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西秦嶺隧道TBM掘進步進施工技術(shù)

2011-06-15 02:19:56李南川
隧道建設(shè)(中英文) 2011年6期
關(guān)鍵詞:施工

李南川

(中鐵隧道集團二處有限公司,河北 三河 065201)

0 引言

西秦嶺特長隧道全長28 236 m,其中左線掘進總長度為12 934 m,為國內(nèi)鐵路界最長的TBM施工隧道。TBM掘進施工包含TBM組裝、步進、始發(fā)掘進、正常掘進、貫通掘進等工序[1]。西秦嶺隧道的施工則包含3個步進段(包括TBM掘進最終貫通以后將步進至TBM拆卸洞)和2個掘進段作業(yè)。而TBM第2個步進段所需設(shè)備在洞內(nèi)安裝難度大,作業(yè)空間小等技術(shù)難題都將是施工難點。文獻[2]介紹了TBM步進速度對工程建設(shè)進度的影響;文獻[3]通過介紹油缸推進、弧形滑道步進與電機驅(qū)動、整體托架步進這幾種步進方法的技術(shù)特點、控制重點和詳細的施工方法并對各自的優(yōu)缺點進行比對,提出TBM經(jīng)過鉆爆施工段的步進方案;文獻[4]以西秦嶺隧道為工程實例,從施工進度、弧面質(zhì)量、經(jīng)濟效益等方面進行方案比選,最終選擇了TBM弧形步進滑槽的快速施工方法;文獻[5]分析了TBM步進對隧道施工工期的影響;文獻[6]闡述了仰拱塊供應(yīng)對TBM步進的影響,并提出提高仰拱塊生產(chǎn)效率的一系列先進施工技術(shù);文獻[7]以蘭渝鐵路西秦嶺隧道為例,介紹了TBM步進模式以及狹小場地內(nèi)TBM快速組裝、調(diào)試技術(shù)。TBM隧道內(nèi)二次步進在國內(nèi)尚無先例,步進設(shè)備運輸以及隧道內(nèi)安裝是施工難點。本文以蘭渝鐵路西秦嶺隧道為例,分析TBM隧道內(nèi)二次步進施工及技術(shù)難題,并闡述提高TBM步進效率的施工方法。

1 工程概況

蘭渝鐵路西秦嶺隧道工程XQLS2標(biāo)位于新建鐵路蘭渝線中段,地處甘肅省隴南市武都區(qū)境內(nèi)。西秦嶺特長隧道全長28.236 km(DIK395+116~DIK423+352),為左右線分設(shè)的2條單線隧道,隧道最大埋深約1 400 m。隧道界限時速200 km客貨共線設(shè)計。

本隧道采用鉆爆法與TBM掘進聯(lián)合施工,其中隧道出口在圍巖好的地段分2段采用φ10.23 m TBM掘進施工:第1段長5 594 m(DIK421+239~DIK415+645),第2段長7 340m(DIK410+930~DIL403+590),其余地段均采用鉆爆法施工。本隧道施工工期非常緊張,線下工程總工期為61.5月。為使工程能按時順利竣工,TBM的步進與掘進都是項目的關(guān)鍵性工序。

2 TBM步進原理及施工工序

2.1 TBM步進原理

由于TBM主機與弧形鋼板的摩擦因數(shù)小于弧形鋼板與混凝土面的摩擦因數(shù),當(dāng)推進油缸時,TBM主機會在弧形鋼板上向前滑行,滑行支撐架與撐靴在導(dǎo)向筒上向前滑行。步進推進油缸與推進油缸同時伸長1.8m后,舉升油缸舉升TBM主機,后支撐支腿伸長至下部巖壁,舉升滑行支架,步進推進油缸收縮牽引弧形鋼板前行1.8 m,推進油缸收縮牽引撐靴和滑行支撐架前行1.8 m后,收縮舉升油缸和后支撐支腿,完成1個步進循環(huán)。

1)刀盤與鋼板的摩擦力

式中:F1為滑動摩擦力;μ為滑動摩擦力因數(shù),有潤滑時為0.1~0.12,無潤滑時取0.15;N 為接觸面的正壓力,TBM主機質(zhì)量為800t,重力加速度為10g/m2。

將數(shù)值代入式(1),得:

2)鋼板與混凝土地面之間的摩擦力

式中:F2為靜摩擦力;μ為摩擦力因數(shù),取0.2~0.3;N為接觸面的正壓力,TBM主機質(zhì)量為800 t,重力加速度為10 g/m2;n為鋼板的尺寸,7 688.5 mm×6 038 mm ×70 mm; ρ為鋼板的密度,取7.85 g/cm3。

將各值代入式(2),得:

