蘇 龍 ,胡章立 ,楊 絮
(1.貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司,貴州 貴陽(yáng) 550001;2.貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院,貴州 貴陽(yáng) 550002)
貴陽(yáng)市某匝道第三聯(lián)孔跨布置為28 m+28.3 m+28 m,聯(lián)長(zhǎng)84.3 m,橋梁結(jié)構(gòu)采用等高預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土連續(xù)箱梁,結(jié)構(gòu)寬8.9 m,梁高1.6m,箱梁結(jié)構(gòu)寬度比橋面寬度窄70 cm,兩側(cè)各預(yù)留35 cm外掛式防撞護(hù)欄的寬度,匝道橋面寬度均為9.6 m(包括帶花池防撞墻)。為了滿足下方行車(chē)的需求,該橋9#橋墩采用橫梁結(jié)構(gòu)形式,支座設(shè)置在加長(zhǎng)的橫梁兩端,D9橫梁計(jì)算跨徑為24 m,截面高度為3 m,C50混凝土,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。施工完畢后,橫梁在支架和模板拆除過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)其側(cè)面混凝土表面有多條豎向裂縫。

圖1 橫梁結(jié)構(gòu)示意圖(單位:cm)
為了進(jìn)一步了解該橋D9橫梁裂縫的開(kāi)展對(duì)該結(jié)構(gòu)構(gòu)件的影響程度,經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)和施工單位共同協(xié)商,主要對(duì)D9橫梁的裂縫開(kāi)展、混凝土勻質(zhì)性、鋼筋保護(hù)層厚度和混凝土強(qiáng)度等指標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,分析橫梁開(kāi)裂的原因及處理措施。
裂縫檢測(cè)主要包括以下內(nèi)容:(1)側(cè)面裂縫分布位置測(cè)量,采用鋼尺量測(cè)側(cè)面裂縫位置,并對(duì)其裂縫分布的位置進(jìn)行分析;(2)側(cè)面裂縫寬度測(cè)量,對(duì)每條側(cè)面裂縫各取5處典型位置采用裂縫觀測(cè)儀進(jìn)行寬度測(cè)量;(3)側(cè)面裂縫深度測(cè)量,采用超聲波平測(cè)法測(cè)試裂縫寬度最大處的裂縫深度;(4)底部裂縫觀測(cè)。
檢測(cè)結(jié)果表明,橫梁共發(fā)現(xiàn)8條裂縫,其兩側(cè)的裂縫基本呈對(duì)稱(chēng)開(kāi)展,橫梁側(cè)面裂縫表現(xiàn)為中間段較寬、兩端逐漸變窄、未端細(xì)的形狀,裂縫最寬位置位于橫梁5#裂縫中段位置,縫寬達(dá)0.3 mm,裂縫最深位于橫梁1#裂縫處,深度達(dá)到153 mm。
超聲波均勻性測(cè)試包括三個(gè)方面內(nèi)容:(1)D9橫梁整體的超聲均勻性測(cè)試,根據(jù)實(shí)測(cè)的聲速值對(duì)橫梁混凝土的密實(shí)度、均勻性進(jìn)行評(píng)定。(2)預(yù)應(yīng)力孔道的超聲測(cè)試,其目的是為了檢測(cè)預(yù)應(yīng)力孔道是否有明顯空隙,根據(jù)施工圖紙標(biāo)出預(yù)應(yīng)力孔道直線段位置,采用對(duì)測(cè)法對(duì)預(yù)應(yīng)力孔道位置進(jìn)行聲速測(cè)試,將孔道處聲速值與橫梁整體的實(shí)測(cè)聲速值進(jìn)行對(duì)比,從而判定預(yù)應(yīng)力孔道是否有明顯孔隙。(3)縱梁與橫梁相交處橫隔板超聲均勻性測(cè)試。
檢測(cè)結(jié)果表明測(cè)區(qū)混凝土勻質(zhì)性較好。N2~N5預(yù)應(yīng)力孔道測(cè)試的聲速數(shù)據(jù)與整體20 cm×20 cm網(wǎng)格所測(cè)聲速無(wú)明顯差異,說(shuō)明預(yù)應(yīng)力孔道測(cè)線處無(wú)明顯空隙。經(jīng)施工單位對(duì)N3~N5波紋管內(nèi)鋼絞線進(jìn)行查看,發(fā)現(xiàn)鋼絞線數(shù)量與設(shè)計(jì)相符,但波紋管內(nèi)未注漿,故推定預(yù)應(yīng)力孔道測(cè)線處聲速無(wú)異常是由于超聲波沿鋼束傳播(該檢測(cè)手段不能反映預(yù)應(yīng)力孔道的灌漿程度),而N1預(yù)應(yīng)力孔道測(cè)線處聲速有較大異常,相對(duì)整體20 cm×20 cm網(wǎng)格所測(cè)聲速明顯變小,推定是由于N1孔道測(cè)線接近橫梁底部,而橫梁底部存在橫向細(xì)小裂縫導(dǎo)致聲速明顯降低。箱梁和橫梁相交處的橫隔板混凝土聲速無(wú)異常,勻質(zhì)性較好。
