吳寶華
(國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司,云南 曲靖 655000)
曲靖電廠1號(hào)機(jī)為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的引進(jìn)型N300-16.7/538/538反動(dòng)、凝汽式汽輪機(jī)。循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán),水管通徑為1 600 mm。循環(huán)水系統(tǒng)配置了2臺(tái)長(zhǎng)沙水泵廠生產(chǎn)的64LKXB-20型立式、斜流循環(huán)水泵,水泵出口閥采用了DX7K41X-6型蓄能罐式液控緩閉止回蝶閥。
2010-09-30,1號(hào)機(jī)組停運(yùn)后,運(yùn)行人員在最后停運(yùn)2號(hào)循環(huán)水泵時(shí),循環(huán)水系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大的水錘,就地產(chǎn)生了一陣強(qiáng)烈的振動(dòng)和悶響。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),2號(hào)循環(huán)水泵的出口管檢修孔閥門墊子被吹破,檢修孔放空氣門嚴(yán)重?fù)p壞,循環(huán)水大量外泄,給電廠設(shè)備造成了損壞,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來(lái)了不良影響。
2008年5月,曲靖電廠1號(hào)機(jī)循環(huán)水泵控制系統(tǒng)進(jìn)行了PLC改造,機(jī)組只能采用“啟泵開閥,關(guān)閥停泵”的運(yùn)行方式。在停運(yùn)循環(huán)水泵時(shí),出口液控閥關(guān)至30°,循環(huán)水泵聯(lián)停。
在本次事故中,當(dāng)2號(hào)循環(huán)水泵停運(yùn)后,循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)的水瞬間失去驅(qū)動(dòng)力,水泵出口壓力會(huì)很快下降,但在較長(zhǎng)的循環(huán)水管道中,前進(jìn)水流在慣性作用下依然會(huì)向原方向行進(jìn)。因此,在水泵出口閥門前一定范圍內(nèi)的管線中壓力會(huì)急劇下降。此時(shí),如果閥門依然開啟,尚有部分水從水泵吸進(jìn)來(lái)補(bǔ)充,可緩解壓力下降;如果閥門快速關(guān)閉,則在很短時(shí)間內(nèi)斷絕了補(bǔ)充水源,從而加劇了水泵出口門后負(fù)壓的形成,引起部分水汽化,發(fā)生水柱中斷。當(dāng)前進(jìn)水流的慣性流動(dòng)停止后,在冷卻塔和管道兩側(cè)水壓差的作用下,循環(huán)水向出口蝶閥前倒流,而因出口蝶閥已快速關(guān)閉,倒流回來(lái)的水在循環(huán)水管道中流動(dòng)受阻,瞬間產(chǎn)生相當(dāng)大的沖擊力,這就形成了水錘。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),只有在最后停運(yùn)2號(hào)循環(huán)水泵時(shí)1號(hào)機(jī)才會(huì)產(chǎn)生水錘。在雙泵運(yùn)行時(shí)停運(yùn)其中的任何1臺(tái)循環(huán)水泵或最后停運(yùn)1號(hào)循環(huán)水泵時(shí)均不會(huì)產(chǎn)生水錘。隨后,檢修人員對(duì)2號(hào)循環(huán)水泵出口液控閥的關(guān)閉情況進(jìn)行了試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)2號(hào)循環(huán)水泵出口液控閥關(guān)閉角度為:快關(guān)75°,慢關(guān)15°;關(guān)閉時(shí)間為:快關(guān)3 s,慢關(guān)30 s。結(jié)合廠家提供的技術(shù)資料和對(duì)比1號(hào)循環(huán)水泵出口液控閥的關(guān)閉情況來(lái)看,2號(hào)循環(huán)水泵出口液控閥存在著關(guān)閥時(shí)間過快、快關(guān)角度過大和慢關(guān)角度過小的問題,這是引發(fā)本次事故的根本原因。在水錘形成的過程當(dāng)中,閥門的關(guān)閉時(shí)間和關(guān)閉特性是水錘形成的2個(gè)關(guān)鍵的因素。
