李光耀, 潘利華, 蘭秀蔚
(1.上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司,上海 200063;2.上海電機集團梅山電機維修有限公司,上海 200070;3.江蘇利港電力有限公司,江蘇無錫 214444)
某發電廠,總裝機容量4 000 MW,其中有4臺 600 MW 機組,2臺 350 MW 機組,2臺375 MW機組;其中一套600 MW機組的鍋爐排煙管道脫硫系統使用2臺增壓風機電動機,型號:YKK800-12,2 000 kW,6 kV。當機組負荷變化時,靠調節擋板開度來調節風量,當負荷為600 MW時,擋板開度約40%,當負荷為300 MW時,擋板開度約20%,電動機存在“大馬拉小車”的現象,電能浪費嚴重。
由于電動機的輸出功率等于風機的軸功率,風機的軸功率近似與轉速的3次方成正比,在電動機轉速不變或變化不大的情況下,調節定子電流的大小或更換一臺小功率的電動機,電動機所消耗的輸入功率變化不大,因此需考慮如何降低電動機的輸入功率。
由于電動機基本為恒速運行,不需要使用變頻器;把電動機的極數由12極改為16極,同步轉速可由500 r/min降低到375 r/min,風機風量減少25%,能滿足系統的要求,而風機所需軸功率由2 000 kW下降到844 kW,減少57%,節能效果顯著。因此,需要考慮如何降低電動機的轉速,同時又能滿足風機的風量、風壓的要求。
將 YKK800 -12,2 000 kW,6 kV 改為YKK800-12/16,2 000 kW/844 kW,6 kV 雙速電動機,更換定子繞組,同時,由于電動機的轉速降低使電動機自帶外風扇的風量降低,影響了電動機的通風散熱效果,為了保證電動機溫升不超過80 K,冷卻方式由IC611改為IC616,更換冷卻頂罩,總費用約20萬;電動機功率由2 000 kW降低到844 kW,按每h節電1 156 kWh,每天運行24 h,每度電按0.30元計算,則運行1 d可節電:1 156×24×0.30=8 323元,約需1個月收回改造成本。
從以上分析確定,電動機改極節能方案可行。
(1)首先根據定轉子鐵心、繞組的實測數據,進行YKK800-12,2 000 kW,6 kV的方案核算。
(2)在定轉子鐵心數據不變的情況下,選擇合適的繞組匝數、節距、并聯路數、接法,進行YKK800-16,844 kW,6 kV 的方案計算,在保證性能的情況下,同時兼顧 YKK800-12,2 000 kW,6 kV的性能。
(1)12極:每極每相槽數q=108/(3×12)=3,并聯路數為2路,Y接。
(2)16極:每極每相槽數q=108/(3×16)=21/4,為3,2,2,2 循環,并聯路數為 1 路,△接。
(3)為保證12極/16極兩種極數的順利切換,并在每種極數下運行時其三相磁勢對稱,必須引出27個線圈出線頭,引至變極接線箱內,通過銅連接片來實現變極。
改造實施工藝流程如圖1所示。

圖1 改造實施工藝流程
增壓風機電動機變極改造后,在機組不同負荷的情況下,分別對2臺電動機在2臺12極運行、1臺12極1臺16極運行、2臺16極運行下的電流、輸入功率、擋板開度進行比較。比較結果如表1~表3所示。

表1 機組負荷約300 MW時

表2 機組負荷約450 MW時
通過上述數據對比可看出,在不同負荷下,電動機變極后的運行比原來高轉速運行都有明顯的節能效果;在600 MW工況時,2臺16極運行比2臺12極運行每 h節電1 153 kWh,節電率約41%。

表3 機組負荷約600 MW時
該增壓風機電動機的節能改造案例對類似工況下電動機“大馬拉小車”的改造,具有普遍性的示范意義。
[1]韓盛林.循環水泵電動機的雙速改造[J].水利電力機械,2001(2):36-37.
[2]許實章.電機學(下冊)[M].北京:機械工業出版社,1981.