黃應勇
(柳州職業技術學院,廣西柳州545006)
某廠專用設備XL400經過多年的使用實踐,發現頭架傳動機構上的阿基米德蝸桿傳動副中的蝸輪(見圖1)磨損較快,經過統計大約4個月就要維修更換。因為維修頻繁,不但增加了維修費用,而且還大大影響了生產進度。

圖1 蝸輪
蝸輪蝸桿傳動副是設備的重要傳動部件之一,它的動力特性對設備的使用性能及使用壽命有直接影響。為了全面了解該設備的蝸輪磨損情況,發現薄弱環節,提高耐用度、降低維修成本,提供必要的改進設計依據,有必要對該專用設備的蝸輪磨損進行研究。
本文利用蝸輪齒面的接觸疲勞強度計算對蝸輪的磨損,做符合實際的預測分析,并提出改進措施,提高專用設備連續生產使用壽命及專用設備的設計水平。
XL 400設備頭架傳動機構原理如圖2所示。電動機經皮帶輪傳動機構2、3把運動傳至Ⅰ軸,經兩級蝸輪蝸桿4與5、6與7把運動傳至Ⅱ軸,經兩級齒輪副8與9、9與10傳至執行機構。這樣執行機構獲得所需的旋轉運動。其傳動路線為:

圖2 XL 400設備頭架傳動機構原理圖
該設備采用雙硬質合金銑力盤,根據硬質合金周銑刀銑削力FZ的計算公式[1]:

其中,
αf為每齒進給量,根據執行機構實際轉速為1 r/6 min與工作回轉直徑可取0.0537 mm/Z;
αp為吃刀深度,根據實際加工余量取25 mm;
αе為切削寬度,根據加工工件取38 mm;
Z為銑刀齒數,根據刀盤結構為15齒;
d0為銑刀盤直徑,為750 mm。
計算得

總進給力

總進給轉矩

據頭架傳動路線,齒輪8→齒輪9→齒輪10,蝸輪7實際輸出扭矩為

蝸輪7的許用應力
[σ]H=180MPa
蝸輪7的實際應力計算[2]:

其中,
K為負載系數,取1.1;
m為蝸輪模數5 mm;
q為特征系數12;
Z7為蝸輪齒數37;
ZE為材料系數,為155。
因為σH<[σ]H,相差不大,所以基本達到設計要求。
通過以上計算可知:蝸輪表面實際應力小于許用應力,但是很接近,表面上看設計沒有問題。然后檢查蝸輪蝸桿的潤滑狀況,潤滑條件良好。再檢查機構的負荷狀況,經過仔細觀察設備上銑刀盤上的刀片,發現銑刀盤上的刀片不同程度上存在磨損,甚至有些嚴重磨損,無形中造成蝸輪7實際接觸應力遠遠大于許用應力,最終引起蝸輪過早磨損。
因此,原設計方案處于一種不可靠狀態,一但負荷增大,就會引起薄弱環節蝸輪的嚴重磨損。
用直廓環面蝸桿傳動替代阿基米德蝸桿傳動,為了應用原來箱體結構,還要維持原傳動比,直廓環面蝸桿傳動的中心距與原來一樣。根據傳動比37、中心距122.5mm、蝸桿轉速8.2r/min,查機械設計手冊[3],得
蝸桿額定輸入功率為0.3 kW,由公式

計算得蝸輪輸出扭矩為10341 N·m,此值遠遠大于阿基米德蝸桿傳動的輸出扭矩261 N·m。在實際應用過程中,此蝸輪并沒有承受這樣大的扭矩,所以蝸輪不容易磨損。這樣加強了薄弱環節,使傳動鏈的設計趨于合理。
經過設計直廓環面蝸桿傳動及加工制造、安裝調試,替代了阿基米德蝸桿傳動,并經過將近一年的實踐,沒有出現異常現象。與阿基米德蝸桿傳動相比,這樣的改進是合理的、成功的。
因為直廓環面蝸桿傳動是多齒接觸和雙接觸線接觸,因此擴大了接觸面積,改善了油膜形成條件,增大了齒面間的相對曲率半徑等,這就是提高承載能力的原因所在。
本文主要研究XL 400設備頭架傳動機構的蝸輪磨損過快的原因,并用直廓環面蝸桿傳動替代阿基米德蝸桿傳動,最終提高蝸輪的使用壽命,解決了蝸輪磨損過快的問題,滿足生產的需要。
對于設備操作人員要求,應提高其操作技能,勤于檢查刀片磨損狀況,及時更換已到磨鈍標準的刀片,防止傳動機構超負荷運行。
對于專用設備設計人員要求,應認真核算傳動機構強度要求,設計時強度要留有余地,防止發生意外情況。
[1]華南工學院.金屬切削原理及刀具手冊[K].上海:上海科學技術出版社,1980.
[2]許鎮宇.機械零件[M].北京:人民教育出版社,1981.
[3]聞邦椿.機械設計手冊[K].北京:機械工業出版社,2010.