對(duì)橫梁兩側(cè)采用鋼筋掃描儀進(jìn)行鋼筋保護(hù)層厚度測(cè)試,每側(cè)面測(cè)試10處位置的保護(hù)層厚度,測(cè)試結(jié)果表明滿足設(shè)計(jì)要求。
在橫梁的兩個(gè)側(cè)面各布置10個(gè)測(cè)區(qū),采用回彈儀對(duì)混凝土強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)試,推定強(qiáng)度值為51.6 MPa,換算強(qiáng)度平均值為58.7 MPa,滿足規(guī)范要求。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該橫梁的部分預(yù)應(yīng)力錨索未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行張拉,導(dǎo)致預(yù)應(yīng)力不夠,下緣拉應(yīng)力超標(biāo),導(dǎo)致裂縫開(kāi)展。
該橫梁施工事故發(fā)生后,通過(guò)對(duì)該橫梁強(qiáng)度、保護(hù)層厚度、裂縫長(zhǎng)度、深度、位置的檢測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,分析裂縫產(chǎn)生的原因是部分預(yù)應(yīng)力張拉不到位。設(shè)計(jì)方先后考慮了五個(gè)處理方案,并進(jìn)行了完整的結(jié)構(gòu)計(jì)算,其中包括:
(1)考慮在D9橫梁下加墩柱方案;
(2)考慮D9橫梁拆除重建方案;
(3)重新穿束張拉18束方案(9束φs15-12,張拉應(yīng)力為0.75 fpk、另9束φs15-15,張拉應(yīng)力為0.78 fpk;
(4)重新穿束張拉18束方案(9束φs15-12,張拉應(yīng)力為0.75 fpk、另9束φs15-15,張拉應(yīng)力為0.75 fpk;
(5)重新穿束張拉 20束(20束 φs15-12,張拉應(yīng)力為 0.75 fpk)。
基于所有預(yù)應(yīng)力孔道均未灌漿,施工現(xiàn)場(chǎng)重新穿束的可行性,以及綜合考慮工期、造價(jià)和社會(huì)影響等因素,設(shè)計(jì)方最終決定重新穿束張拉20束(20束φs15-12,張拉應(yīng)力為0.75 fpk)方案為橫梁開(kāi)裂問(wèn)題的處理方案,并征得現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主、施工單位的同意,迅速予以落實(shí)、實(shí)施。
施工單位根據(jù)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)按照設(shè)計(jì)要求對(duì)該橫梁進(jìn)行了預(yù)應(yīng)力錨索的張拉工作,為保證橫梁的施工質(zhì)量,張拉完畢后對(duì)該橫梁進(jìn)行了復(fù)檢。
復(fù)檢結(jié)果表明:(1)橫梁兩側(cè)原有8條裂縫在預(yù)應(yīng)力錨索重新張拉后均明顯閉合,僅在原4#裂縫局部長(zhǎng)度(約6 cm)可見(jiàn)裂縫痕跡,裂縫痕跡的寬度約為0.07~0.08 mm,由外表檢查知,該處裂縫痕跡是因裂縫水泥砂漿脫落所致。(2)通過(guò)超聲法對(duì)該橫梁采取措施后整體勻質(zhì)性進(jìn)行檢測(cè),其聲速平均為4 870 m/s,聲速標(biāo)準(zhǔn)差98 m/s,聲速離差值為2.01,與第一次檢測(cè)結(jié)果相近,根據(jù)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,可推定測(cè)區(qū)混凝土勻質(zhì)性較好,所測(cè)區(qū)域密實(shí)性較好。
由于橫梁裂縫的產(chǎn)生對(duì)構(gòu)件的整體性和耐久性有一定影響,盡管目前已經(jīng)閉合,但仍然需要按照相關(guān)規(guī)范要求對(duì)裂縫進(jìn)行封閉處理。
