鄧青力
(中鐵隧道股份有限公司,鄭州 450000)
隨著我國國民經濟的發展,隧道及地下工程施工技術也日新月異,特長隧道采用TBM施工也越來越普遍。長大隧道往往難以避免要通過圍巖破碎帶或軟弱圍巖段,而TBM受制于自身設計,不適宜在這種圍巖段內施工[1]。為此,TBM掘進必須克服因軟弱破碎圍巖帶來的掌子面圍巖坍塌、圍巖松動變形卡死刀盤或擠壓拱架、侵入二次襯砌凈空等問題。在以往已采用敞開式TBM掘進施工的磨溝嶺、桃花鋪隧道中,提出或采用了TBM超前鉆機施作鉆孔,進行超前小導管(管棚)注漿加固圍巖等方式確保TBM通過軟弱破碎帶[2-3]。但由于TBM超前鉆機鉆孔及注漿效率太低,并且存在漏漿卡刀盤等問題,因而不易全面推廣采用。隨著新材料的研發及推廣應用,圍巖注漿加固材料也在不斷增加,其中有機化學注漿材料已成功地應用于煤礦、水利等工程中[4-6]。目前正在施工的中天山隧道,通過多種圍巖地質段,其中花崗巖地質段內包含多條節理密集帶,其圍巖破碎,易坍塌,TBM掘進必須提前對其進行加固處理,否則極易出現圍巖坍塌、掩埋刀盤,造成TBM無法掘進,施工進度就此擱淺的后果。針對以節理密集帶為主的軟弱破碎帶,借助化學注漿材料的優越性能,在刀盤內施作超前自進式錨桿,注新型聚氨酯化學漿液,實現了簡易注漿、快速固結圍巖、TBM隨即掘進的施工模式,有效地防止了圍巖坍塌,提高了TBM利用率;而后隨TBM掘進,圍巖出護盾后,再進一步對破碎段圍巖進行徑向注漿加固,有效地控制圍巖收斂變形,確保TBM安全、高效地通過花崗巖節理密集帶。
中天山特長隧道為南疆線吐庫段增建二線鐵路第二標段(SK2)重點工程,位于吐魯番地區的托克遜縣與巴音郭楞蒙古自治洲境內——托克遜、和碩間中天山東段的嶺脊地區,長22.467km,為全線控制性工程。隧道穿越地區總體地勢中部高,北東和南西低,海拔1 100~2 950 m,最高海拔為2 951.6 m,地形切割較為劇烈,溝壑縱橫,植被稀疏,相對高差800~1 200 m;隧道最大埋深超過1 700m,設計坡度為11‰的上坡。中天山隧道進口采用從德國Wirth公司引進的φ8.8 m開敞式880E型TBM施工,計劃掘進長度為13 792 m。
中天山隧道通過的地層巖性主要為泥盆系礫巖夾砂巖、泥盆系片巖夾大理巖、志留系變質砂巖夾片巖、志留系角斑巖、中元古界片巖夾大理巖、中元古界混合巖夾片麻巖、華里西期花崗巖、加里東期閃長巖等。
原設計隧道縱斷面圖顯示在隧道穿越的華里西期花崗巖地質段有3條節理密集帶,而TBM實際掘進出的地質展示圖顯示有4條共計長達600多m的節理密集帶及其影響帶。巖體受構造影響強烈、風化嚴重,巖體節理裂隙發育—很發育,多呈寬張,部分微張,節理面呈灰白色及灰綠色,有高嶺土、綠泥石填充物,其上分布有擦痕,巖體破碎,呈碎石角礫狀及塊石狀結構,大小混雜,拱部裂隙水呈線狀滲流,現場圍巖如圖1所示。整個花崗巖節理密集帶段隧道埋深均大于1 500 m,有高-極高地應力分布,TBM掘進中極易出現坍塌,為Ⅳ~Ⅴ級圍巖。

圖1 花崗巖節理密集帶段圍巖Fig.1 Granite rock mass with densely developed joints
