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氣水交替膜生物反應器處理生活污水效能

2011-06-06 03:03:36王宏杰董文藝
哈爾濱工業大學學報 2011年10期
關鍵詞:效果質量

王宏杰,董文藝,李 繼

(哈爾濱工業大學 深圳研究生院,518055 廣東 深圳,whj1533@yahoo.com.cn)

氣水交替膜生物反應器處理生活污水效能

王宏杰,董文藝,李 繼

(哈爾濱工業大學 深圳研究生院,518055 廣東 深圳,whj1533@yahoo.com.cn)

為更好地將氣水交替膜生物反應器應用于實際工程,通過中試試驗,考察該反應器對實際生活污水的處理效果.結果表明,在實際污水碳氮比為4的條件下,AMBR對COD和NH4+-N的去除率在90%左右,出水質量濃度分別低于20 mg/L和5 mg/L,但對TN的去除能力有限,出水平均質量濃度為22.4 mg/L,去除率僅為38%.通過在原水中投加葡萄糖使原水碳氮比提高至6時,AMBR對TN的去除率上升至66%左右,出水質量濃度在13 mg/L左右,能達到國家一級A標準;同時,出水中COD和NH4+-N質量濃度仍低于20 mg/L和5 mg/L.長期監測過膜阻力發現,AMBR具有很好的抗膜污染性能,長期運行過程中,TMP始終維持在-20 kPa左右.

氣水交替膜生物反應器;生活污水;碳氮比;膜污染

膜曝氣生物反應器(membrane aeration bioreactor,MABR)是將膜組件代替傳統曝氣頭進行曝氣的污水生物處理工藝[1-3],許多研究表明,該工藝具有很好的同步脫氮除碳效果[4-8].但常規MABR工藝采用后加沉淀池出水,不僅增加占地面積,同時泥水分離效果受前面生物段影響較大,出水水質得不到保證.為解決以上問題,將膜曝氣和傳統的膜分離相組合,構成一種新型的氣水交替式膜生物反應器(gas-water alternate membrane bioreactor,AMBR),該反應器將有效地結合傳統MBR出水水質好、占地面積小、運行穩定和MABR同步除碳脫氮的優點.

本課題組前期的研究表明,采用人工配水時,該工藝在原水碳氮比大于5[9]、混合液 DO為0.5 mg/L的條件下[10],具有很好的同步脫氮除碳效果.而實際生活污水由于污染物組成相對復雜,該工藝的處理效果與配水可能會有一定的差別.本文主要考察了該工藝對實際生活污水的處理效果,同時通過在原水中添加葡萄糖,考察碳氮比對污染物去除效果的影響.

1 試驗

1.1 試驗裝置

AMBR試驗裝置如圖1所示.

圖1 試驗裝置圖

AMBR中兩膜片進行交替運行,通過PLC和電磁閥進行控制.當電磁閥9開啟時,電磁閥8也處于開啟狀態,膜片4用于曝氣,膜片5用于出水;此時電磁閥7和10處于閉合狀態.運行3 h后,電磁閥8和9自動關閉,而7和10處于開啟狀態,此時膜片4用于出水,而膜片5用于曝氣.再次運行3 h后進行交替.氣源為由氧氣瓶15提供的99.9%的純氧,通過流量計14控制曝氣量以改變反應器中的DO值.由于膜曝氣過程中無肉眼可見的氣泡產生,無法起到混合作用,因此,在反應器底部設置一水力循環泵6,有利于原水和反應器內混合液的均勻混合.試驗所用膜材料為親水性聚丙烯中空纖維膜(PP),膜孔徑為0.2 μm,膜面積 3 m2/片.反應器的有效體積為240 L,水力停留時間控制為8 h.試驗過程中控制混合液DO在0.5 mg/L左右,反應器中水溫為30℃左右.

1.2 試驗過程

按3 000 mg/L的活性污泥量向反應器內投加馴化成熟的污泥,進行氣水交替連續運行.試驗過程分為3個階段,具體如表1所示.