橫梁裂縫擬采用賽柏斯(XYPEX)進(jìn)行封閉處理,使用時(shí)以適當(dāng)?shù)谋壤c水泥混合后,以灰漿的形式涂刷或噴刷到混凝土基層表面,利用混凝土本身的成分在混凝土內(nèi)部發(fā)生反應(yīng),生成不溶性纖維狀的結(jié)晶物,遍布在混凝土內(nèi)的微孔和毛細(xì)管道中,由于它和水有著良好的親和性,可在施工后及很長(zhǎng)一段時(shí)間里,沿混凝土基層的微細(xì)小裂縫和毛細(xì)孔道管的滲透水向內(nèi)層反應(yīng)發(fā)展,生成枝蔓狀結(jié)晶體,填塞細(xì)小的滲漏水管道,從而取得提高混凝土強(qiáng)度和堵水防水的效果。
具體施工工藝為:基層處理→基面濕潤(rùn)→制漿→涂刷賽柏斯灰漿→檢驗(yàn)→養(yǎng)護(hù)→驗(yàn)收。
在對(duì)該橫梁預(yù)應(yīng)力重新張拉和裂縫處理完畢后,為進(jìn)一步了解橋梁及D9橫梁在設(shè)計(jì)荷載作用下的受力情況及變形情況是否滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求,在竣工驗(yàn)收前對(duì)該橋進(jìn)行了全橋荷載試驗(yàn)檢測(cè),其中重點(diǎn)對(duì)該橫梁進(jìn)行了承載能力檢測(cè)。
靜載試驗(yàn)選取全橋橋跨及D9橫梁進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)評(píng)定,主要測(cè)試各跨正負(fù)彎矩最不利截面在相應(yīng)控制荷載作用下的變形以及應(yīng)力情況。試驗(yàn)的主要測(cè)試項(xiàng)目有:
(1)主梁最不利截面的撓度、應(yīng)變測(cè)試;
(2)對(duì)主梁最不利截面觀察可能發(fā)生的裂縫并監(jiān)控其發(fā)展情況;
(3)橫梁最不利截面的撓度、應(yīng)變測(cè)試。
5.1.1 加載工況
本次試驗(yàn)采用彎矩等效方法進(jìn)行理論分析,由空間結(jié)構(gòu)分析軟件MIDAS/Civil計(jì)算得出全橋彎矩包絡(luò)圖,首先確定最大內(nèi)力構(gòu)件。根據(jù)《公路橋梁承載能力檢測(cè)評(píng)定規(guī)程》(報(bào)批稿)的規(guī)定,進(jìn)一步在試驗(yàn)構(gòu)件上確定內(nèi)力控制斷面。工況設(shè)置見(jiàn)表1,橫梁工況的應(yīng)變測(cè)點(diǎn)和撓度測(cè)點(diǎn)布置見(jiàn)圖2、圖 3。

表1 試驗(yàn)工況設(shè)置

圖2 D9橫梁截面應(yīng)變測(cè)點(diǎn)布置圖(單位:cm)

圖3 D9橫梁撓度測(cè)點(diǎn)布置圖(單位:cm)
5.1.2 荷載效率系數(shù)
經(jīng)計(jì)算,荷載試驗(yàn)方案確定由單向2車(chē)道公路-I級(jí)設(shè)計(jì)荷載控制,本次靜載試驗(yàn)共采用5輛重約38 t重車(chē)進(jìn)行加載,由此根據(jù)MIDAS/Civil計(jì)算得到各工況荷載效率,見(jiàn)表2。

表2 試驗(yàn)工況荷載效應(yīng)
5.1.3 測(cè)試內(nèi)容與測(cè)試方法
(1)應(yīng)力(應(yīng)變)測(cè)試
箱梁及橫梁應(yīng)力控制截面混凝土表面應(yīng)力(應(yīng)變),采用兩種測(cè)試手段:a.在混凝土表面粘貼SZZX-BXXX智能振弦式數(shù)碼應(yīng)變計(jì),匹配SZZX-ZH綜合測(cè)試儀進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;b.在混凝土表面粘貼JMZX-212智能弦式數(shù)碼應(yīng)變計(jì),匹配JMZX-3003綜合測(cè)試儀進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。
(2)橋面撓度
箱梁控制斷面橋面撓度采用精密水準(zhǔn)儀進(jìn)行測(cè)量。
(3)橫梁撓度
橫梁控制截面撓度采用百分表進(jìn)行測(cè)量。
5.1.4 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)整理及其分析
本橋主梁在加載荷載作用下跨中截面的最大撓度為7.62 mm,D9橫梁跨中截面的最大撓度為2.10 mm,小于《評(píng)定規(guī)程》限值,表明該聯(lián)橋結(jié)構(gòu)的縱向剛度滿足設(shè)計(jì)荷載公路-I級(jí)要求,橫梁豎向剛度滿足公路-I級(jí)荷載要求。