前期剛進入第1段節理密集帶時,由于未及時采取相應的加固措施,掌子面出現坍塌,現場處理近2個月。按照相應的圍巖級別進行支護后,圍巖出現較大變形,最大變形量達35cm,支撐鋼拱架出現扭曲變形,嚴重影響TBM的掘進。
由于施工工期緊,且TBM配套的超前鉆機需重新維修安裝,耗時較多;而刀盤前掌子面無法施作止漿墻,水泥漿由于凝結時間長會通過貫通面裂隙進入碴倉凝固,導致刀盤、護盾被卡死。為確保TBM掘進順利通過節理密集帶,經過方案比較,決定在刀盤內施作超前自進式錨桿,注漿材料采用新型聚氨酯化學漿液,圍巖固結后TBM方可掘進,支護形式參照V級圍巖設計支護參數,I16全圓拱架間距0.9 m,必要時可加密至0.45 m,拱架連接局部增加I12型鋼。為控制圍巖變形,待掘進斷面完成初期支護后,進行徑向注漿加固。
新型聚氨酯化學漿液(以下簡稱化學漿液)分為A,B 2組,由體積不大的塑料桶裝,搬運較為方便。注漿材料主要有以下幾方面特點:
1)黏度低、可注性好,能注入巖土層中的細小裂隙或孔隙并形成良好的擴散充填。
2)黏合性好,可與松散巖體形成很好黏合。
3)材料固結時間可調(20 s~5 min),強度增長快,0.5~1 h即可達到非常高的強度(20 MPa左右)。
4)具有良好的塑性,能承受隨后TBM掘進擾動的影響。
5)遇水反應快速膨脹,有效封堵水流通道。
6)滲透性強,滲透范圍可達1.5~3 m。
7)配套設備簡便,操作安全,工藝簡單。
8)材料不含有毒物質,符合環保要求。
由于圍巖破碎鉆孔成孔較差,選用φ25自進式錨桿,一方面作為鉆桿使用,另一方面作為注漿管使用。其布設在拱部150°范圍內,長3 m,環向間距1 m,外插角20°。超前自進式錨桿布設示意圖見圖2。

圖2 超前自進式錨桿布設示意圖(單位:cm)Fig.2 Pattern of advance self-drilling bolts(cm)
為控制圍巖變形,待掘進斷面完成支護后,在拱墻范圍內采用φ42小導管徑向注漿補強加固,小導管長4 m,縱環向間距為1 m,梅花型布置,注漿材料采用單液水泥漿。徑向注漿小導管布設示意圖見圖3。
3.1.1 施工工藝流程
超前自進式錨桿注化學漿液見圖4。
3.1.2 施工方法
3.1.2.1 鉆孔
在TBM刀盤隔倉內搭設簡易作業架,利用刮碴孔空間,對掌子面前方圍巖進行鉆孔。鉆孔采用風動鑿巖機施鉆,外插角為20°,偏差不超過3°,鉆孔深度為3 m。其斷面布置如圖5所示。



鉆桿采用φ25 mm自進式注漿錨桿,同時作為注漿管,由于刀盤內作業空間狹小,鉆桿長度不易過長,因而選用單節長1 m的注漿錨桿,采用聯結套連接套打。即第1節前端套上鉆頭,當一節錨桿鉆進后,在其尾部套上聯結套連接后一節錨桿,直到每根錨桿鉆到需要長度。注漿錨桿樣式見圖6。
3.1.2.2 注漿
通過快速注漿接頭將錨桿尾端與注漿泵相連,采用配套的氣動注漿泵,漿液按照質量配合比要求(A,B 2類材料1∶1配合)現場進行配制,注漿壓力根據TBM刀盤前方掌子面漿液滲透情況確定,一般為2~4 MPa。化學注漿如圖7和圖8所示。



在完成1組超前注漿加固后,TBM開始掘進,采用緩慢低速推進,時刻觀察皮帶出碴情況以及TBM電機電流值、推力等,一旦有異常,立即停機進入檢查,以防止出現大面積坍塌情況。每掘進完成3 m注漿加固段后,停機進行下1組超前注漿加固,完成后,再掘進,以保證TBM安全、順利通過節理密集帶。