表1 不同運行階段的原水水質

1.3 檢測方法

試驗中的水質分析方法均參照文獻[11]進行:COD采用重鉻酸鉀密閉消解法;NH4+-N采用納氏試劑光度法;TN采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法.過膜壓差(trans-membrane pressure,TMP)采用壓力表測定.

2 結果與討論

2.1 污染物去除效果

2.1.1 COD

不同運行階段,AMBR對COD的去除效果如圖2所示.

由圖2可知,在第一階段,原水為完全實際污水時,AMBR對COD具有很好的去除效果.雖然實際生活污水的COD在91~191 mg/L波動,但反應器出水COD較穩定,平均值僅為18 mg/L,去除率達87.5%.而在第二和第三階段,由于葡萄糖的投加,進水 COD平均質量濃度增加至186 mg/L和233 mg/L,但AMBR仍能有效去除COD,出水中COD質量濃度仍低于20 mg/L,可見該工藝對COD具有很好的去除效果.

圖2 AMBR對COD的去除效果

2.1.2 NH4+-N

不同運行階段,AMBR對NH4+-N的去除效果如圖3所示.

圖3 AMBR對NH4+-N的去除效果

由圖3可知,在各階段,AMBR對NH4+-N均具有很好的去除效果.在進水平均NH4+-N質量濃度為32 mg/L的條件下,平均出水質量濃度均為3 mg/L左右.可見,投加碳源、增加原水的碳氮比對AMBR去除NH4+-N基本沒有影響,這與采用人工配水所獲得的試驗結果一致.

2.1.3 TN

不同運行階段,AMBR對TN的去除效果如圖4所示.

圖4 AMBR對TN的去除效果

由圖4中可知,在第一階段,原水碳氮比為4左右的條件下,出水TN的平均質量濃度高達22.4 mg/L,去除率僅為38%.而課題組前期采用人工配水進行試驗時,在同樣的碳氮比條件下,TN的去除率可接近50%,原因是實際生活污水中有機物的生化性較配水低.由試驗測定可知,實際生活污水中的 ρ(BOD5)/ρ(COD)為0.35~0.49,而人工配水的比值在0.55~0.60.較低的ρ(BOD5)/ρ(COD)表明實際污水中的有機物生化性較差,能用于反硝化的碳源較少,從而使TN的去除率比人工配水低.

通過添加葡萄糖,當實際污水的碳氮比升至5時,反應器對TN的去除效果有所上升,去除率達55%左右,出水TN平均質量濃度為16.5 mg/L,但仍高于文獻[12]中一級A規定的15 mg/L.當原水的碳氮比增至6時,反應器對TN的去除率上升至66%左右,出水平均質量濃度為13 mg/L左右,低于15 mg/L的國家一級A標準的要求.因此,對于低碳氮比的實際生活污水,為使TN達到國家一級A標準的規定值,需通過投加一定的外加碳源,使原水碳氮比增至6左右.

2.2 膜污染的變化

實驗過程中,采用過膜阻力(trans-membrane pressure,PTM)來反映膜組件的污染情況.AMBR兩膜組件PTM值隨運行時間的變化如圖5所示.

圖5 PTM隨運行時間的變化

由圖5可知,在不同的運行階段,AMBR兩膜組件的PTM均維持在-20 kPa左右.可見,AMBR在實際生活污水處理過程中具有很好的抗膜污染性能,同時,碳源的投加不影響AMBR中膜組件的抗膜污染性.

3 結論

1)AMBR對實際生活污水的COD和NH+4-N均具有很好的去除效果,出水COD和NH+4-N平均質量濃度在20 mg/L和3 mg/L左右,在原水中添加葡萄糖提高碳氮比不影響AMBR對COD和NH4+-N的去除效果.

2)在原水碳氮比為4左右的條件下,AMBR對實際生活污水TN的去除率較低,出水TN高于20 mg/L,未能達到國家一級A的要求.通過添加葡萄糖,當原水碳氮比增到6時,反應器出水TN質量濃度能低于標準一級A的15 mg/L的要求.

3)AMBR處理實際生活污水時,膜組件具有很好的抗膜污染性能.