由式(1)和式(2)可知:鋼板與混凝土地面的摩擦力大于TBM主機與弧形鋼板的摩擦力,故能夠滿足步進時提供的反推力的要求。

2.2 TBM步進施工工序

施工準(zhǔn)備—弧形滑道施工—弧形鋼板就位—TBM組裝調(diào)試—滑行支撐架安裝—步進推進油缸與弧形鋼板連接—步進推進油缸、主機推進油缸伸長推進TBM前進1.8 m—舉升油缸舉升TBM主機、后支撐支腿伸長—步進推進油缸收縮牽引弧形鋼板前進1.8 m、主機推進油缸收縮牽滑行支撐架前進1.8 m—舉升油缸收縮、后支撐支腿收縮—下一個換步循環(huán)[3]。

3 TBM步進機構(gòu)安裝

3.1 弧形鋼板

主機下弧形鋼板采用70 mm厚鋼板加工,尺寸為7 688.5 mm ×6 038 mm ×70 mm(長 ×寬 × 厚),以半徑5 115 mm彎成弧形。

3.2 滑行支撐架安裝

TBM步進時撐靴都已收回,在撐靴下安裝1個滑行支撐架,用于支撐TBM主機及支撐靴?;兄渭茉赥BM組裝時一起安裝完成,當(dāng)TBM步進時滑行支架向前滑行?;兄渭馨惭b如圖1所示。

圖1 滑行支撐架安裝Fig.1 Installation of sliding supporting frame

3.3 舉升油缸安裝

在護盾兩側(cè)對應(yīng)的位置焊接舉升受力鋼板,如圖2所示。

圖2 舉升油缸安裝Fig.2 Installation of lifting cylinder

3.4 步進推進油缸安裝

步進推進油缸共4組,每側(cè)2組。步進推進油缸前部與護盾連接,后側(cè)與弧形鋼板連接,步進推進油缸推力2 000 kN,行程1.8 m,具體見圖3。

圖3 步進推進油缸安裝Fig.3 Installation of stepping thrust cylinder

4 TBM步進

準(zhǔn)備工作完成后,TBM步進開始。TBM主機通過2組4根TBM步進推進油缸(2 000 kN×4,行程1.8 m)伸長推進TBM主機向前行進,TBM步進推進油缸伸長的同時,主機推進油缸一同伸長,具體如圖4所示。

圖4 步進推進油缸伸長將主機向前推移1.8 mFig.4 TBM moving forward for 1.8m due to extension of stepping thrust cylinder

步進推進油缸伸展1.8 m后,用設(shè)在TBM主機護盾下方的2組舉升油缸(每組3根1 500 kN油缸)把主機進行舉升,舉升油缸將TBM護盾提升3~4 cm,具體如圖5所示,后支撐伸長至下部巖壁,舉升滑行支架。

圖5 舉升油缸將主機抬起Fig.5 Lifting of TBM by lifting cylinder

TBM主機被舉升后,通過TBM步進推進油缸(2 000 kN×4,行程1.8 m)收縮帶動弧形鋼板前行,同時主機推進油缸收縮,后配套牽引油缸伸長,帶動滑行支撐架前行。步進油缸收縮完成后,舉升油缸和后支撐支腿收縮,把TBM主機放置在弧形鋼板上及滑行支架放置在下部混凝土面上,完成一個步進循環(huán),具體如圖6所示。

圖6 舉升油缸與步進推進油缸復(fù)位Fig.6 Reposition of lifting cylinder and stepping thrust cylinder

5 TBM掘進后再步進中技術(shù)難題的解決

5.1 TBM滑行支撐架位置確定

蘭渝鐵路西秦嶺隧道TBM掘進施工第1階段貫通點里程為DIK415+645,由于TBM掘進斷面為圓形,而TBM步進所需安裝的結(jié)構(gòu)件中的滑行支撐架必須放置在混凝土平面上?;兄渭馨惭b示意圖如圖7所示。

圖7 滑行支撐架安裝示意圖Fig.7 Sketch of installation of sliding supporting frame

5.1.1 施工方案

為使滑行支撐架能夠順利進行安裝,提出2個討論方案。

1)方案1。將滑行支撐架的安裝位置至第1階段貫通點處的圍巖進行開挖,使之能滿足滑行支撐架的安裝及步進要求。

2)方案2。將TBM繼續(xù)向前移動,直至將滑行支撐架的安裝位置(水平支撐靴)移動至第1階段貫通點位置。TBM在貫通以后,還可以繼續(xù)向前掘進,當(dāng)撐靴移動到貫通點位置時,由于撐靴油缸行程的關(guān)系,撐靴已經(jīng)不能再抵達巖壁,此時TBM則不能繼續(xù)向前移動。當(dāng)TBM到達這個位置時,依然沒有足夠的空間進行滑行支撐架的安裝。