TBM往前推進,圍巖出露護盾后,應及時進行支護。
1)初噴混凝土。每掘進1個立拱間距段后,對出露護盾的圍巖及時進行人工噴混凝土封閉,減少圍巖掉塊,同時確保立拱作業人員安全。
2)架設鋼拱架。采用I16工字鋼,架設全環鋼拱架,拱架間距90 cm,局部破碎段可加密拱架,間距45 cm;縱向連接筋采用φ22螺紋鋼,環向間距1 m,縱向交錯布置;在巖石開裂有脫落跡象處,增加I12工字鋼連接,以保證拱架整體受力。
3)鋪設網片。拱架背后,沿上半圓巖面鋪設φ8鋼筋網片,網格為15 cm×15 cm,網片間搭接1~2個網格。
4)施作錨桿。采用φ22螺紋鋼加工生產出的“L”型砂漿錨桿,左右向交錯鎖定鋼拱架,錨桿長3 m/根,環向間距1 m布設。
5)復噴混凝土。全斷面噴混凝土覆蓋錨桿、網片,并全包裹拱架,形成剛柔并濟的整體支護體系。
為防止深層圍巖松動變形對支護結構的破壞,造成圍巖二次坍塌,在TBM掘進完成支護后,利用TBM設備平臺對節理密集帶及影響帶圍巖實施徑向注漿加固。注漿孔采用風動鑿巖機鉆孔,注漿管采用φ42小導管,作業方式、方法與常見鉆爆隧道相同。注漿采用水泥單液漿,水灰質量比1∶1,注漿壓力0.8~1.5 MPa。
作業人員在刀盤內進行超前注漿錨桿施作,減少了超前鉆機等設備的投入,且操作上更具有靈活性,雖然一組加固的長度較短,但通過化學漿液特有的性質,可以快速有效地固結刀盤前方的破碎圍巖,形成較為完整的綜合體,其單軸抗壓強度能達到40 MPa以上,保證了TBM能夠及時跟進掘進。在后續的節理密集帶等軟弱破碎帶施工中,未曾再有刀盤前方大面積坍塌的事故發生,TBM掘進過程中圍巖掉塊量明顯減少,以致圍巖支護及仰拱塊鋪設清碴等作業工程量隨之減少,TBM作業效率有了明顯提高;再加上徑向注漿對圍巖的二次加固,圍巖收斂變形得到了有效地控制,各工序可正常開展,TBM掘進進度有了大幅提高?;◢弾r節理密集帶月進度指標由原來15~60 m提高到120 m以上,這在一定程度上緩解了中天山隧道右線施工工期的壓力。
經過中天山隧道TBM掘進過花崗巖節理密集帶施工實踐證明,通過利用刀盤內部作業空間,對敞開式TBM刀盤前方及上部圍巖進行灌注新型聚氨酯化學漿液,可簡單、有效地實施圍巖加固,改善地質條件,確保TBM能安全、順利地通過類似的軟弱破碎圍巖。此方案適用于刀盤直徑較大的TBM,對于刀盤直徑較小、內部作業空間有限的TBM,超前自進式錨桿施作較為困難,不過可以考慮將自進式錨桿更換為玻璃鋼中空注漿錨桿,通過刀盤刀孔對掌子面圍巖進行鉆孔、注漿,其實用性及有效性方面,還有待進一步驗證。另外,對于聚氨酯化學漿液,由于材料價格昂貴,在沒有明確給予施工補償的情況下,施工方不愿大量使用。為此,施工單位還需借助市場上新材料的研發,選擇既能較好適用于TBM施工圍巖加固又價格低廉的產品,在確保施工進度的同時,又不過多地增加施工成本。
[1] 中國鐵路總公司.鐵建設(2007)106號 鐵路隧道全斷面巖石掘進機法技術指南[M].北京:中國鐵道出版社,2007.
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