[1]PANKHANIA M,STEPHENSON T.Hollow fibre bioreactor for wastewater treatment using bubbleless membrane aeration[J].Water Research,1994,28(10):2233-2236.

[2]COTE P L,BERSILLON J L,HUYARD A.Bubblefree aeration using membranes:process analysis[J].Journal Water Pollution Control Federation,1988,60(11):1986-1992.

[3]BRINDLE K,STEPHENSON T,SEMMENS M J.Pilotplanttreatmentofa high strength brewery wastewater using a membrane aeration bioreactor[J].Water Environment Research,1999,71(6):1197-1204.

[4]BRINDLE K,STEPHENSON T,SEMMENSM J.Nitrification and oxygen utilization in a membrane aeration bioreactor[J].Journal of Membrane Science,1998,144:197-209.

[5]SEMMENSM J,DAHM K,SHANAHAN J,et al.COD and nitrogen removal by biofilms growing on gas permeable membranes[J].Water Research,2003,37(18):4343-4350.

[6]HIBIYA K,TERADA A,TSUNEDA S,et al.Simultaneous nitrification and denitrification by controlling vertical and horizontal microenvironment in a membrane aerated biofilm reactor[J].Journal of Biotechnology,2003,100(1):23-32.

[7]HISASHI S,HIDEKI O,BIAN R,et al.Macroscale and microscale analyses of nitrification and denitrification in biofilms attached on membrane aerated biofilm reactors[J].Water Research,2004,38(6):1633-1641.

[8]汪舒怡,汪誠文,梁鵬,等.膜曝氣生物反應器的除碳脫氮特性研究[J].中國給水排水,2007,23(9):40 -43,52.

[9]王宏杰,董文藝,甘光華,等.碳氮比對氣水交替式膜生物反應器同步脫氮除碳的影響[J].哈爾濱工業大學學報,2011,43(2):1892-1896.

[10]DONG Wenyi,WANG Hongjie,LI Weiguang,et al.Effect of DO on simultaneous removal of carbon and nitrogen by a membrane aeration/filtration combined bioreactor[J].Journal of Membrane Science,2009,344(1/2):219-224.

[11]國家環境保護總局.水與廢水分析檢測方法[M].4版.北京:中國環境科學出版社,2002.

[12]國家環境保護總局.GB18918-2002城鎮污水處理廠污染物排放標準[S].北京:中國標準出版社,2002.

Gas-water alternate membrane bioreactor for domestic sewage treatment

WANG Hong-jie,DONG Wen-yi,LI Ji

(Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School,518055 Shenzhen,Guangdong,China,whj1533@yahoo.com.cn)

The treatment efficiency by the gas-water alternate membrane bioreactor(AMBR)on domestic sewage was investigated through a pilot-scale study in order to get better application effect in the practical engineering.The results showed that:AMBR had good COD and NH4+-N removal effect when the C/N ratio of raw domestic sewage was 4,and the COD and NH4+-N concentration in effluent under 20 mg/L and 5 mg/L.But it’s not good at TN removal because of its low C/N ratio,and the TN concentration in effluent was 22.4 mg/L.When the C/N ratio of raw water increased to 6 according to adding glucose in raw domestic sewage,the TN removal efficiency by AMBR was increased to 66%,and the effluent TN was only 13 mg/L,which met the First A -level requirement of China.Meanwhile,the COD and NH4+-N removal effect by AMBR was unaffected by the change of the raw water’s C/N ration.The trans- membrane pressure was maintained about-20 kPa indicated that AMBR also had good membrane fouling alleviating effect.

gas-water alternate membrane bioreactor;domestic sewage;C/N ratio;membrane fouling

TU992.3

A

0367-6234(2011)10-0050-03

2010-05-12.

十一五國家科技支撐計劃項目(2006BAB17B04,06);建設部研究開發項目(2008-k7-8);深圳市科技計劃項目(SY200806260035A).

王宏杰(1983—),男,博士后;

董文藝(1967—),男,教授,博士生導師.

(編輯 劉 彤)

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