5.1.2 方案比選

若采用方案1,則需要進行開挖的隧道縱向距離約為4.6 m(撐靴的寬度2.6 m+滑行支撐架超出撐靴后的長度3.8 m-撐靴換步前移距離1.8 m)。也就是說,采用方案1就需要在隧道兩側(cè)起拱線位置往下部分進行人工開挖,開挖的距離至少4.6 m,開挖方量約為36 m3。此方案工程量太大,且施工難度大。

若采用方案2,則需要將TBM向前移動至少4.6 m。因此,考慮依舊使用撐靴將TBM橋架部分抬起,模擬正常掘進的方法使TBM向前移動。

經(jīng)過多方面考慮以及可行性分析,最終采用方案2進行施工。

5.1.3 方案2施工方法

1)將TBM正常掘進直至撐靴抵達貫通點位置。

2)將后支撐落地,支撐起TBM的質(zhì)量。

3)收回撐靴油缸,使撐靴離開巖面后進行正常換步,向前移動撐靴1.8 m。

4)將撐靴油缸對稱伸出,控制伸出量,當(dāng)油缸行程還剩15 cm時,停止伸出。

5)在撐靴支撐范圍內(nèi)鋪設(shè)大量方木,方木沿隧道縱向進行鋪設(shè),鋪設(shè)時盡量塞緊。

6)方木鋪設(shè)完畢后,開始伸出撐靴油缸,當(dāng)撐靴油缸壓力上升至8 MPa左右時,改用高壓伸出,然后觀察撐靴油缸的行程及壓力變化。若壓力達到28 MPa同時油缸行程仍有余量且穩(wěn)定不變后,則開始進行第7)步。若有一項不符合,則收回撐靴油缸,重新由4)開始。

7)將刀盤轉(zhuǎn)速調(diào)至1 r/min左右(刀盤轉(zhuǎn)速調(diào)整是為了減小啟動刀盤時撐靴受到扭矩,避免造成撐靴下滑),啟動皮帶機(轉(zhuǎn)動刀盤的必要條件),轉(zhuǎn)動刀盤(若不進行此項操作,TBM高壓推進無法實現(xiàn),則不能推動TBM前進)。

8)待刀盤驅(qū)動電機電流穩(wěn)定且刀盤轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,觀察撐靴油缸壓力及行程情況,若無異常則進行9),若有異常,與6)相同處理。

9)緩緩收起后支撐,若無異常,將推進油缸的流量控制調(diào)整為30%左右,伸出推進油缸,使TBM向前移動。若有異常,立即落下后支撐,停止前進,觀察情況后再進行施工。

經(jīng)過3個循環(huán)的模擬掘進,TBM順利抵達指定位置。此方案在施工中用時14 h,為TBM步進構(gòu)件安裝提供了空間與時間保障。

5.2 弧形鋼板的焊接拼裝

弧形鋼板是TBM步進不可或缺的重要結(jié)構(gòu)件之一。在第1次步進結(jié)束時,由于其外形體積太大,不能運出隧道外,不得不被分割成幾個小塊。在第1階段貫通前,為節(jié)省時間和拼裝難度,將大部分運至斜井鉆爆段進行提前拼裝焊接。此次焊接任務(wù)精度要求高,焊接質(zhì)量要求高且焊接量大,是TBM二次步進順利進行的關(guān)鍵工序。項目部抽調(diào)電焊精英進行焊接,質(zhì)量上嚴格把關(guān),歷時10 d圓滿完成焊接任務(wù),最終通過了TBM步進的嚴峻考驗。

5.3 滑動支撐架的運輸及安裝

蘭渝鐵路西秦嶺隧道所使用的TBM直徑為10.23m,步進所需滑動支撐架體積大、質(zhì)量大,安裝空間狹小,使得該結(jié)構(gòu)件的運輸以及安裝難度都非常大。

為不影響隧道內(nèi)其他工序的正常施工,TBM步進所需結(jié)構(gòu)件的運輸時間、運輸順序都必須經(jīng)過反復(fù)研究,由分管運輸?shù)恼{(diào)度室進行全線協(xié)調(diào),重點督促,使得這些超寬、超高、超重結(jié)構(gòu)件按從下到上、從前到后的順序運輸進入TBM,依次進行安裝,保質(zhì)保量地完成滑動支撐架的運輸及安裝。

