曹新玉,羅夫亮,單 劍
(中國衛(wèi)星海上測控部,江蘇江陰 214431)
在機艙設(shè)備檢修中,常常會遇到現(xiàn)有工具不得心應手,無法有效開展檢修工作的問題。為滿足實際工作需求,可以對工具進行適當改造變動。
潤滑油加注是輪機人員經(jīng)常性維護保養(yǎng)工作之一,機艙部分設(shè)備如分油機、空壓機、主機操縱連桿機構(gòu)、泵軸承腔等存在潤滑油加注不便的問題,這些部位若長期得不到良好潤滑,勢必影響設(shè)備正常的使用,甚至造成船舶動力癱瘓,其主要根源是沒有合適的工具。作為輪機人員必須依托現(xiàn)有裝備和車床加工技術(shù)對注油工具改造,達到有效開展?jié)櫥图幼⒐ぷ鞯哪康摹?/p>
1)主機操縱機構(gòu)油嘴改造。
問題描述:某輪船用主機為瓦錫蘭8L46C型4沖程柴油機,主機各缸供油發(fā)火以及負荷量改變是通過調(diào)速器控制油門操縱機構(gòu)完成的。主機油門操縱機構(gòu)為機械性活動部件,需定期加注凡士林潤滑軸承,減少系統(tǒng)摩擦力,保證機構(gòu)的靈活性。一般選擇使用油槍對其進行加注,操縱機構(gòu)上的油嘴為直角油嘴,在對調(diào)速器旁軸承進行凡士林加注時,由于空間狹小,油槍嘴和軸承油嘴無法完全噙合,凡士林難以加注到軸承內(nèi)部,致使主機油門機構(gòu)卡滯無法供油發(fā)火,影響船舶主機的正常使用。
改造方案:通過改變軸承油嘴注入方向,便于油槍頭與之結(jié)合,從而解決狹小空間軸承不好注油的現(xiàn)實問題。因市場上購買的彎頭油嘴過小,達不到使用要求,我們依托技術(shù)人員使用車床加工制造合適的彎頭油嘴 (如圖1所示)。

圖1 彎頭油嘴
2)小油孔加注改造。
問題描述:分油機、空壓機都是船舶重要設(shè)備,船舶在航行期間,分油機、空壓機油底殼內(nèi)潤滑油消耗較快,需經(jīng)常補加。由于分油機油料加注口較小,每次加注潤滑油時,不僅需要兩人協(xié)作配合,而且造成泄漏浪費。空壓機油底殼潤滑油的加注可以通過油尺觀察孔進行加注,因觀察孔較小,不易操作,值班人員往往選擇由透氣孔進行加注,但是每次加注前都需拆卸透氣帽,長期拆卸導致透氣帽損壞。
改造方案:針對分油機、空壓機存在加注不方便的問題,一是考慮使用“油槍”進行加注,現(xiàn)有油槍嘴較粗,不能直接插入到加注孔內(nèi),可以把現(xiàn)有油槍嘴取下,加接一段細管子方便插入加注孔內(nèi)。通過借助工具并做細小改造,不僅方便了潤滑油的加注,還避免了潤滑油的浪費。二是制造一個超大注射器進行潤滑油加注,特點是更方便快捷。
問題描述:噴油器是發(fā)動機高壓燃油噴射系統(tǒng)之一,工作環(huán)境惡劣,主機每運行3 000 h就需解體清潔油嘴。由缸頭取出噴油器需使用專用的拉拔工具,廠家配備的拉拔工具 (如圖2所示),結(jié)構(gòu)過于簡單,存在設(shè)計不合理的現(xiàn)象,使用時提升活塞不便用力、有效行程過短,無法提供足夠的拉力。如果噴油器積碳過多,根本無法正常拔出,耗時耗力,給檢修工作帶來諸多不便。某輪主機在進行6 000 h維護保養(yǎng)時,右主機3#缸和左主機6#缸噴油器燒蝕積碳嚴重,利用現(xiàn)有工具難以拔出噴油器,后對該缸進行吊缸后才取出噴油器,額外增加了大量工作。
改造方案:針對問題情況,對廠家提供的噴油器拉拔工具進行初步改造,在提升活塞上焊接把手,提高工作效率,但是對于積碳嚴重的噴油器仍無法有效的拉拔出來。后考慮復合改造,進一步增加工具的實用性和有效性。圖3為噴油器專用工具改造效果圖,改裝后的噴油器有3個優(yōu)點:①在原有噴油器拉桿上端加裝支撐盤,盤兩邊有支撐桿固定,支撐桿下部有螺紋可固定在缸頭螺栓上,支撐桿起到導向的作用,避免用力拉拔時方向改變損壞噴油器;②支撐盤上加裝折疊把手,更加方便爆發(fā)用力;③支撐盤上端加裝滾動軸承和擰緊螺栓,當使用把手無法有效拔出噴油器時,把把手折疊到側(cè)邊,使用活動扳手擰緊螺栓,依靠螺栓下行的壓力達到噴油器上拉的目的。為最大發(fā)揮噴油器專用工具的作用,以上功能可復合使用。

圖2 噴油器專用工具

圖3 噴油器專用工具改造效果圖
有時對設(shè)備進行保養(yǎng)時,常用工具不便于改造,檢修人員也可以通過對設(shè)備零件工具做較小的變動,以適應常用工具的使用,達到方便檢修保養(yǎng)的目的。
1)空壓機油底殼放殘工具改造。
現(xiàn)象描述:由于空壓機密封組件效果不佳、空氣潮濕冷凝嚴重,長時間運行油底殼積存大量水分,造成滑油乳化,對運動部件產(chǎn)生巨大的損壞。往往3~5天就需組織人員拆檢油底殼放殘螺栓,進行水分放殘和油質(zhì)取樣。拆卸時不但造成滑油浪費,而且長期拆卸會導致螺紋損壞。
改造方案:①用車床制造加工一個雙外螺紋接頭,一頭連接空壓機螺紋放殘孔,另一頭連接球閥螺栓,通過中間結(jié)合,使空壓機油質(zhì)取樣變得簡單有效;②加裝一個球閥,方便對油質(zhì)取樣。
2)燃油泄漏報警裝置螺栓改造。
現(xiàn)象描述:某輪輔機為鎮(zhèn)柴6L23/30H型柴油機。實際設(shè)計中,發(fā)電柴油機燃油泄漏報警裝置螺栓為內(nèi)六角形式,深度過淺。由于設(shè)計不當,拆檢時多次出現(xiàn)螺口滑絲的現(xiàn)象,增加了拆檢工作量,另外其專用扳手是鐵管焊螺絲,不僅不實用還對裝備造成損壞。
改造方案:針對燃油泄漏報警裝置存在設(shè)計不合理的現(xiàn)象,將內(nèi)六角螺栓改為普通螺栓,用普通開口扳手就可輕松拆卸維護,不僅簡單可行,還不會影響設(shè)備的正常使用。另外,在對燃油泄漏報警裝置內(nèi)部清理時需使用壓縮空氣清潔,可考慮制作一把專用空氣吹除噴頭。
非標工具改造從無定式,輪機人員作為設(shè)備檢修的第一線,要結(jié)合實際勇于創(chuàng)新,不斷增強工具在設(shè)備檢修保養(yǎng)中的效能。