在各工況作用下,主梁撓度校驗(yàn)系數(shù)最大為0.95,應(yīng)變校驗(yàn)系數(shù)最大為0.89;D9橫梁撓度校驗(yàn)系數(shù)最大為0.64,應(yīng)變校驗(yàn)系數(shù)最大為0.79,均在《評(píng)定規(guī)程》中給出的預(yù)應(yīng)力混凝土橋撓度校驗(yàn)系數(shù)的常值范圍為0.60~1.00,應(yīng)變(應(yīng)力)校驗(yàn)系數(shù)的常值范圍為0.50~0.90,滿足《評(píng)定規(guī)程》的限值要求。其實(shí)測(cè)主要控制測(cè)點(diǎn)的相對(duì)殘余應(yīng)變和相對(duì)殘余撓度均不大于0.20,符合《評(píng)定規(guī)程》規(guī)定的范圍內(nèi),說(shuō)明結(jié)構(gòu)屬于良好的線彈性狀態(tài)。
動(dòng)荷載試驗(yàn)是為了測(cè)定橋梁結(jié)構(gòu)的自振特性或在動(dòng)力荷載作用下的受迫振動(dòng)特性,通過(guò)動(dòng)載試驗(yàn)評(píng)定該橋的行車(chē)性能以及行車(chē)安全和舒適度,本次主要測(cè)試內(nèi)容有:
(1)動(dòng)荷載本身動(dòng)力特性:動(dòng)荷載大小、方向、頻率及作用規(guī)律;
(2)橋梁結(jié)構(gòu)在動(dòng)力荷載下的強(qiáng)迫振動(dòng)響應(yīng)、振幅、動(dòng)應(yīng)力、沖擊系數(shù)。
由動(dòng)載試驗(yàn)結(jié)果得知,無(wú)障礙行車(chē)試驗(yàn)最大動(dòng)力系數(shù)為1.252,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)應(yīng)變?cè)隽肯禂?shù)為0.252;制動(dòng)試驗(yàn)最大動(dòng)力系數(shù)為1.175,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)應(yīng)變?cè)隽肯禂?shù)為0.175。行車(chē)及制動(dòng)的各項(xiàng)動(dòng)力系數(shù)均在正常范圍內(nèi),滿足規(guī)范及其《公路橋梁承載能力檢測(cè)評(píng)定規(guī)程》要求,橋梁整體動(dòng)力特性良好,行車(chē)性能滿足規(guī)范要求。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),該匝道橋在試驗(yàn)荷載作用下整體工作性能良好,處于彈性工作狀態(tài),結(jié)構(gòu)剛度、承載能力滿足設(shè)計(jì)要求,各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)滿足規(guī)范要求。D9橫梁在試驗(yàn)荷載作用下,未出現(xiàn)新的裂縫,原有裂縫閉合后未見(jiàn)重新發(fā)展,結(jié)構(gòu)剛度、承載能力滿足設(shè)計(jì)要求。結(jié)構(gòu)驗(yàn)收荷載試驗(yàn)合格,橋梁滿足設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)(公路-Ⅰ級(jí))要求,能交付正常使用。
由于該橋橫梁在拆模時(shí)裂縫即被發(fā)現(xiàn),及時(shí)檢測(cè),第一時(shí)間分析其裂縫產(chǎn)生的原因,加之其處理措施得當(dāng)、迅速,根據(jù)該橋成橋檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果,表明該橫梁通過(guò)重新穿索的處理方案是合理的,效果是明顯的,達(dá)到了設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求,沒(méi)有造成任何經(jīng)濟(jì)損失。該橋橫梁施工事故的處理方法在類(lèi)似的工程中具有借鑒意義。
[1]貴州工大土木工程試驗(yàn)檢測(cè)中心股份有限公司.貴陽(yáng)市某匝道橋D9橫梁混凝土施工質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告[R].2011.
[2]貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院試驗(yàn)檢測(cè)中心.貴陽(yáng)市某匝道橋橋梁荷載試驗(yàn)報(bào)告[R].2011.
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