6 TBM步進技術(shù)的改進及效果

6.1 TBM二次步進仰拱塊運輸方案調(diào)整

由于二次步進的最小運輸距離為7 800 m(剛開始步進時),隨著TBM不斷向前步進,運輸距離逐漸加大,加之項目部所配置的運輸設(shè)備是按照正常掘進考慮,只配備了12臺仰拱塊運輸車,TBM步進速度遠高于正常掘進速度;因此,仰拱塊的運輸問題成了制約TBM正常步進的關(guān)鍵因素。為使TBM能夠加快步進速度,經(jīng)過多次試驗,現(xiàn)將原有的6臺運輸噴漿料的平板車加入運輸編組,每臺內(nèi)燃機車掛設(shè)4臺仰拱塊運輸車之外再增加2臺噴漿料運輸平板車,這樣每列機車將可以運輸6塊仰拱塊,共3列。機車到達TBM后卸掉2塊仰拱塊,將空平板車脫鉤放置在TBM后配套拖車后面的另一條軌道,再卸掉2塊仰拱塊,直至將6塊全部卸完,機車將6臺空平板車帶出隧道外繼續(xù)裝車。實踐中,此方案每班(12 h)將多運輸仰拱塊18塊,由此將使得TBM步進距離提高32 m,大大提高TBM的步進效率,為實現(xiàn)項目階段性目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。

6.2 仰拱安裝機實現(xiàn)水平90°旋轉(zhuǎn)

TBM所配置的仰拱安裝機最初設(shè)計并沒有將仰拱塊水平旋轉(zhuǎn)90°的功能。安裝仰拱塊時需要人工將仰拱塊在運輸平板車上水平旋轉(zhuǎn)90°后(如圖8所示)才能使用仰拱安裝機進行吊運拼裝,既增加了工作量,同時也降低了工作效率;加之操作空間狹小,稍有不慎就可能造成人員被仰拱塊擠壓受傷。經(jīng)討論研究決定,在設(shè)備原有功能不變的情況下增加仰拱安裝機吊裝設(shè)備水平旋轉(zhuǎn)90°的功能。此項功能實現(xiàn)后,減小了施工工作量,安全、快捷且操作簡單,如圖9所示。在實際施工中,此方案的實施,使得仰拱塊拼裝效率有效提高,進而提高了TBM整體掘進施工能力。

圖8 人工旋轉(zhuǎn)仰拱塊Fig.8 Invert segment turning by hand

圖9 仰拱安裝機改造后吊裝仰拱塊Fig.9 Invert segment lifting by modified invert segment installing machine

6.3 TBM步進用舉升油缸座改造

TBM步進用舉升油缸座原始設(shè)計如圖10所示,該組成部分A和B是沒有連接的2個單獨部分,當(dāng)舉升油缸泄壓時,TBM自重將舉升油缸壓回,TBM向前步進時,焊接于A部分的2根軸C帶動固定于B部分的2個套筒D,從而使得B部分也隨TBM同步前進。此設(shè)計方案在第1次步進時,由于舉升油缸內(nèi)存在壓力以及混凝土弧形槽有誤差而導(dǎo)致B部分與地面摩擦力較大,使此基座的部分焊縫出現(xiàn)裂紋甚至脫落,嚴重影響了TBM正常步進。

圖10 改造前的舉升油缸基座Fig.10 Lifting cylinder foundation before modification

在二次步進開始前,決定對該基座進行改造。采用襯砌臺車上使用的小油缸來連接A和B部分,實現(xiàn)步進時將B部分整體提起,離開地面。改造后的基座,在步進時成功實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),從此,該基座沒有發(fā)生一次故障,成功降低了TBM步進故障率,為TBM早日步進至掌子面提供堅實基礎(chǔ)。改造后的基座如圖11所示。

圖11 改造后的舉升油缸基座Fig.11 Modified lifting cylinder foundation

7 結(jié)論與討論

TBM貫通后都需要繼續(xù)前進才能進行下一道工序,比如二次步進前步進設(shè)備的安裝通過模擬正常掘進,TBM在鉆爆加大斷面隧道內(nèi)前進,為步進設(shè)備(滑行支撐架)在隧道內(nèi)安裝提供足夠的空間,成功解決了步進設(shè)備在隧道內(nèi)安裝的難題。通過對步進設(shè)備的改造,提高了TBM步進效率。TBM步進設(shè)備體積龐大,安裝與拆卸都相當(dāng)困難,且絕大部分連接都采用焊接,在不影響使用的情況下可以考慮采用小件拼裝、螺栓連接。TBM上部分設(shè)備的布置在實際施工中還存在不便之處,可以根據(jù)施工需要進一步優(yōu)化。在不同地質(zhì)情況與環(huán)境下TBM施工會有不同的技術(shù)難點,研究并解決TBM施工中的技術(shù)難點必將是一項長期的工作。

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