zhuǎn)速時,#1~#4軸承振動均不超過30 μm;機(jī)組工作在額定負(fù)荷時,#1~#4軸承振動不超過30 μm,說明該機(jī)組振動問題已經(jīng)得到了圓滿的解決。表2是機(jī)組額定負(fù)荷時各軸承座振動的測量值。

表2 檢修后某時刻各軸承座振動值 μm

5 結(jié)論

(1)該機(jī)組的振動是由兩轉(zhuǎn)子對中不良引起的,對中不精準(zhǔn)的原因是聯(lián)軸器嚙合齒輪磨損,導(dǎo)致齒套與齒輪間隙過大。機(jī)組振動大后影響到軸承,軸瓦烏金面損壞,加大機(jī)組的對中不精準(zhǔn),振動也隨著加大。

(2)機(jī)組在正常運行狀態(tài)下,應(yīng)該嚴(yán)密監(jiān)視軸承振動,查找原因,必要時停機(jī)進(jìn)行處理,否則會造成機(jī)組損壞。

(3)設(shè)備檢修應(yīng)嚴(yán)格按照檢修工藝要求進(jìn)行,特別是軸瓦的緊力、瓦側(cè)間隙、轉(zhuǎn)子的對中要仔細(xì)調(diào)整,有疑問要及時查找原因。

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