樊軒王成劉怡雯
(大港油田公司,天津 300280)
眾所周知,天然氣發(fā)電機是利用天然氣發(fā)電的設(shè)備,在設(shè)備運行的過程中,發(fā)電機將廢氣通過煙筒排出,這一部分廢氣不但含有有毒元素,同時還有著極高的溫度,通常情況下高達200—400℃,一方面造成發(fā)電機房溫度過高;另一方面,熱量白白散失掉。以1臺500千瓦發(fā)電機組為例:當(dāng)500KW發(fā)電機功率在正常功況下,可以回收30萬大卡/h的熱量。這一部分熱量散失到大氣中,不但造成污染,同時也是極大的浪費。而天然氣發(fā)電機余熱回收利用技術(shù)就是針對這一現(xiàn)象,通過在發(fā)電機煙道安裝針型管換熱器,在針型管換熱器內(nèi)部冷水與管道熱氣進行充分交換,達到回收煙道余熱的目的。交換后所得到的熱量,可用于其它介質(zhì)的加熱,用途十分廣泛。整套工藝簡易流程如下:

為了更直觀、形象的說明此項技術(shù),我們以應(yīng)用過此技術(shù)的大港油田采油五廠西二聯(lián)天然氣發(fā)電站為例,進行詳細的分析。
采油五廠西二聯(lián)合站承擔(dān)著港西油田的原油集輸、污水回注等任務(wù),日來液量15354方,原油含水95%,原油密度0.92,原油經(jīng)過加熱沉降處理后,輸送到下一站再進行原油脫水。
西二聯(lián)天然氣發(fā)電機組,共有5臺500kW型號為500GF1-RT燃氣發(fā)電機,每天約消耗伴生氣20880方,燃料的能量只有約35%被發(fā)電機組轉(zhuǎn)化為電能,約有30%隨廢氣排出,25%被發(fā)動機冷卻水帶走,通過機身散發(fā)等其他損失約占10%左右,可利用的廢氣余熱功率為3000kW/h。一方面造成發(fā)電機房溫度過高;另一方面,熱量白白散失掉,也造成了能源的浪費。
發(fā)電機組余熱回收技術(shù)的主要內(nèi)容是:在發(fā)電機煙道安裝針型管換熱器,在針型管換熱器內(nèi)部冷水與排煙管道熱氣進行充分交換后,達到回收煙道余熱的目的。
利用余熱回收系統(tǒng)加熱原油,需要安裝5個“煙氣—導(dǎo)熱介質(zhì)”換熱器 (在發(fā)電機的煙筒上安裝),鋪設(shè)大約100米導(dǎo)熱介質(zhì)輸送管線,增加2臺循環(huán)水泵,2臺板式換熱器,保留原有加熱爐(在冬季或原油流量加大時備用),安裝余熱回收裝置后,在發(fā)電機組發(fā)電的同時,所排煙氣熱量通過特制的余熱回收裝置回收并加熱導(dǎo)熱介質(zhì),使導(dǎo)熱介質(zhì)達到一定溫度,再通過導(dǎo)熱介質(zhì)輸送系統(tǒng),輸送到板式換熱器,與原油進行充分換熱,從而加熱原油并取代加熱爐。

效果測試:
該設(shè)備于5月25日整體投入運行后,5臺天然氣發(fā)電機組的煙道口排煙溫度較余熱回收裝置安裝前有了明顯變化,由安裝前的平均356.64℃下降至108.84℃,很好的降低了排煙熱效應(yīng),我們列出三臺發(fā)電機的排煙溫度前后對比,詳見下圖。

同時,我們也對天然氣發(fā)電機組的余熱回收裝置及板式換熱器的效率進行了測試,5臺發(fā)電機平均回收余熱量517.24KW/臺,共計可回收余熱量2586.2KW。兩臺板式換熱器導(dǎo)熱介質(zhì)(水)進口溫度由63.7℃平均降至54℃(和原油充分換熱后),原油進口溫度由原來的41℃平均升至47.75℃,溫升達到6.75℃(原加熱爐加熱溫升只有2.7℃),起到了顯著的加熱效果,各項數(shù)據(jù)詳見下表。

1-5#發(fā)電機余熱回收器效率測試報告

1#(北)、2#(南)板式換熱器效率測試報告

15 輸出熱量(kW) 1221.153.6 計算16 輸出熱量合計(kW) 1274.7 計算17 換熱器效率(%) 90.226.8 計算18 換熱器平均效率(%) 82 計算注:以上數(shù)據(jù)只對本次測試負責(zé)

西二聯(lián)合站循環(huán)泵機組(西)測試數(shù)據(jù)
2.4.1 節(jié)能效果
通過對現(xiàn)場余熱回收系統(tǒng)進行測試,余熱回收系統(tǒng)每小時加熱原油輸出熱量為1274.7kW,假設(shè)加熱原油采用輸出同等熱量的加熱爐,額定效率為85%,每小時需消耗天然氣129.5方,則余熱回收系統(tǒng)每天可節(jié)省天然氣3108方,天然氣成本按0.77元/方計算,每天則節(jié)約2393元,每年可節(jié)約87.35萬元,除去循環(huán)水泵每年的消耗電能費用9萬余元(循環(huán)水泵每天消耗電能415kW,電費按0.65元/KW計算),則每年可節(jié)約78.35萬元,回收期為195/78.35=2.48年,投資回收期3年計算,投入產(chǎn)出比為1比 1.2。
2.4.2 減排降噪效果
該項目投產(chǎn)運行后,不但降低了排煙熱效應(yīng),而且噪音治理效果頗為顯著,環(huán)境噪音由原來的102分貝降至86分貝,大大改善了員工的工作環(huán)境,達到了企業(yè)所強調(diào)的安全生產(chǎn),清潔環(huán)境,保障職工身體健康,社會和諧發(fā)展的要求,體現(xiàn)了安全、節(jié)能、環(huán)保的宗旨。
天然氣發(fā)電機組余熱回收利用項目投產(chǎn)后,較原加熱生產(chǎn)系統(tǒng)相比,生產(chǎn)效率顯著提高,能耗、生產(chǎn)成本大大降低,噪音治理效果良好,既滿足了生產(chǎn)需要,又達到了節(jié)能降耗的目的。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及參考文獻
《油氣集輸設(shè)計規(guī)范》 GB50350-2005
《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》 GB50183-2004
《鋼質(zhì)管道及容器防腐蝕保溫技術(shù)規(guī)定》 Q/DG1114-1993
《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16-87-2001
《油田集輸管道施工及驗收規(guī)范》 SY0422-97
GY01/E7.28《節(jié)能降耗管理程序》
《采油廠天然氣發(fā)電機工作管理辦法》
《天然氣發(fā)電機使用維護和管理制度》