從檢修試驗(yàn)情況來(lái)看,2號(hào)循環(huán)水泵出口液控閥關(guān)閉時(shí)間為:快關(guān)3 s,慢關(guān)30 s,總的關(guān)閥時(shí)間為33 s;而1號(hào)循環(huán)水泵關(guān)閥時(shí)間為:快關(guān)8 s,慢關(guān)34 s,總的關(guān)閥時(shí)間為42 s。2號(hào)循環(huán)水泵的關(guān)閥時(shí)間明顯偏短。
根據(jù)水錘剛性理論和動(dòng)量定理,下式成立:

由上式可知,水錘壓力F與水流速度Δv及水柱質(zhì)量m成正比;與水錘時(shí)間Δt成反比。其中,水錘時(shí)間Δt是指系統(tǒng)內(nèi)的水倒流至循環(huán)水出口蝶閥處后與蝶閥的減速撞擊時(shí)間,而不是蝶閥關(guān)閉的時(shí)間。
2010年7月,電廠1號(hào)機(jī)組凝汽器進(jìn)行了改造,將鎳黃銅冷卻管全部更換為TP304不銹鋼管。為了保證機(jī)組的真空,冷卻管增加了約951 m3冷卻面積,也增加了約5 300 m3/h循環(huán)水流量。這樣,水柱質(zhì)量m在改造后增加了很多。因此,如果此時(shí)閥門再關(guān)閉過快,水錘時(shí)間Δt將會(huì)減短,則水錘壓力F將因m的增加和Δt的減少而大幅增加。
從以上分析可以看出,在其他條件不變的情況下,盡可能延長(zhǎng)閥門關(guān)閉時(shí)間將有利于水錘壓力的減小。當(dāng)然,如果閥門關(guān)閉時(shí)間過長(zhǎng),則有可能在2臺(tái)循環(huán)水泵同時(shí)運(yùn)行而1臺(tái)循環(huán)水泵跳閘的情況下,循環(huán)水倒流,引起循環(huán)水泵倒轉(zhuǎn),從而損壞循環(huán)水泵和電機(jī),同時(shí)也可能造成循環(huán)水短路,影響機(jī)組真空。因此,蝶閥的合理關(guān)閉時(shí)間必須結(jié)合管道特性綜合考慮。
試驗(yàn)表明,2號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥的關(guān)閉角度調(diào)整得不合理,使得循環(huán)水流速的變化得不到有效減緩。從水錘剛性理論可以看出,水錘產(chǎn)生的壓力F與水流速度的變化值Δv成正比,只有盡可能地減少水流速度的變化才有利于減小水錘的危害。因此必須對(duì)蝶閥的關(guān)閉特性進(jìn)行調(diào)整。
結(jié)合循環(huán)水系統(tǒng)的管道特性及廠家相關(guān)資料,將循環(huán)水泵出口蝶閥關(guān)閉時(shí)間調(diào)整為:快關(guān)8 s,慢關(guān)33 s。這樣,延長(zhǎng)了水錘形成的時(shí)間,有利于減小水錘的沖擊力。
將蝶閥原來(lái)的關(guān)閥角度調(diào)整為:快關(guān)65°,慢關(guān)25°。這樣,既可以減小循環(huán)水流速的變化值,也利于減小水錘的沖擊力甚至消除水錘,保證了循環(huán)水泵不倒轉(zhuǎn)而損壞。
循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生水錘在電廠多年的運(yùn)行中還是第1次。通過這次事件,電廠工作人員對(duì)水錘的形成和危害有了更深入的認(rèn)識(shí)和了解,為避免在今后的工作中發(fā)生同類事件提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。通過采取上述措施,對(duì)2號(hào)循環(huán)水泵多次啟停試驗(yàn)表明,電廠1號(hào)機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)的水錘問題得到了解決,機(jī)組的安全運(yùn)行得到了保障。